



摘要:汽車發動機蓋電泳條紋影響發動機蓋外觀及防腐蝕性能,為了解決條紋問題,從前處理、電泳工藝進行分析改進。結果表明,通過將電泳槽MEQ控制在23~24,pH值控制在6.05~6.2,使得電泳條紋的嚴重度有所減輕,但不能完全消除;通過調整整流柜程序,后車機蓋接觸液面時,斷開1~12組陽極,相鄰兩車在第12~18組陽極之間持續斷開3組陽極,1~15組陽極電壓由60V降低至35V,發動機蓋條紋消失。
關鍵詞:汽車發動機蓋;電泳條紋;陽極
陰極電泳是汽車涂裝工藝中普遍應用的工藝,其陰極電泳漆具備較強的耐酸堿性,對車身基材防腐起到重要的作用。而電泳過程中通常會產生部分外觀缺陷,此部分缺陷常通過打磨進行處理(缺陷嚴重的會打磨至露出基材),對車身防腐性能造成較大破壞,同時會產生大量的人工成本及物料成本,降低生產效率。
公司前處理選用薄膜工藝,電泳選用IGBT整流源設備。涂裝車間原有車型(C1與C2)均存在發動機機蓋(以下簡稱機蓋)條紋,其寬度為3~5cm、觸感較輕微,由于新車型(C3)的投產,新車型長度較原有車型長500mm,導致相鄰兩車在電泳槽中間距減小500mm,使得C3車型機蓋條紋寬度增加至10~15cm,且條紋觸感較嚴重,如圖1所示。其條紋的產生率為100%,電泳條紋外觀與基材腐蝕后進行電泳產生的缺陷類似。為消除該缺陷,將對產生條紋的機蓋進行打磨,通常會打磨至鈑金,人工工時增加1min,單車打磨砂紙用量增加1.5~2張。
條紋產生真因排查
1.環境因素
由于產生的機蓋條紋外觀與機蓋腐蝕后的缺陷相似,因此首先對機蓋電泳前是否產生腐蝕進行排查。排查結果發現,機蓋入電泳槽前鋯化膜完整,無腐蝕現象發生。因此車間環境并未提前造成機蓋腐蝕,確定與條紋產生無關。
2.槽液參數
電泳槽液pH值過低會造成電泳漆面形成針孔[1],因此對電泳槽液中H+離子的濃度進行排查和調整,即對槽液中和當量(MEQ)進行排查和調整,結果如圖2所示。2022年1月開始到2022年8月,MEQ值都接近于上限位置(要求25±3),此時機蓋條紋嚴重;在2022年9月降低槽液MEQ值后,機蓋條紋嚴重度降低,但此時的條紋仍然存在。綜上所述可得出結論,降低電泳槽液的MEQ值可以減弱機蓋條紋的嚴重度,但無法完全消除機蓋條紋。
3.過車節距驗證
本次問題C1、C2車型一直存在,但由于新車型C3長度增加,使得條紋寬度和嚴重度均增加。因此模擬增加相鄰兩車間距(中間空位),驗證機蓋條紋是前車尾部電場影響后側機蓋造成(相鄰兩車間距過短,使后車機蓋受前車尾部電場影響)。結果發現,相鄰兩車中間空位,C1、C2、C3三種車型機蓋均無條紋產生;連續過車時條紋再次出現。綜上所述,相鄰兩車間距過短,使得前車尾部電場影響后車機蓋,這是造成電泳條紋的根本原因。
4.原因判斷總結
根據造成電泳條紋的根本原因判斷,是因為在電泳槽中,車身為負極,帶負電荷,電泳過程中,正電荷向后車機蓋處聚集,發生陽極化現象[2]。本次問題產生于C3車型車身加長,導致相鄰兩車間距縮短,后車機蓋聚集的正電荷數量增多,最終導致陽極化現象加重。根據陰、陽極簡化方程式[3]可知:
陰極反應
2H2O+2e-→2OH-+H2↑
RNH+(水溶性)+OH-→RN↓(不溶于水)+H2O
陽極反應
2H2O→4H++4e-+O2↑
4CH3COO--4e-+2H2O→4CH3COOH+O2↑
當陽極化現象發生時,后車機蓋形成假陽極,如圖3所示,發生陽極反應,表面產生H+;隨著相鄰兩車間距縮短,前車電場尾部電場對后車機蓋影響的加劇,其表面產生的H+增多,對薄膜和基材產生腐蝕,延電場線方向產生條紋,嚴重時破壞薄膜,并且電泳后產生針孔。
解決措施
1.降低電泳槽液MEQ值
根據上述分析,保持較低的MEQ值可減輕機蓋條紋的嚴重度,因此將電泳槽MEQ值維持在23~24,pH值維持在6.05~6.2。
2.調整通電程序
(1)保持相鄰兩車之前斷開三組陽極管" 公司電泳槽采用IGBT整流源設備,可對單獨陽極管電流/電壓參數以及導通時間進行控制,側部陽極共49組,底部陽極10組。根據上述分析,機蓋電泳條紋的形成根本原因是相鄰兩車間距過短,前車電場導致后車機蓋陽極化,因此通過對前車電場的調整,將機蓋條紋消除。
參數調整如下:
1)后車機蓋接觸電泳槽液時1~12組陽極管斷開。
2)整個電泳過程中始終保持前車背門至后車機蓋之間3根陽極管斷開。
通過上述調整,三種車型機蓋條紋全部消失,但C2、C3車型尾門處出現電場紋(見圖4),面漆/清漆后尾門會出現印記;且機蓋電泳膜厚偏高,尾門電泳膜厚偏低。
(2)縮短相鄰兩組陽極斷開時間,降低低壓段電壓" 尾門電場紋出現是因為持續斷開兩車之間三組陽極,使得電場紋兩側膜厚差異較大,并且當前機蓋沉積一定的電泳涂層后,其電阻增加,陽極化現象減弱。因此計劃兩車之間三組陽極只在低壓段保持斷開,同時降低低壓段電流/電壓參數。
參數調整如下:
1)后車機蓋接觸電泳槽時1~12組陽極管斷開。
2)12~18組陽極管,相鄰兩車間陽極管持續斷開3組。
3)1~15組陽極管電壓/電流參數由60V/10A降低至35V/5A。
通過上述調整后所有車型機蓋條紋消失,尾門電場紋消失,機蓋與尾門膜厚差異消失。
結語
本次電泳條紋通過對前處理、電泳的排查,確定真因為相鄰兩車間距過短,前車電場導致后車陽極化嚴重,從而產生條紋。最終采用控制電泳槽MEQ值(2~24)以及pH值(6.05~6.2)減弱條紋嚴重度,調整低壓段陽極管通電/斷開時間以達到減弱前車電場對后車影響的目的,最終使機蓋電泳條紋的發生率降低至零。根據部分主機廠通過減小節距提升產能方法,最終造成機蓋條紋的產生,可參考在低壓段關閉前車尾部陽極,在后車機蓋初步成膜后再進行全車通電的方法來消除電泳條紋。
參考文獻
[1] 劉薇薇.現代電泳涂裝百科全書[M].上海:復旦大學出版社,2016.
[2] 李梁,王磊,徐盛.汽車發動機蓋電泳條紋分析與解決[J].電鍍與涂飾,2020,39(14):939-942.
[3] 王錫春.涂裝車間設計手冊[M].2版.北京:化學工藝出版社,2013.