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生產高品位球團礦工藝優化研究與實踐

2025-11-07 00:00:00張燕軍
冶金信息導刊 2025年5期

PRODUCTIONHIGHGRADEPELLETSPROCESS OPTIMIZATIONSTUDYANDPRACTICE

Zhang Yanjun (Hydrogen Metallrgy Co of HBIS Group Xuansteel Company. Xuanhua O751oo,China)

Abstract:Inthe pellet production line,processes such as concentrate drying,peletizing,and temperature control of thechain-grate machine-rotarykiln-ring coolerare importantlinks inthe productionof high-qualitypellet ore.In the process of producing high-grade pellet ore,through the optimization of processessuch as concentrate drying,pelletizing,and the chain - grate machine-rotary kiln -ring cooler,the improvement of pelet quality and the reasonable matching of the temperatures of the drying first stage,drying second stage,preheating first stage,and preheating second stage inthechain-grate roasting chamberareachieved.Byreasonablyadjusting the naturalgas flow of the main gun of the rotary kiln,the proportion of internal and external airin the combustion - supporting air, adjusting and matching therotationspeedsof the main exhaustfanandtheheat-resistantfan,adjusting the material distribution thicknessoftheringcooler,efectivelyutilizingthereturnhotairoftheringcoler,andexploringthereasonableroasting temperature insidetherotary kiln,high-gradepelletorethat meets therequirements ofthegas-based shaftfurnace is produced through the exploration and optimization of each process link.

Key words:pellet roasting;oxide scale;high-grade pellet ore;process optimization

0引言

氣基豎爐所需要的高品位球團礦通過鏈篦機-回轉窯產線生產,張宣科技球團公司為了生產滿足氣基豎爐所需的高品質球團礦,通過對循環物料氧化鐵皮的物化性能的研究,實現氧化鐵皮在球團生產過程中的穩定配加,進一步提高了鏈篦機煙罩溫度,干燥一段、干燥二段、預熱一段、預熱二段溫度梯度更加合理,對造球固定刮刀及加水管的優化改造,改善了生球質量,對環冷機密封及環冷機布料厚度的優化后,有效減少環冷機的漏風,環冷機回熱風得到有效利用,實現了高品位球團礦質量的提升,生產出的高品位球團礦能夠滿足氣基豎爐所需球團礦質量要求。

1配加有價循環物料,優化鏈篦機溫度梯度

球團礦焙燒過程為干燥、預熱、焙燒、均熱、冷卻,其中干燥和預熱是在鏈篦機焙燒過程中完成,主要發生生球水分的蒸發,硫化物和氧化物的分解及氧化,鏈篦機干燥段、預熱段溫度梯度對球團礦焙燒起到重要作用。張宣科技特鋼、金屬材料等公司產生的有價循環物料氧化鐵皮FeO含量在49.42% 左右,單質鐵含量在 64.26%~73.8% 左右,具有較高的回收利用價值,通過對國內外的高品位鐵精粉的基礎特性、造球性能開展系統的研究,配加氧化鐵皮有利于球團生產,配加的氧化鐵皮進入鏈篦機焙燒后氧化放熱較高,在未配加氧化鐵皮前,由于冬季氣溫低,球團礦 的產量情況下,環保脫硝入口溫度達不到催化劑反應溫度,且鏈篦機各段溫度梯度不合理,球團礦日產量被迫由3200t/d 降低到 3000t/d ,在配加氧化鐵皮后,氧化鐵皮在鏈篦機焙燒過程可產生放熱,使鏈篦機各段溫度梯段趨于合理,能夠滿足脫硝入口催化劑反應溫度,冬季球團礦產量可達到 3200t/d 。

配加氧化鐵皮后,鏈篦機各段溫度較不配加氧化鐵皮升高,且鏈篦機各段溫度梯度較為合理,生球在鏈篦機氧化預熱更充分,天然氣使用量降低300m3/h ,有效降低天然氣消耗。

表1配加氧化鐵皮與未配加氧化鐵皮鏈篦機各段溫度及燃氣用量對比

表2配加氧化鐵皮后鏈篦機機頭球、回轉窯窯頭球、成品球團礦質量情況

配加氧化鐵皮后,鏈篦機機頭球、窯頭球、成球球抗壓強度較好,成品球抗壓強度可達到2500N/ 球以上,物理指標滿足氣基豎爐生產要求,回轉窯燃氣用量降低 200~600m3/h ,按日產 3200t 計算,天然氣單耗降低約 1.5~4.5m3/t

2造球前原料穩定性優化

球團干燥系統主要是將鐵精粉中的水分有效的脫除,整個脫水干燥過程中,需要嚴格控制干燥工藝參數,合理的工藝參數可以確保鐵精粉脫水干燥的效果。

回轉窯干燥崗位職工在調整燃氣用量時,干燥后水分無監測手段,造成崗位調整燃氣用量滯后,生產過程中干燥后精粉水分波動大,影響后續生產工藝的穩定性,為穩定干燥工序,該公司在干燥機出口位置加裝紅外測水分儀探頭,為防止干燥后的精粉蒸發的熱氣和粉塵進入水分監測儀內,造成監測數據失真,通過采取接引壓縮空氣對紅外測水分儀探頭進行吹掃,將測水分信號接引到干燥操作室,實現了職工對干燥后精粉水分的實時監測,通過優化改造,實現了職工實時掌握干燥后水分數據,可有效進行燃氣流量的調整,節省燃氣使用量,穩定干燥后精粉水分,干燥后精粉水分穩定在7.0%~8.0% 之間,實現潤磨等工序的長期穩定運行。針對潤磨工序,保證潤磨機內鋼球高度,對潤磨機內篦板和盲板定期進行更換,提高潤磨機處理能力。

