和麗云
(唐山市水泵廠,河北 唐山 063000)
我廠主要產品為各類工業用離心泵,其中部分零部件所用材質如低合金耐磨鑄鐵、高鉻耐磨鑄鐵、碳鋼等主要利用工頻感應電爐熔煉,月產量在150t左右,在爐襯用材料相同的情況下,爐襯打制的質量是電爐使用壽命的關鍵所在。
感應電爐爐體結構如圖1所示。

圖1 爐體結構示意圖
1)將爐襯材料及水按一定比例混制好(6目~12目石英砂15%,12目~20目石英砂8%,20目~40目石英砂15%,40目~140目石英砂24%,140目以上石英砂38%,硼酸3%,水1~1.5%),放置1 h后待用。
2)爐底根據示意圖鋪設爐底板及耐火磚。
3)用5mm厚度的耐高溫玻璃絲絕緣石棉布將電爐爐底與感應圈鋪設好。要求石棉布與感應圈、爐底之間應該貼緊、貼實,不留間隙,以免打制爐襯時將石棉布損壞,不能起到保護感應圈、爐底板的作用;
4)爐底均勻鋪設已經混制好的爐襯材料后打實,第一層可鋪100mm用搗固機搗實,第二層鋪設50mm~60mm,同樣搗實、搗平,一般爐底厚度150mm左右;
5)將專用爐膽平穩放入爐腔中,要求爐膽與感應圈之間間隙均勻,形成爐襯側面厚度;
6)在感應圈與爐膽之間逐層加入已經配制好的爐襯材料,并不斷打緊、打實。要求爐襯側面緊實度均勻并且達到一定的緊實度,具體需根據不同的爐襯材料來確定。
7)取出爐膽,用適量混制好的爐襯材料加2%水玻璃混制均勻后,修出爐領及爐嘴,打爐過程結束。
改進前使用的爐膽為鑄鐵實體,尺寸為φ550×φ480×900(mm),形狀如圖 2a)。 該結構爐膽,因其錐度小,表面光潔度低,加上爐襯緊實度高,每次打爐取出爐膽時,須用力去敲震,有時取出爐膽相當困難,甚至1 h~2 h。該操作容易將已打制成型的爐襯震裂,同時可能損壞電爐感應圈,降低電爐壽命。

圖2 爐膽結構
改進后的爐膽用10mm鋼板卷制焊接而成。爐膽側面鋼板對接處留3mm縫隙,外面一側焊3mm~4mm厚鋼板,長度與爐膽高度相同,寬度為25mm將縫隙遮擋,防止打爐過程中爐襯材料填充縫隙。爐膽底部與側面焊牢固,其結構如上圖,尺寸為φ560×φ490×950,該結構在原結構基礎上增加了張緊裝置——用兩根長度為750mm、6.3角鋼,同時配鉆10個φ12孔均布,將角鐵對應平行焊接在鋼板對接處,兩孔之間連接M10×90螺栓,每當打完爐后,對稱緊固螺栓,爐膽直徑便縮小,從而使爐膽與爐襯之間形成一定間隙,吊裝爐膽無需敲振即可容易吊出。感應圈及爐襯不受任何損壞。從而大大增加了電爐及感應圈的使用壽命。
目前采用的打爐工藝屬于“濕打工藝”,其優點是無粉塵,易打結,無燒結,坩堝可回用、成本低,因此普遍適用于目前我國的中小企業。該工藝存在其不足之處,由于濕打在配料中需要加入一定比例的水和酸,所以有漏電危險。但是生產中通過采取有效措施,不安全隱患完全可以避免,首先打制好的爐襯在烘干時一定要保證烘干時間,要求從內到外干透;其次在感應電爐操作臺鋪設絕緣橡膠或絕緣板;再次鐵水出爐時一定要斷電操作。經生產實踐驗證,生產中只要按規范操作,該工藝安全可靠。
爐膽結構改進后打制的感應電爐,熔化出爐溫度為1530°C的高鉻耐磨鑄鐵時,使用壽命為130~150爐次;爐膽改進前打制的感應電爐熔化同樣材質的鐵水,使用壽命為60~80爐次。同樣熔化碳鋼或不銹鋼類材質,爐襯使用壽命也有明顯提高。因此打爐用爐膽結構的改進,使感應電爐使用壽命提高了一倍多,從而工人勞動強度及鑄件成本大大降低,而且生產效率明顯得到提高,該工藝改進深受生產車間及操作工人的歡迎。