李 琳
(華電能源牡丹江第二發(fā)電廠,黑龍江 牡丹江 157013)
牡二電廠的#1~#4發(fā)電機型號為 QFN-100-2型,主勵磁機為同軸50 Hz三相同步發(fā)電機,定子輸出的三相交流電經(jīng)機端變壓器后,經(jīng)過發(fā)電機碳刷能夠長期供給發(fā)電機轉(zhuǎn)子1614A的額定勵磁電流。發(fā)電機勵磁系統(tǒng)配有自動化水平較高的自動勵磁調(diào)節(jié)裝置兩套,以保證機組安全穩(wěn)定運行。
牡二電廠的發(fā)電機碳刷在使用中出現(xiàn)了各個碳刷電流分布較不均勻的問題,個別碳刷載流量超高,且調(diào)整后維持時間較短的問題,直接導致部分碳刷溫度驟升,曾高達230 ℃左右。勵磁電流分布在每個碳刷上的電流平均值應接近,但實際的電流分布的很不均勻,若通過調(diào)整其壓簧壓力不能增加其載流量,由此現(xiàn)象基本能夠判斷是集電環(huán)偏心度誤差大的因素。因為個別碳刷載流量較大,勢必造成其溫度過高、刷辮變色嚴重等現(xiàn)象,并伴隨出現(xiàn)了碳刷打火、振動,甚至是刷辮燒斷,運行人員頻繁調(diào)整,但是效果并不明顯,徒增運行維護量。機組在強勵時,很可能因為少數(shù)碳刷過多的承載電流而導致刷辮燒斷,最終導致機組勵磁系統(tǒng)崩潰。
牡二電廠的#1~#4發(fā)電機都出現(xiàn)過原來用于壓緊碳刷的彈簧,因碳刷的跳動使彈簧被彈出,起不到壓緊碳刷的作用;況且彈簧因受熱性能改變,壓力漸漸失常,雖然在運行中控制彈簧壓力選取在94~125 kPa之間,但最終仍出現(xiàn)了較大偏差,造成碳刷的電流分布不均,導致一些碳刷過流、發(fā)熱乃至出現(xiàn)打火現(xiàn)象。但是由于碳刷布置的位置不同,整個刷架的自重使位于滑環(huán)上下部的碳刷所施壓力是不一樣的,致使各碳刷電流仍非絕對均勻。在滑環(huán)上發(fā)生連續(xù)火花而轉(zhuǎn)變?yōu)榛⌒位鸹ǎ且驗榇罅刻妓⒍即嬖诖罅棵盎鸲纬傻?,牡二電廠的#3發(fā)電機就因碳刷環(huán)火曾造成發(fā)電機大軸燒損的事故,發(fā)生連續(xù)火花除了正常接觸不良之外,碳刷過軟將產(chǎn)生碳刷發(fā)生端部破裂、損壞。牡二電廠在2006年11月-2007年6月間經(jīng)歷了較長時間的異常溫度的運行和處理過程,這方面的因素較多。
發(fā)電機電刷裝置的安裝位置不對,使得碳刷中心與滑環(huán)中心線不垂直,造成碳刷與滑環(huán)表面摩擦的受力不均勻,出現(xiàn)打火現(xiàn)象??梢岳猛C機會重新配置刷框位置,并使其與滑環(huán)中心線垂直。發(fā)電機滑環(huán)由于各種原因造成失圓后,造成碳刷跳動,打火更加嚴重,給運行維護帶來不利。在停機時應檢查滑環(huán)的狀態(tài),用千分表測量滑環(huán)表面的擺度(最大值與最小值之差)不應超過0.05 mm(3 000 r/min)或0.07(3 000 r/min);滑環(huán)表面凸凹不平,光滑度應不超過0.5~1.0 mm。否則,應對發(fā)電機滑環(huán)進行車削、復圓,并進行研磨剖光。
牡二電廠的#1~#4發(fā)電機都不同程度地出現(xiàn)過碳刷引線、引線和接線端子的固定螺絲松動甚至脫落的情況,原因是在長期高溫運行及高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的振動下可能造成個別碳刷的引線松脫或緊固螺絲松動,使得接觸電阻增大,溫度升高。應加強巡回檢查,在檢查時應試拉各碳刷刷辮,發(fā)現(xiàn)有松動、脫落時應立即予以緊固,刷辮變色的應予以更換,在更換新的碳刷時還應檢查同一組的其他碳刷連接是否緊固。
