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鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用

2025-06-21 00:00:00韓立忠付守國呂殿強張金濤初亮基
有色冶金設(shè)計與研究 2025年2期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

中圖分類號:TF815 文獻標志碼:B 文章編號:1004-4345(2025)02-0029-05

Research and Application of Twisted-Wire Threading Rod Equipment for thePreparationofNickel AnodePlate

HAN Lizhong, FU Shouguo,LYU Dianqiang, ZHANG Jintao, CHU Liangji (Yantai Tongtai Metallurgical EquipmentManufacturing Co.,Ltd.,Yantai,Shandong 264OO2,China)

AbstractAfullautomatictwisted-wire threadingrodequipmentfornickelanodeplatewasdesignedanddevelopedtoaddress theproblemsofloweficiencyhighsafetyhazards,ndunstableproductqualityinmanualoperationduringthepreparationof nickel anode plates.Theequipmentconsistsofcoreunitssuchaspositioningandfeding,automatictwisting,automaticrodthreadingand plateselectionamp;disarging.ItdoptsaintellgensotingssteandROFEdistrbutedcontrolframework,ntegateddamic weighing,3D visual positioning,and mechanical arm linkage technology,and achieves the processobjectives of 90°(±1°) precise twistingofcopperwireandcoaxialthreadingofconductiverods(eror≤±.5mm)throughamulti-unitcolaborativecontrol architecture and high-precision servo drive technology.

Keywordsnickel electrolysis;nickelanodeplate;automationequipment;servodrive;twistedwire threadingrod;inteligent sorting

1研發(fā)背景

鎳陽極板作為不銹鋼、動力電池及高溫合金材料等高端產(chǎn)品的原料,其電解工藝過程控制的好壞直接影響電解效率與產(chǎn)品合格率。目前,鎳陽極板生產(chǎn)工藝涵蓋澆鑄、插銅耳線、冷卻、脫模、儲運、穿導(dǎo)電棒及排板上架等工序。其中,插銅耳線與穿導(dǎo)電棒兩道工序需人工完成,會存在以下問題:1存在安全隱患。操作工需在高溫環(huán)境中進行重物搬運與交叉作業(yè),易發(fā)生生產(chǎn)事故。2)生產(chǎn)效率低。熟練工處理量僅為40\~50組/h,難以實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。3)成品質(zhì)量不穩(wěn)定。由于人工操作的力度與角度難以精確控制,出現(xiàn)銅耳線扭轉(zhuǎn)速率不均勻或?qū)щ姲舸┤胛恢闷疲瑢?dǎo)致最終成品合格率低于 90% 。

當前,針對鎳陽極板穿棒工序的自動化設(shè)備研究尚處起步階段。以金川集團為例,該集團鎳熔鑄車間已采用自動定量澆鑄生產(chǎn)鎳陽極板2,并配套鎳陽極板銅耳線成型插裝系統(tǒng)3,實現(xiàn)了前段工序優(yōu)化,但穿棒工序仍需人工操作,成為制約鎳電解生產(chǎn)工藝整體效率提升的核心因素。因此,該廠迫切需要研發(fā)1套鎳陽極板自動扭線穿棒設(shè)備,提高鎳陽極板制備的作業(yè)效率,降低安全風險。

煙臺同泰冶金設(shè)備制造有限公司根據(jù)客戶的需求,開展了針對鎳陽極板穿棒工序?qū)S迷O(shè)備的研發(fā),并取得了階段性進展,設(shè)計制造出1套全自動鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備。該設(shè)備實現(xiàn)三大技術(shù)創(chuàng)新:1)多單元協(xié)同控制架構(gòu),集成定位、扭線、穿棒及出料模塊,構(gòu)建全流程自動化生產(chǎn)線。2)高精度伺服驅(qū)動技術(shù),采用伺服電動缸與齒輪傳動系統(tǒng),確保耳線扭轉(zhuǎn)角度偏差 ?±1° 。3)智能分揀系統(tǒng),通過3D視覺定位與機械手聯(lián)動實現(xiàn)廢品自動剔除,廢品率降低至0.3% 。該設(shè)備通過全自動化觸屏面板進行操作,可實現(xiàn)自動定位入料,能夠有效地把鎳陽極板的銅耳線圈扭轉(zhuǎn) 90° 并穿入導(dǎo)電棒,大幅降低了勞動力成本與生產(chǎn)風險。

