李亮
摘要:隨著新能源裝機容量的不斷增加,我國的電力市場發(fā)生了明顯的變化,為適應電力供應的新形勢,保障電網安全,提高再生能源消納水平,促進節(jié)能減排,火電機組的深度調峰是必然趨勢,且深調幅度、頻次會越來越大,機組在深度調峰時存在較大風險,尤其是在極寒地區(qū)。本文就極寒地區(qū)600MW臨界直流空冷機組冬季深度調峰中存在的風險進行分析,并提出了相應的措施。
關鍵詞:極寒地區(qū);深度調峰;空冷
DOI:10.12433/zgkjtz.20241253
2017年,某省啟動了《電力輔助服務市場運營規(guī)則》,《規(guī)則》規(guī)定,機組在非供熱期負荷率必須低于48%,供熱期負荷率必須低于50%,方可獲得實時深度調峰交易補償,否則將會產生分攤考核。隨著近幾年新能源裝機容量的不斷增大,電網要求機組參與深調的頻次、幅度不斷增加。某公司鍋爐不投油最低穩(wěn)燃負荷率45%,獲得補償?shù)呢摵煽臻g非常有限。在每年第一、四季度,該區(qū)域風電出力較大,若機組無法按照電網要求深調,不僅會產生分攤考核,機組也極大可能被調停。為提高機組的盈利能力,必須最大限度地降低機組負荷率,然而,在深調期間,機組的安全運行存在較大風險。
一、冬季機組深度調峰的風險
冬季機組深調時,在機組未進行相應的技術改造前,主要依靠運行操作調整來確保機組的安全穩(wěn)定運行。因此,人的因素尤為重要。風險分析及制定相應的措施,能夠極大地避免運行操作導致的不安全事件,保證機組的可靠性與安全性。
(一)人為風險
由于監(jiān)盤人員的技術水平不足、操作不當或監(jiān)盤不仔細,設備缺陷異常發(fā)現(xiàn)不及時,不安全事件時有發(fā)生。
(二)汽機專業(yè)風險
1.冬季機組供熱,長時間深調,空冷進汽量大幅度減少,環(huán)境溫度低,空冷風機調整全部手動進行,空冷翅片管凍結的風險增加。
2.冬季機組長時間深調,加之受供熱抽汽的影響,低壓缸進汽量減少,排汽溫度升高,引起汽輪機振動增大。
3.機組深調期間,由于主汽壓力降低,汽輪機各段抽汽壓力隨之下降,各加熱器因疏水不暢,液位不正常上漲,加熱器因液位高風險增加。
(三)鍋爐專業(yè)風險
在深度調峰的過程中,四臺制粉系統(tǒng)運行,燃燒器的出口煤粉濃度較低,導致相互支持的效果較差、火檢不穩(wěn)定。同時,隨著燃料量的減少和爐膛溫度的降低,其燃燒的安全裕量大幅下降。燃燒穩(wěn)定性和抗擾能力降低,如:發(fā)生煤質突變、磨煤機跳閘、風機跳閘等異常,極易引發(fā)鍋爐滅火。同時,人員調整不當、投油不及時等人為因素也極易造成鍋爐滅火的情況。
在機組深調時,由于爐膛熱負荷的不斷降低,SCR入口煙氣溫度會持續(xù)下降,導致煙氣溫度低于脫硝催化劑的允許溫度,使SCR退出運行,氮氧化物排放無法控制,機組被迫停運。
在進行深度調峰時,爐膛出口的氮氧化物生產量大幅增加,凈煙氣氮氧化物排放量的控制率較差,導致氮氧化物小時均值超標。
機組長時間深調時,導致空預器堵塞。機組深調,氮氧化物大量生產,為控制其小時均值不超標,噴氨量會隨之增加,氨逃逸率會不可避免地超過允許值;排煙溫度會降低,極易發(fā)生空預器硫酸氫銨跨層板結或冷端硫酸結露積灰,導致堵塞。
