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新建鐵路CFG樁樁筏復合地基試驗研究

2010-05-04 08:43:14蔣宗全趙同生馬建林朱浩波
鐵道建筑 2010年9期
關鍵詞:液位

蔣宗全,趙同生,朱 明,馬建林,朱浩波

(1.中國水電集團,北京 100048;2.西南交通大學,成都 610081)

CFG樁復合地基由CFG樁體、樁間土和褥墊層三部分組成。目前,國內對于剛性基礎下CFG樁復合地基的承載力、變形、樁土應力比、荷載傳遞規律、墊層效應、動力特性以及可靠度等方面進行了研究,取得了豐富的成果[1-3],但關于柔性基礎下復合地基工作性狀的研究工作較少[4-6]。鑒于柔性荷載下CFG樁復合地基的作用機理、計算理論等尚未成熟,也沒有相關經驗可供參考,從我國新建鐵路的發展現狀來看,開展CFG樁的相關試驗工作十分必要。開展CFG樁相關試驗工作,一方面可優化CFG樁樁筏復合地基設計參數,指導CFG樁設計與施工;另一方面,可以通過試驗工點的測試,研究分析提出柔性荷載作用下的CFG樁復合地基的計算方法和設計原則,驗證目前采用設計計算方法的合理性,為編制相關規范提供依據,更好地為我國鐵路建設事業在新時代的進一步跨越式發展作出貢獻。

1 工程概況

新建鐵路曲阜東站為全線CFG樁比較集中的區段,地形平坦,地勢開闊,線路以填方通過,路堤填高為6.8~7.2 m。填方上預壓土高度為3.5 m,分層填筑。自上而下主要地層情況見表1。

試驗所選擇的CFG樁復合地基設計參數為:樁徑0.5 m,間距1.8 m,正方形布置,每排18根樁,共27排。樁頂高程 3.95 m,樁底高程 -19.4 m,樁頂設0.15 m厚碎石墊層,其上在中心23.9 m范圍內設0.5 m厚鋼筋混凝土板,鋼筋混凝土板兩側各設置4.5 m寬、0.6 m厚的碎石墊層夾兩層土工格柵。

本次現場試驗研究采用液位沉降計、單點沉降計,沉降板監測CFG樁的沉降變形。

路基填筑及預壓土施工期間荷載—時間曲線如圖1和圖2所示。

2 現場試驗成果分析

2.1 液位沉降計

液位沉降計分別安裝在路堤邊坡、路肩、線路中心、路基中心左側(兩樁間)、路基中心右側(四樁中心)、路基中心樁頂和路基中心樁間土處。根據各液位沉降計的測試數據,可得沉降曲線如圖3所示。

表1 試驗現場土層地質條件

圖1 填筑期間荷載—時間曲線

圖2 靜置期間荷載—時間曲線

圖3 液位沉降計測試結果

圖3所示試驗觀測結果表明:

1)路基中心、左路肩和坡腳樁土沉降差依次增大,坡腳的沉降差遠大于前兩者。由于路堤結構所致,路基中心的填筑荷載最大,線路中心、路肩、邊坡處依次遞減。同時,坡腳處CFG樁身受力不均勻,樁頂處承受水平推力,所以邊坡處樁土沉降差大,而路基中心處,樁土沉降差較小。

2)路基中心左側樁頂與左路肩樁頂至卸載26 d時發生的沉降只有2.2 mm的差異。可以推斷在鋼筋混凝土板作用范圍內,由于鋼筋混凝土板的調整,樁頂發生的位移差別不大,鋼筋混凝土板范圍內CFG樁受力均勻。

3)兩樁與四樁中心樁間土,由于樁體的約束作用,兩樁中心土所受影響要比四樁中心大,故兩樁中心能夠承受較大的荷載,即兩樁中心處應力應大于四樁中心,沉降要小于四樁中心樁間土。

4)主要沉降發生在加載期間,并且卸載后沒有發生明顯回彈。在填筑加載和靜置期間樁頂與樁間土的沉降差基本保持不變。

5)根據圖3,從路基中心線處沉降的發展可將上述沉降曲線發展過程分為3個階段,如表2所示。

在第3階段的平均沉降速率為0.019 m/d≤0.088 mm/d,滿足高速鐵路無砟軌道鋪設的條件。

表2 沉降發展階段表

2.2 單點沉降計

單點沉降計安裝說明如表3所示。單點沉降計測試結果如圖4所示。

從圖4可見,樁端處和樁端下1 m處沉降差很小。除了可能的、施工帶來的技術原因外,樁端持力層為細砂層,便于CFG樁灌注時水泥漿的浸透、傳輸和固化加固也是其重要原因。加固區及以下樁間土的壓縮變形量情況見表4。

表4 加固區及以下樁間土的壓縮變形量

將液位沉降計與單點沉降計測試結果進行比較得出:路基中心處,卸載26 d后,加固區樁間土沉降為10.23 mm,下臥層沉降為30.61 mm,CFG樁加固區的壓縮沉降占最大沉降的23.7%,下臥層沉降占76.3%。

2.3 磁環式分層沉降管

磁環式分層沉降管測試結果如圖5所示。當完成路堤及超載土層填筑后,上部磁環沉降量較大,下部沉降量較小。在靜置時間2~3月以后,沉降量基本不再增加,趨于穩定,曲線呈重合狀。預壓土卸載后,沉降曲線無明顯變化,基本保持原狀。頂部磁環最大沉降量達50.3 mm,最底部磁環沉降量為14.4 mm。對于頂部最終沉降,填筑結束時的沉降為最終沉降的51%,靜置兩個月后達到88%。