2加工對象及控制指標

2.1鎳陽極板

鎳陽極板是由粗鎳、硫化鎳或含鎳溶液冶煉澆鑄而成4。金川集團鎳陽極板規(guī)格尺寸為 900mm× 380mm ,最大厚度為 53mm ,單片約 82kg 。材料特性:表面需平整無裂紋,銅耳線抗拉強度 ≥200MPa 。鎳陽極板規(guī)格尺寸如圖1所示。

圖1鎳陽極板規(guī)格尺寸(單位: mm )

2.2加工指標

鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備可以將兩塊鎳陽極板耳線扭轉(zhuǎn)后把導(dǎo)電銅棒穿人其中,使陽極板懸掛在導(dǎo)電棒之上,見圖2。具體指標如下:1)生產(chǎn)效率。生產(chǎn)能力 ?120 組/h。2)控制精度。耳線扭轉(zhuǎn)角度 90° (偏差≤ ±1° ),導(dǎo)電棒穿入同軸度 ?0.5mm 。3)穩(wěn)定性。連續(xù)工作 8h 故障率 ?0.5% 。

3 系統(tǒng)組成及原理分析

3.1工作流程

該設(shè)備工作流程分為5個階段,如圖3所示1)上料與分揀。機械手從板料箱依提取出鎳陽極板,通過動態(tài)稱重與視覺檢測剔除廢品,由機械手放入廢料箱。2)定位與轉(zhuǎn)移。定位入料機構(gòu)接收到2片鎳陽極板后,將它們?nèi)肓现僚ぞ€機構(gòu)工位。3)耳線扭轉(zhuǎn)。扭線機構(gòu)4組馬蹄形夾爪同步夾持銅耳線,齒輪傳動系統(tǒng)驅(qū)動其精確扭轉(zhuǎn) 90°;4) 導(dǎo)電棒穿入。鏈條輸送機將導(dǎo)電棒送至穿棒工位,由穿棒機構(gòu)推送導(dǎo)電棒穿穿插進入已完成扭線的鎳陽極板的銅線圈內(nèi)。5)成品出料。挑板機構(gòu)按預(yù)設(shè)弧形軌跡將成品轉(zhuǎn)移至出料位,完成單次作業(yè)循環(huán)。

圖2鎳陽極板加工指標
圖3鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備工作流程

3.2設(shè)備組成及參數(shù)

鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備由自動上料單元、定位入料單元、自動扭線單元、自動穿棒單元、挑板出料單元5個部分組成,另設(shè)配套電氣及控制系統(tǒng):1)自動上料單元,含六軸機械手、板料箱、廢料箱,負責鎳陽極板精準抓取與分揀;2)定位入料單元,含氣動夾爪、伺服電動缸,實現(xiàn)陽極板定位與工位轉(zhuǎn)移;3)自動扭線單元含齒輪一連桿復(fù)合傳動機構(gòu),完成銅耳線 90° 同步扭轉(zhuǎn);4)自動穿棒單元含鏈條輸送機、無桿氣缸,實現(xiàn)導(dǎo)電棒高速精準穿入;5)挑板出料單元,含四連桿挑板叉,完成成品轉(zhuǎn)移與碼垛。鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備組成及設(shè)計參數(shù)見圖4、表1。

