軒世成,來旭強,馬玉民
(中國一拖集團有限公司鑄鋼廠,河南 洛陽 471004)
濕地履帶板(IV25002)是工程機械鑄鋼件,材質為ZG40Mn2,該零件的結構特點是:壁薄,零件大部分壁厚為8mm,兩端壁厚為7mm,呈長條狀,V形凹入,外形尺寸800mm×192mm,如圖1所示。采用手工水玻璃砂生產濕地履帶板時,由于造型周期長,生產效率低,導致生產進度緩慢,同時,鑄件不易清砂,操作難度大,另由于水玻璃砂的透氣性、退讓性差,鑄件還易出現澆不足、熱裂紋、皺皮等鑄造缺陷,影響了鑄件的質量要求。

圖1 零件的結構簡圖
為縮短供貨周期,按期給客戶提供批量合格的濕地履帶板鑄件,通過工藝改進,工藝驗證,實現了潮模砂批量生產濕地履帶板。
原工藝如圖2a),采用手工水玻璃砂生產時,為保證鑄件澆注成形時邊緣輪廓清晰,將鑄件V形凹入內腔用下模成型,芯子采用吊芯的方法吊在上箱,在手工操作時芯子不易下到底,且容易出現錯偏,難以保證裝配孔位置,致使部分鑄件因尺寸超差而報廢。在采用潮模砂生產時,為消除裝配孔錯偏,對原工藝進行改進,采用圖2b)的方法,將芯子做成預埋砂芯[1],芯頭做成上大下小,造型時事先將砂芯放在上模型對應位置得備用孔內,只露出芯頭,造型填砂震實后芯頭被埋在砂型中。改進后砂芯定位精確,可消除裝配孔錯偏。

圖2 工藝改進圖
選用細粒面砂和高透氣性背砂。與液體金屬直接接觸的型面用細粒面砂,其他部分選用高透氣性的背砂。背砂為平常使用的一般黏土砂(舊砂)。面砂要求耐火度高,背砂耐火度可稍低些。造型時由于面砂層較?。ㄒ话銥?0mm~30mm),對整個砂型透氣性影響不大。面砂配比如表1。

表1 面砂配比 (體積分數,%)
說明:水的加入量:依下表中緊實率要求,根據天氣情況、砂子濕度適當加入。加料順序為砂-膨潤土粉-蘇打(干混 2 min)-水(濕混 2 min)-紙漿-重油。面砂的性能要求如表2。

表2 面砂的性能要求
由于采用批量流水線生產,砂箱采用的是標準砂箱,砂箱內腔尺寸(長×寬×高)上箱為910mm×600mm×175mm, 下箱尺寸為 910mm×600mm×200mm,根據鑄件鋼種,鑄造縮尺選為2%,工藝布置如圖3。

圖3 工藝布置簡圖
在標準底板上布置二塊模型,內澆口設計成扁平形狀,截面積為70mm×10mm,不僅便于鋼水順利的流入型腔,還起到一定的擋渣效果。在上模型外側增設排氣針(φ30mm×220mm),每型6個,每邊3個,同時改進上砂箱壓頭,使排氣針在造上型時能捅透砂型,這樣上箱造型后型腔直通大氣。澆注時氣體能夠順利地從型腔內排出,鋼水迅速地充滿型腔,使鑄件輪廓飽滿。
采用Z148B震壓式造型機造型,首先將預埋砂芯放置到位,然后按面砂使用要求在模型表面撒一層面砂,然后加背砂,在砂箱上放好充砂框,將型砂一次充滿,開始震擊時將砂子扒好,然后取下充砂框。砂型硬度達到工藝要求時,停止震擊,并加壓,然后起模,將上模澆口杯修光潔,將砂型送去合箱。為使型砂緊實均勻,造型機震擊次數為20~30次,并采用砂型硬度計測定型砂硬度:上砂型為HB60~70,下砂型為HB70~80。
1)嚴格控制澆注速度,澆包抬的過高,澆注速度太快,會造成對砂型強烈沖擊,產生掉砂。澆注速度太慢,液體金屬流動慢,降溫太快產生凝固,使鑄件不易成形。澆注時,澆包盡可能地接近澆口杯,減少液體金屬對砂型的沖擊。
2)嚴格格控制鋼水澆注溫度,在不影響金屬流動性,保證鑄件不出現澆不足缺陷的情況下,盡可能降低液體金屬的澆注溫度。澆注溫度采用1580℃左右。
3)由于濕地履帶板壁薄,為使澆注后的鑄件不產生變形,澆注后開箱時間定為50min。
按照上述工藝措施,進行了2次小批生產,共生產鑄件120件,質量檢測結果如表3。

表3 檢測結果
從表3數據可以看出潮模砂生產鑄件的優點:1)潮模砂的退讓性好,鑄件產生熱裂紋的傾向性小;2)潮模砂的透氣性好,排氣系統通暢,鑄件輪廓成形好;3)采用機械化造型,潮模砂容易起模,鑄件尺寸精確高;4)采用流水線生產,一爐鋼水澆注的鑄件數量多,化學成分、機械性能一致。
采用潮模砂生產濕地履帶板后,單班造型箱數增大到300箱,是手工水玻璃砂造型箱數的6倍(手工水玻璃砂單班造型50箱),鑄件廢品率由原來的8.9%減小到3.1%,供貨周期由原來的26 d縮短為20d。
采用潮模砂,能夠實現濕地履帶板的批量生產,同時,鑄件尺寸精確,廢品率低,不僅產品質量得到提高,還能夠在短期內完成大批量的生產任務。
[1]姜希尚.鑄造手冊(第5卷)鑄造工藝[M].北京:機械工業出版社,1994.