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貨車減振器銷軸早期斷裂原因分析

2024-12-31 00:00:00李梅花何利朱麗靜
汽車工藝師 2024年11期

摘要:貨車減振器銷軸在研發階段路試試驗,出現早期斷裂失效,通過對銷軸材料的理化、力學性能測試及斷口宏觀、微觀形貌觀察,分析了減振器銷軸斷裂主要原因。結果表明:斷裂形式為雙向彎曲疲勞斷裂,斷口呈現低應力高軸疲勞特征,銷軸材料為45鋼,基體硬度未達到設計要求,心部金相組織為珠光體+鐵素體,非回火索氏體,說明材料調質處理過程中心部并未淬透,致使銷軸基體硬度偏低,疲勞強度下降,加之焊接時焊渣濺落銷軸表面,導致表面二次加熱組織轉變硬度降低,形成軟點,疲勞源在此形成。后結合45鋼與40Cr淬透性及焊接性的對比,確定銷軸選材不合適,銷軸材料更換為40Cr后,未出現斷裂故障。

關鍵詞:雙向彎曲疲勞;45鋼;淬透性;40Cr;疲勞強度;二次加熱

某純電廂式貨車試驗階段,在石塊路況進行車輛強化路循環試驗時,左后減振器上固定點發生撕裂,拆解發現減振器上端固定銷軸發生斷裂,導致固定點撕裂,車輛累計行駛里程4480km。此車減振器銷軸為新開發零部件,研發人員急需確認銷軸斷裂模式及銷軸質量狀況。

斷裂件檢測及失效原因分析

1.設計技術要求

減振銷軸材料為45鋼,調質處理,硬度32~39HRC,表面無涂層及特殊處理,綜合性能及顯微組織符合國標要求。另外,銷軸裝配時與材質為10鋼的其他部件焊接。

2.宏觀斷口

圖1a所示為斷裂銷軸一部分,圖1b所示為斷口宏觀形貌,圖1c所示為完整銷軸示意圖,斷裂位置在φ20mm桿部上靠近焊接部位。斷口上分兩個區域,A區平坦光滑占整個斷口的絕大部分,有一處明顯的臺階;B區臺階較多,表面存在較多應力集中點。兩個區域內均可以清晰看到貝紋線,疲勞源位于表面,開裂始于A區,后B區疲勞開裂。

3.微觀斷口

圖2所示分別為A區疲勞源形貌、疲勞源高倍形貌、A區擴展區形貌及B區擴展區形貌,疲勞源未見材料缺陷,A、B區擴展區微觀形貌均可見疲勞輝紋。結合宏觀形貌分析,A區表面先開裂向內部擴展,隨著開裂面積增大,銷軸承受外力的面積減小,導致B區外圓表面承受應力增大,B區表面開始開裂,最后兩側裂紋匯合銷軸完全斷裂。

4.材料化學成分分析

在銷軸無螺紋桿部取樣,采用直讀光譜儀進行化學成分分析,材料為45鋼,符合設計材料規定(見表1)。

5.硬度測試

在銷軸三處部位取樣,如圖1c位置1、位置2、位置3處分別為M12mm×1.25mm螺紋處端面、φ12mm光桿處橫截面及φ20mm光桿處橫截面,用洛氏硬度計在圓柱形試樣橫截面的1/4直徑位置測試洛氏硬度 ,結果見表2。設計硬度要求32~39HRC,螺紋處端面硬度符合,其余部位硬度均低于設計要求。

6.金相分析

金相組織檢測位置與洛氏硬度檢測位置相同,圖3a所示為螺紋端面(位置1)橫截面金相組織,圖3b為φ12mm光桿處(位置2)橫截面金相組織,圖3c為φ20mm斷裂處縱截面金相組織,圖3d為斷口A區疲勞源處縱截面金相組織。螺紋端面金相組織從表面到芯部均為回火索氏體,是調質處理正常組織。φ12mm光桿處靠近表面金相組織為為回火索氏體+鐵素體,芯部金相組織為珠光體+鐵素體+回火索氏體,為調質不良組織。A區斷裂源處存在約0.2mm深度二次加熱區,二次加熱區組織從表及里為珠光體+鐵素體" "鐵素體+回火索氏體。A區其它部位距表面2mm 范圍內為回火索氏體+少量鐵素體,距表面大于2mm的金相組織為珠光體+鐵素體。說明整個銷軸在調質熱處理過程中均未完全淬透,且直徑越大淬透深度越小。

7.總結及結論

1)減振銷軸斷裂類型為低應力高周雙向彎曲疲勞斷裂,受力狀態符合正常服役受力狀態。疲勞源位于銷軸表面焊渣濺落處,焊渣溫度較高,濺落銷軸表面造成表面局部區域二次加熱,局部組織再次奧氏體化,自然冷卻形成珠光體+鐵素體組織,而非原來的回火索氏體組織,致使此區域硬度降低,形成表面軟墊,疲勞源在此形成。

2)減振銷軸材料符合設計要求,而斷裂部位心部硬度遠低于設計要求。斷裂部位橫截面從表面往芯部金相組織依次是:回火索氏體→珠光體+鐵素體+回火索氏體→珠光體+鐵素體,說明材料在調質處理過程中心部并未淬透,導致硬度低。根據ISO18265-2013標準,抗拉強度與硬度呈線性關系,硬度下降,材料強度隨之下降,珠光體與鐵素體組織相比回火索氏體組織粗大,組織越細疲勞強度越高,因此銷軸珠光體+鐵素體的組織形態導致銷軸疲勞強度下降。且已有研究表面,在一定范圍內材料的硬度、抗拉強度和疲勞強度幾乎呈線性關系,硬度低則疲勞強度下降。

結論:焊接時焊渣濺落點造成銷軸表面組織轉變硬度下降,形成局部軟點,疲勞開裂源在此形成;銷軸熱處理組織異常、基體硬度低導致疲勞強度降低,兩方面原因造成銷軸早期斷裂失效。

改進措施

疲勞起源于焊渣濺落處,因此焊接過程對銷軸表面做防護措施,避免焊渣濺落到銷軸表面造成表面軟點。另一方面,45鋼是中碳結構鋼,冷熱加工性能都不錯,機械性能較好,但它的最大弱點是淬透性低,貨車減振銷軸斷裂處直徑達20mm,使用45鋼,做調質處理,零件硬度無法達到設計要求。

對比40Cr與45鋼淬透性(見表3),直徑20mm的零件,用40Cr做調質處理,其硬度、金相完全可以滿足設計要求。因銷軸需要與其他零件做焊接處理,需考慮材料焊接性能,材料碳當量越高,焊接開裂風險越大,40Cr與45鋼碳當量接近,更換材料對焊接質量幾乎無影響。設計更換材料至今(近一年時間),未發生銷軸斷裂故障。

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