3.3設(shè)備主要部分機械原理分析

3.3.1自動上料單元

自動上料單元由機械手、板料箱及廢料箱構(gòu)成。自動上料單元的基本機械原理如下:上料機械手配置六軸協(xié)作機械臂,通過重復(fù)定位精度 ±0.05mm 的軌跡,控制手臂末端配套專業(yè)非標夾具,將鎳陽極板從板料箱中取出,向定位人料機構(gòu)中搬運。其間,若檢測出廢鎳陽極板,機械手會自動將其投放入廢料箱。鎳陽極板在熔鑄車間脫模取出時,銅耳線通常狀態(tài)較為混亂(見圖5),不利于機械手的識別、定位及抓取。傳統(tǒng)機械手在抓取和搬運鎳陽極板的過程中,也極易發(fā)生板身晃動。人工檢驗廢板工作量大。基于這些問題,本項目自動上料單元在設(shè)計時專門進行了如下創(chuàng)新性設(shè)計,保障了鎳陽極板轉(zhuǎn)運、上料流程順利平穩(wěn)。

圖4鎳陽極板扭線穿棒設(shè)備組成
表1設(shè)備技術(shù)參數(shù)
圖5鎳陽極板取出狀態(tài)

1)板料箱設(shè)計。板料箱由方鋼及型鋼焊接制成,不易變形,強度高。板料箱上部的4個角位有可隱藏式的吊裝鉤耳,箱內(nèi)底面焊接間隔擋齒,防止陽極板滑移竄動,箱底部設(shè)計有叉車齒空間,便于叉車轉(zhuǎn)運,如圖6所示。

2)高精度機械手。采用ABBIRB6700系列六軸機械臂,重復(fù)定位精度 ±0.05mm ,末端配置牛角形非標夾具,兼具銅耳線擴口與板身防晃功能(如圖7),可以通過動態(tài)夾持力自適應(yīng)調(diào)整,確保轉(zhuǎn)運過程無滑移。

圖6板料箱結(jié)構(gòu)圖7機械手夾具結(jié)構(gòu)

3)智能視覺系統(tǒng)。集成Baslerace2MP工業(yè)相機(檢測精度為 ±0.02mm 與深度學習算法(識別準確率 ?99.8% ),實現(xiàn)銅耳線環(huán)亞毫米級空間定位與三維坐標實時補償。機械手能夠準確識別并定位鎳陽極板的銅耳線環(huán)的方位,快速引導(dǎo)夾具準確挑起鎳陽極板的銅耳線

4)動態(tài)稱重模塊。搭載梅特勒—托利多PW15C3稱重傳感器(量程 0~100kg ,精度 ±5g ,通過質(zhì)量檢測自動剔除斷裂板。當機械臂末端的夾具捕捉到鎳陽極板并提起后,系統(tǒng)會自動檢測并記錄鎳陽極板質(zhì)量,并實時與標準值( 82kg? )進行比較。當檢測獲得的鎳陽極板的質(zhì)量數(shù)據(jù)值遠小于標準質(zhì)量時(偏差 55% 時),則可以判定此鎳陽極板身已經(jīng)斷裂,視為廢陽極板,此時機械手自動將其放入廢料箱

3.3.2定位入料單元

定位人料單元由氣動夾持機構(gòu)與伺服平移裝置構(gòu)成,其核心功能為實現(xiàn)鎳陽極板的精準定位與工位轉(zhuǎn)移。工藝流程及參數(shù)如下:1)夾持定位。氣動夾爪接收鎳陽極板后執(zhí)行夾持動作,動態(tài)調(diào)整夾持力,確保板身固定無位移。2)角度調(diào)節(jié)。通過可調(diào)式定位板動態(tài)修正陽極板傾角,維持銅耳線豎直狀態(tài),定位精度達 ±0.5mm3) 工位轉(zhuǎn)移。伺服平移裝置將陽極板輸送至扭線機構(gòu)工位下方。設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖8所示

該單元的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點:1)伺服電動缸驅(qū)動。伺服電缸是一種借助伺服電機與傳動機構(gòu),把旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€運動的機電一體化裝置。平移裝置采用交流伺服電機,能夠?qū)崿F(xiàn)精準的轉(zhuǎn)速和扭矩控制。2)閉環(huán)控制體系。基于PLC與編碼器反饋構(gòu)建位置閉環(huán),實現(xiàn)平移裝置行程及位移的精確控制

