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唐鋼一鋼軋廠SPHC高效精煉的實踐

2011-01-04 07:32:34席曉利馮慧霄周曉紅劉廣濤盧彬河北鋼鐵集團唐鋼第一鋼軋廠河北唐山063016
天津冶金 2011年2期
關鍵詞:工藝優化

席曉利 馮慧霄 周曉紅 劉廣濤 盧彬(河北鋼鐵集團唐鋼第一鋼軋廠,河北唐山 063016)

唐鋼一鋼軋廠SPHC高效精煉的實踐

席曉利 馮慧霄 周曉紅 劉廣濤 盧彬(河北鋼鐵集團唐鋼第一鋼軋廠,河北唐山 063016)

針對唐鋼第一鋼軋廠3#LF精煉冶煉供1#機SPHC時不能保證恒拉速運行的現狀,通過提高鐵水預處理脫硫率,降低了LF精煉脫硫負荷;改變轉爐爐后預脫氧方式,降低了LF精煉前鋼水氧位;優化LF精煉脫氧工藝、供電制度及吹氬制度等,提高了LF精煉效率。實現了1#機的恒拉速,保證了生產的穩定,提高了產品質量。

鐵水 轉爐 高效 精煉 優化 實踐

1 前言

唐鋼第一鋼軋廠供1#機SPHC的生產工藝路線為:1#、2#頂底復吹轉爐冶煉→出鋼脫氧合金化→鋼包底吹氬→3#雙工位LF(變壓器功率28 MVA,升溫速率4℃/min)→1#中板坯連鑄機(直弧型連鑄機,中包容量52 t,2流)。為保證產品質量,要求3#LF精煉在冶煉供1#機SPHC時,保證拉速在1.8m/min~1.9m/ min,然而,在我廠目前的生產模式下,不可能再延長精煉周期,故必須通過應用高效精煉技術實現恒拉速控制。

2 唐鋼SPHC執行標準

我廠SPHC執行企業標準JS/ZY-QL-102《唐鋼第一鋼軋廠冷軋用鋼(SPHC)熱軋板卷工藝技術操作規程》,該規程明確了唐鋼生產SPHC的工藝流程、化學內控成分及各工序操作要點。唐鋼SPHC化學內控成分見表1。

表1 唐鋼SPHC化學內控成分%

3 穩定鐵水預處理及轉爐工藝

3.1 提高入爐鐵水脫硫率、扒渣率

鐵水是轉爐煉鋼的基本原料,鐵水成分直接影響轉爐冶煉過程(爐內溫度、化渣和鋼水質量),由于在轉爐煉鋼的氧化性氣氛下脫硫率僅為30%~60%,故為提高轉爐生產率,保證鋼水質量,對鐵水S>0.020%的爐次進行脫硫處理,脫硫目標為S<0.010%。另外,由于鐵水渣中含S、SiO2和Al2O3量較高,過多的鐵水渣帶入對轉爐冶煉也有很大影響,減少鐵水渣入爐量可以改善轉爐冶金效果。因此,要求裝入轉爐的鐵水帶渣量<0.5%。目前,我廠脫硫率、扒渣率均穩定在90%以上。

3.2 嚴格控制入爐原料質量

石灰是頂底復吹轉爐煉鋼主要的造渣材料,它具有脫磷、脫硫能力,用量最大,其質量對煉鋼過程中成渣速度等吹煉工藝影響很大。由于石灰活性度是影響轉爐成渣速度的關鍵,因此國內均采用高質量的活性石灰來煉鋼,使用活性石灰可以提高成渣速度和渣化度,并減少石灰消耗量,有利于脫硫、脫磷反應進行,并減少溫度損失及爐襯蝕損,提高冶煉水平。生產中發現轉爐冶煉后鋼水回硫嚴重,回硫的主要原因為入爐原料(石灰、廢鋼等)帶入的硫。因此,我們加強了石灰、廢鋼等入爐原料的質量管理。目前,我廠SPHC大包S含量平均0.028%,且波動較小。

