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臺山某護岸工程施工方案優化

2010-08-13 01:58:42王勇
中國港灣建設 2010年5期
關鍵詞:優化施工

王勇

(中交四航局第二工程有限公司,廣東 廣州 510330)

臺山某護岸工程位于廣東省臺山市,是某大型項目的海工配套工程,護岸主要作用是圍海造地,形成廠區用地,并為主廠區及過境道路提供安全防護。護岸為順岸拋石斜坡堤結構,長1 551 m,工程主要包括爆填開山石、挖泥、拋理各類規格石形成堤身斷面、預制和安裝扭王塊、現澆擋浪墻等,原護岸結構典型斷面圖見圖1。

圖1 原護岸結構典型斷面圖

1 優化前施工方案

按原設計方案,護岸擬采用陸上推填→堤心爆填→兩側平臺爆夯→側槽挖泥(臨時航道及堤頭清淤)→拋填反壓平臺開山石→拋填100~150 kg基礎塊石→拋理800~1 200 kg護底塊石(回填內側+3.5 m以下開山石)→拋理墊層石→安裝扭王字塊→上部結構施工的施工方法。該施工方法廣泛應用于順岸式護岸工程,如在陽江核電護岸工程、寧德核電護岸工程均成熟應用。

2 提出優化方案的原因

通過詳細的現場踏勘發現,護岸位于寬闊的淺灘上,護岸軸線往外2 km仍為淺灘,銅鼓航道在3.0 km以外,施工區域淤泥層厚約10 m,泥面標高約-1.0 m,在施工水位時水深僅2 m,如進行挖泥、拋石施工,需在護岸與銅鼓航道之間、沿側槽外側開挖臨時航道才能滿足抓斗船、泥駁及拋石船的吃水要求,臨時航道挖泥約27萬m3,臨時航道平面布置見圖2。

按原設計方案,側槽挖泥、臨時航道挖泥及堤頭清淤共103.7萬m3,采用抓斗船配自航泥駁的施工方法,所有挖泥均外卸,距現場約30 km;拋填反壓平臺開山石及拋填100~150 kg基礎塊石共46.8萬m3,采用開體駁粗拋、平板船細拋的施工方法。

圖2 臨時航道平面布置圖

由于本工程是議標工程,在議標階段,業主結合自身需要,從節約投資、確保開工方面考慮,提出4點改進建議:1)護岸工程位于淺灘上,挖泥的工程量較大、費用較高,僅挖泥費用就需近2 000萬元,希望能降低挖泥費用;2)水上施工需增加臨時航道挖泥,增加工程造價,施工需跨越臺風季節,臨時航道容易淤積,維護疏浚風險大,潛在費用高;3)海上卸泥地點申請手續繁瑣、時間長,可能會影響開工;4)業主希望利用挖出的淤泥造陸,以減少場平工程土方平衡的借方。因此,業主希望集成施工單位、設計單位的優勢來優化方案,達到節約投資、按期開工的目的。

3 優化方案

結合淺灘區域不利于水上施工的實際情況,提出取消側槽挖泥、反壓平臺開山石,將堤身爆填擴寬至側槽坡腳、再回挖形成設計斷面的思路,即堤身全斷面爆填方案,護岸優化后典型斷面見圖3。在經有關專家對擴寬爆破擠淤斷面的可行性論證后,結合物模試驗結果,認為堤身采用全斷面爆填方案是可行的,但需在施工工藝及結構設計上解決兩個問題:1)堤頭淤泥包清理;2)堤身結構需設計進行局部適應性修改。

圖3 護岸優化后典型斷面圖

3.1 堤頭淤泥包清理

1)堤頭淤泥包形成原理:堤身爆破擠淤時,起爆瞬間淤泥向四周擠出并向上拋擲形成空腔,拋石體在爆炸負壓與強烈振動下滑入空腔,形成定向滑移及泥、石置換,塌落石料滑入空腔后,形成“石舌”,淤泥被置換擠出,經多次推填爆破后,在堤頭及堤身內外側形成隆起的淤泥包。多次爆填后淤泥包隆起范圍可達60~80 m,向堤頭和兩側擴散;剖面上呈拋物線狀,一般最高點離堤頭約8~10 m位置,隆起高度視土質、拋填塊石厚度、淤泥層厚度、爆填次數及消散邊界條件等的不同而異,本工程淤泥質土隆起的淤泥包可達3 m。

