劉修文
(霍州煤電集團有限責任公司辛置煤礦,山西 霍州 031412)
辛置煤礦位于山西省南部臨汾市北緣,是霍州煤電集團的一對主力生產礦井,始建于1956年,現核定生產能力250萬t/年。該礦井分為東區和南區兩個獨立生產系統,東區主采太原組10#煤,南區主采山西組2#煤。
目前,礦井東區回采順槽巷道基本沿10#煤層頂板布置,為充分利用K2灰巖頂板的穩定性,對末采回收巷進行改進,改變現在使用的回收巷為刷擴、鋪網、打錨桿的方式,在末采期間使用“爬坡”的方法,末采結束后回收巷道頂板為K2灰巖。因此,回采順槽巷道布置方式為:先沿K2灰巖頂板掘進至停采線位置,頂部不支護,幫部采用錨網支護;然后平掘10 m,再按8°下山穿越巖層掘進,見到10#煤頂板后,改為沿10#煤頂板掘進,巷道采用11#工字鋼架棚支護。巷道布置剖面圖見圖1。

圖1 巷道布置剖面圖
9#煤與10#煤的層位關系見圖2。

圖2 9#煤與10#煤的層位關系圖
該礦目前使用的回收巷為工作面推進到距停采線剩余2.4 m(剩4個循環時),采煤機割煤后,停止移架,沿頂板打1排錨桿,之后每個循環只移溜割煤,不移架,在頂板上共打4排錨桿,并在支架頂梁前端0.3 m處布置1排錨索,在第二排和第三排錨桿中間布置1排錨索,共計2排錨索。停采后在回采機尾處擴三角區,沿工作面長3 m,沿順槽寬2 m,從而留出足夠空間以便回撤設備。
現改為末采回收巷使用“爬坡”的方法進入到K2灰巖頂板下方,順利回撤設備。按照該礦目前使用的采煤機組的爬坡能力,10°以下的坡度機組完全能夠適應正常生產。由于K2灰巖頂板的厚度在8.5~12m,屬于相對穩定的單一巖層,因此,按簡支梁模式計算極限跨落控距如下:

式中:
L—極限跨距;
h—K2 灰巖頂板厚度,m,取8.5;
R—極限抗拉強度,MPa,取10.5。

Qx—上覆巖層的載荷;
r—K2 灰巖容重,kg/m3,取 2.4 ×103。
因此,只考慮2層上覆巖層的載荷對頂板的影響。

完全滿足末采回收巷最寬處,即三角區的控頂寬度。
原設計中當工作面推進到距停采線10.2 m時(剩余17個循環),采煤機割煤后從機尾到機頭鋪設4道菱形金屬網(規格10 m×0.9 m),以后每個循環鋪1道菱形金屬網,距停采線7.8 m時(剩余13個循環),割煤鋪網后沿工作面方向在第五道網中間掛聯1道鋼絲繩(d22 mm),以后每個循環聯1道鋼絲繩,共鋪聯9道鋼絲繩,工作面推進到距停采線2.4 m時(剩余4個循環),采煤機割煤后,停止移架,沿頂板打1排錨桿(d18 mm×2 000 mm左旋錨桿,排間距600 mm×1 000 mm),每3根錨桿配合1根2.0 m桁架,之后每個循環只移溜割煤、不移架,在頂板上共打4排錨桿;在支架頂梁前端0.3 m處布置1排錨索(d17.8 mm ×4 500 mm,排間距 1 200 mm ×3 000 mm),在第二排和第三排錨桿中間布置1排錨索,共計2排錨索。推至停采位置后在煤幫打2排幫錨桿(d14.6 mm×1 600 mm普通錨桿,排間距900 mm×1 000 mm,每2根錨桿配合1根2.0m桁架),如頂板壓力較大或頂板破碎時,錨桿排間距相應縮小,且應在停采線靠煤壁側加打貼幫柱。
頂板良好時末采期間所用支護材料統計如下(假定工作面切巷長度為210 m):鋼絲繩長度:l=9×210=1 890 m頂錨桿數量:n=(210÷1)+7=217錨索長度:m=(210÷3)×2×4.5=633 m桁架長度:k=(210÷3)×2=140 m幫錨桿數量:q=(210÷1)×2=420
末采期間采用“爬坡”方法尋找K2頂板,整個過程采煤機組是在液壓支架的保護下前進,但在切割泥巖、砂紙泥巖夾層時對采煤機截齒造成了損壞,相比之下節省了末采回收巷的支護材料。
按采煤機正常情況下割煤計算末采17個循環所用時間A計算如下(假定工作面寬度210 m,采煤機割煤速度4 m/min,采用端部進刀割三角煤方式進刀),每循環所用時間:

