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冷凝式汽輪機(jī)的現(xiàn)代化技術(shù)改造

2010-12-31 18:00:00樸文哲
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年3期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)效率

樸文哲

(哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司,黑龍江 哈爾濱 150040)

1 汽輪機(jī)現(xiàn)代化技術(shù)改造的必要性

1.1 原機(jī)組設(shè)計(jì)、制造方面存在的問題:

1.1.1 高壓缸

A:早期葉型的型損大。早期的125機(jī)組采用蘇聯(lián)的葉型,與現(xiàn)在所采用的新型葉型相比型損要大1倍左右。

B:加強(qiáng)筋型隔板。原高壓缸均采用帶加強(qiáng)筋型的隔板結(jié)構(gòu),由于早期的加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)和制造加工的原因,在汽道中引起強(qiáng)烈的旋渦,進(jìn)一步加劇了端損和型損。使高壓缸效率下降約4-6%,甚至更大。

C:動(dòng)葉徑向間隙的漏汽較大。由于動(dòng)葉采用伸出式的鉚釘頭結(jié)構(gòu),徑向汽封齒數(shù)只能布置二個(gè)。與現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)相比,漏汽損失較大。

D:動(dòng)、靜之間的泄漏。原高壓缸各級(jí)的根部反動(dòng)度接近于零,甚至更低,動(dòng)葉根部前后的壓力基本相等甚至動(dòng)葉根部出口壓力大于動(dòng)葉根部進(jìn)口壓力。使通過隔板徑向間隙的漏汽一部分通過葉輪的平衡孔流出,還有一部分流入主流道對(duì)主流產(chǎn)生擾動(dòng),增加流動(dòng)損失。

1.1.2 中壓缸

A:進(jìn)口流道汽流組織不合理。在汽缸中分面處有二個(gè)加強(qiáng)筋,堵塞了進(jìn)汽流道,使高中壓的分缸壓力提高,并惡化了進(jìn)口流場。

B:葉型落后。由于中壓缸葉片的高度比高壓缸的大,因而二次流損失所占的比例相對(duì)小些,主要是型損占很大比例。

C:動(dòng)葉徑向漏汽大。這與鉚釘頭結(jié)構(gòu)有關(guān),只能安排二個(gè)齒。

D:流道不光順,汽流沒有組織好。中壓缸的后幾級(jí)的擴(kuò)張角較大,流道仍用階梯形從而增加了損失。

其中,只能為狀態(tài)良好的車組編配車次。指定任務(wù)包括早高峰與指定車次兩類,若B股道車組有早高峰任務(wù),也應(yīng)為A股道狀態(tài)良好的車組編配車次。

1.1.3 低壓缸

A:設(shè)計(jì)方法落后。低壓缸采用一元流設(shè)計(jì),沒有經(jīng)過流場計(jì)算(當(dāng)時(shí)沒有方法,也沒有計(jì)算工具),熱降分配上有不足之處。

B:子午面流道不光順。葉片的根部和頂部的流道成階梯型,特別是最后二級(jí)其頂部的擴(kuò)張角達(dá)45°。

C:漏汽損失大。一般講,漏汽損失在低壓缸總損失中占比例不大。但由于老的125MW機(jī)組的低壓缸,前二級(jí)有圍帶,后四級(jí)都沒有圍帶,徑向的泄漏很嚴(yán)重。

D:葉型陳舊,損失較大。

E:末級(jí)葉型沒有按超音速葉柵的設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì),末級(jí)性能的好壞對(duì)低壓缸的效率影響甚大。

1.2 機(jī)組自身存在的問題

高中壓轉(zhuǎn)子因彎曲曾兩次直軸,彎曲部位材料表面硬度已降低到HB176左右,若經(jīng)常調(diào)峰運(yùn)行其后果難以預(yù)料。

由于機(jī)組長期在低負(fù)荷下運(yùn)行,使低壓末二級(jí)動(dòng)葉水蝕嚴(yán)重,每次大修中均要修整,特別是末級(jí)左側(cè)葉片根部出汽邊水蝕較重,這是在低負(fù)荷條件下末級(jí)動(dòng)葉片根部負(fù)反動(dòng)度較大的緣故,雖經(jīng)修磨,但還是不能完全保證不存在潛在的裂紋源,影響末級(jí)葉片的安全。

低壓轉(zhuǎn)子多次發(fā)生斷葉片及圍帶脫落事故,中壓缸、低壓缸隔板變形嚴(yán)重,經(jīng)多次整修仍不能從根本上解決問題。除此以外,閥門卡澀、汽缸膨脹不暢、動(dòng)靜間隙過小、汽缸跑偏等,這些都成為影響安全運(yùn)行的缺陷。

高中壓汽缸變形嚴(yán)重,高中壓缸水平結(jié)合面外張口嚴(yán)重,特別是中壓缸東側(cè)有約400mm長的0.5mm~0.6mm的間隙消除不掉,而且張口幅度每次大修均發(fā)現(xiàn)有所增加。