當機組的負荷低于45%時,其控制方式就會發(fā)生改變,原本許多自動調節(jié)的方式都會改變至手動調節(jié),特別是在干濕狀態(tài)的裝換過程中,貯水箱水位、燃料量、給水量、主再熱汽溫全部變?yōu)槭謩诱{節(jié),極易發(fā)生煤水比失調、水冷壁超溫、甩汽溫、貯水箱滿水等異常事件。
送、引風機和一次風機低負荷并列運行,受煙道阻力變化或動(靜)葉角度過小時,極易發(fā)生失速和喘振。
(四)其它風險
深調調峰期間,燃燒不充分,加之鍋爐投油穩(wěn)燃,未完成燃燒的產物堆積在空預器及電除塵處,再燃燒的風險增加。同時,電除塵陰極線、陽極板積灰增加,除塵效率降低,凈煙氣煙塵排放濃度升高,導致煙塵小時均值超標。
二、增加冬季深度調峰可靠性的措施
深度調峰期間,應根據(jù)設備和機組狀態(tài),在安全、環(huán)保的前提下,合理分配機組負荷,兼顧經濟性。首先,深度調峰時機組在“基本方式”下運行,在AGC方式下退出運行,不得投入“協(xié)調”或“機跟隨”的方式。其次,根據(jù)不同的時期,通過試驗確定機組深調的最低負荷。比如:在供熱中期,環(huán)境溫度是冬季最冷時期,深調幅度較小。供熱前、末期環(huán)境溫度相對高,深調幅度大。最后,根據(jù)分析的風險制定相應的措施。
(一)人為風險的應對措施
深度調峰前,進行深調措施的學習和開展仿真機演練,以及深調操作和事故應急處理演練,可確保監(jiān)盤人員熟練掌握深調各項操作,應對突發(fā)異常。深度調峰期間,應保證至少3名監(jiān)盤人員,監(jiān)盤人員必須精力高度集中,以提高監(jiān)盤質量,加強對各儀表的分析,對異常情況作出正確判斷,進行參數(shù)的對比分析,提前預判可能出現(xiàn)的異常并及時處理。操作過程要平緩,不得大幅度調整,同時,要加強操作過程的監(jiān)護,保證各項操作準確無誤。機組深度調峰期間,應加強對機組的全面檢查,加強對瓦溫、振動、脹差、軸向位移、各加熱器水位等參數(shù)的監(jiān)視,爐側應加強爐膛負壓、總煤量、火檢和火焰電視、風機電流、給水流量等參數(shù)的監(jiān)視。
(二)汽機專業(yè)風險的應對措施
1.空冷防凍
了解全網出力、火電機組出力、新能源發(fā)電預測曲線、用電負荷、省網外送負荷以及節(jié)假日的情況,結合環(huán)境溫度,提前退出一列空冷運行。深調期間,隨著負荷降低,空冷進汽量減少,應及時對空冷進行回暖,空冷回暖效果不好時,根據(jù)空冷的疏水溫度,逐漸關閉空冷擋風裝置。回暖效果仍無效時,應啟動備用真空泵,保持兩臺及以上真空泵運行。同時,再退出一列空冷運行。可開啟高低旁增加空冷進汽量,保證空冷的安全運行。由維護人員對翅片管加裝苫布。
2.低壓缸排汽溫度高
深調前,試驗低壓缸噴水減溫調閥跟蹤正常,當?shù)蛪焊着牌麥囟瘸^規(guī)定值時,應適當開啟低壓缸噴水減溫,控制排汽溫度不超限。當?shù)蛪焊诇p溫水閥門全開后,低壓缸排汽溫度繼續(xù)上漲時,應提升凝結水泵電機頻率,提高凝結水母管壓力。其間要特別注意,雖然排汽溫度因噴水溫度下降,但低壓缸由于蒸汽量的減少而未能帶走摩擦產生的熱量,內部較高的蒸汽溫度仍未消除。因此,應重點監(jiān)視汽輪機的振動,盡快提高機組負荷。
3.加熱器液位高
深調開始后,適當降低各加熱器疏水調閥設定值,以維持較低的加熱器液位,期間發(fā)現(xiàn)液位上漲或波動時,應及時開啟事故疏水閥,維持液位穩(wěn)定。