3造球工藝優化,提高生球質量

造球是將細磨物料加水潤濕,在機械力和毛細力作用下滾動而形成一定粒度的生球,造球水分的精確控制及水分穩定性直接影響到生球質量和成球效果。向造球盤內加水加料是一項重要和復雜的操作,生產過程中水和混合料分別加人造球盤中的,兩者關系十分密切,加水與加料配合良好、適宜,才能造出水分適宜、粒度均勻的生球。加水方法一般采用“滴水成球、霧水長大、無水緊密”的操作方法。圓盤球機所加的水,通常可分滴狀水和霧狀水兩種,滴狀水加在新給入的物料上,霧狀水應噴灑在長大的母球表面,試驗證明,在圓盤造球機中借助不同的加水和加料位置,可以得到不同粒級的生球[。在造球過程中,為進一步穩定生球水分,提高生球質量,該公司對造球加水管及固定刮刀進行優化。

1)據滴水成球,霧水長大的成球理論基礎,對造球盤加水管進行改造,將一道加水管改為兩道并排加水管,將兩條加水管移動到距離下料點更近的位置,并在長球區增加霧化水,根據生球成球實際情況,實現造球加水量的有效控制。

2)在造球過程中,刮刀是不可缺少的組成部分,刮刀在造球盤中起到控制和調節物料分布的作用。在造球過程中,物料需要在盤內均勻分布,以確保生球能夠獲得足夠的物料和水分,從而形成均勻且質量較好的生球。為了使圓盤造球機能正常工作,必須在造球盤上設置刮刀,清理粘結在底盤和盤邊上的積料,刮刀的作用:解決底料的問題,提高造球盤的生產率和生球強度的有效措施[。球團1-6號造球盤固定刮刀安裝于造球盤上方,固定刮刀角度為逆向 45° ,固定刮刀攔料早,較多物料擋到造球盤的長球區和出球區,造成生球表面粉末粘料較多。該公司對1-6號造球盤固定刮刀的角度和位置進行優化改造,將造球盤固定刮刀角度由逆向 45° 調整為順向 120° ,并將固定刮刀向右移動1.5m ,固定刮刀底板加長 10cm ,刮刀頭用支撐臂底板固定焊接,固定刮刀頭距圍板 10cm ,離造球盤底襯 10cm ,改造后,延遲了固定刮刀攔料時間,物料到成球區增多,母球成球率增加,較少物料擋到長球區和出球區,生球表面粉末減少,延長了固定刮刀頭使用壽命。

4回轉窯一環冷機溫度及用風控制

在生產氣基豎爐所需要高品質球團礦時,通過調整主抽風機和耐熱風機轉速,環冷機給風量及天然氣主槍空然配比等措施,摸索控制回轉窯窯內焙燒氣氛及環冷機各段溫度。回轉窯內熱量來源為主槍天然氣燃燒和環冷機一冷段回熱風,主槍天然氣用量控制在 2 000~2 300m3/h ,合理匹配主槍助燃風內、外風開度,內風開度 30% 左右,外風100% ,有效利用環冷機一冷段回熱風為回轉窯提供熱量。

環冷機冷卻是焙燒球團礦過程中的重要環節,雖然不直接作用于焙燒固結過程,卻極大地影響固結的結果,過快的冷卻速度,造成沿球團半徑收縮不均勻,產生應力,使球團礦強度降低。環冷機一冷段回熱風作為回轉窯二次風回到回轉窯內,為回轉窯提供熱量,環冷機二冷段回熱風回到鏈篦機干燥二段,為鏈篦機干燥二段提供熱量,因此環冷機回熱風的有效利用對球團礦質量有一定影響。環冷機的回轉體位于灰斗和風箱的上方,一般采用耐熱好的橡膠作為材料,作為耐高溫材料橡膠在生產過程中不可避免的會不斷磨損,并且受高溫影響被磨損耗,這將導致設備間的間隙增大,熱風外泄,嚴重的外泄導致環冷機熱量利用較低,很難保持生產必要的高溫,回熱風利用率低,影響環冷機上球團礦冷卻效果及鏈篦機溫度梯度。該公司將環冷機大盤和欄板磚部位將直接插入密封膠條的方式,改為用u型卡子內加裝加工的 15cm 廢舊皮帶進行密封,將單層密封擋板改為雙層密封擋板,實現了環冷機的熱源不直接接觸到密封皮帶上,減少對密封皮帶的損傷,延長密封皮帶使用壽命,且可根據密封擋皮損壞程度,在生產運行的情況下,就可調整密封擋皮,減少環冷機漏風。環冷機密封改造后,實現了熱風的有效利用,為進一步提高環冷機一冷段和二冷段溫度,將環冷機料層厚度提高至 650mm 降低環冷機速度,增加環冷機料層厚度,降低冷卻速度,促進球團礦的再次氧化和強度的提升,有效提高球團礦抗壓強度。

表3環冷機各段溫度及回轉窯窯溫情況

在生產高品質球團礦時,環冷機一冷段變頻給定在 26~33HZ 之間,二冷段風門開度給定在50%~90% 之間,三冷段風門開度 100% 。

5結語

通過配加氧化鐵皮、優化干燥、造球工藝,合理匹配窯頭主槍內、外風比例,提高環冷機料層厚度,改善環冷機密封性等措施,在球團生產過程中,穩定了干燥后精粉水分、提高生球質量、鏈篦機各段焙燒溫度更加合理,環冷機回熱風有效利用,進一步提高了球團礦質量,為氣基豎爐提供優質的高品質球團礦。

參考文獻

[1]張一敏.球團礦生產技術[M].北京:冶金工業出版社,2005.[2]張漢泉.燒結球團理論與工藝[M].北京:化學工業出版

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