3.3 優化爐后頂渣制度

基于轉爐爐后造渣的動力學及熱力學條件均好于LF精煉,將原有頂渣制度更改為:固化出鋼過程合金料、脫氧劑、頂渣的加入順序,即待出鋼至1/3時,向鋼包內加入頂渣石灰,由于此時鋼水未脫氧且溫度較高,石灰能夠很快熔化,待石灰完全熔化后加入鋁基脫氧劑,之后快速將合金料加入包內。這樣操作能夠利用合金料將鋁基脫氧劑“帶入”鋼水更深的部位,提高利用率。先加入的石灰快速熔化后能夠形成保護層,將脫氧劑與空氣隔開減少燒損,提高利用率。

4 精煉工藝優化

4.1 脫氧工藝優化

唐鋼SPHC要求S≤0.015%,LF快速脫硫極其重要。脫硫反應式:

從鋁鎮靜鋼的脫硫反應公式(1)看,LF脫硫的前提為脫氧,針對脫氧工藝的主要措施如下。

4.1.1 精煉前回收連鑄澆余

由于連鑄澆余溫度高且有一定的硫容量,回收連鑄澆余后,使得鋼包渣子中(FeO+MnO)含量降低5%左右,目前供1#機SPHC澆余回收率在94%左右。

4.1.2 精煉前期加入部分精煉渣

加入精煉渣后鋼包渣子中Al2O3提高8%左右,改善了鋼包渣子的流動性,同時也利于提高鋼水的純凈度。見表2。

表2 不同階段渣樣成分/%

4.1.3 強調一次性喂鋁

SPHC鋼屬于低碳高鋁鎮靜鋼,需要在LF精煉初期采用鋁脫氧,由于鋁是極強的脫氧元素,其脫氧產物Al2O3熔點高,表面張力大,不為鋼液所潤飾,易于在鋼液內上浮去除,滯留在鋼液中的Al2O3,將在鋼液中聚集成鏈狀夾雜,對鋼質量有不良影響[1]。對于高自由氧的鋼液用鋁脫氧,如果鋁是以一批方式加入鋼液中,主要形成珊瑚狀Al2O3簇,這些簇狀物很容易浮出進入渣中,只有少量緊密狀簇狀物和單個Al2O3粒子滯留在鋼液中,其尺寸小于30 um;如果以兩批方式加入,靠近Al2O3粒子,有一些板型Al2O3的出現,其尺寸在5 um~20 um,且二次脫氧產生的Al2O3粒子少,尺寸在10 um~20 um,不利于夾雜的碰撞長大和上浮去除,所以加入鋁應盡可能快的一批加入,以減少有害的Al2O3夾雜。

4.2 供電制度優化

精煉供電制度的根本在于精煉進站溫度,結合鋼水溫度“一脈相承”的特點,通過研究和試驗,我們的結論是:溫度是系統工程,必須采用分頭管理的方式加以控制。為“夯實”精煉進站溫度,采取的主要措施如下。

4.2.1 穩定轉爐出鋼溫度

出鋼溫度標志著煉鋼廠生產水平的高低,是主要的技術指標之一,提高出鋼溫度會直接惡化其它指標,像鋼鐵料消耗、合金料消耗、轉爐壽命等,故在目前的生產組織下,穩定SPHC出鋼溫度,保證大包溫度≥1 590℃。

4.2.2 提高生產調度水平

控制轉爐出鋼至精煉進站冶煉間隔≤30 min;加快鋼包周轉,保證紅包出鋼。

4.2.3 薄渣精煉

我廠的3#LF采用的是電極可旋轉式的雙工位精煉爐,雙工位同時具備鋼水在線冶煉能力,借助設備優勢,可以優先進站加入少量渣料精煉,邊精煉邊等待連鑄澆余。

4.3 吹氬工藝優化

從2010年年初開始,陸續為3座LF精煉站安裝智能氣體流量控制儀實現高精度流量控制(設定流量和實際流量偏差≤±5NL/min),并提供冶煉SPHC鋼不同階段流量參考:進站鋼包接好氬氣管后及時吹氬氣,站外待煉過程氬氣流量按50NL/min~200NL/min控制;靜吹弱攪拌過程流量100NL/min~300NL/min;給電中強攪拌過程流量300NL/min~600NL/min;脫硫強攪拌過程流量800NL/min~1 000NL/min。

