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數控機床維修的幾種方法探討

2010-01-01 05:00:01郭巍
中國新技術新產品 2010年10期
關鍵詞:程序故障系統

郭巍

(哈爾濱技師學院,黑龍江 哈爾濱 150030)

1 直觀法

例1:一臺德國MAHO公司生產的五軸聯動數控鏜銑床,數控系統為飛利浦系統。在一次傳輸加工程序中,由于處理不當,將CPU板的傳輸接口燒壞。將CPU板拆下,仔細觀察,發現在RS232接口處有明顯焦糊痕跡。在放大鏡下仔細觀察,將斷線處重新跳接,并更換一塊8255芯片,重新安裝至機床上,將機床參數輸入,機床恢復正常。該CPU板一直運行至今,運行狀況良好。

2 自診斷功能分析法

例2:一臺武漢重型機床廠生產的16米大立車,在一次加工過程中突然出現43號報警(PLC未準備好工作)。讀出ISTACK中的故障代碼34,查閱西門子840C診斷手冊,內容為:接口-DMP模塊啟動錯誤。檢查包括手持單元在內的所有DMP模塊,發現連接地面操縱臺的DMP模塊底板沒有上電。查閱電氣圖紙發現為之提供電壓的一空氣開關跳閘,將其合上故障消失。

3 系統復位法

例3:捷克SKODA公司的一臺數控鏜銑床,數控系統為西門子840C系統。一次加工過程中出現43號報警(PLC未準備好工作)查閱西門子診斷手冊,故障原因為一般數據接口連接的硬件或軟件故障或者是PLC機床數據錯誤或與用戶程序不一致。重新上電復位后,故障現象發生了改變,數控系統CSB板(中央服務板)上power LED為綠色而output err LED為紅色。43號報警依然出現,而機床X,Y,Z,U,W軸均被封鎖,液壓和靜壓系統不能建立,伺服驅動系統611D系列均出現報警情況,分析故障原因認為X,Y,Z,U,W軸被封鎖與CSB板輸出錯誤有關,進入系統總復位界面將PLC復位,運行NCK POWER ON此時原存儲在USER/PLC菜單下的ANW-PLG文件被加載,43號報警消除,但是CSB板output err LED仍然顯示為紅色,其余報警未消除。分析故障原因,可能是由于上電過程中機床數據出現混亂而造成還有的能是CSB板硬件本身故障。斷電拆下CSB板進行察看,沒有發現燒毀現象,進行清潔處理后,重新裝上報警依然存在。按照西門子公司提供的總復位方法,將CSB板撥段開關置于“1”位重新上電,設定系統時間/日期,在MDD(機床數據對話)中加載備份在MMC硬盤上的機床數據,系統恢復正常,CSB板output err LED紅燈滅,報警全部消除,液壓系統恢復正常。但是X,Y,Z,U,W軸依然不能運動,查看信息診斷,發現SKODA公司編制的一條子程序SPF793沒有運行,將SPF793調入NCK運行該程序,所有故障消除。此次故障的處理過程為全方位的一次系統裝機,至于SPF793可能是SKODA公司自己編制的裝機子程序,須運行該程序解鎖機床各插補軸。

4 PLC程序分析法

數控機床最多,最頻繁的故障就是機床的某些邏輯功能無法實現。此時就需結合電氣原理圖,PLC程序,液壓原理圖等眾多資料進行分析,找出故障所在的原因,對其部件進行維修或者更換,使數控機床恢復正常的工作。

例4:還是上文所說的武漢重型機床廠生產的16米大立車,在使用過程中突然發現X軸回油槽大量往外溢油。檢查回油線路并沒有發現堵塞現象,查閱電氣原理圖發現供油的只有X軸定時潤滑和定程潤滑兩項。用編成器PG720現場實時監控,在PB10中發現控制中間繼電器9KY50的輸出點Q11.4程序如下:

PB10 段5

……

A T40 ;裝載 T40

L KT030.3 ;設置T40的時間為300秒

SE T41 ;加載至T41

AN T41 ;裝載T41

L KT002.2 ;設置T41的時間為2秒

SE T40 ;加載至T40

….…

.C DB32 ;調用 DB32 塊

A (

O D0.10 ;X軸正向運動信號

O D0.11 ;X軸負向運動信號

)

A T40 ;翻轉控制

O T38 ;上電控制加油潤滑

= Q11.4 ;控制9KY50繼電器

……..

此處的PLC控制的含義就是在X軸運動時,利用T40和T41所設置的翻轉時間對輸出Q11.4進行控制已達到定時潤滑的效果。監控PLC狀態發現邏輯運轉正常,監控9KY50發現完全按照PLC程序控制進行輸出,再檢查液壓電磁閥發現無論PLC有無輸出電磁閥都處于常通狀態,也就是說任何時候都打油。拆下9KY50,用萬用表測量,發現常開觸點粘連,更換新的中間繼電器,故障排除。

5 替換法

例5:一臺德國溫加登公司生產的500噸程控沖床,裝有電子凸輪控制器。在一次使用過程中電子凸輪控制器報警,內容為系統故障,致使整個機床癱瘓。將電子凸輪器拆下,發現其本身具有兩塊一樣的電路板,且一塊電路板上報警紅色LED指示燈亮,另一塊完全正常,對調后故障發生轉移,證明其中一塊硬件有故障,將兩塊板同時拆下發現共有8塊可拔插的芯片,對調其中的四塊,再次進行比較,故障現象沒有發生轉移,再對調剩余的二塊芯片,故障現象發生轉移,至此下去找出有問題的芯片。但由于此芯片為EPROM片,將好的EPROM片中的程序利用寫片機寫入所購買的同類型EPROM片,安裝后,故障現象消失。此次故障的排除完全使用的是替換法,逐步縮小故障的范圍,找出故障原因并加以排除。

6 結語

總之,數控機床的使用期中應重視保養,重視技術資料的備份,同時應對數控機床的內部系統間的關聯進行學習分析,了解相互間的關系,以利于維修時分析是硬故障還是軟故障,提高數控機床故障的判斷和維修能力。

[1]梁毅,陳功福.數控機床程序故障維修[J].制造技術與機床,2009-01-15.

[2]王勇,許飛云,賈民平.基于RCM的數控機床維修管理研究 [J].機械制造與自動化,2007-01-20.

[3]李博,紀東偉.現代數控機床的診斷與維修技術[J].裝備制造技術,2007-05-15.

[4]肖國紅,鄭新建.數控機床的故障診斷方法與維修管理[J].水利電力機械,2007-09-25.

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