崔博洋 CUI Bo-yang;陳有為 CHEN You-wei
(中海石油寧波大榭石化有限公司,寧波 315812)
某煉廠75 萬噸/年瀝青裝置,其長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)加工高含鹽番禺原油,期間一級(jí)電脫鹽罐運(yùn)行不穩(wěn)定,運(yùn)行電流超額定電流,電脫鹽系統(tǒng)近期運(yùn)行異常,為避免損壞設(shè)備,工藝操作中通過停止使用一級(jí)電脫鹽罐變壓器,改為電脫鹽系統(tǒng)維持二級(jí)罐單罐運(yùn)行。為盡快恢復(fù)一級(jí)電脫鹽罐正常運(yùn)行,工藝專業(yè)采用退油、蒸罐等方法進(jìn)行調(diào)整操作,但電脫鹽罐電流高這一情況并未得到緩解,一級(jí)電脫鹽罐變壓器仍然無法正常送電。初步判斷一級(jí)電脫鹽罐內(nèi)存有較厚較多的頑固乳化油,在正常運(yùn)行情況下乳化油難以退出。為確保一級(jí)電脫鹽罐變壓器盡快投用,最終決定對(duì)一級(jí)電脫鹽罐進(jìn)行檢修,并通過檢修解決了一級(jí)電脫鹽罐運(yùn)行異常問題。工況異常的主要原因?yàn)樵托再|(zhì)不佳,脫前含鹽較高。同時(shí),為保證后續(xù)電脫鹽的平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)75 萬噸/年瀝青裝置加工劣質(zhì)原油提出建議操作要點(diǎn)[1]。
由表1 可知,西江原油樣品20℃密度為0.8787g/cm3;原油凝點(diǎn)32℃,原油蠟含量為19.71%;閉口閃點(diǎn)41℃,殘?zhí)?.94%,灰分0.005%;從非金屬元素分析來看,原油的氫碳摩爾比為1.84,硫含量0.11%,氮含量0.14%;該原油的金屬元素含量較低,Ni/V>1;原油瀝青質(zhì)含量為2.88%,膠質(zhì)含量為19.71%;原油的水含量0.50%,鹽含量20.0mgNaCl/kg,需脫鹽后再進(jìn)入裝置加工。根據(jù)關(guān)鍵餾分密度、原油硫含量及酸值分類,西江原油樣品屬于低硫低酸中間-石蠟基原油。

表1 西江原油性質(zhì)
由表2 可知,番禺原油樣品20℃密度為0.9079g/cm3;原油凝點(diǎn)為32℃,原油蠟含量為16.58%;閉口閃點(diǎn)為69℃,殘?zhí)?.60%,灰分0.010%;從非金屬元素分析來看,原油的氫碳摩爾比為1.80,硫含量0.13%,氮含量0.16%;從金屬元素分析來看,該原油樣品中除鈉外其余金屬含量較低,Ni/V>1;原油瀝青質(zhì)含量為4.48%,膠質(zhì)含量為20.38%;原油的水含量0.250%,機(jī)械雜質(zhì)<0.01%,鹽含量為85.0mgNaCl/kg,原油酸值為0.38mgKOH/g,加工前需要脫鹽。根據(jù)關(guān)鍵餾分密度、原油硫含量及酸值分類,該番禺原油樣品屬于低酸低硫中間基原油。

表2 番禺原油性質(zhì)
由表3 可知,南堡原油樣品20℃密度為0.9577g/cm3;原油凝點(diǎn)為11℃,原油蠟含量為4.31%;閉口閃點(diǎn)較高為108℃,殘?zhí)?.80%,灰分0.01%;從非金屬元素分析來看,原油的氫碳摩爾比為1.72,硫含量0.33%,氮含量0.45%;從金屬元素分析來看,該原油樣品中金屬含量較低,Ni/V>1;原油瀝青質(zhì)含量為3.00%,膠質(zhì)含量為29.48%;原油的水含量0.250%,機(jī)械雜質(zhì)<0.01%,鹽含量為21.7mgNaCl/L,原油酸值為2.56mgKOH/g,加工前需要脫鹽并注意加工過程中的設(shè)備腐蝕問題。根據(jù)關(guān)鍵餾分密度、原油硫含量及酸值分類,該南堡原油樣品屬于高酸低硫環(huán)烷基原油。

