中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1671-0797(2025)16-0060-04
DOl :10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.16.016
0 引言
高壓缸作為汽輪機(jī)的核心組件,其停機(jī)后的溫差控制對(duì)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。根據(jù)相關(guān)研究,溫差過(guò)大可能導(dǎo)致汽缸變形、熱應(yīng)力集中,引發(fā)裂紋和泄漏等故障,威脅汽輪機(jī)安全。例如,某電廠600MW汽輪機(jī)組在啟停機(jī)過(guò)程中出現(xiàn)的上下缸溫差異常增大,最大能達(dá)到 70°C ,造成設(shè)備重啟困難并形成安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,控制溫差是保障停機(jī)平穩(wěn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、延長(zhǎng)使用壽命和提升運(yùn)行效能的關(guān)鍵。本文依托某電廠同型號(hào)機(jī)組三次停機(jī)數(shù)據(jù),分析高壓缸溫差過(guò)大的主要原因:軸封供汽溫度控制不當(dāng)、缸體保溫不足、停機(jī)冷卻階段熱傳導(dǎo)失衡等,并提出具體的控制措施。
1 研究動(dòng)因
機(jī)組停機(jī)時(shí),缸體上下部溫差增大并觸發(fā)報(bào)警。操作人員采取措施后,溫差有所緩解,但高壓缸進(jìn)汽側(cè)溫差仍高。基于三次典型停機(jī)事件的對(duì)比研究發(fā)現(xiàn),高壓缸進(jìn)汽側(cè)最大溫差分別達(dá)到 60.4,68.4 、70.9°C ,均突破系統(tǒng)設(shè)定的報(bào)警臨界值。雖然溫差異常均出現(xiàn)在相同區(qū)域,但波動(dòng)幅度達(dá) 10.5°C 的顯著差異,反映出當(dāng)前控制策略存在明顯的不穩(wěn)定因素。技術(shù)團(tuán)隊(duì)從運(yùn)行參數(shù)和設(shè)備狀態(tài)兩個(gè)維度展開專項(xiàng)研究:運(yùn)行參數(shù)方面,三次停機(jī)負(fù)荷分別為320、285、298MW ,主蒸汽壓力波動(dòng)區(qū)間 8.12~8.45MPa ,符合滑停參數(shù)控制規(guī)范;設(shè)備狀態(tài)維度,高壓缸冷卻系統(tǒng)投運(yùn)記錄完整,軸封供汽溫度偏差控制在 15°C 范圍內(nèi),熱控儀表校驗(yàn)周期均處于有效狀態(tài)[1]。
2 溫度差異加劇成因解析
2.1三次停機(jī)事件中高壓缸上下缸溫度的波動(dòng)情況由圖1、圖2、圖3可以觀測(cè)到,某年5、6、7月三次停機(jī)中高壓缸溫度總體變化趨勢(shì)一致:進(jìn)汽側(cè)下缸溫度持續(xù)下降,其余部位缸溫均有回升。
圖1某年5月打閘后高壓缸溫度變化

圖2某年6月打閘后高壓缸溫度變化

圖3某年7月打閘后高壓缸溫度變化

2.2 高壓缸進(jìn)汽側(cè)上缸的溫度數(shù)據(jù)
由表1可知,高壓缸進(jìn)汽側(cè)上缸溫度在各次停機(jī)過(guò)程中的變化趨勢(shì)具有高度相似性。
表1高壓缸進(jìn)汽側(cè)上缸溫度

