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MTBE合成裝置原料質量分析與優化

2023-09-11 01:21:50張景姝
石化技術 2023年8期
關鍵詞:設計

張景姝

中國石油化工股份有限公司 北京燕山分公司 合成橡膠廠 北京 102500

1 原料精制單元流程簡介

甲基叔丁基醚(MTBE)合成裝置的主要原料是原料碳四和甲醇[1]。原料碳四中的異丁烯與甲醇在催化劑的作用下,發生醚化反應得到MTBE產品。其中碳四組分的來源主要為3個方面:一是煉油廠分餾裝置的副產品碳四餾分;二是兩套丁二烯抽提裝置的副產品碳四餾分;三是丁基橡膠裝置生產過程中未反應單體異丁烯。本文針對丁基裝置原料精制塔異丁烯回收率偏低的問題進行分析,提高MTBE裝置原料中碳四組分百分比。MTBE合成裝置產品可以供MTBE裂解裝置制取高純度異丁烯,為丁基橡膠提供原料;也可以作為高辛烷值添加劑在高標號無鉛汽油領域中得到廣泛應用。

原料精制單元工藝流程見圖1。氯甲烷自壓縮機二段出口氣體進入氯甲烷精制塔C-2,塔頂氣相經循環水冷凝進入回流罐,回流罐中的不凝氣經丙烯、乙烯冷凝回收氯甲烷后,不凝氣送入氯甲烷焚燒爐焚燒處理。回流罐中液相部分回流,部分采出至精氯甲烷儲罐。C-2塔釜采出液相送入氯甲烷回收塔C-3,塔頂部分回流,部分采出至循環氯甲烷儲罐。C-3塔釜液相送入氯甲烷/異丁烯分離塔C-4。C-4塔為汽提塔,塔頂氣相送入C-3塔釜,塔釜液相送入異丁烯回收塔C-5。為防止異戊二烯自聚,在C-5塔進料線上加入阻聚劑對叔丁基鄰苯二酚(TBC)。C-5塔頂氣相全冷凝部分回流,部分采出未反應異丁烯,作為MTBE合成裝置原料使用。C-5塔釜液相含有大量的異戊二烯、TBC,定期排重至重烴罐[2]。

圖1 原料精制單元工藝流程圖

2 原料精制單元存在的問題

2.1 碳四組分中異丁烯含量低

目前普通丁基橡膠異丁烯轉化率約80%~90%,碳四組分中未反應單體異丁烯含量為93.39%,較原始設計下降2.63%;溴化丁基橡膠異丁烯轉化率約90%~95%,碳四組分中未反應單體異丁烯含量為96.17%,較原始設計下降3.94%。送MTBE合成裝置未反應單體97.35%,較原始設計下降3.14%。

2.2 返MTBE 合成裝置原料中氯離子含量高

丁基聚合反應原料中含有少量HCl,異丁烯分離塔C-4塔操作溫度高于80℃,HCl作為催化劑將未反應的異丁烯催化產生低聚物,堵塞塔盤,降低了塔盤的分離效率。自裝置擴產改造后,塔系統生產負荷增加,未反應單體中的氯離子未完全脫除便進入原料精制塔C-5塔中。C-5塔不具備脫氯離子等輕組分的能力,造成返MTBE合成裝置原料中氯離子含量增加。氯離子含量高時,將導致液化氣中氯離子含量超標,影響液化氣出廠。

2.3 重組分含量高

原料精制塔C-5塔為間歇排重,異戊二烯、TBC及二聚物等重組分長期在系統循環、累積,堵塞塔盤及再沸器,造成返MTBE合成裝置原料中重組分異戊二烯含量增多。

3 原料精制單元的分析與優化

3.1 返MTBE 合成裝置原料中氯離子含量高的分析與優化

3.1.1 工藝控制參數分析與優化

日常操作過程中,由于混合氣體中,未反應單體含量波動更容易導致返MTBE合成裝置原料中氯離子含量升高。為降低返MTBE合成裝置原料中的氯離子含量。經過摸索,提高C-3塔、C-4塔靈敏板中心值分別至62℃、82℃,提高低報警值分別至59℃、79℃,并針對低報值設置彈窗報警。C-3塔靈敏板溫度范圍由51~70℃縮窄至52~68℃。通過提高C-4塔釜液位設定值至60%,延長氯甲烷在氯離子、異丁烯分離過程中的時間,降低返MTBE合成裝置原料的氯離子含量。上述措施實施后,返MTBE合成裝置原料中的氯離子含量大幅度下降。

嚴密監控C-4塔靈敏板溫度,確保返MTBE合成裝置原料中氯離子含量合格。運行過程中,觀察異丁烯分離塔C-4塔靈敏板TI04174溫度。當擾動產生后,TI04174溫度點的靈敏度變化較小。反而,TI04172、TI04173測溫點靈敏度高于TI04174。從C-4塔板溫度趨勢判斷,擾動產生后,TI04173溫度變化趨勢最大。因此,TI0173為C-4塔運行過程中的靈敏板。通過數據分析與計算,摸索出的操作范圍由73~83℃調整為75~85℃,中心值為82℃。

