


摘要:以肯尼亞蒙巴薩旁城公路項目KBUNDANI(基甘博尼)橋為研究對象,詳細探討了鉆孔灌注樁施工技術在橋梁基礎中的應用。針對項目要求,重點介紹了護筒制作與埋設、鉆孔施工、清孔與檢查、鋼筋籠制作與安裝、混凝土灌注等關鍵施工環節的技術要點和創新措施,并進行了工藝檢測及應用效果分析。研究結果表明,樁基的完整性、承載力和位置精度均達到或超過設計要求,充分證明了所采用技術的可靠性和先進性,為今后類似工程的實施提供了有益參考。
關鍵詞:橋梁基礎;鉆孔;混凝土;灌注樁;
0" "引言
隨著交通基礎設施建設的快速發展,橋梁工程在數量和規模上都有顯著增長。作為橋梁結構的重要組成部分,基礎工程的質量直接關系到橋梁的安全性和耐久性。在眾多基礎形式中,鉆孔灌注樁因其適用性強、承載力高、對周圍環境影響小等優點,被廣泛應用于橋梁基礎工程中。
然而鉆孔灌注樁施工技術的應用仍面臨諸多挑戰,如地質條件復雜、施工精度要求高、質量控制難度大等問題。因此探討鉆孔灌注樁施工技術在橋梁基礎中的應用,對提高橋梁工程質量和效率具有重要意義。本文以肯尼亞蒙巴薩旁城公路項目KBUNDANI橋為例,詳細介紹了鉆孔灌注樁施工技術的應用過程及其創新點,旨在為類似工程提供借鑒和參考。
1" "工程概況
肯尼亞蒙巴薩旁城公路項目是由Kenya National Highways Authority(肯尼亞國家公路管理局)主導的重要交通基礎設施工程,總長6.864km,起點為K12+900,終點為K19+764。該項目采用瀝青混凝土高速路標準,雙向四車道,標準路面寬為22m。
在KM19+762處設置基KBUNDANI(基甘博尼)橋,采用日本設計標準,為兩跨40m T型預應力簡支梁結構,采用C60混凝土。橋梁采用樁基礎,下部結構為混凝土擴大基礎承臺。1#墩采用墩柱蓋梁設計,0#和2#采用混凝土墻身,兩側采用MSE(加筋混凝土擋墻)設計,中間填筑透水性材料。項目地處沿海地區,氣候濕熱,年降雨量約1059mm,全年氣溫20~34℃。施工過程中充分利用現有道路和當地資源,配備了必要的電力和水資源保障。此項目的建成將顯著提升區域交通能力,有效緩解蒙巴薩市區交通壓力,對當地經濟發展具有重要意義。
2" "橋梁鉆孔灌注樁關鍵施工技術
2.1" "橋梁基礎設計
2.1.1" "鉆孔灌注樁基礎設計
KBUNDANI(基甘博尼)橋采用鉆孔灌注樁基礎,每個橋墩下設置16根直徑為1.2m的樁,樁長為20.0~20.5m,單樁豎向極限承載力標準值為2500kN。樁基平面布置和豎向承載力設計參數如表1所示。
2.1.2" "樁基沉降設計
根據工程設計要求,設計樁基沉降參數如表2所示。根據地質條件和荷載特點,選用鉆孔灌注樁基礎能有效滿足工程要求。樁基平面布置時考慮到橋梁跨徑和荷載分布,豎向承載力和樁長的確定基于地質勘察報告和計算分析。沉降驗算結果表明,樁基沉降量和沉降差均在允許范圍內,滿足工程要求。
2.2" "護筒制作與埋設
本次施工采用鋼制護筒,長度為8m,壁厚為12mm,直徑為1300mm。護筒制作采用自動焊接設備,確保焊縫質量,焊縫抗拉強度不低于370MPa。埋設時,先用測量儀器精確定位,然后使用振動錘將護筒壓入地面2m深度。為提高埋設精度,采用激光定位系統,控制護筒垂直度偏差在0.3%以內。
埋設后,采用混凝土填充護筒與周圍土體間隙,強度等級為C20,厚度不小于200mm。通過優化工藝,將單個護筒平均埋設時間控制在2h內,較傳統方法提高效率30%。同時,采用超聲波檢測儀對護筒進行質量檢查,確保無變形或裂縫,提高后續施工的安全性和質量可靠性。
2.3" "鉆孔施工工藝
本項目采用先進的旋挖鉆機進行鉆孔施工,結合智能化控制系統,實現了高效率、高質量的樁基施工。鉆進工藝根據地層特性(地表下0~5m為紅黏土層,5m以下為白色珊瑚巖)進行了優化:采用Φ1200mm旋挖鉆頭,0~15m段使用普通螺旋鉆頭,速度為0.5~1m/min;15~20m段采用巖石鉆頭,速度為0.3~0.5m/min;20~23m嵌巖段使用金剛石鉆頭,速度為0.1~0.2m/min。
同時,針對不同地層制定了最佳鉆進參數模型,如黏土層鉆壓設20~25kN,轉速設為15~20r/min;珊瑚巖層鉆壓設為30~35kN,轉速設為10~15r/min;風化巖層鉆壓設為40~45kN,轉速設為5~10r/min。為防止塌孔,全段采用膨脹泥漿護壁,泥漿比重1.15~1.25g/cm3,黏度為18~22s,含砂率<4%。
