盧濤
(博樂南崗建材有限責任公司,新疆 博樂833400)

博樂南崗建材有限責任公司Φ2.2×6.5m閉路磨和Φ1.83×6.12m開路磨,在粉磨32.5級復合硅酸鹽水泥時(用立窯熟料,其強度為47MPa左右),臺時產量分別為12.5t/h和3.5t/h,兩磨平均電耗高達50kWh/t。為提高水泥產質量和降低電耗,2005年3月將兩臺磨改成串聯粉磨系統,磨制比表面積320m2/kg的復合硅酸鹽水泥,臺時產量達到23t/h,噸水泥綜合電耗降到35kWh/t,同時因水泥比表面積提高,穩定了水泥質量。
2008年3月,我公司建成2000t/d新型干法熟料生產線后(原機立窯關閉停產,旋窯熟料強度在52MPa以上),仍用該串聯粉磨系統生產水泥,磨制細度3%以下、比表面積340m2/kg的32.5級復合硅酸鹽水泥,臺時產量穩定在18t/h,水泥質量穩定。
在實施串聯粉磨工藝時,根據兩臺水泥磨的實際狀況,對系統的設備進行優化組合,使工藝流程和設備匹配趨于合理,改造后串聯粉磨工藝流程見圖1所示。
(1)對原Φ2m旋風式選粉機進行轉子改造,將風葉分級為雙轉子分級,以形成均勻穩定的分級力場,提高對物料的分級效果。同時將選粉機主軸的7.5kW普通電機改為18.5kW電磁調整電機,通過調控轉子轉速,調節產品細度,穩定可靠。
(2)調整Φ1.83×6.12m水泥磨的分倉長度,將一、二倉的隔倉板前移25cm,增強二倉研磨功能。
(3)調整球段級配,將Φ1.83×6.12m磨機一倉的平均球徑由開路時的Φ66mm降到Φ41mm,并將二倉的大鋼段改為Φ14×14和Φ18×18兩種小鋼段,以增加研磨體的比表面積,提高其研磨能力。級配調整方案見表1所示。
(4)將兩臺磨的水泥混合入庫,因為選粉后的粗料會出現配料成分波動,我們將兩臺磨的水泥進入同一臺螺旋輸送機,經攪拌均化入庫,以使水泥均質。


表1 改造前后Φ1.83×6.12m水泥磨球段級配
(5)合理控制二級磨的喂料量和一級磨的粗粉回磨量,在確保水泥質量達標的條件下,Φ1.83× 6.12m水泥磨盡量用足選粉機的粗粉,剩余少量粗粉送回Φ2.2×6.5m水泥磨。由于進入Φ2.2×6.5m水泥磨一倉的回料量和細粉量減少,其墊層作用下降,即增強了一倉鋼球的破碎沖擊能力。
(6)Φ2.2×6.5m水泥磨所配CXBC510/148回轉反吹袋收塵器有足夠大的富余處理能力,將Φ1.83×6.12m磨尾排氣管連接到該袋收塵器的入口處,確保磨內通風,讓合格細粉盡早排出,減少過粉磨和糊球現象。
從2005年3月改造至2007年底3年時間,粉磨32.5級復合硅酸鹽水泥取得的經濟效果如下:
(1)串聯磨臺時產量穩定在23t/h左右,比改造前提高43%。
(2)水泥比表面積比原來提高30m2/kg,可多摻混合材5%,噸水泥降低成本5元。年產7萬噸該品種水泥節約成本35萬元。
(3)噸水泥電耗下降15kWh,每kWh電0.6元,7萬噸水泥共節省電費63萬元。
(4)投資省,該串聯改造僅僅投資5萬元。
2008年3月起,改用旋窯熟料粉磨32.5級復合硅酸鹽水泥,在熟料強度高易磨性差的條件下,保證細度在3%以下,比表面積340m2/kg,臺時產量穩定在18t/h。使用旋窯熟料水泥可較以往立窯熟料生產水泥摻入更多的混合材,自然成本降低。