盧 飛 佟志利 李貴華 楊軍國
[摘要]通過在遼寧本溪用簡易方法頂管穿過鐵路線,介紹設備的選擇及安裝、材料的選擇及加工,以及主要技術措施。
[關鍵詞]水平頂管 設備材料 技術措施
中圖分類號:TB1文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)0310071-01
一、概述
(一)項目概況
2004年,遼寧省本溪市銀澤房地產開發公司,在遼寧省本溪市開發建設的銀澤D區樓群,其供電線路需通過2條鐵路線(鐵路線正常運行)。因現場條件限制,不能架設地上線路。因此必須在地下橫穿鐵路,在地下鋪設供電線路。設計水平孔3個,直徑為φ159mm,長度為12m。
(二)施工現場場地條件
水平孔一端為本溪市北臺鋼管廠,有吊車不間斷的往復運行。廠區地面距鐵路面低2m,鐵路線砌有塊石偏墻,偏墻厚為0.8m左右。委托方要求穿孔位置在距鐵路地面向下1.5~2.0m(在鋼管廠廠區地面之上穿出),并要求3孔的位置相對集中,離散面積不得太大,以免破壞鐵路偏墻過多。水平孔另一端為施工隊的平房區,地平面與鐵路鋼軌面基本平行。委托方只給拆除一間平房,用挖掘機給挖出一個5m×4m×3m(長×寬×深)的坑。計劃是采用鉆探設備,從坑內向鐵路方向打鉆孔,穿過鐵路線,在鐵路偏墻的一側出露。
(三)施工期氣候條件
施工時間已是12月未,早已進入冬季,天氣寒冷,滴水成冰,工期要求又緊,按常規方法進行鉆探施工,是非常困難的。
(四)穿越地層概況
鐵路路基為回填碎石土,碎石直徑一般在30~150mm,含量占60%左右,夾有粉質粘土。個別地段有大塊石,直徑大于200mm。
我隊接受任務后,采取頂管的簡易方法,解決了施工中的難題。于2004年12月26日開始至1月6日結束,歷時12天,完成了任務,做到了質量好,速度快,成本低,受到了委托方的好評。
二、分析施工中的困難
1.如用非開挖鉆機,因有碎石和塊石的存在,成孔困難。同時設備大成本高。
2.如用夯管錘穿孔,因場地小,不具備施工條件。
3.由于地層為回填碎石土,并且是水平孔,用普通回轉鉆進方法是成不了孔的。
4.因樓區一側只能挖較小的一個坑,如用XY-4型鉆機打水平孔,也只能勉強施工,且必須跟管,因地層有碎石,用合金鉆頭,如鉆不過去,中途又不能換鉆頭。用金剛石,因上部不見水,會產生燒鉆,且成本極高。
5.如用潛孔錘鉆機,不跟管不行,如跟管鉆機扭力不夠,也是不可能的。
6.如用鉆探設備,則必須采用,坑內下XY-4型鉆機,坑上用12m3的空壓機,還得買6000元/套的跟管潛孔錘鉆具。采用組合鉆進法,不但成本高,而且也沒有100%的把握。
三、施工方案的確定
承擔此項工程后,我們大隊技術人員及管理人員在一起反復研究,決定采用2個施工方案。一是先采用頂管的方法試驗,因為用土辦法頂管還沒有先例,沒有成熟的經驗,也不知能否成功。二是如果頂管不成功,則采用XY-4型鉆機,12m3的空壓機,φ170mm跟管潛孔錘鉆具,組合鉆進。
四、設備的選擇
先按第一套方案準備設備。并且本著盡量使用倉庫里的廢舊設備。
頂管設備采用我隊原有的75噸油壓起重機,即是原小口徑鉆探用的處理孔內事故的起重機,以此起重機為頂管的動力機。
此起重機的主要技術規格如下:
此起重機是張家口探礦機械廠在1981年8月生產的。高壓泵最大工作壓力為400公斤/厘米2,低壓泵最大工作壓力為200公斤/厘米2。油缸外徑140mm,內徑112mm,油缸理論行程為400mm,實際行程為370mm。兩油缸中心距為470mm。起重機總高度為690mm。
