馬合沙提
(新疆額爾齊斯河流域開發工程建設管理局 烏魯木齊 830000)
新疆某碾壓混凝土重力壩,最大壩高212.5m,總庫容24.19億m3,調節庫容19.18億m3,電站裝機容量14萬kW,年發電量5.19億kW·h,保證出力12.5萬kW。倉面混凝土主要通過汽車等機械運輸,已碾壓的新澆筑混凝土將不可避免地受到機械的擾動,改變混凝土性能。為確保本工程施工質量,本文研究多種工況下成型混凝土的力學及物理性能,據此判斷影響程度大小。
該工程采用某水泥有限公司生產的P.O42.5水泥,水泥的化學成分及物理力學性能指標見表1和表2。

表1 水泥化學成分

表2 水泥物理力學性能指標
該工程采用某電廠生產的Ⅱ級灰,粉煤灰的化學成分及物理力學性能指標見表3和表4。
該工程使用天然砂,物理性能指標見表5。
該工程使用的粗骨料為人工骨料加工系統生產的片麻花崗巖,粒徑分別為 5~20mm、20~40mm、40~80mm。骨料的物理力學性能指標見表6。
2.5.1 緩凝高效減水劑
本次試驗使用FDN—13B緩凝高效減水劑,其各項指標見表7。
2.5.2 引氣劑
本次試驗使用PMS—NEA3引氣劑,其各項性能指標見表8。
本次試驗使用的配合比見表9。
在拌和樓出機口抽取多組新拌碾壓混凝土,又在大壩倉面取多組已碾壓完成并受汽車不間斷擾動的碾壓混凝土試樣進行試驗。

表3 粉煤灰化學成分

表4 粉煤灰物理力學性能指標

表5 天然砂物理力學性能指標

表6 粗骨料物理力學性能

表7 緩凝高效減水劑物理力學性能指標試驗結果
拌和樓機口取多組碾壓混凝土測試4種工況下的抗壓強度、VC值和含氣量,在未受擾動情況下成型為一種工況;模擬澆筑現場不間斷擾動5±0.3h,之后按照3種工況成型:第一種不做任何處理直接成型;第二種加水拌和至VC值達到5~8s;第三種加灰漿(與混凝土相同水灰比,并摻減水劑)拌和混凝土至VC值達到5~8s。

表8 引氣劑物理力學性能指標

表9 試驗使用配合比
在倉面選取兩種受過機械設備不間斷擾動的碾壓混凝土(擾動時間約5±0.3h):?VC值損失較大混凝土(大風,噴霧機無法噴到的碾壓混凝土,將此混凝土同4.1處理方式進行試驗);?VC值損失較小混凝土(噴霧機可噴到的碾壓混凝土)。
拌和樓機口取樣檢測結果見表10和表11。

表10 混凝土拌和樓機口取樣檢測成果(C18020,摻FDN援凝高效減水劑)

表11 倉面擾動混凝土取樣檢測成果(一)(C18020,摻FDN援凝高效減水劑)
倉面取樣檢測結果見表12。
a.機械設備在已碾壓密實的混凝土面上的擾動對混凝土拌和物性能有影響。

表12 倉面擾動混凝土取樣檢測成果(二)(C18020,摻FDN援凝高效減水劑)
b.已壓實碾壓混凝土在經過5±0.3h不間斷擾動后,未經任何處理的碾壓混凝土初凝時間約延長1h,抗壓強度降低2%~4%,由于部分面層約10~20cm厚的RCC已處于松散狀態,VC值較大,含水量較低,加之新疆北部地區高蒸發的氣候特點,若不對擾動后的混凝土進行二次處理,硬化后的混凝土各項指標將降低。
c.已壓實碾壓混凝土在經過5±0.3h不間斷擾動后,經加水拌和(類似在已長時間擾動混凝土面上直接灑水或用碾壓機噴水碾壓)至5~8s,初凝時間可延長1~3h,但混凝土強度降低得較多,約降低10%~20%,對強度影響較大,雖然加水可補償部分混凝土水分蒸發,但增加的水分大部分未參與水化且分布不均勻,后期強度降低較多。
d.已壓實碾壓混凝土在經過5±0.3h不間斷擾動后,經加漿拌和(類似在已長時間擾動混凝土面上直接鋪灑凈漿后碾壓)5~8s,初凝時間延長(約延長 2~3h),但混凝土強度降低得較多,約降低40%,對強度影響較大。對于表層受機械設備擾動的碾壓混凝土,用鋪灑適量灰漿方式處理比較合適,一則延長混凝土初凝時間,有利于碾壓施工;二則加漿未改變RCC水灰比,強度降低較小。
e.對已碾壓密實的碾壓混凝土,經施工機械長時間擾動或長時間未碾壓但未初凝的碾壓混凝土,宜在混凝土面上鋪灑灰漿而非直接噴水碾壓。
通過人工模擬現場擾動混凝土成型與擾動現場取樣后改變混凝土配比成型試驗,證明碾壓混凝土受施工機械擾動會改變混凝土的設計力學性能。為保證混凝土澆筑質量,建議施工中混凝土通過皮帶直接入倉或用吊車等設備中轉,盡量降低設備運輸直接進入倉面擾動已經碾壓完畢混凝土。在受擾動混凝土之上澆筑新混凝土時要灑灰漿。