0 引言
某海洋石油平臺主電站配備了3臺柴油發電機組,均由KTA19-G3(M型康明斯柴油機和HCM534D1型船用三相交流無刷同步發電機配套組成。整個主電站為中線不接地絕緣系統,3臺柴油發電機組及其輔助系統安裝在下層甲板的主發電機間,發電機組的配電系統安裝在主開關間,為平臺上的各種設施和設備提供持續穩定的電力資源。
1故障現象
某海洋石油平臺主電站第2臺柴油發電機組(簡稱主機B)帶載功率為150kW。主機B進行常規保養運行7d后,其柴油機突然發生游車故障。柴油機游車是指柴油機在運轉過程中,不能隨著負荷的變化自動調節循環供油量,其轉速忽高忽低、運轉不穩定的故障。
該柴油機發生游車故障后,造成平臺電網波動、主機B主斷路器保護跳閘,導致平臺主電站失電。平臺主電站失電后,操縱主機B繼續試運行,帶載功率為 0kW 發電機頻率在 48~52Hz 范圍內波動。每次檢修后,主機B均可啟動并正常帶載運行,但是啟動運行7\~10d后,該柴油機仍然發生游車故障。
2故障排查方法
分析認為,柴油機發生游車故障的一般原因,是其電控系統或者燃油供給系統出現故障。柴油機游車故障的排查,要結合工作經驗和實際情況,從與電控系統或者燃油供給系統相關的各個方面,按照由外到內、從簡單到復雜的順序,從柴油機外觀、平臺負載、電控系統、燃油供給系統以及充電裝置等方面逐一進行排查,以節約時間和提高效率。
3故障排查過程
3.1柴油機外觀排查
柴油機出現游車時,檢查其外觀良好,無變形和受外力撞擊現象;噪聲和振動有所增加,但無敲缸聲音;柴油機潤滑油液位和水溫正常;機體無油漬、水漬等異常液體殘留。發電機組保持運行狀態時,在柴油機PT泵的進油管接頭處涂抹潤滑油,潤滑油未被吸進進油管,表明進油管密封良好、沒有空氣進入[2。停機后檢查柴油機進排氣管道連接緊密,無松動和破損,電控線路沒有老化、短路、接頭松動現象。
3.2平臺負載排查
該石油平臺負載包括平臺生產設施、公用機械、照明系統、電熱系統、廚房用電設備和洗衣設備等。排查平臺負載時,平臺的生產流程穩定,負載變化為30kW左右。發電機組的額定功率為 350kW ,負載變化只占發電機組額定功率的 8.6% ,遠小于發電機組 80% 的突然加卸載能力。且主機B的帶載功率為 150kW ,帶載率為額定功率的 43% ,屬于輕載運行。根據理論數值和發電機組實際運行工況, 8.6% 的負載變化和 43% 的輕載運行均不會引起柴油機發生游車故障。
3.3電控系統結構和故障排查
3.3.1 電控系統結構
柴油機機旁儀表箱(LOCALPANEL)和現場控制盤(CONTROLPANEL)共同組成電控系統。機旁儀表箱上設有燃油壓力表、潤滑油壓力表、水溫表、油溫表、轉速表、排溫表、機旁/遙控開關、起動/停機及緊急停機按鈕,均屬于柴油機機帶設備。
現場控制盤內配置可編程邏輯控制器(PLC),面板上設有電壓表,電流表,頻率表等交流儀表,以及顯示發電機組工作狀態與報警的指示燈,控制發電機組的啟動、停機、試燈、消音、復位等按鈕。現場控制盤的主要功能包括發電機組自動啟停、故障報警停機、蓄電池充電和油水加熱控制等幾個部分,與柴油機、發電機、配電盤和中央控制室連接,是發電機組狀態監測和現場控制的核心。
現場控制盤接收發電機組停機、發電機電壓和柴油機轉速調節信號,經過轉換處理,將停機、調速和調壓信號,分別給到柴油機機旁儀表箱和發電機自動電壓調節系統(AVR),實現發電機組停機、柴油機轉速調節和發電機電壓調節功能。發電機組電氣控制系統如圖1所示。
