陸博福
中國一重(集團)有限責任公司 齊齊哈爾 161042
陸 平
東方市政建設開發集團公司 佳木斯 154003
甲烷化氣換熱器是某化肥生產裝置的主要設備。由于運行多年后,換熱管出現嚴重泄漏,堵塞泄漏換熱管又使換熱效率嚴重下降,造成裝置產量下降。為了保證生產裝置能夠正常、穩定地運行,決定重新設計制造一臺甲烷化氣換熱器,更換不能正常運行的老設備。新設備投入使用后,使用效果良好,各項性能達到工藝要求,實現了安全、穩定運行的目標。
(1)按照提高后的設計壓力和設計溫度設計。
(2)換熱器的其它工藝條件不變。
(3)不增加設備基礎的載荷。
(4)保持設備結構、安裝、定位尺寸不變;保證與原外部設備、基礎、管道的連接尺寸不變。
(5)符合現行國家及行業標準及安全監察規范。
(6)采用國內現行標準中的材料。
甲烷化氣換熱器改造設計條件見表1。
原設備是1977年設計和制造的,距今已有30多年。新設計的甲烷化氣換熱器應滿足最新的壓力容器及換熱器設計標準,采用符合這些標準的新材料。

表1 甲烷化氣換熱器改造設計條件
由于管程為氫腐蝕環境工況,因此,根據氫分壓及設計溫度,查耐爾森曲線確定與管程介質接觸的材料均采用Cr-Mo鋼,以滿足工藝條件的要求。殼程材料采用碳鋼。確定的換熱器主要材料為:
換熱管:15CrMo
管板:15CrMo III
管箱法蘭:15CrMo III
管箱封頭:15CrMoR
殼程筒體:16MnR
為保證新設備順利安裝到原基礎上,設備的重量不能增加太多。這意味著設備的管程、殼程筒體的厚度應盡可能保持原名義厚度。同時,還應保證新設備與基礎及管線的連接尺寸和定位尺寸不變。
6.1.1 DN 1000筒體
筒體厚度按式(1)計算:
(1)
δn=δ+C1+C2=6.66+0+3=9.66 mm
式中,[6]為16MnR材質的許用應力,取151.2 MPa;Ps為殼程設計壓力,取1.7MPa;δ為計算厚度,mm;C1、C2分別為厚度附加量,取C1=0mm,C2=3mm。
根據GB 151-1999 表8及原設備規格,名義厚度最終取值為12mm,與原設計相同。
6.1.2 DN1200筒體
用上式計算得出:
δn=δ+C1+C2=8+0+3=11 mm
取名義厚度值為16mm,與原設計相同。
驗算原錐體結構兩端折邊變徑錐體設計。
改造前,甲烷化氣換熱器變徑錐體部分內徑及厚度尺寸見圖1。

圖1 改造前甲烷化氣換熱器變徑錐體部分
6.2.1 大端過渡段厚度
大端過渡段厚度按式(2)計算:
(2)
6.2.2 大端與過渡段相接處的錐殼厚度
大端與過渡段相接處的錐殼厚度按式(3)計算:
(3)
式中,Di=1200 mm;錐半角α=40°(α按原始數據計算)。
根據GB 150-1998大端應采用帶折邊結構,且折邊半徑為:
r=10%×Di=0.1×1200=120 mm
但實際的r=100 mm,不符合標準的要求。
r/Di=100/1200=0.083
無法查到需要的K和f系數值,說明原設計是不合理的。
6.2.3 小端厚度
小端厚度按式(4)計算:

