萬 海,高 云,吳裕輝,賈韌刃,畢慧峰
(1.中國石油大學(華東)化學化工學院,山東 東營 257061;2.中國石油撫順石化公司石油三廠,遼寧 撫順113001;3.中國石油撫順石化公司技術發展處,遼寧 撫順 113008)
加氫工藝技術生產25#變壓器油*
萬 海1,2,高 云2,吳裕輝2,賈韌刃2,畢慧峰3
(1.中國石油大學(華東)化學化工學院,山東 東營 257061;2.中國石油撫順石化公司石油三廠,遼寧 撫順113001;3.中國石油撫順石化公司技術發展處,遼寧 撫順 113008)
以江蘇常二線油為原料,通過加氫微型試驗裝置,篩選出加氫精制催化劑3996、FV-1,將上述2種催化劑按照1︰1(體積比)進行組合裝填,進行一段加氫法生產25#變壓器油試驗取得成功,并經過了工業生產試運行。結果表明,在適宜的操作條件下,可以利用原白油加氫裝置生產出合格的25#變壓器油產品,優化了裝置產品結構,提高了裝置創效能力。
加氫精制;白土精制;25#變壓器油;工藝技術
變壓器油是石油的一種分餾產物,它的主要成分是烷烴,環烷族飽和烴,芳香族不飽和烴等化合物;主要裝在變壓器、電容器、變阻器里,作為絕緣介質、消弧和導出熱量之用。根據變壓器油的工作特點,要求變壓器油具有良好的電氣性能,很強的抗氧化安定性,優良的低溫流動性,高溫安全性能和低的酸、堿、硫、灰分等雜質含量,因此變壓器油必須是石油餾分進行深度精制的產品[1-4]。石油三廠白油裝置對潤滑油類原料具有深度加氫精制能力,為優化裝置產品結構提高創效能力,開展了生產變壓器油研究工作。經過研究篩選,確定江蘇常二線油具有變壓器油開發價值。2007年2月以外購常二線油為原料,在微型裝置進行加氫生產工藝和催化劑篩選工作,同年5月在白油裝置進行了工業化試生產,試生產取得了成功,生產出符合標準的25#變壓器油。
1.1 原料性質
常二線油是江蘇中海油瀝青有限公司常減壓裝置生產的常二線油,屬于環烷基型石油餾分,生產變壓器油較為理想。常二線油分析數據見表1。

表1 常二線油分析數據Table 1 Analysis data of the 2nd side cut of atmospheric column
從常二線油分析數據可看出,油品的粘度和凝點指標可滿足變壓器油的質量要求,但油品的硫含量達到2 000 μg/g,色度達到了3.5號以下;而25#變壓器油分析項目中介質損耗因數、擊穿電壓、界面張力等質量標準則要求油品中的膠質、酸性物質等極性物質的含量在一個較低的數值范圍內,才能滿足變壓器油的質量要求[5],因此以常二線油做原料,生產變壓器油必須采用加氫精制生產工藝,即必須對原料油進行深度的加氫精制,盡可能地除去油中的不安定組分和雜質,才能生產出合格的變壓器油。
1.2 實驗研究
在確定采用加氫精制的生產工藝后[6-8],首先進行催化劑技術調研工作。經過大量技術調研,篩選出硫化態催化劑3996做為加氫精制催化劑,以脫出原料油中的硫、氮、氧等有害組分,由此改善油品的安定性,色度、氣味等指標。此外,由于本次試驗原料餾分較重,干點超過350℃,且芳烴、多環芳烴含量較高,會影響產品的抗氧化性能,因此考慮采用FV-1石蠟加氫精制催化劑進行脫除芳烴反應,使油中的芳烴加氫飽和,以降低加氫生成油中芳烴含量,保證變壓器油具有良好的抗氧化性能。
根據常二線油硫、氮、氧、芳烴含量和色度等性質,在試驗過程中,對上述催化劑進行不同比例的組合裝填,最終篩選出合適的催化劑種類和裝填比例。常二線油試驗條件及結果見表2。
從表2小試生成油分析數據可看出,以常二線油為原料,采用3996、FV-1催化劑進行加氫精制,通過對催化劑裝填比例、操作條件的不斷調整,加氫生成油的質量指標越來越接近產品標準,其中第3期加氫生成油的雜質分析數據基本滿足了25#變壓器油關鍵技術標準。
為生產出完全滿足25#變壓器油標準的產品,以第三期加氫生成油為原料,進行了減壓蒸餾和白土補充精制試驗,所得產品的分析數據完全滿足了25#變壓器油的技術標準,具體數據見表3。
結果表明以常二線油為原料,采用加氫—蒸餾—補充精制工藝技術,生產變壓器油是可行的。