3.3.2 故障排查
當柴油機發生游車故障、主機B主斷路器保護跳閘后,發電機組繼續運行,機旁儀表箱上的燃油壓力表、潤滑油壓力表、轉速表隨著柴油機轉速有規律的變化。現場控制盤上的電流表為零,電壓表、頻率表同樣隨著柴油機轉速有規律的變化,蜂鳴器報警,警示燈閃爍。
進行發電機組功能測試時,柴油機轉速調節系統失去速度調節功能,發電機自動電壓調節系統可正常工作。手觸中控室發電機組停機信號,發電機組立即停機且報警消失。經過多次測量和試驗,可以斷定,發電機組電壓調節系統、輔助控制信號和中控室停機信號運行正常。雖然柴油機轉速調節系統不能正常工作,但是仍然沒有找到游車故障的確切原因。
3.4燃油供給系統排查
3.4.1排查柴油質量
由供給船將柴油注入到海洋石油平臺的柴油儲存柜中,柴油儲存柜中的柴油經雙聯濾清器給日用柴油箱自動供油。柴油機燃燒后的剩余柴油,經回流管線回流至日用柴油箱。發生游車故障時,對日用柴油箱底層和進入發電機組柴油管路的柴油取樣,發現油樣清澈透明、無懸浮物、無鐵屑和油泥等雜質,3臺發電機組共用一個日用柴油箱和一段供油管路,主機A、C正常運行,由此可以確定柴油沒有受到污染。
3.4.2排查主要部件
KTA19-G3(M)型柴油機燃油供給系統由輸油泵、燃油濾清器、PT泵、噴油器和燃油管路等組成,采用康明斯PT直噴燃油和先進的EFC電子調速器系統。PT泵與其他燃油泵不同,其油量調節在PT泵中進行,燃油產生高壓和定時噴射在噴油器中完成,無高壓油管,各噴油器與同一PT泵相連[3]。EFC電子調速器系統包括安裝在柴油機飛輪殼上的轉速傳感器、安裝在PT泵上的執行器和安裝在遙控盤上的控制器3部分。
隨著時間的推移,游車故障發生次數增加,故障排查按照由外到內、由簡單到復雜的順序,依次更換了燃油供給系統的燃油濾器、轉速傳感器、PT泵、控制器以及連接的管路和線纜,但是故障現象仍然存在[4]。
3.5充電裝置排查
3.5.1充電裝置結構
KTA19-G3(M)型柴油機配備了1組24V蓄電池。當柴油機啟動時,蓄電池為啟動電動機提供電流,使柴油機順利啟動。啟動完成后,蓄電池擔負著為控制系統存儲電能和穩定系統電壓的作用。柴油機正常運轉時,其充電裝置(康明斯無刷發電機24V/35A)為蓄電池充電,同時為電控系統提供24V電源。
3.5.2 故障排查
查閱主機B運行記錄,得知每次游車故障間隔周期為7d左右。更換新蓄電池后,游車故障間隔周期變為10d左右。這說明游車故障發生的間隔與更換蓄電池有關。分析認為,如果柴油機的充電裝置損壞,在發電機組運行過程中,蓄電池持續放電卻得不到充電,電控系統的電壓會持續降低;當電壓過低時,調速系統無法正常工作,會導致柴油機游車。

啟動主機B,連續不斷地檢測蓄電池電壓,發現隨著主機B的運行,蓄電池電壓由剛啟機時的24.5V逐漸降低。經過2d時間,當蓄電池電壓降低到22V時將負載轉移給主機A,然后手動停止主機B。主機B停機后更換新的康明斯24V無刷發電機,啟機前測量蓄電池電壓為26V,啟動主機B并帶載運行,柴油機游車故障消失。
通過查找《康明斯查閱故障排除圖表》,發現在24V系統中,當電壓低于19V時,會造成電子調速器故障、導致柴油機游車,故障分析得到了印證。
4改進措施
4.1 優化充電流程
4.1.1現場控制盤24V充電器充電原理
