彭如斌
(蕪湖繁昌桃沖礦水泥廠,安徽 繁昌 241233)
防止原煤倉堵塞的方法
彭如斌
(蕪湖繁昌桃沖礦水泥廠,安徽 繁昌 241233)
我廠為1200t/d熟料預分解窯生產線,煤磨采用HRM1300m立式煤磨,投產后,原煤倉經常下料不暢,檢查發現大部分原煤粘結在原煤倉錐體部,使下料口有效面積變小,堵塞下料口,必須通過人工用撬棍從上面往下搗和用大錘在原煤倉外壁敲震,處理起來比較麻煩,不但增加了勞動強度,且原煤倉設備被敲得凹陷不平,損壞嚴重。
經過現場觀察分析,采取了以下改進措施:
(1)減小原煤與壁面間的附著力,以達到順暢下料。方法是擴大中部錐體直徑,從錐體的底部到1.2m的高度,直徑1.4m的地方進行切割。用厚度為8mm鐵板,重新制作新錐體安裝,新錐體尺寸為上直徑1.8m,下直徑0.6m、高1.2m,并在上直徑處焊一圈厚度為6mm、寬為15cm圓弧鐵板,在圓弧鐵板上挖幾個10×12cm的清堵小洞,并在新錐體底部到0.8m高處安裝小型振動泵一臺。

圖1 改造前原煤倉結構示意圖
(2)強化操作工的責任心,減少煤大塊混入原煤倉中。
(3)減少原煤水分,使煤與倉內壁之間的附著力下降,不易粘結。
(4)合理做好停機時間,盡量做到原煤倉空倉停機。
通過上述措施,原煤倉現在下料不暢情況大為緩解,即使有下料不暢的情況發生,只需開動振動泵或人工用小撬棍在清堵口簡單清理即可。原煤倉改進前后示意圖如圖1、圖2所示。

圖2 改造后原煤倉結構示意圖
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1007-6344(2010)01-0039-01
2009-08-03】
(編輯:林芝)