綜合上述分析可知,高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但不同停機(jī)事件及不同時(shí)間段內(nèi)的降溫冷卻速率呈現(xiàn)顯著波動(dòng)。這表明,機(jī)組打閘后高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度的持續(xù)下降是缸體溫差增大的關(guān)鍵因素,同時(shí),各次停機(jī)后高壓缸下缸溫度變化速率的差異也成為高壓缸最大缸體溫差數(shù)值波動(dòng)的主要誘因。
3 軸封系統(tǒng)作用機(jī)制分析
研究表明,將軸封溫度控制在 220~240° 區(qū)間時(shí),下缸溫度降速可由 0.8°C, /min顯著降低至 0.3°C/min 。特別是在軸封溫度達(dá)到 230°C 以上時(shí),汽缸中部密封環(huán)區(qū)域的金屬溫度梯度由常規(guī)工況的 12°C/m 下降至 5°C/m 以內(nèi),證實(shí)了軸封系統(tǒng)熱補(bǔ)償效應(yīng)對(duì)缸體熱變形的調(diào)節(jié)作用[2]。
若軸封蒸汽溫度不足,可能在高壓缸軸封區(qū)域形成凝結(jié)水并滲入缸體,從而導(dǎo)致下缸溫度異常下降。但基于以下兩方面的分析,可以推斷三次停機(jī)期間軸封溫度均處于適宜范圍:1除5月份停機(jī)初期軸封溫度相對(duì)較低外,其余時(shí)段的軸封溫度均穩(wěn)定維持在 200°C 以上;2)若軸封溫度過(guò)低導(dǎo)致溫差異常,則應(yīng)在高、中、低壓缸軸封部位呈現(xiàn)同步溫差異常現(xiàn)象。
4缸體保溫影響
針對(duì)高壓缸缸體散熱問(wèn)題,在7月份停機(jī)12h后進(jìn)行的專項(xiàng)檢測(cè)中,TV1側(cè)一段抽汽口外保溫層實(shí)測(cè)溫度高達(dá) 125°C ,該數(shù)據(jù)顯著超出正常范圍,表明該區(qū)域存在保溫層缺失現(xiàn)象。此散熱缺陷顯著,應(yīng)為高壓缸缸體溫差超標(biāo)的主要原因,建議立即安排專業(yè)檢修團(tuán)隊(duì)進(jìn)行保溫層修復(fù)。
盡管已明確保溫層缺陷的存在,但在機(jī)組運(yùn)行期間實(shí)施全面修復(fù)存在客觀限制。鑒于此,需針對(duì)后續(xù)停機(jī)工況制定有效的實(shí)時(shí)控制策略,以應(yīng)對(duì)可能重復(fù)出現(xiàn)的缸體溫差問(wèn)題。
5 疏水系統(tǒng)影響
5.1高壓缸體疏水閥開啟減緩下缸溫度下降的機(jī)理
高壓缸疏水閥開啟減緩下缸溫度下降可歸因于:疏水通道建立后,漏入缸體的軸封蒸汽經(jīng)上缸金屬表面換熱升溫,最終通過(guò)疏水閥導(dǎo)入凝汽器。在此過(guò)程中,上缸區(qū)域維持相對(duì)較高的蒸汽溫度,對(duì)下缸金屬產(chǎn)生持續(xù)加熱效應(yīng),從而有效延緩下缸溫度衰減[3]。該傳熱機(jī)理亦可解釋工程實(shí)踐中,適當(dāng)提升軸封供汽溫度有利于改善缸溫差大現(xiàn)象的物理本質(zhì)。
5.2高壓缸疏水閥操作模式對(duì)高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度的影響
機(jī)組打閘操作后,溫度下降速率與時(shí)間呈現(xiàn)近似線性比例關(guān)系的階段持續(xù)約 25h ,為探究高壓缸疏水閥啟閉狀態(tài)對(duì)下缸體溫度場(chǎng)演變的影響規(guī)律,本文選定該特定時(shí)段進(jìn)行分析,并將此時(shí)段開始時(shí)刻設(shè)為初始觀測(cè)點(diǎn) (t=0) 。編制對(duì)比分析表如表2所示。
高壓缸疏水閥啟閉對(duì)高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度影響:綜合表2數(shù)據(jù)以及圖4、圖5、圖6,高壓缸疏水閥若長(zhǎng)時(shí)間保持開啟,將明顯減緩高壓缸下缸金屬溫度的下降速度。說(shuō)明機(jī)組打閘后,繼續(xù)維持高壓缸疏水閥開啟是必要的。值得注意的是,在特定工況下維持真空狀態(tài)時(shí),悶缸操作未能有效控制缸溫差擴(kuò)大,因此,在此階段實(shí)施悶缸措施似乎并無(wú)實(shí)際意義。
表2高壓缸疏水閥啟閉狀態(tài)對(duì)下缸體溫度影響

圖4某年5月高壓缸疏水閥啟閉及高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度

注:初始未悶缸,后調(diào)整為短期悶缸配合間歇疏水,最終疏水閥全開。
圖5某年6月高壓缸疏水閥啟閉及高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度

注:先全開,后期轉(zhuǎn)為悶缸間歇疏水。
圖6某年7月高壓缸疏水閥啟閉及高壓缸進(jìn)汽側(cè)下缸溫度

注:停機(jī)后立即悶缸,后開啟缸體疏水。
6 結(jié)論及建議
數(shù)據(jù)分析表明,高壓缸進(jìn)汽側(cè)上缸在機(jī)組停運(yùn)后普遍存在溫度反彈現(xiàn)象,單次停機(jī)事件中最大溫升幅度達(dá) 58°C 。控制金屬溫度回升幅度能有效抑制缸體溫差擴(kuò)大。綜合機(jī)組運(yùn)行特性及上述分析,提出停機(jī)時(shí)溫差控制建議如下:
1將打閘蒸汽溫度基準(zhǔn)值提升 10~20°C ,并在停機(jī)前執(zhí)行不少于 90min 的均溫暖機(jī)流程。實(shí)施后預(yù)計(jì)溫度回升幅度可縮減至 35°C 內(nèi),實(shí)現(xiàn)缸體金屬溫差有效管控。
2)建立軸封供汽溫度動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制,將供汽溫度控制在設(shè)計(jì)上限 +5°C 區(qū)間運(yùn)行。
3)建立基于金屬溫度變化的疏水閥動(dòng)態(tài)啟閉機(jī)制,同時(shí)將真空維持階段與疏水操作時(shí)序進(jìn)行耦合控制,以實(shí)現(xiàn)缸體冷卻速率與溫差的精準(zhǔn)匹配。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2025-05-09作者簡(jiǎn)介:高鵬(1981一),男,遼寧興城人,工程師,研究方向:火電廠熱能動(dòng)力。