
中圖分類號:TU528.7 文獻標識碼:A文章編號:2096-6903(2025)03-0019-03
0 引言
CRTSIⅢI型軌道板在高鐵工程建設中應用廣泛,列車運行速度持續提升,荷載、溫度、壓力等呈現上升趨勢,這就需要采取科學的工程措施加強軌道板承載力與強度,以適應新時期下的高鐵運行需求。設計無砟軌道時,自密實混凝土屬于重要的施工材料之一,它的質量關系著底座密實度與承載性,必須充分結合工程需求開展配合比試驗,根據試驗結果配制原料,以避免出現裂縫問題。
1項目概況
1.1基本概況
該項目線路全長為 24.339km ,設計標段內共鋪設8838塊CRTSI型軌道板。P5600型軌道板5482塊,P4925型軌道板2276塊、P4856型軌道板1066塊、P3710型軌道板14塊。其中,路基地段鋪設792塊,橋梁地段共鋪設8046塊,橋梁長度 22.06km ,特大橋 21565.46m ,一般大橋 397.5m ,連續梁10聯,箱梁制運架631孔。
1.2 工程設計
采用CRTSIII型板式無砟軌道,結構組成包括鋼軌、自密實混凝土、底座等。設計一般橋梁地段軌道結構高度為 738mm ,路基地段軌道結構高度為 838mm 軌道結構為板間不連接的單元分塊式,且軌道板應避免蓋過底座板伸縮縫[1]。
2自密實混凝土問題裂縫成因深度剖析
2.1 裂縫情況
裂縫情況見表1。
2.2裂縫成因分析
2.2.1 配合比不科學
混凝土產生裂縫的原因可能是配合比不科學,如水泥原料過少、水分過多,造成配制出的漿料過稀,密實度無法達到應用需求,從而產生裂縫問題。
2.2.2 荷載應力過大
基于常規靜荷載、動荷載或者應力影響下,混凝土產生較為明顯的裂縫。如果因外界荷載過大產生應力,而混凝土自身強度不足,就會產生裂縫。受拉區、受剪區或者振動嚴重的區域,容易出現荷載裂縫。受壓區域有明顯起皮或者出現短裂縫的情況,則代表該區域的混凝土結構承載力已經達到極限。造成該種現象發生的主要原因為截面尺寸過小。
2.2.3 內外溫差過大
混凝土本身具有熱脹冷縮的特點,外部環境溫度與內部溫度溫差較大時,極易出現變形問題[2]。當構件變形受到一定約束后,基于應力影響下的混凝土溫度裂縫將會呈現在構件表面。外界溫度發生變化時,裂縫隨之發生反應,出現擴張、合攏等現象。

2.2.4收縮過大
收縮影響下,混凝土也容易產生裂縫。塑性收縮時間在澆筑作業后,一般為 4~5h 后開始收縮。收縮期間的水泥中的,水分將會快速蒸發。骨料受到影響之后,隨之不斷下沉,從而產生裂縫。
2.2.5 基礎變形
基礎豎向產生不均勻沉降或者在水平方向發生位移時,混凝土內部結構易出現附加應力,造成整體抗拉性能降低,裂縫隨之出現。
2.2.6未按規范進行施工
施工過程中,如某一環節的施工工序質量未達到技術標準,也容易產生裂縫問題。例如,振搗不持續會造成構件密實度不足。
2.3 成因結果
本次工程產生裂縫的主要原因為自密實混凝土配合比不合理,因此造成后期裂縫過多,影響構件強度與承載力。根據成因結果,決定優化混凝土配合比以避免裂縫問題持續發生。
3自密實混凝土問題裂縫處理策略
3.1材料優選
3.1.1 膠凝材料
選擇適合工程使用的水泥類型,例如,采用 P?O42.5 水泥,其比表面積為
,初凝結時間為 204min 終凝時間為 275min ,標準稠度為 30% ,3d抗折強度為 5.1MPa ,28d抗折強度為 7.8MPa ,3d抗折強度為 20.4MPa , 28d 抗折強度為 43.0MPa 這種水泥強度相對較高,適用強度要求高的工程。選擇煤灰時,以I級粉煤灰為例,材料比表面積為
,燒失量為0.78% ,細度為 23.9% ,需水量為 89% ,