2)清淤的必要性:由于護岸地處淺灘,淤泥包不易被潮流、波浪沖走;護岸順岸布置形式,且堤身較寬,使淤泥包不易往兩側消散。在淺灘區,淤泥包隆起后很容易露出水面,如淤泥包不斷隆起累積,高于原泥面超過2 m后(即淤泥包達+1.0 m),在低潮時將露出水面,露出水面的淤泥包經日曬風吹,表面風干成層,形成表層龜裂狀的塑狀土層,增加了淤泥的強度,也使淤泥包更難消散,不利于爆填作業;如堤頭淤泥包隆起達3 m時(即淤泥包達+2.0 m),爆破后淤泥會在石舌上方大量堆積,繼續拋填擠淤時存在泥石夾層隱患;在下一循環爆破前,隆起的淤泥在堤頭呈包圍狀,相當于增加了淤泥層的厚度,弱化了爆破擠淤效果。爆破擠淤及淤泥包示意圖見圖4。因此,為確保爆破擠淤質量,需在爆填過程中及時清除堤頭淤泥包。根據經驗及土質計算,堤頭清淤量約36萬m3。

圖4 爆破擠淤及淤泥包示意圖

3)清淤船機選擇:針對淺灘,不能滿足抓斗式挖泥船吃水的情況,我們提出使用吃水較淺的絞吸船清淤方法。絞吸船的優勢在于:①絞吸船吃水淺,不需開挖航道即可滿足施工要求,避免了航道維護疏浚風險;②節省了開挖航道及辦理卸泥許可證的費用,還為按時開工贏得時間。經計算,吹填能力為250 m3/h的絞吸船能滿足施工強度要求;平均吃水約1.5 m,適合現場原泥面約-1.0 m、施工水位約2 m水深的淺灘海域施工。

施工時絞吸船趁高水位進入堤頭隆起的淤泥包前沿,由外往內、先堤頭后兩側地清除隆起的淤泥包,清除至原泥面標高即可。絞吸船清除淤泥包示意圖見圖5。

圖5 絞吸船清除淤泥包示意圖

4)棄泥點選擇:響應業主要求,為減小業主場平工程中的借方,將清淤的淤泥吹填到護岸后方,護岸后方原為村民的養殖漁塘,面積約100萬m2,能儲備土方約300萬m3,滿足吹填棄泥的要求。

3.2 堤身結構局部進行適應性修改

堤身優化為全斷面爆填施工工藝后,施工方法及工序上產生了較大變化,在不改變結構安全性及斷面輪廓的條件下,經設計計算后對護岸斷面局部進行了修改,對局部施工工序作了調整。

斷面結構上:取消側槽挖泥、拋填反壓平臺開山石、100~150 kg基礎塊石及兩側平臺爆夯。爆破擠淤寬度由44 m擴寬至69 m后,爆破擠淤標高由+3.5 m調整為+5.0 m,以滿足拋石體破壞地基極限平衡產生自沉的要求;原設計斷面的100~150 kg基礎塊石由爆填的0~500 kg堤心石替代;原斷面的兩側平臺在全斷面爆填時屬于堤心的一部分,平臺位置經堤身多次爆破振動及側爆振動而密實,外側平臺通過回挖形成。簡化了+5.0 m以下的斷面結構,也減少了規格石種類,實現了陸上施工形成堤身斷面。

4 施工方案優化前、后的工序對比

按原設計斷面,+3.5 m以下的施工工序如圖6。施工方案優化后,+5.0 m以下的施工工序如圖7。

可見,施工方案優化為全斷面爆填后,壓縮了3道施工工序,僅剩堤頭清淤為水上施工作業,堤身施工均由陸上完成。

圖6 +3.5 m以下的施工工序

圖7 +5.0 m以下的施工工序

5 施工方案優化前、后工程量對比

護岸施工方案優化后,除挖泥清淤工程量大幅減少外,護岸實體結構的工程量并未發生變化(回挖的38.7萬m3石料循環利用),但由于施工方案的改變,原拋填反壓平臺開山石、水上拋填基礎塊石轉移到陸上施工。具體工程量變化見表1。

6 施工方案優化前、后主要船機設備對比

護岸施工方案優化后,在工期不變的情況下,由抓斗挖泥船改為吃水較淺的絞吸船,取消了泥駁、拖輪、定位方駁、平板船、開體駁共12艘船舶。由于石料為業主甲供料,雖然陸上拋填石料增加了約71萬m3(回挖石料循環利用),但對業主來說只是71萬m3石料卸料點的改變,即卸料點由原來在護岸旁的臨時碼頭改為堤頭,并未增加業主的供料設備及難度。通過船機設備配置總量比較,取消了12艘大小船機及1座卸石料臨時碼頭,增加了1臺推土機、2臺挖掘機及6輛載重汽車,具體船機設備變化見表2。可見,優化后減少大量船機投入,陸上施工設備的調遷比船舶調遷更方便、便宜,節省了一筆可觀的船機費用。