汽輪機(jī)在使用中常出現(xiàn)的一些問題:中壓排汽缸接縫處變形嚴(yán)重,每次檢修后用補(bǔ)焊處理,漏汽問題一直存在。中壓隔板部分級(jí)塑性變形嚴(yán)重。高壓缸進(jìn)汽插管泄漏,造成外缸及一級(jí)抽汽溫度過高。汽缸法蘭加熱柜變形,泄漏嚴(yán)重。汽缸在啟停時(shí)膨脹不暢。 一級(jí)旁路經(jīng)常卡澀,減溫水不能投用。疏水系統(tǒng)復(fù)雜,運(yùn)行操作強(qiáng)度大,不適應(yīng)調(diào)峰運(yùn)行。汽輪機(jī)的監(jiān)測、控制、保護(hù)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度低,設(shè)備老化,故障率較高,可控制性差,維護(hù)工作量大。

綜上所述,該N125型機(jī)組由于設(shè)計(jì)制造的原因及本身存在的問題,使汽輪機(jī)效率與先進(jìn)機(jī)組比存在很大差距。因此不論是從經(jīng)濟(jì)性還是從安全性來看,采用當(dāng)代汽輪機(jī)先進(jìn)技術(shù)來對(duì)該N125型機(jī)組進(jìn)行改造是必要的,而且從其他廠汽輪機(jī)改造成功經(jīng)驗(yàn)來看,通過改造達(dá)到大幅度增容降耗、延長機(jī)組壽命,提高機(jī)組運(yùn)行可靠性,增強(qiáng)調(diào)峰性能的目標(biāo)是可行的。

2 改造的主要原則和目標(biāo)

2.1 改造原則

在技術(shù)性能等方面應(yīng)優(yōu)于國內(nèi)同類機(jī)組;采用當(dāng)代汽輪機(jī)已有的先進(jìn)技術(shù);在保證機(jī)組安全運(yùn)行的前提下,盡量提高機(jī)組效率和變工況性能;提高自動(dòng)化水平。

2.2 改造目標(biāo)

提高通流部分效率,改造后機(jī)組在額定工況下熱耗不大于8122 KJ/KW·h;在鍋爐出力不變的前提下,機(jī)組額定出力至137MW;消除老機(jī)組存在的缺陷,大幅度提高運(yùn)行安全可靠性;提高機(jī)組運(yùn)行靈活性,增強(qiáng)調(diào)峰能力;延長機(jī)組壽命;提高機(jī)組的自動(dòng)化運(yùn)行水平。

3 改造主要內(nèi)容

通流部分改造(高中、低)。更換高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、高中、低壓隔板、隔板套、汽封等;汽缸改造(高中壓內(nèi)、外缸)。更換高中壓內(nèi)外缸、低壓內(nèi)缸等;軸承箱改造。更換前、中、后軸承箱;軸承改造(#1、#2、#3、#4 及推力軸承);閥門改造(高、中壓主汽閥及調(diào)節(jié)閥的伐芯組件);連通管改造;調(diào)節(jié)部分改造(DEH、TSI)等。

4 現(xiàn)場安裝主要措施

除保留軸承座基礎(chǔ)臺(tái)板及低壓外缸之外,其余所有部件均拆除;各軸承座基礎(chǔ)臺(tái)板不動(dòng),各臺(tái)板面全部重新研磨。用激光水平儀測量各臺(tái)板的標(biāo)高值,根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)高值,加工各軸承座底面,保證各軸承座標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求;根據(jù)低壓外缸中心,確定各軸承座中心位置,同時(shí)兼顧發(fā)電子靜子中心;確定各轉(zhuǎn)子中心,軸系揚(yáng)度調(diào)整至設(shè)計(jì)值;根據(jù)轉(zhuǎn)子中心,調(diào)整各汽缸中心,隔板中心合格,調(diào)整汽缸水平合格,調(diào)整至汽缸負(fù)荷分配合格;通流部分間隙調(diào)整至設(shè)計(jì)值;保留各主汽門、調(diào)速汽門殼體不動(dòng),其余部件全部更換;所有高、中壓導(dǎo)汽管,連通管全部更換。按實(shí)際位置安裝。

5 改造效果分析

機(jī)組改造后各缸效率均得到較大提高,熱耗率比改造前下降了1469KJ/(KW·h),最大增容達(dá)1300KW以上。相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降50.2g/(KW·h),按部分負(fù)荷2500小時(shí),額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間3000小時(shí)計(jì)算,每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤34513噸。按標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格400元/噸計(jì)算每年可創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益1380萬元以上,改造取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

改造后高、中、低缸效率分別為81.96%、92.26%和88.05%。與汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)值相比低壓缸效率達(dá)到設(shè)計(jì)要求,高、中壓缸還有一定的差距。由于試驗(yàn)時(shí)DEH系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)三閥運(yùn)行,采用順序閥運(yùn)行方式,#3調(diào)節(jié)閥沒有開足,#4調(diào)節(jié)閥微開,造成一定的節(jié)流損失,故考核試驗(yàn)時(shí)高壓缸效率比實(shí)際值偏低。

改造后熱耗率為8155 KJ/KW·h。考慮到高壓缸節(jié)流損失影響缸效0.5個(gè)百分點(diǎn),影響熱耗率達(dá)8 KJ/KW·h,因此,實(shí)際熱耗率應(yīng)為8147 KJ/KW·h左右。

[1]思娟.冷凝式汽輪機(jī)內(nèi)穿孔擋板的應(yīng)用[J].熱能動(dòng)力工程,2002-05-20.

[2]高洪濤等.冷凝式汽輪機(jī)性能計(jì)算及其軟件[J].汽輪機(jī)技術(shù),1996-08-10.

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