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在供水管網逐年老化、水網損耗不斷增加、運行維護成本逐年增加的情況下,河南油田水電廠雙河供水車間不斷強化精細管理,優化管理模式,創新實施了以“分區、分段、分季、分井、分時、分級、分類、分人”為主要內容的“八分”管理,不但有效解決了供水生產運行過程中的網損和單耗問題,而且營造了全員積極參與成本管理的良好氛圍,實現了“安全生產、優質供水、節能降耗、降本減費”的目標。在最近召開的集團公司全員成本目標管理研討會上,該車間作了典型發言。
河南油田雙河供水車間承擔著河南油田雙江地區原油生產、居民生活用水的供給任務,是一個集水質處理、水量供給和設備維護于一體的綜合性車間,供水管線散布桐柏、泌陽、唐河3縣7鄉近30個自然村。由于該車間管轄的供水管網建設年代長、供水范圍大,管線穿孔次數過多、停水補漏時間過長、停水面積較大、水壓與用戶端需求不匹配等問題一直影響經濟運行水平。
為解決這些問題,該車間按照精細管理要求,細分管理流程,探索實施了以“細分用水單元,實行分區管理,降低區域損失;細分供水管網,實行分段管理,減少管網漏損;細分供水方式,實行分季管理,降低藥品損耗;細分生產管井,實行分井管理,降低產水能耗;細分供水壓力,實行分時管理,降低產水能耗;細分計量儀表,實行分類管理,降低水量損耗;細分班組業務,實行分班管理,人人降本減費;細分基本功訓練,實行分人管理,技能效率雙提升”為內容的“八分”管理法,有效轉變了過去那種“頭疼醫頭、腳痛醫腳”的粗放式管理模式,在滿足不同區域、不同用戶對水質、水量、水壓需求的同時,最大限度地降低了能耗、網損、單耗和成本,提升了車間的管理水平。今年前8個月,該車間供水自用損失率同比下降1.45%;產水電耗為每立方米0.39千瓦時,同比下降0.03千瓦時;單位變動成本為每立方米0.85元,同比下降0.04元。
生活用水單元實行分區管理,降低區域損失。該車間細分生活用水單元,通過綜合分析各小區近年來的水量、水壓情況,并按照時間繪制供水圖表,準確掌握了各小區的用水量和水壓情況。在此基礎上,在各個小區的臨界點處加裝分斷閥門,實現了各個小區的分區管理,降低了故障狀態下搶修泄水損失。將供水區域有效分割后,該車間便可根據居民區的地理情況和用水情況,合理調配區域水壓,減少水泵電機做功,實現節能降耗。通過實行分區管理,今年前8個月區域網損量同比減少3.2萬立方米。

生產供水管網實行分段管理,減少管網漏損。該車間所轄生產管線年代久遠,新老管線錯綜復雜,一旦某個地方出現管線穿孔,將造成大面積的管網水量損失。對此,他們細分生產供水管網,實行分段管理:一是在供水管線上安裝分斷閥門,實現故障搶修、管線檢修時的及時停水、小范圍停水,避免大面積停水損失;二是在供水管線上逐段安裝壓力表,實現了各段管線壓力的及時監控,以快速找出水管網和設施的泄漏點,減少了進行暗漏普查和管線治理工作次數;三是為管線配備標志樁,標明管線的走向、埋深、材質、管徑大小、使用年限等,實現了管線的顯性管理,一旦發現地面有漏水痕跡,就能及時維修漏水管線,降低水量損失;四是按工藝流程實施集水管線、配水管線和小區支管線分段管理。通過分段管理,今年前8個月生產管網損失同比降低3.26萬立方米。
生產方面管井實行分井管理,降低產水能耗。車間現有管井19口,這些管井由于建井時間、地層位置、下泵深度、所選泵型不同,造成管網壓力不均衡、管井汲取能耗不同,成為車間的“能耗大戶”。對此,該車間對水源井實施了“一井一案”的分井管理措施,將高耗井與低耗井分開管理,盡可能多地啟用低能耗水源井,提高泵效,減少水井能耗。根據水層、水源蓄水能力,調整機井功耗,降低供水單耗。這些措施,使水源井用電單耗同比降低了0.012千瓦時/立方米,今年前8個月同比節約電量21萬千瓦時,節約電費10.98萬元。
生活供水壓力實行分時管理,降低產水能耗。由于居民用水在一天各個時間段的水量不同,導致用水低峰期會出現供水壓力過高、水廠耗能過高的問題,用戶端的管線、閥門、儀表易發生損壞。對此,該車間分早上、上午、下午三個時段,利用多時段時間控制器,配合時間繼電器和模擬信號發生器來實現水廠分時段變壓供水,使雙河水廠的供水單耗同比下降0.018千瓦時/立方米,同比節約用電量6.84萬千瓦時,管網穿
孔次數同比下降了10次。該項目獲得了國家專利。
班組管理實行分類管理,實現全員降本。該車間共有9個生產班組,有維修類、運行類和網損類班組,生產經營各有特色。為加強班組管理,有效控制成本,車間在班組月度評比活動中提高了“班組成本分析、挖潛增效、節能降耗”的權重,增加了節能降耗、降本減費等項目的加分內容,在車間班組中營造了“比學趕幫超”全員降本的良好氛圍。加氯化驗班針對藥品消耗較多的情況,積極開展QC活動,完成了“減少二氧化氯發生次數”項目,因成效顯著,獲得國家級QC一等獎,年創經濟效益8.22萬元。