=16.64 mm
(4)
式中,Q為系數,按下式計算:
查圖7-14,取Q=2.5。
原設計的錐殼大端折邊半徑小于標準GB 150-1998的規定,結構不合理,必須修改。
設計厚度為:
δn=δ+C1+C2=16.64+0+2=18.64 mm
結果大于原始設計中的名義厚度16mm,不符合要求,必須修改。
從以上驗算和分析可以看出,原設計的錐體結構不合理,必須按新的標準進行結構修改。同時為保持新設備的殼體名義厚度與原設計中的名義厚度一致,需要對原設計結構進行調整。根據對錐體計算厚度和應力分析,對原變徑段折邊錐體進行修改,并符合GB 150-1998的規定,從而保證與原設計厚度一致,以便不增加設備重量和原基礎載荷。
6.3.1 改造措施
(1)將原小端過渡段轉角半徑r由70mm減小為50mm。
(2)將大端過渡段轉角半徑r由100mm增大為120mm。
(3)將錐殼半頂角由原來的40°減小為35°。
(4)對錐殼的拼接焊縫進行100%的射線探傷,按GB/T 4730-2005的II級檢驗合格,即調整為Φ=1。
6.3.2 錐體厚度
根據以上改造措施調整數據后,重新計算錐體殼體厚度。
(1)大端過渡段厚度計算為:

=5.4 mm
(5)
(2)大端與過渡段相接的錐殼厚度計算:
(6)
(3)小端厚度計算:
(7)
式中,取α=35°。
r/Di=120/1200=0.1
查表7-4:K=0.798;f=0.588。
查圖7-14:Q=2.3。
根據以上(1)~(3)條對錐體各部分的計算,取其中最大計算厚度來確定錐體的設計厚度和名義厚度,設計厚度為:
δn=δ+C1+C2=13+0+2=15 mm
實際取值為16mm,與原設計圖紙中的名義厚度一致。
6.3.3 小端與過渡段連接筒體長度
小端與過渡段連接筒體長度L按式(8)計算:
(8)
實際取值L=200 mm。
改造后甲烷化氣換熱器變徑錐體部分見圖2。

圖2 改造后甲烷化氣換熱器變徑錐體部分
材質為15CrMoR,[б]=123.6MPa,
C=0+3=3 mm:

=6.9 mm
(9)
計算厚度為:
δn=δ+C=6.9+0+2=8.9 mm
取厚度δn=12 mm。
為使設備法蘭選用符合新標準的要求,同時還應保證與原結構尺寸相符。
按《長頸對焊法蘭》JB 4703-2000,選擇DN1000,PN2.5長頸對焊法蘭。由于原設備管箱法蘭總高為190mm,而新標準法蘭為155mm,為了保證新管箱與原管箱高度相同,保證管箱腔體內介流通空間相同,并保證接管安裝尺寸不變,考慮到新舊標準法蘭的差值35mm,將采用的標準法蘭總高度H增高到190mm,增加筒段的長度35mm,厚度δ=20mm。
加高后法蘭直筒段厚度校核計算如下:

=7.42 mm
(10)
式中,Pc為管程設計壓力,MPa。
δn=δ+C1+C2=7.42+0+2=9.42 mm
管板厚度計算采用PV18計算機程序運算。為使管板厚度減少,降低設備造價而調整參數。經過工藝核算,可以將折流板由原來的5件增加到7件,其中,環形折流板為4件,圓形為3件,使換熱管受壓失穩當量長度Ler下降,從而實現減薄管板厚度目的,見圖3。

圖3 換熱器受壓失穩當量長度布置圖
經計算后管板由原來參數計算厚度120mm降到改后的95mm,使兩件管板重量減少450kg,從而降低設備造價成本和總的設備重量。為增加管束的剛度和換熱面積,新設備通過工藝計算調整,調整排管最終增加了12根6m長換熱管,增大面積為5.7m2,提高了換熱器的換熱能力,總的設備重量沒有增加。
(1)改造甲烷化氣換熱器設備是在不改變原有設備設定結構和工藝、裝置的布置、管道、基礎載荷的條件下,對其進行重新設計和制造。
(2)對原設計圖中不符合現行標準結構進行改進,保證替代設備完全符合原設計和新調整設計條件的要求,并與原裝置較好銜接。
(3)經過對結構參數進行優化選擇設計,并經實際制造安裝使用,現已運行多年,效果良好,使生產工藝狀況大為改觀,達到設備穩定運行的目的。
事實說明,在壓力容器設備設計中,通過調整技術參數,滿足規范標準要求,同時保證其實用性和經濟性有重要意義。
參 考 文 獻
1 GB 150-1998,鋼制壓力容器[S].
2 GB 151-1999,管殼式換熱器[S].
3 JB/T 4703-2000,壓力容器法蘭[S].