現場控制盤配有一個24V充電器,當發電機組停機后,現場控制盤的24V充電器給蓄電池充電;當發電機組啟動和發電機運行時,220V電源斷開,現場控制盤的24V充電器停止運行。現場控制盤的24V充電器充電原理如圖2所示。

根據圖2分析,交流220V電源經過開關Q3,接到接觸器RA3主觸點,經RA3主觸點后再接入24V充電器。現場控制盤的24V充電器出口電源線直接連接到柴油機24V蓄電池組。K1為發電機組啟動狀態繼電器,K17為發電機組運行狀態繼電器,KC1為充電器報警繼電器。
當發電機組停止運行時,K1和K17繼電器常閉觸點閉合,接觸器RA3線圈得電,RA3主觸點閉合,現場控制盤的24V充電器給蓄電池充電;當發電機組啟動和運行時,K1和K17繼電器常閉觸點斷開,RA3主觸點斷開,現場控制盤的24V充電器停止給蓄電池充電。
4.1.2柴油機充電裝置損壞難以發現的原因
柴油機的24V充電裝置損壞后,在發電機組運行過程中,燃油和電控系統持續消耗蓄電池電能,蓄電池持續放電,電壓逐漸下降。當電壓低于19V時,引起電子調速器故障而導致柴油機游車。當柴油機因游車故障停機后,現場控制盤的24V充電器得電,開始給蓄電池充電。隨著檢修時長的增加,蓄電池電能儲量逐漸恢復,為下一次正常啟動做好了準備,同時也掩蓋了柴油機的24V充電裝置損壞導致蓄電池電壓降低的問題。
4.1.3優化充電流程的方法
通過對上述充電原理進行解讀,發現拆除損壞的柴油機24V充電裝置、短接K17繼電器常閉觸點、在現場控制盤的24V充電器處增加報警繼電器KC1后,在發電機組啟動時,現場控制盤的24V充電器停止工作。在發電機組運行時,現場控制盤的24V充電器保持給蓄電池充電,補充電控系統的電能損耗。在現場控制盤的24V充電器發生故障時,KC1常閉觸點閉合,發出聲光報警。這樣優化蓄電池充電流程,可直接判斷故障,且節省維修費用。
4.2更新控制設備
4.2.1現有控制設備的缺陷
平臺電站主要由柴油發電機組、現場控制盤、供配電系統和中控系統組成,各部分由不同的廠家生產,各廠家的控制理念不同。為實現更多功能,各部分需要相互連接,協同工作。復雜的連接關系導致出現一個故障時,需要在不同工況下,進行全系統排查。柴油機機旁儀表箱和現場控制盤沒有蓄電池電壓表,現場控制盤沒有單獨的蓄電池低電壓報警,故障報警信息沒有被記錄,對非自身部分沒有有效監控,導致增加故障排查難度。
4.2.2控制設備更新方法
更換新一代可編程邏輯控制器(PLC),增加觸摸屏,可實現人機交互。根據原PLC程序和各系統的連接關系,重新編寫PLC程序,對觸摸屏組態。通過更新控制設備,實現了發電機組運行狀態實時監控和故障報警實時記錄。
5結束語
啟動馬達運行正常,發電機組能夠啟動,說明蓄電池組不會發生饋電或者電壓過低,這種慣性思維,對工作人員排查柴油機游車故障產生了很大的誤區,是故障沒有及時排除的一個重要原因。雖然最后柴油機游車故障排除比較容易,但希望這種由易到難的故障排查思路和過程,以及對故障原因進行的分析和印證,能對同類柴油機游車故障的快速排查提供借鑒。監控系統的報警信息是故障定位的重要線索[5],引進先進控制設備,加強系統融合,鎖定報警信息,在增加系統穩定性的同時能夠提高故障排查效率。
參考文獻
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