為確保施工質量,項目實施了嚴格的控制措施。具體如下:垂直度每5m測量一次,累計偏差小于1%;采用超聲波測徑儀控制孔徑,每米測量一次,確保實際孔徑在1.2m范圍內;使用聲吶檢測儀控制沉渣厚度小于300mm。通過鉆機智能控制系統實時監測鉆進參數,自動調整鉆進工藝,顯著提高施工精度和效率。
優化后的工藝使單樁平均成孔時間控制在8h內,較常規工藝效率提高30%;樁基垂直度偏差降低20%,成孔質量一次性合格率提升至100%。
2.4" "清孔與檢查
本工程采用機械清孔與人工清孔相結合的方法。首先使用清孔器進行機械清孔,清孔器直徑為1.15m,略小于樁徑,以確保有效清除孔壁附著物。機械清孔后,采用特制長柄工具進行人工清孔,重點清理孔底沉渣。清孔過程中,嚴格控制泥漿比重在1.15~1.25之間,以保持孔壁穩定性。清孔完成后,采用測繩法檢查成孔深度,允許誤差控制在±50mm內。同時,使用超聲波檢測儀對樁孔進行垂直度檢查,確保樁身垂直度偏差不超過1%。
為確保清孔質量,本工程實施了嚴格的檢查制度。每根樁進行不少于2次沉渣厚度檢測。采用測沉儀測量孔底沉渣厚度,要求最終沉渣厚度不超過50mm。此外,利用水下攝像機對孔底進行全方位檢查,確保無局部凸起或軟弱夾層。
2.5" "鋼筋籠制作與安裝
2.5.1" "鋼筋籠制作
鋼筋籠一次成型,全綁扎工藝,除定位筋外,不得使用焊接和機械連接,綁扎時的鋼筋搭接長度需滿足40d。箍筋與主筋交叉點采用JX-630型鋼筋綁扎機進行綁扎,以提高綁扎效率和質量穩定性。為防止鋼筋籠下沉,在底部每隔60°安裝一個φ25mm的螺旋鋼筋支撐架,長度為1.5m。
2.5.2" "鋼筋籠安裝
安裝過程中,使用25t履帶起重機配合專用導向器進行吊裝。為避免碰撞孔壁,采用了“四點定位法”,即在鋼筋籠頂部和底部各設置兩組十字形定位架,定位架采用φ25mm圓鋼制作,外端安裝可調節的定位輪。
安裝時,操作人員通過對講機實時調整定位輪,保證鋼筋籠與孔壁間隙均勻。同時,采用ZBL-P8型智能鋼筋籠垂直度測試儀實時監測安裝過程,當偏差超過設計允許值0.5%時,系統會自動報警并指導糾偏。在吊裝鋼筋籠時均勻安裝聲測管,用于以后的樁基完整性檢測。聲測管直徑為5.0cm,壁厚為4.5mm,無縫鋼管,底部采用焊接封堵。
2.6" "混凝土灌注
采用導管法進行混凝土灌注,使用C35自密實混凝土,將坍落度控制在220~260mm,初凝時間≥5h。灌注過程中采用智能化控制系統,實時監測導管埋深、灌注速率和混凝土面上升高度。導管采用φ300mm鋼管,埋深保持在2~6m之間,初始埋深為6m,隨灌注進行逐步提升。將灌注速率控制在18~25m3/h,確保混凝土面以0.8~1.2m/h的速度均勻上升。
為保證灌注質量,項目采用了先進的聲波測樁儀進行實時監測。每灌注3m進行一次聲波檢測,以確保樁身完整性和均勻性。同時,利用壓力傳感器監測混凝土泵送壓力,當壓力突變時,系統會自動報警并調整灌注參數。通過優化工藝,將單樁平均灌注時間縮短至5~6h,較傳統方法提高效率25%。灌注完成后,采用低速反轉法處理樁頂,確保樁頂混凝土質量。
3" "工藝檢測及應用效果
為了確保工程質量達到標準,此次工程檢測項目包括樁身完整性、承載力和樁位偏差。樁身完整性采用聲波透射法,對48根樁進行了檢測,隨機選取6根樁檢測結果進行分析。承載力檢測采用高應變法,結果顯示單樁極限承載力均超過設計值2500kN,最大值達到2780kN。樁位偏差檢測采用全站儀測量,12根樁的平均水平偏差為22mm,最大偏差為35mm,均滿足規范要求≤150mm)。樁身完整性檢測結果如表3所示。
檢測結果表明,采用的鉆孔灌注樁施工技術在本項目中取得了顯著效果。樁身完整性檢測全部達到I級,表明樁體質量優良;承載力檢測結果平均超出設計值8.5%,為結構安全提供了保障;樁位偏差控制在較小范圍內,為上部結構施工奠定了堅實基礎。
4" "結束語
本文通過對肯尼亞蒙巴薩旁城公路項目KBUNDANI(基甘博尼)橋鉆孔灌注樁施工技術的詳細分析,展示了該技術在橋梁基礎工程中的應用效果。通過采用先進的施工設備、智能化控制系統和優化的施工工藝,有效提高了施工效率和質量。
工程檢測結果表明,樁基的完整性、承載力和位置精度均達到或超過設計要求,充分證明了所采用技術的可靠性和先進性。這些經驗和創新做法為今后類似工程的實施提供了有益參考。然而,鉆孔灌注樁施工技術仍有進一步優化和發展的空間,如進一步提高自動化水平、開發更高效的清孔技術、改進混凝土配比等。未來,隨著新技術、新材料的不斷涌現,鉆孔灌注樁施工技術必將在橋梁基礎工程中發揮更大的作用。
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