含量為0.48% 。摻和后,可提高漿料密實度。
3.1.2 骨料
選用粗細骨料母巖,確保質地堅硬、級配良好。例如,采用石灰巖作為粗骨料,粒徑為 40mm 。細骨料為本地人工砂,細度模數為 2.6 人工砂石粉含量設定為 17.9% 。將石粉含量調整為 6%~18% ,以提升混凝土制備的抗分離性以及和易性。
3.1.3 外加劑
外加劑類型可選擇以下3種: ① 聚羧酸高性能減水劑。 ② 松香類引水劑。 ③ 硫鋁酸鈣型膨脹劑。通過摻加膨脹劑,可補償收縮混凝土,并提升構件的抗裂防水性能與強度。一般情況下,在水泥中摻加 8% 的膨脹劑
時,其補償收縮效果最佳。
3.2自密實混凝土比例實驗設計
3.2.1 設計要求
自密實混凝土比例設計要求如下:水灰比應滿足標準要求,一般為 0.6 強度等級在P32.5以上,水泥用量在
。如不需摻雜外加劑,砂率按照普通標準降低 2.5% 左右。骨料不含有機物時,滿足相關技術標準,避免攪拌水對水泥產生硬化問題。
3.2.2 試件制作
1組試樣中未添加石塊試件,4組試樣中分別預埋了3塊單塊石試件。在試件底部中間處,設置 20mm 的初始裂縫。設定塊石與裂縫尖端之間的距離大約為20mm 。預制裂縫厚度大約為
。
試件制作時,提前準備2塊塊石,在其兩側標記中心點,便于后續打孔。借助電鉆工具打孔,以中心點為基準鉆孔,孔徑在 1mm 左右。打孔之后,利用鋸片在模具兩側上緣處預制切口,切口深度在 20mm 左右,寬度在
左右。使用螺絲釘固定塊石,在切□處插上
的PVC片。
3.2.3 實驗方法
選擇GCTS巖石三軸儀,觀察單塊石砂漿試件的三點彎曲情況。配合AE、DIC技術,實時監測混凝土裂縫擴展的過程。借助位移控制法增強試樣檢測水平,將其加載速率提升至 0.2mm/min 。在預制裂縫口設置傳感器,采集構件荷載及其裂縫張口位移數據,共設置6個傳感器進行測試,分別布設在試件正面和反面。此外,采用非接觸式全場應變測量與仿真優化分析系統,在GCTS儀器處設置1臺高速相機,在混凝土試件正前方設置1臺相機。相機類型一致,分辨率為 2048mm× 1536mm ,采集頻率為 1Hz
3.3 配合比優化
3.3.1 原材料
水泥為青松 P?O42.5 水泥。粉煤灰為I級粉煤灰超細粉。細骨料為成品機制砂,其細度模數為2.65,密度為
,石粉含量為 22% 。外加劑選用混凝土專用高效減水劑,摻量為 3.0% ,減水率為 27.2% ,含氣量為 2.8% ,泌水率為 11% ,收縮率為 97% ,含固量為 20.22% , pH 值為6.2,堿含量為0.43% 。預埋塊石采用耐磨MC901白色PA66尼龍棒。長度為 100mm ,寬度與高度相同。共設計采用4種尺寸: 20mm 、 25mm 、 30mm 、 35mm 。水使用生活用水。
3.3.2 試樣制備
自密實混凝土配合比設計為:水泥
,粉煤灰
,機制砂
,水
減水劑
。
3.4結果分析
3.4.1 荷載分析
預埋單塊石試件的荷載均低于無塊石試件。起裂荷載方面,不同組別的荷載均有下降,第1組載荷下降 1.6kN ,第2組載荷下降 1.1kN ;第3組載荷下降0.2kN ,第4組載荷下降 0.7kN. 0
從峰值荷載方面測試,可發現不同組別的荷載數值均呈下降趨勢。第1組載荷下降 1.6kN ,第2組載荷下降 2.1kN ,第3組載荷下降 1.7kN ,第4組載荷下降 0.3kN. 。當試件粒徑明顯增大時,其起裂荷載先增長,之后緩慢下降。此時,峰值荷載則不斷增大。
3.4.2 韌度分析