4.4 鈣處理工藝優化

由于在冶煉SPHC用鋁脫氧后在鋼中形成大量的Al2O3,很難從鋼中去除干凈,在澆鑄時很容易粘附在水口壁上引起水口堵塞從而中斷澆鑄過程。為了解決這個問題,常用的方法是對鋼水進行鈣處理,通過對鋼中加入一定的鈣,使得高熔點的Al2O3與CaO結合形成低熔點的鋁酸鈣,從而改善鋼液的澆鑄性能。針對鈣處理采取的主要措施如下。

4.4.1 全部使用鈣鋁線進行鈣處理

避免了因使用純鈣線喂線速度慢、鋼渣翻騰劇烈、Als燒損不穩的情況。

4.4.2 升降式喂絲工藝

調整般導管曲率半徑必須大于1.5 m,減少絲線在導管中的阻力;保證喂絲導管的水平段與豎直段的夾角必須大于90℃,降低喂絲芯線打彎或上翹幾率;控制喂絲速度為3.0m/s~4.5m/s,保證喂絲深度大于1.6 m,提高芯線元素吸收率。

5 工藝效果

5.1 拉速情況扣除開機爐次,拉速穩定在1.8~1.9m/min。

5.2周期情況精煉周期平均縮短3 min。

5.3 溫度情況冶煉澆次前5爐鋼時,LF出站鋼水溫度應控制在上限,將中間罐溫度控制在中上限,使塞棒盡快地受熱,形狀規則,中間罐蓄熱充足,防止塞棒開度波動大和罐溫溫降大而拉速不穩定。連澆5爐鋼水后,LF出站鋼水溫度應控制在中下限,將中間罐溫度控制在中下限,防止鋼水溫度高造成冶煉時間長罐溫高而使中間罐耐材侵蝕過快,造成拉速波動。

6 結論

6.1 通過對鐵水S高于0.020%的爐次進行脫硫處理,將鐵水S脫至0.010%以下等措施降低了LF精煉脫硫負荷。

6.2 改變爐后預脫氧方式,保證LF精煉前鋼水低氧位操作。

6.3 通過回收連鑄澆余、加入精煉渣及一次喂鋁實現LF精煉快速脫氧。

6.4 優化供電制度、鈣處理制度,避免重復冶煉,提高LF精煉效率。

6.5 圍繞著高效精煉,優化了鐵水預處理、轉爐、LF精煉工藝,縮短了3#LF供1#機SPHC精煉周期,保證了1#機恒定拉速1.8m/min~1.9m/min運行。

[1]成國光,干勇,劉瀏,等.新編鋼水精煉暨鐵水預處理1500問[M].北京:中國科學技術出版社,2007.95.

Practice of SPHC High Efficient Refining at Tanggang Rolling Mill 1

Xi Xiaoli,Feng Huixiao,Zhou Xiaohong,Liu Guangtao,Lu Bin

In an aim to address the condition that the constant casting speed could not be ensured when LF 3 supplied SPHC 1 at Tanggang Rolling Mill 1,the authors relieved LF desulfurization burden by increasing hot metal pre-desulfurization rate;lowered steel oxygen content before LF refining by changing pre-deoxidization method after converter;raised LF refining efficiency by optimizing LF deoxidization process, power supply system and argon injection system.Thus,SPHC 1 could keep constant casting speeds and the production stability was ensured with improved product quality.

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(收稿 2011-02-16責編趙實鳴)

席曉利,男,畢業于蘭州理工大學冶金工程專業,現就職于唐鋼第一鋼軋廠技術科。

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