表2 加氫試驗條件及結果Table 2 Conditions and results of hydrogenation experiment

表3 補充精制及結果Table 3 Finish refining and results
2.1 適應性改造
根據小試的加氫生產工藝路線、操作條件與篩選出的催化劑種類,在白油裝置生產變壓器油必須對白油裝置進行適應性改造:
(1)白油加氫裝置原加氫工藝流程為3臺反應器串聯使用,而本次只需第1與第3反串聯使用,因此將裝置加氫工藝流程改為第1反應器與第3反應器串聯使用,以滿足催化劑裝填比要求。
(2)裝置原加氫工藝流程為3臺反應器由1臺加熱爐提供熱源,第1反應器出口到第3反應器入口距離達50 m,造成第1反應器與第3反應器之間的溫降高達60℃,第1臺反應器加氫催化劑達到反應溫度,第3反應器催化劑則達不到反應所需溫度,難以滿足生產需要。為了解決此問題,對裝置反應器熱源方案進行調整,增加1臺加熱爐與第3反應器配套,使第1、第3反應器有各自獨立的加熱設施,以滿足生產工藝要求。
2.2 工藝流程
原料油經泵升壓后進入加氫單元第1加熱爐加熱,然后進入第1反應器加氫精制,脫除油品中的硫化物、結晶水化合物等雜質,生成油經第2加熱爐進入第2(原第3反應器)反應器進行加氫補充精制,使加氫生成油的比重、界面張力、機雜含量等指標滿足質量要求。最終物料進入高壓分離器進行氣液分離,高分上部分出循環氫,入循環壓縮機循環使用。高分下部分出的液相部分進入低壓分離罐。加氫生成油通過低分罐直接壓入分餾單元,先經過常壓爐加熱后進入常壓塔閃蒸,常壓塔頂拔出少量不凝氣和水蒸氣,常底油通過常底泵入減壓塔進料加熱器,入減壓塔分餾,減頂生產輕餾分油入浮頂罐;減底生產25#變壓器油。25#變壓器油生產工藝流程簡圖見圖1。

圖1 25#變壓器油生產工藝流程Fig.1 Process flowchart of No.25 transformer oil
2.3 操作條件
從表4可看出,開工初期生成油的密度一直在894~897 kg/m3的范圍內,根據小試分析數據可知,要保證分餾單元的減底油密度≯895 kg/m3,必須將加氫單元生成油密度控制在892 kg/m3以下,此外,加氫生成油的介質損耗因數、界面張力兩項關健指標未達到產品標準要求。
2.4 產品質量調整
通過對裝置操作參數的調整和運行情況的分析,并與微型試驗運行數據的對比分析,找出了生成油密度和其它相關指標達不到餾出口控制標準的原因:白油裝置反應器內的舊催化劑運轉時間較長,催化劑活性降低,導致油品的加氫精制深度降低,影響了加氫精制效果。

表4 開工初期加氫操作條件及分析數據Table 4 Operation conditions and analysis data obtainedform early stage production
通過對硫化態的3996、FV-1催化劑生產工藝的分析及硫化機理進行深入研究和剖析后,確定了將反應器內催化劑進行第2次硫化,以恢復催化劑活性,提高油品加氫精制深度的技術方案。
4月19日-24日對白油裝置進行第2次硫化,此次硫化CS2用量為125 L,生成水量為19.5 kg。催化劑硫化后加氫單元操作參數及生成油分析數據見表5。
從加氫單元硫化后的操作條件和生成油的分析數據可看出,加氫單元催化劑經再次硫化后,催化劑的活性得到了恢復,在反應溫度降低20℃的情況下,且進料量由1.2 m3/h提高到1.8 m3/h,而生成油的密度仍可降到892.0 kg/m3,且生成油的顏色達到了+15(賽氏),至此生成油分析數據達到了加氫單元餾出口控制標準,生成油經蒸餾和白土補充精制,生產成出合格的25#變壓器油。通過對生產的變壓器油樣品進行測定,各項分析指標均達到25#變壓器油產品質量要求。操作條件與分析數據結果見表6。

表6 操作條件及數據Table 6 Main operation conditions and data

表5 硫化后加氫單元操作條件及分析數據Table 5 Operation conditions and analysis data from hydrogenation unit after sulfuration
(1)以江蘇常二線油為原料,進行生產變壓器油微型試驗,通過多次改變催化劑的種類和裝填比例,試驗取得了成功,生產出合格的25#變壓器油。
(2)在工業應用上,通過對原白油裝置進行適應性改造,采用3996加氫精制催化劑與FV-1脫芳催化劑進行組合裝填,并對操作參數進行調整和優化,裝置產品質量合格,工業試生產取得成功。
(3)采用加氫精制工藝生產25#變壓器油,在技術和經濟上都是可行的。25#變壓器油的成功生產,不僅增加了產品品種,改善了白油裝置產品結構,也為企業效益的持續增長增添了活力。
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Production of No.25 Transformer Oil With Hydrogenation Process
WAN Hai1,2,GAO Yun2,WU Yu-hui2,JIA Ren-ren2,BI Hui-feng3(1.College of Chemistry and Chemical Engineering,China University of Petroleum,Shandong Dongying 257061,
China;2.CNPC Fushun Petrochemical Company No.3 Refinery,Liaoning Fushun 113001,China;3.Fushun Petrochemical Company Technology Development Department,Liaoning Fushun 113008,China)
The catalysts 3996 and FV-1 were selected by small-scale hydrogenation experiment in which Jiangsu the 2nd side cut of atmospheric column was used as raw material.These two catalysts were loaded at a volume ratio of 1︰1,then No.25 transformer oil was successfully produced with the technology of first-stage hydrogenation purification,the industrial trial test was completed.The results indicate that under the proper condition,the qualified No.25 transformer oil can be produced by white oil hydrogenation equipment.Meanwhile,the production was optimized to get more profits.
Hydrogenation Purification;White Soil Refining;No.25 Transformer Oil;Technology
TE 624.4+3
A
1671-0460(2010)01-0030-05
2009-91-20
萬 海(1974-),男,遼寧清原人,高級工程師,博士研究生,研究方向為石油化工及新型催化材料。
電話:0413-2993111-338655,E-mail:sea3215@126.com。