3.1.2 塔板效率分析與優化

對C-2塔、C-3塔、C-4塔釜取樣結果進行統計分析,溶劑回收單元進料中異丁烯含量較原始設計值有了大幅度降低。根據氯甲烷回收塔C-3塔中氯甲烷的濃度梯度,可以得出C-3塔板分離效率未發生明顯性降低。但C-3塔釜中異丁烯含量波動較大。因為C-3塔為恒定回流量,塔溫通過加熱蒸汽量控制。C-3塔釜中異丁烯含量波動更多的是由于C-3塔進料異丁烯含量波動導致的。

對比原始設計參數,C-3塔回流量較原始設計提高了6.87%,靈敏板操作溫度提高了2℃。C-4塔釜中氯甲烷含量較原始設計高很多。推斷出C-4塔分離效率較原始設計有所下降。

裝置檢修期間對C-4塔進行檢修、清理。拆除人孔過程中,發現塔盤上、人孔下方樓板上有少量黑色黏稠液體,與C-3塔塔底采出泵拆解時的黑色黏稠液體相似,應為異丁烯、異戊二烯低聚物。檢修期間,裝置對塔盤進行了高壓水清理、更換損壞浮閥。

3.1.3 返MTBE合成裝置原料中氯離子含量過程模擬與優化

根據原始設計資料及流程模擬軟件ASPEN PLUS V10模擬計算得出,第45塊理論板(C-4塔頂第5塊板)處C-4塔板溫度大于81.96℃時,該板的氯甲烷含量為70.58mg/kg,小于規定標準100mg/kg。塔釜溫度83℃,氯離子含量為0.18mg/kg,遠遠小于規定標準。對比目前的操作過程,與原始設計相差較多的是C-3塔至C-4塔液相進料,原始設計為9t/h,實際控制范圍6~10t/h,通過調整C-3塔釜采出量,控制液位,即可通過增加C-3塔釜采出量,增加C-3塔、C-4塔的氣液相傳質傳熱負荷,降低返MTBE合成裝置原料中氯離子含量。

3.2 返MTBE 合成裝置原料中異戊二烯含量高分析與優化

2021年,為降低返MTBE合成裝置原料中異戊二烯含量,原料精制塔C-5塔,縮窄靈敏板TI04164控制范圍45~60℃,回流量自2400kg/h逐步提高至3000kg/h。原始設計回流量為1775kg/h,回流比為2,塔頂采出異戊二烯含量為痕量。

C-5塔靈敏板溫度范圍為40~68℃,回流量范圍1500~3800kg/h。分析得出,C-5塔回流量較高,但是波動范圍較大。波動范圍大的原因是,C-4塔釜頻繁間歇采出,C-5負荷頻繁變化,C-5回流罐SR-408偏小,塔頂采出調節閥較為滯后,經常出現空罐現象。回流罐空罐后,回流量即迅速降低,導致C-5塔氣液交換、傳質傳熱經常被擾亂,導致未達到正常傳質傳熱的平衡,影響返MTBE合成裝置原料質量。

C-5塔回流比為2.16~5.41,回流比較原始設計大幅度增加。但返MTBE合成裝置原料中異戊二烯大幅度增加,波動范圍0~20%。C-5塔釜排重為間歇排重。

2022年8月,聯系儀表人員增加排重流量計FT04064,將排重改為連續排重。穩定C-5塔回流量2500~2800kg/h,靈敏板溫度上限55℃,盡量控制在50℃。在盡可能降低損失率的前提下,降低返MTBE合成裝置原料的異戊二烯含量,經過數據摸索,FT04164控制中心值為200~250kg/h,返MTBE合成裝置原料中異戊二烯含量2.24%,創歷史新低。

原始設計中,C-5塔釜采出泵PC-411出口設計有循環線至C-5塔釜。后因PC-411機泵停用,塔釜排重靠壓差排重。建議修復PC-411A/B,保證塔釜物料正常循環,避免低聚物重組分積聚、堵塞塔釜及再沸器管束內,影響傳質傳熱效果。

4 結論

(1)丁基裝置增加異丁烯分離塔C-4塔控制參數增加輔助靈敏板TI04173,操作溫度范圍由73~83℃調整為75~85℃。返MTBE合成裝置原料中的氯離子含量由20873mg/kg降低至215mg/kg,氯離子含量較優化之前降低了98.97%。C-3塔靈敏板溫度范圍由55~67℃縮窄至58~66℃。提高C-3塔氯甲烷的回收效率,以滿足C-4塔脫除氯離子的要求。

(2)C-4塔盤中形成的低聚物堵塞塔盤,造成單板效率降低是影響返MTBE合成裝置原料產品質量的關鍵性因素。將C-4塔盤的檢修周期控制在兩年,避免因低聚物堵塞塔盤導致返MTBE合成裝置原料中氯甲烷含量升高。

(3)C-4塔至C-5塔采出流量保持穩定。優化C-4塔液位LIC04041的比例積分微分(PID)參數,避免采出流量大幅度頻繁波動,導致瞬間夾帶氯甲烷量過高,影響返MTBE合成裝置原料的質量,也避免C-5頻繁變化氣液相平衡,影響異戊二烯脫除效果。

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