圖5 磁環式分層沉降管測試結果

預壓土卸載結束后加固區與下臥層沉降百分比如圖6所示。在卸載后,下臥層沉降量占到總沉降量的78.55%,幾乎是加固區沉降量的4倍,可見樁將荷載傳遞至樁端較深的承載力較好的土層,在減少和控制沉降方面發揮了明顯作用。

圖6 預壓土卸載結束后加固區與下臥層沉降百分比

2.4 沉降板

沉降板測試靜置期間路基頂部的沉降變形如圖7所示,可以看出路基面沉降曲線成鍋形分布,中間沉降量較大,兩側較小。

路基本體260 d沉降值如表5所示。路基本體靜置260 d時壓縮沉降量為14.77 mm,為路堤填高的2.1‰。

2.5 土壓力盒

平均樁土應力比和樁分擔荷載百分比如圖8和圖9所示。可以看出,樁土應力比隨著加載施工進展而增大,當加載結束后,樁土應力比趨于平緩。路堤填筑結束時,平均樁土應力比為55,樁荷載分擔比為75%,即樁承擔了3/4的荷載。此后,分擔比基本保持穩定,略有增加,到卸載后26 d增加至78%。

圖7 沉降板測試結果

表5 路基本體260 d沉降值mm

圖8 平均樁土應力比

圖9 樁分擔荷載百分比

B區樁土應力比對比曲線如圖10所示。可以看出,在施工及靜置階段,樁土應力比:路基中心處>路肩處>坡腳處。

2.6 孔壓計

圖10 樁土應力比對比曲線

孔壓計測試包括地下水位和孔隙水壓,為土層中超靜水壓的計算提供基礎實測資料。在2008年春季,地下水位基本保持不變,位于2.0 m高程處。在雨季期間,降雨較多,使水位升高至3.1 m高程處,以后又逐漸減低。測點處孔隙水壓變化情況實測曲線見圖11。

通過上述孔隙水壓實測值計算的超孔隙水壓值較小,多數為負值,其原因可能有以下幾點:

1)本試驗段地層多數為粉砂、細砂、粉土、粉質黏土互層的“千層狀”土層,富含透鏡體,使得固結過程不明顯;

2)加固區土層受CFG樁施工擾動,土體結構、滲透性等性質受到不同程度的改變,使得固結過程受到影響;

3)地下水位的季節性變化對孔隙水壓測試有影響,而靜水壓力在這種“千層土”中的傳遞規律還是土力學理論未解決的難題。

由于上述原因的影響,加之超孔隙水壓測試值較小,使得對超靜水壓的進一步分析無理論基礎和實際意義,不便開展下一步討論。

圖11 孔壓計測試結果

2.7 斜測管

測斜管測試該點處土水平位移隨深度的變化情況如圖12所示。在填筑路堤期間,測斜管管口水平位移迅速增加,到填筑結束時達到5.55 mm。隨著路堤靜置時間的推移至沉降基本穩定時,該水平位移增大至9.50 mm。此后再無明顯變化。

圖12 測斜管測試結果

總體來講,由于CFG樁和樁頂碎石墊層的作用,使路堤填筑荷載大部分轉至CFG樁承受,并傳遞至深層,使加固區土體受力明顯減小,因而其水平位移也不大。

3 結論

通過現場實測資料,可以很好地了解CFG樁樁筏復合地基的工作性能,并得到以下成果:

1)液位沉降計測試結果得出,在路堤和預壓土填筑期間,發生較大沉降,靜置期間沉降速率逐漸降低,趨于穩定。其沉降曲線發展過程分為3個階段,即:沉降快速發展階段、沉降發展階段和沉降基本穩定階段。

2)樁頂最大沉降的56.6%在填筑期間發生,43.4%在靜置開始至卸載后26 d發生。樁間土最大沉降的62.7%在填筑期間發生,37.3%在靜置開始至卸載后26 d發生。

3)加固區壓縮變形為10.23 mm,其中78.1%在填筑期間發生,21.9%在靜置開始至卸載后26 d發生。加固區底面至底面下4 m范圍內的壓縮變形為5.72 mm,其中29%在填筑期間發生,71%在靜置開始至卸載后26 d發生。

4)路堤中心沉降板靜置260 d的沉降量為35.65 mm,同期同垂直軸線處 CFG樁樁頂沉降為 20.88 mm,即在預壓土作用下,路堤填料的壓縮變形等于14.77 mm,為路堤填高的2.1‰。

5)平均樁土應力比(樁/土)為66.29;荷載分擔比(樁/土)為 3.76。

[1]閻明禮,張東剛.CFG樁復合地基技術及工程實踐[M].北京:中國水利水電出版社,2001.

[2]李海芳,溫曉貴.路堤荷載下剛性樁復合地基的現場試驗研究[J].巖土工程學報,2004,26(3):419-421.

[3]李國維,楊濤.柔性基礎下復合地基樁土應力比現場試驗研究[J].巖土力學,2005,26(2):265-269.

[4]劉俊飛,趙國堂.路基工程中 CFG樁樁筏復合地基與樁網復合地基對比[J].鐵道建筑,2009(7):31-35.

[5]趙國堂,馬建林,彭聲應,等.高速鐵路 CFG樁不同結構形式下地基沉降—時間發展規律的試驗研究與預測[J].鐵道建筑,2009(7):62-65.

[6]劉志豐,陳永光.復合地基樁土應力比的研究[J].建筑技術,2002(12):924-925.

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