式中:
a—工作面切巷長度,m,取210;
b—返刀長度,m取45;
c—割煤速度,m/min,取 4;
d—移機頭、機尾、轉載機時間,min,取60。
按四六制組織正規循環生產(即3班生產、1班檢修)計算,每班循環次數:
C=(360-f)÷B循環=(360-30)÷135=2.45
式中:
f—交接班時間,取每班2個工作循環,每天6個循環。
所以,末采所用時間為A=2.84天。
按鋪網、打錨桿的方式實施末采,17個循環所用時間D計算如下(假定前13個循環鋪網、掛繩工序在采煤時完成):
D=(13 ÷6)+E后4個循環時間
后4個循環需要移溜割煤、打錨桿、打錨索,按照辛置礦現場操作時間統計,2排幫錨需施工1天,2排頂錨桿、錨索需施工2 天,因此,E后4個循環時間=3 天。
D=(13 ÷6)+E后4個循環時間=2.17+3=5.17 天
施工三角區時,沿K2頂板刷擴,頂板不須支護,只須施工幫錨桿。在K2頂板下回撤支架每天可順利回撤15架(210 m長的工作面需140架支架),耗時9.34天;在原回收巷下每天只可回撤10架,耗時14天,兩方案相比前者節省4.64天。
所以,優化設計方案的末采回收巷施工工期是原方案工期的54.93%,回撤工期是原方案工期的66.71%,總共為下一個工作面的安裝提前了6.97天的時間。
辛置礦東區生產系統10#煤末采期間普遍采用刷擴、鋪網、打錨桿的方式,該優化方案井下工業性試驗成功后,大大縮短末采工期,節約了大量支護材料,相應提高末采期間的安全性。為后期完全在K2頂板下布置回采巷道積累經驗,“爬坡”過程完成后,可根據地質條件適當推后停采線,使機組沿K2灰巖頂板在9#煤中向前推進一段距離,期間可重點收集9#煤的各項回采參數及開采9#煤對底板(即10#煤頂板)及周圍巷道以及地表壓煤村莊的影響。
霍州煤電集團干河礦、三交河礦、曹村礦、回坡底礦都存在近距離煤層開采問題,9#煤雖然是薄煤層(平均厚度0.85 m),但結構簡單、賦存穩定,煤質好、無夾矸、低硫、高發熱量,開采效益好。各礦可根據各自的地質條件,合理選擇巷道設計參數,首先優化末采回收巷,進而推廣到改進順槽、切巷,做到充分利用K2灰巖頂板的穩定性,實現礦井效益最大化。
此外,該優化方案同樣可以推廣到其它地區,類似地質條件的礦井中,用于探索近距離煤層的分層聯合開采。
對末采回收巷進行改進,是立足于辛置礦多年來利用K2灰巖頂板設計主要巷道的經驗,由于工作面回采過程中回收巷鋪網、打錨桿工藝繁瑣,在采煤機械能夠適應現有地質條件的基礎上,改進巷道設計,優化末采方法,提高安全系數,快速實現工作面搬家的好方法。在末采期間使用“爬坡”的方法,減少了鋪網、打錨桿的工藝,提高了工作效率和安全性能,減少了煤柱留設和支撐壓力,增加了煤炭的回收率,并為后一階段探索礦井東區的9#+10#煤聯合開采積累經驗。
[1] 陳炎光,陸士良.中國煤礦巷道圍巖控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,1994:129-131.
[2] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003:156-160.