(三)鍋爐風險的應對措施
1.燃燒不穩(wěn)定
準備好能夠達到設計煤種的燃煤。合理安排制粉系統(tǒng)的運行方式,考慮穩(wěn)燃、干濕態(tài)轉換、10kV母線接線等原因,優(yōu)先采用B、C、D、F制粉系統(tǒng)運行方式。深調前,對全部油槍展開試運,確保油槍可靠備用。深調調峰期間,當火檢頻繁閃爍,火焰電視發(fā)現(xiàn)燃燒有明顯減弱的趨勢,且氧量有明顯上升趨勢,主蒸汽壓力下降較快,爐膛壓力波動達到正負200Pa時,應立即投入油槍穩(wěn)定燃燒,然后減小磨煤機入口的一次風量、提高磨煤機出口溫度。如果爐膛負壓大幅波動,有特別明顯的滅火預兆時,嚴禁投入油槍穩(wěn)燃,應做好爐膛滅火事故預想。
2.SCR入口煙氣溫度低
風機入口暖風器未投入時應及時投入,若暖風器已投入運行,則應提高暖風器供汽量及風機入口風溫。在確保燃燒穩(wěn)定的前提下,盡量啟動上層制粉系統(tǒng),并提高磨煤機出口的風粉混合物溫度。
3氮氧化物排放超標
控制SCR入口氮氧化物的生產量,在維持爐膛風箱差壓的前提下,降低鍋爐氧量,低氧燃燒,同時開啟燃盡風擋板,調整二次風擋板位置,采用倒三角配風方式,降低氮氧化物的產生;在確保燃燒穩(wěn)定的前提下,制粉系統(tǒng)可采用隔層的方式運行,降低主燃燒區(qū)溫度。調整噴氨量,根據(jù)氧量、SCR入口氮氧化物的變化提前調整噴氨量。
4.空預器堵塞保證來煤煤質,燃用含硫量低的煤。按照上述防止氮氧化物排放超標的措施,降低氮氧化物的生成,減少噴氨量,降低氨氣逃逸率,防止硫酸氫銨跨層沉積。及時投入暖風器,控制空預器冷端綜合溫度,防止空預器冷端硫酸結露積灰和低溫腐蝕。
5.干濕態(tài)轉換控制
負荷低于240MW并持續(xù)降低時,鍋爐準備轉為濕態(tài)運行,控制省煤器入口流量在700~800t/h(約33.3t/h每10MW負荷),逐漸降低給煤量。當過熱度降至0℃時,開啟鍋爐貯水箱溢流電動門,控制水煤比在6.3左右。當貯水箱水位上漲至10m時,啟動爐水循環(huán)泵運行,將貯水箱溢流調門投入水位自動控制,逐漸開啟爐水泵出口調門至35%~45%穩(wěn)定,降低給水泵出口流量,保持省煤器入口流量在700~800t/h之間,濕態(tài)燈亮起后,鍋爐轉為濕態(tài)運行,給水流量穩(wěn)定后,開啟爐水泵過冷水電動門。根據(jù)負荷要求,緩慢降低給煤量、給水泵流量,維持主汽流量、給水泵流量、省煤器入口流量三者之間的平衡以及貯水箱溢流調門開度在10%~20%。深調結束后,機組加負荷至210MW,鍋爐轉為干態(tài)運行,采用先加煤后加水的模式,以約1.2t/min的速率緩慢加煤提高過熱度,逐漸關閉爐水泵出口調門,增加給水流量,使其與主汽流量偏差在20~30t/h并保持,省煤器入口流量維持在700~800t/h之間,給煤量145t/h左右,水煤比在5左右,待爐水泵出口調門全部關閉,再循環(huán)門自動開啟,關閉爐水泵過冷水電動門,逐漸增加給煤量,使過熱度大于5℃,貯水箱液位降低至1m,手動停止爐水泵運行,干態(tài)燈亮起后,鍋爐轉入干態(tài)運行。