圖8鎳陽極板定位入料設(shè)備構(gòu)成

3.3.3自動扭線單元

自動扭線單元由升降機構(gòu)與扭轉(zhuǎn)機構(gòu)組成(見圖9),其核心功能為實現(xiàn)銅耳線 90° 精準扭轉(zhuǎn)。工藝流程及參數(shù)如下:1)工位定位。鎳陽極板經(jīng)平移車輸送至扭線工位后,升降機構(gòu)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)夾頭下移,使銅耳線環(huán)精確嵌入4組夾爪中心。2)同步扭轉(zhuǎn)。伺服電動缸驅(qū)動齒輪一連桿復(fù)合傳動系統(tǒng),帶動4組夾爪同步旋轉(zhuǎn) 90° ,扭轉(zhuǎn)角度誤差 ?±1°°3 夾持保持。當夾爪夾住銅耳線,旋轉(zhuǎn) 90° 后,可以向耳線圈內(nèi)穿人導(dǎo)電棒。這時夾爪依然保持夾持狀態(tài),以利于導(dǎo)電棒的順利穿人。待導(dǎo)電棒完全穿人銅耳線圈內(nèi)以后,夾爪才可松開。此時扭線機構(gòu)可直接上移,脫離穿好導(dǎo)電棒的鎳陽極板。

圖9扭線旋轉(zhuǎn)夾頭結(jié)構(gòu)

該單元關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點:1)馬蹄狀夾爪設(shè)計。夾爪設(shè)計成下開口式的馬蹄形狀。向下開口的馬蹄形狀的夾爪有利于在夾緊銅線的狀態(tài)下穿入導(dǎo)電棒,完成穿棒后夾爪可直接松開并上行脫離導(dǎo)電棒。2)復(fù)合傳動設(shè)計。齒輪組與連桿機構(gòu)協(xié)同作用,實現(xiàn)夾爪開合與旋轉(zhuǎn)運動的解耦控制。3)動態(tài)夾持策略。夾爪的開合由氣缸驅(qū)動拉桿帶動連桿機構(gòu)完成,夾爪閉合力通過氣缸壓力閉環(huán)調(diào)節(jié),能適應(yīng)銅耳線的尺寸與位置的偏差。

3.3.4自動穿棒單元

自動穿棒單元由銅棒儲存斗、輸送鏈條機、推棒穿插機構(gòu)組成(見圖10)。其核心功能為實現(xiàn)導(dǎo)電棒精準穿入銅耳線環(huán)。工藝流程及參數(shù)如下:1)儲運。銅導(dǎo)電棒放置于儲存斗內(nèi),儲存斗可容納約300根導(dǎo)電棒。儲存斗下的鏈條機的鏈條帶有溝槽,將銅棒從儲存斗內(nèi)刮取輸送到推棒穿插機構(gòu)位置,鏈條以每30s行走1個步距的頻率輸送導(dǎo)電棒,保證供料連續(xù)穩(wěn)定。2)推送。推棒穿插機構(gòu)采用長行程無桿氣缸驅(qū)動,行程長約 2050mm 。無桿氣缸導(dǎo)向采用滑動軸承導(dǎo)軌型,在 0.6MPa 使用壓力下,推力可達754N,可將導(dǎo)電棒順利推出并插入已經(jīng)完成扭轉(zhuǎn)的鎳陽極板耳線圈內(nèi)。齒形帶傳動系統(tǒng)實現(xiàn) 1m/s 穿棒速度,動態(tài)響應(yīng)時間 ?20ms ;磁性開關(guān)檢測行程起止位置,確保快速、準確地將導(dǎo)電棒推出到位