起重機回程用的是10噸千斤頂,油缸行程135mm,絲杠行程95mm,80元/個,是汽車用的千斤頂,市場上可買到。
五、材料的選擇與加工
1.利用倉庫中的廢舊材料加工頂管用的頂塊。使用的材料有,1根17m鉆塔用的天車橫梁,φ159mm×8mm無縫鋼管,220mm×80mm槽鋼。頂管的制做方法,是把220mm×80mm槽鋼用水焊割成220×220mm的正方形,把φ159mm×8mm無縫鋼管按照加工后的頂管單個長100mm、200mm、300mm、400mm、500mm的長度來下料,然后把天車橫梁和鋼管兩端焊上槽鋼,頂塊即加工完畢。
2.利用廢舊材料加工平臺,平面材料采用規格為120mm×50mm的槽鋼,支腿采用90mm×90mm的角鐵,平臺高800mm,平臺外寬430mm。采用電焊整體的焊在一起。
3.頂管后支坐的設計與加工,材料是采用220mm×80mm槽鋼6根,長度為1.5m,整體焊在一起,并焊接二道加固帶。
4.頂管頭的設計與加工,采用φ159mm×8mm無縫鋼管,在端部加工成錐形,錐形部分長250mm左右,外徑用電焊堆焊加大到180mm左右。頂管頭的設計目的有二個,一是可一次頂進成功,中途不用掏內管的土,加快頂管速度;二是如遇到大塊石時,可擠入到孔壁內。
六、設備及平臺的組裝與固定
1.首先清理坑內的場地,將場地整平,特別是把頂管后坐接觸的墻壁用人工將其削平并且與水平面相垂直。把頂管入土部分的墻壁削平并且與水平面相垂直。
2.按照水平孔軸線方向向后延伸到坑內墻壁上,以確定頂管后支坐的中心點,把頂管后支坐整體立在坑內的墻壁上,并使支坐中心與墻壁中心點重合。
3.將平臺下入坑內,平臺的長度要求,與坑內長度相吻合,兩端用鐵板擠牢。
4.將起重機抬到平臺上并且與后支坐靠緊。
七、頂管施工工藝及技術措施
1.根據坑內距離的有效長度,第一根管盡量選擇長一些的。放在平臺上,后面用起重機頂好,起重機各管路全部連接好。用地質螺盤將傾角調成向上仰3度并且用鐵板支牢。這時可開始用起重機向坑壁頂管,開始速度要慢,待頂進300mm以后可轉入正常。
2.將起重機的油缸頂靠后,用10噸的千斤頂把起重機的油缸壓回去,在加上一個適當長度的頂塊,再繼續頂管。
3.頂管中途如遇有較大的阻力,可在此處停止10~30分鐘,以使阻力逐漸分解,以免發生頂塊飛出事故。
4.把坑內的管大部分頂進墻壁后,注意留有焊接的長度,在取1根適當長度的管,用電焊聯接。
5.聯接后繼續頂管,一直頂到頂管頭露出終點的墻壁為止,用水焊將頂管頭割下來。至此,頂管結束。在繼續頂下1根管。
八、頂管水平成孔的效果
靶區目標,與設計位置比較,豎向最大誤差為230mm,橫向最大誤差為550mm。工作效率,開始是4個臺班(8小時)成孔一個,后來是2個臺班成孔一個。每臺班平均頂進5.5m。3個孔合計頂進36.6m。總工期為12天(12個臺班),實際頂管時間約為8天(8個臺班)。
九、存在的問題及改進措施
1.平臺不正規,穩定性較差,開始影響工作較多,后將平臺與后座焊死,效果較好。以后應加工成正規可組合式平臺。在現場用螺絲安裝。
2.頂塊是在現場加工的,不平,不垂直。遇到較大阻力時,易變形,彎曲,開裂,易造成傷人事故。以后頂塊應正規設計、正規加工,要垂直,焊正,焊牢,不使變形。并配螺絲,在孔內壓力大時,用螺絲聯接各頂塊,以保證安全。
3.沒有采用水準儀和經緯儀來測量,只用簡單的土辦法,測量頂角用螺盤,測方位用線繩三點成一線。標高用卷尺大致測量。以后應采用正規儀器測量。