干濕態(tài)轉換過程中,機組負荷低于300MW,并準備深調時,調整水煤比、煙溫擋板開度,降負荷過程中主、再熱汽溫同時按照小于1℃/min緩慢降低至535℃左右。轉濕態(tài)時,緩慢降低給煤量,解除減溫水調門自動,逐漸將其全部關閉,再熱汽溫同時配合煙溫擋板開度進行調整,主、再熱汽溫下降較快時,立即停止操作,適當增加給煤量,待穩(wěn)定后再繼續(xù)轉態(tài)。轉干態(tài)時,由于爐水循環(huán)泵出口流量減少,給水流量增加,水冷壁吸熱增加,主再熱汽溫會有先下降后上升趨勢,因此,先增加給煤量,后緩慢減少爐水泵出口流量,待主、再熱汽溫下降趨勢平緩時,控制好水煤比,監(jiān)視鍋爐水冷壁壁溫、折焰角溫度,溫度上升較快,暫停增加給煤量,轉態(tài)期間盡量控制過熱度不超過15℃,否則水冷壁會發(fā)生超溫事件。轉換期間,操作一定緩慢,避免干態(tài)和濕態(tài)來回轉換。若轉換期間由于減溫水、給水流量控制不當、貯水箱滿水以及其它異常導致主再汽溫10分鐘下降 50℃時,果斷打閘停機。
機組深度調峰時,通風總風量偏置設定,保持鍋爐風量 960t/h(41%BMCR總風量),使鍋爐風量不小于20%BMCR總風量(MFT動作值)。通過關小附加風和停運制粉系統(tǒng)對應燃料風、輔助風擋板保證二次風箱壓差。手動緩慢調整二次風擋板、制粉系統(tǒng)冷熱風調門,在調整送、引風機和一次風機時,要控制兩臺風機均勻匹配降低出力,密切監(jiān)視風機電流,當發(fā)現(xiàn)電流偏差大于5A并且電流波動較大情況下,及時進行風機電流調整,停止減負荷操作。加強監(jiān)視風機動葉或靜葉開度,開度小于5%時,及時提高總風量偏置或者風壓偏置,根據(jù)總煤量及時停止制粉系統(tǒng)運行,提高動靜葉開度。鍋爐投油穩(wěn)燃時,及時投入尾部煙道和空預器吹灰,減小煙道阻力。加強對送風、一次風機入口處檢查,有異物及時清理。冬季大霧天氣,及時清理送風機入口濾網結霜,春季大風天氣,及時清理送風、一次風機入口濾網掛積雜物,避免堵塞。冬季加強暖風器測溫工作,防止暖風器漏水及凍結造成風道堵塞。
(四)其它風險對應措施
機組深調投油穩(wěn)燃時,投入尾部煙道、空預器乙炔連續(xù)吹灰;將電除塵陰陽極振打方式修改為連續(xù)振打運行;深度調峰前1小時,將電除塵器整流變電流極限提高至 80%以上;深度調峰期間,如煙塵濃度無法維持10mg/Nm3以下運行時,停止四電場陰陽極振打,開啟吸收塔除霧器沖洗水門,啟動第三臺漿液循環(huán)泵運行,注意吸收塔液位監(jiān)視和調整,當吸收塔液位升至 8.7米時,向事故漿液箱排漿。
三、調峰后效果
通過試驗,在無增加任何經濟投入、無任何設備改造的前提下,實現(xiàn)了鍋爐在無助燃方式下深調至35%額定負荷(210MW)。機組負荷繼續(xù)深調時,機組轉態(tài),需投入一支油槍穩(wěn)燃,最低深調至21%額定負荷(126MW),機組各參數(shù)穩(wěn)定,無偏離設計值,機組可以安全穩(wěn)定長時間運行,滿足電網需求,極大提高機組獲得補償?shù)呢摵煽臻g。
參考文獻:
[1]郭君.淺析600MW超臨界直流火電機組深度調峰技術措施及運行注意事項[J].機電信息,2018(27):7.
[2]孫海峰,王兆輝,王建峰等.600MW超臨界機組深度調峰安全可靠運行解析[J].華電技術,2020(12):95.