圖10自動穿棒單元結(jié)構(gòu)組成

3.3.5挑板出料單元

挑板出料單元由底座、驅(qū)動裝置、主動軸、傳動裝置、齒輪箱、挑板叉構(gòu)成(見圖11),其核心功能是負責成品鎳陽極板的轉(zhuǎn)移與碼垛。系統(tǒng)工藝流程及參數(shù)如下:1)驅(qū)動模塊。電機減速機驅(qū)動主動軸旋轉(zhuǎn),主動軸上的兩個鏈輪分別通過鏈條帶動齒輪箱內(nèi)的齒輪同步旋轉(zhuǎn)。2)執(zhí)行機構(gòu)。挑板叉采用四連桿機構(gòu),在旋轉(zhuǎn)齒輪的帶動下,挑板叉頂端可挑起鎳陽極板的銅導(dǎo)電棒按弧形運動軌跡移動,速度可調(diào)范圍為 0.5~1.2m/s 。

3.4電氣控制系統(tǒng)

本設(shè)備采用西門子S7-1500PLC作為中央控制器,構(gòu)建基于PROFINET工業(yè)以太網(wǎng)(10OMbps)的分布式控制架構(gòu)。系統(tǒng)集成安全扭矩關(guān)斷(STO)與安全停機(SS1)雙重冗余保護機制,安全完整性等級達到SIL3標準。電氣控制柜設(shè)置于設(shè)備操作側(cè),柜內(nèi)集成HMI觸摸屏,實時顯示扭線穿棒工序動態(tài)、傳感器狀態(tài)(接近開關(guān)/限位開關(guān))及設(shè)備運行參數(shù),操作人員可通過可視化界面完成啟停控制與工藝參數(shù)設(shè)置。應(yīng)急操作面板獨立設(shè)置于設(shè)備本體,配備急停按鈕與啟動按鈕,在緊急情況下可就近操作,停止設(shè)備運行或重新啟動設(shè)備。

圖11挑板出料單元結(jié)構(gòu)組成

電氣控制系統(tǒng)主要功能包括:1)狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。實時采集、顯示傳感器信號與設(shè)備運行參數(shù)等。2)參數(shù)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。支持在線調(diào)整扭線角度、穿棒速度等關(guān)鍵參數(shù)。3)故障診斷系統(tǒng)。內(nèi)置自檢程序,能根據(jù)故障邏輯模型,觸發(fā)聲光報警并生成故障代碼。

4結(jié)論與展望

本研究基于鎳電解工藝智能化升級需求,通過解析鎳陽極板制備工藝人工操作存在的問題,成功研發(fā)鎳陽極板扭線穿棒成套裝備。設(shè)備集成自動轉(zhuǎn)運、高精度扭線及穿棒功能,實現(xiàn)耳線扭轉(zhuǎn)角度誤差 ?±1°"、導(dǎo)電棒穿入同軸度 ?0.5mm 的工藝指標,單機產(chǎn)能達120組/h,廢品率降至 0.3% 。工業(yè)驗證表明:設(shè)備使成品合格率由不足 90% 提升至 99.7% ,人工成本降低 30% ,節(jié)約生產(chǎn)成本400萬元/a,為鎳電解工藝自動化轉(zhuǎn)型提供可靠技術(shù)支撐。

該設(shè)備針對金川集團鎳電解車間使用場景進行設(shè)計,可優(yōu)化鎳電解生產(chǎn)工藝流程,提高生產(chǎn)效率并極大解放勞動力,解決了傳統(tǒng)工藝的效率與質(zhì)量兼顧難的問題,實現(xiàn)了鎳電解生產(chǎn)的智能化升級,可在國內(nèi)鎳冶煉行業(yè)大力推廣。未來研究方向包括:1)智能檢測深化,引入AI視覺深度學習算法,優(yōu)化銅耳線缺陷識別精度;2)模塊化設(shè)計擴展,即開發(fā)適配不同規(guī)格陽極板的快速換型模塊;3)綠色制造創(chuàng)新,即通過提高材料利用率與優(yōu)化能耗,降低碳足跡。

參考文獻

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