不同塊石粒徑下的起裂韌度、失穩韌度變化不同,當粒徑為 20mm 時,兩種韌度分別呈減小趨勢,下降了 33% 和 32% 。當粒徑為 25mm 時,兩種韌度分別呈減小趨勢,下降了 30% 和 21% 。當粒徑為 30mm 時,兩種韌度分別呈增大趨勢,下降了 10.8% 和 12.5% 。當粒徑為 35mm 時,起裂韌度隨之減小,大約為 6% 失穩韌度隨之增大,大約為 22.9% 。
3.4.3斷裂能與塊石粒徑的關系
根據實驗分析,可發現塊石粒徑越大時,斷裂能越大。其主要原因為無塊石試件容易發生脆性破壞問題,當裂縫呈現失穩狀態時,擴展后的張口位移相對較小,整體消耗量也呈現較低狀態。試件中有塊石時,粒徑隨之增大后,裂縫容易呈集中形式。其主要原因為裂縫擴展,促使整體數量增加,而持續擴展下的消耗量明顯增大,試件斷裂能也隨之增加。
3.4.4水平位移分析
由于各組別的試件在加載初期無法直接觀測到微裂縫是否產生,因此實驗中借助DIC技術進行實時監測,以明確試件斷裂破壞中產生的水平位移變化情況。相較于無塊石試件的組別,預埋單塊石試件的位移分布更加明顯。粒徑增長至 35mm 時,其最大水平位移最大。
3.4.5 配合比調整
實驗對比發現,添加單塊石后的試件可對裂縫擴展起到良好阻裂作用,荷載增加后的試件微裂縫無法持續擴展。粒徑為 30mm 時,其阻裂效果最佳,且起裂韌度可增大 10.8% ,失穩韌度可增大 12.5% 。基于此,考慮在試驗配合比基礎上增加 30mm 的單石塊作為粗骨料。
3.5 質量檢測
3.5.1 原料實測結果
水泥實測結果:初凝時間為 2.5:h 終凝時間為
4.75:h 3d抗折強度為 4.2MPa, 。28d抗折強度為
,3d抗壓強度為 22.5MPa 28d抗折強度 為 52.3MPa (204
細骨料實測結果:表觀密度為
,堆積密度為
,含泥量為 0.4% ,云母含量為
粗骨料實測結果:表觀密度為
,堆積密度為
,吸水率為 0.5% ,軟弱顆粒含量為0.28% ,壓碎指標為 6.1% 0
外加劑可有效提升構件的抗凍性能、和易性、耐久性。
3.5.2力學性能
實測結果:7d抗壓強度為 25.5MPa ,28d抗壓強度為 44.4MPa , 28d 抗拉強度為 4.49MPa ,28d彈性模量為 26.2GPa 。
3.5.3 耐久性能
實測結果:測試優化后的自密實混凝土相對動彈模量時,共開展3次實驗,每次試驗次數為50次、100次、150次。50次時,相對動彈模量為 99.8% ;100次時,相對動彈模量為 95.4% ;150次時,相對動彈模量為 88.3% 。相對滲透高度為 4.6:cm:28:d 后浸泡 60d 抗疲勞強度為 3.15MPa ,未浸泡的試件抗疲勞強度為
。
3.5.4變形性能
實測結果:干縮率為 0.04% ,極限拉伸值為
,泊松比為0.2。
3.5.5 檢測評估
通過各類性能檢測結果可發現,優化后的自密實混凝土均達到制備標準,可在后期施工中投入應用,并降低結構裂縫產生率。
4結束語
本研究結合某高鐵工程探究CRTSIII型軌道板自密實混凝土問題裂縫情況及其處理策略,工程中發現多處長短不一的裂縫,根據分析確定裂縫產生的主要原因為混凝土配合比不科學。因此通過選擇優質原料,配合實驗提升自密實混凝土配合比可靠性。經過強度檢測可發現優化后的混凝土各項性能均達到技術標準,因此工程投入具體應用,以增強CRTSIⅢI型軌道板結構強度,滿足交通通行相關需求的同時,提高工程建設質量。
參考文獻
[1]程寧寧,楊桂權,王懷義,等.微膨脹對人工骨料自密實混凝土性能影響研究[.水利規劃與設計,2024(7):92-96.
[2]呂芳禮,姜雨辰.關于鋼渣和鋼纖維對自密實混凝土性能的影響研究[].散裝水泥,2023(6):188-190.