碳刷和滑環(huán)表面臟污,碳刷和滑環(huán)在長期運行中,由于積灰和碳刷粉末加上軸承座軸封處漏出的油氣侵入,會在碳刷和滑環(huán)表面聚集許多油污,阻塞滑環(huán)通風孔,使得碳刷溫度升高,可能在個別甚至全部碳刷上發(fā)生火花。應對碳刷及滑環(huán)表面進行定期吹掃擦拭,保持其清潔干凈。吹掃時應使用潔凈的壓縮空氣(無油、無水),壓縮空氣壓力應在250~300 kPa/cm2。使用毛刷時應注意防止刷毛脫落,尤其是卡入碳刷與刷框間。滑環(huán)擦拭應注意大軸轉(zhuǎn)向,擦拭時,帆布呈順轉(zhuǎn)向拖拽方向,防止帆布脫落卷入滑環(huán)內(nèi)。當需要沾酒精擦拭時,應在無火花時進行。將碳刷及滑環(huán)表面進行吹掃擦拭工作列入定期工作。牡二電廠在2006年11月-2007年6月間由于碳刷運行質(zhì)量差,清掃碳刷甚至達到了一周對同一臺機清掃兩次的情況。
碳刷在刷握中卡澀,電流減小。由于所使用的個別刷握內(nèi)部不光滑,在更換碳刷時都要對碳刷進行人工打磨,因而碳刷表面很難達到平整光滑,碳刷與刷握的接觸面很難達到要求,在運行中經(jīng)常會出現(xiàn)卡澀。應盡可能選用與刷握相匹配的碳刷,使碳刷在刷握內(nèi)有0.1~0.2 mm的間隙,并利用停機的機會將刷握內(nèi)側(cè)表面打磨光滑。運行中要經(jīng)常檢查使碳刷在刷握內(nèi)活動自如,并且在選擇電刷時應選擇電刷基體中鱗片石墨量偏高、自潤滑性能好的碳刷。
碳刷在刷握中振動造成碳刷冒火,由于刷握與滑環(huán)間的距離相對較遠,基本上都在1 mm以上(安裝標準值為2~3 mm),當碳刷磨損到一定程度的時候,刷握對碳刷的固定作用變差,使碳刷在刷握中隨著電機的旋轉(zhuǎn)而振動冒火,有些碳刷甚至出現(xiàn)個別邊角被打掉的現(xiàn)象,嚴重影響機組的安全運行。因此在檢查中對于碳刷長度磨損至規(guī)定值時(碳刷長度的1/3)應及時更換,同時在安裝時應合理調(diào)整刷握與滑環(huán)的距離,保持2~3 mm的間距。由于原始彈簧與電刷無絕緣,電流流經(jīng)彈簧,一方面使彈簧發(fā)熱變軟、失去彈性;另一方面導致電刷的電壓降增大,不利于碳刷的工作。應將彈簧與碳刷絕緣,并注意使各壓簧壓力均勻,其差別不應超過5%。
雖然現(xiàn)場碳刷壓簧都已經(jīng)進行了技改,日常的跟蹤仍在深入進行,牡二電廠規(guī)定:每日加強對發(fā)電機碳刷的檢查,尤其是啟機后、高峰時對碳刷進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)困難的,可以通過消除卡澀、均衡碳刷氧化膜、更換壓簧位置等方式消除異常情況。由于滑環(huán)電阻率不均、環(huán)氧化膜不均勻的原因,在日常維護中要及時發(fā)現(xiàn)因軸向位移變化引起的碳刷跳動和磨損,避免引發(fā)嚴重后果,因發(fā)熱依舊能夠使得彈簧的特性發(fā)生改變,所以采用更好的彈簧之后,我們應認識到影響彈簧特性的因素:高溫、金屬疲勞、刷架偏心度等。
經(jīng)過采取以上方法及數(shù)據(jù)可以說明,牡二電廠經(jīng)過多次碳刷改造,#1~#4發(fā)電機的碳刷維護、調(diào)整取得了長足的進步,基本能夠保證碳刷電流的分布均勻,形成了一整套行之有效的運行維護機制,因此,在發(fā)電機碳刷的運行維護調(diào)整上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗和調(diào)整手段。在正常的環(huán)境溫度情況下,滑環(huán)、碳刷運行最高溫度在60~70 ℃之間,且消除了碳刷打火現(xiàn)象,在繼#3發(fā)電機大軸、滑環(huán)燒傷事件之后,多年來未出現(xiàn)滑環(huán)燒傷事件。在碳刷的維護管理上,開始對彈簧進行技術(shù)數(shù)據(jù)積累,對其使用壽命、壓力變化特性以及彈簧片疲勞特性進行把握,并由此掌握彈簧性能變化的前期診斷技術(shù),以確保彈簧良好的工作狀態(tài)。此外再通過降低碳刷振動幅度和頻度、通過改變碳刷與滑環(huán)接觸面積改善電流分布等方法,開始著手進行摸索和試驗,爭取在任何情況下緩解碳刷所出現(xiàn)的打火、振動、損壞嚴重等問題。