表1 優化前后水上、陸上施工工程量對比表

減少水上施工船舶后,解決了挖泥、水上拋填塊石同時施工時避讓航道的問題,也大大減少了爆破擠淤起爆時對作業船機的影響(要求水上船舶距離爆破點不少于250 m的安全距離),同時也減輕了船舶的防臺壓力。

表2 優化前、后主要船機設備對比表

7 施工方案優化后的質量情況

護岸施工方案優化后的質量控制重點是爆破擠淤施工,爆破擠淤施工的主要檢測手段為體積平衡法、探地雷達法及鉆孔檢測法,3種方法互相校核檢驗,為全面、動態控制爆填質量提供了較好的依據。檢測頻率如下:體積平衡法按每50~60 m進行一次計算校核;探地雷達法分橫、縱剖面分別檢測,橫斷面檢測間距10 m,縱剖面檢測線布設3道,分別位于軸線、前后坡腳平臺外邊線位置,測點間距均為0.25 m;鉆孔檢測橫斷面間距為100 m,每斷面鉆3個孔,分別在軸線、堤身前后趾位置(或在探地雷達法檢測有疑義的位置),鉆孔深入設計持力層不小于2 m。

根據第三方檢測資料分析,體積平衡法計算的平均拋填比達0.97,最小計算段位的拋填比為0.95,滿足規范大于0.9的要求;探地雷達法檢測的堤心石落底標高基本與設計相符,實際底寬普遍大于設計底寬,堤心底部斷面輪廊線基本平順,未發現底部高差突變情況;鉆孔探摸共檢測48個孔,其中26個孔位的堤心石深入到設計持力層,最大超深達3.1 m,15個孔位的泥石混合層厚度在0~0.5 m之間,7個孔位的泥石混合層厚度在0.6~0.8 m之間,滿足設計泥石混合層厚度小于1 m的要求。通過體積平衡法、探地雷達法及鉆孔檢測法相互驗證檢測證明,護岸施工方案優化后的施工質量滿足設計要求。

對護岸整體結構來說,優化后有個不可忽視的優點,就是原設計斷面的堤心石與反壓平臺開山石分兩道工序施工;施工方案優化后,一次性爆填成型,使結構整體性更好、塊石間更密實。

8 施工方案優化后的優點及改進建議

本方案優化過程中,充分考慮自然條件及業主需求,化不利條件為優勢,成功的從傳統“陸上+水上”施工方法優化為以陸上為主的施工方法,主要優點如下:

①不需側槽挖泥、開挖臨時航道、水上拋石作業,減少了遠距離海上卸泥的成本和風險,大大降低了工程投資;

②把水上施工的拋填反壓平臺開山石、基礎塊石工程量轉移到陸上施工后,施工受自然條件的影響更小,進度更有保障,單價更低,節約了投資;

③縮減了海上施工船舶投入,降低了現場的管理難度;

④不需申請海上卸泥地點,實現了按期開工,也實現了業主吹淤造陸的需求;

⑤優化后斷面結構更加簡潔、整體性更好,同時減少了規格石種類,減少了施工工序。

改進建議為:護岸優化為全斷面爆填后,擴寬了爆破擠淤范圍,也增加了合攏段施工難度,合攏段是護岸重要的結構段。建議合攏段選在淤泥層較薄、土層單一位置,施工長度取40~60 m;合攏施工前將堤頭和兩側淤泥包清除至原泥面,先在軸線或偏岸側位置拋填一道窄堤,再由窄堤往兩側爆填至設計堤寬,拋填時適當提高爆前堤頭標高,盡量使用大粒徑石料,以確保合攏段施工質量。

9 結語

目前,護岸工程已按合同要求完成施工。施工方案優化后,為業主節省了大量的投資,取得了良好的經濟和社會效益,并在寧德核電西護岸工程中成功推廣應用。對于類似淺灘區域的護岸或防波堤工程,值得借鑒與參考。

[1]李忠.建設防波堤中有關應用爆破擠淤的質量監理[J].水運工程,2000(11):52-56.

[2]JTJ/T258-98,爆炸法處理水下地基和基礎技術規程[S].

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