表3 南堡原油性質(zhì)
通過查詢?cè)O(shè)計(jì)文件,75 萬噸/年瀝青裝置按照原油加工規(guī)模150 萬噸/年設(shè)計(jì),工藝操作溫度125-145℃,建議的注水量為原油流量的3%-6%,水源為塔頂污水、工業(yè)水(新鮮水、蒸汽冷凝水),注水pH=6-9。注水流程采用循環(huán)注水方案,即新鮮的工藝水和塔頂污水注入二級(jí)電脫鹽的入口,二級(jí)電脫鹽的排水經(jīng)泵升壓后注到一級(jí)脫鹽器混合閥前,相應(yīng)工藝參數(shù)控制指標(biāo)、部分質(zhì)量控制指標(biāo)如表4、表5 所示。

表4 電脫鹽系統(tǒng)主要工藝參數(shù)控制指標(biāo)

表5 電脫鹽系統(tǒng)部分質(zhì)量控制指標(biāo)
如圖1、圖2、圖3 所示,電脫鹽罐電流居高不下,最高值達(dá)329A、電脫鹽罐界位波動(dòng)較大、電脫鹽切水質(zhì)量異常,即使通過降低油水量、開大切水量、降低一級(jí)電脫鹽界位等措施,一級(jí)電流仍未下降,異常工況未得到有效解決。

圖1 一級(jí)電脫鹽電流異常圖

圖2 一級(jí)電脫鹽界位異常

圖3 電脫鹽切水圖片
3.2.1加工原油性質(zhì)分析
異常工況出現(xiàn)前75 萬噸/年瀝青裝置主要加工三種原油,分別是西江原油、番禺原油、南堡原油,化驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖4、圖5、圖6、表6 所示。

圖4 西江原油進(jìn)廠性質(zhì)分析數(shù)據(jù)圖

圖5 番禺原油進(jìn)廠性質(zhì)分析數(shù)據(jù)

圖6 南堡原油進(jìn)廠性質(zhì)分析數(shù)據(jù)

圖7 電脫鹽罐機(jī)械清洗流程示意圖

表6 三種原油鹽含量均值和含水均值
通過對(duì)三種原油性質(zhì)的分析可得,番禺原油的鹽含量均值較高,最高值可達(dá)到77.8mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過75 萬噸/年瀝青裝置鹽含量的設(shè)計(jì)值22mg/L。
3.2.2異常工況原因分析及處置建議
通過對(duì)加工原油的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),75 萬噸/年瀝青裝置進(jìn)廠原油質(zhì)量整體符合裝置原油質(zhì)量指標(biāo)控制要求,但番禺原油含鹽量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,通過數(shù)據(jù)可以看出,在三種原油含水量符合部門控制指標(biāo)的情況下,番禺原油的含鹽量偏高遠(yuǎn)超于常規(guī)數(shù)據(jù),原油性質(zhì)的優(yōu)劣對(duì)裝置平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行起決定性的作用[2]。
造成原油性質(zhì)差的原因主要有:
①上游提供原油性質(zhì)本身問題,油在開采過程未經(jīng)過沉降,油田中攜帶泥沙較多;②原油在原油罐內(nèi)沉降時(shí)間不夠,受條件影響,原料罐儲(chǔ)存空間較少,每批次原油得不到充足的沉降時(shí)間,導(dǎo)致電脫鹽罐運(yùn)行工況不佳;
針對(duì)造成原油性質(zhì)差,建議處置方法如下:
①上游原油開采過程中,提高原油質(zhì)量,在原油進(jìn)儲(chǔ)罐流程中添加藥劑,根據(jù)不同原油添加不同破乳劑,可以是油溶性破乳劑也可以是水溶性破乳劑,控制一定量的注入量,同時(shí)分析化驗(yàn)數(shù)據(jù),力爭(zhēng)提高原油性質(zhì);②提高儲(chǔ)運(yùn)罐區(qū)原油沉降時(shí)間,適當(dāng)增加原油儲(chǔ)罐,增加原油儲(chǔ)存時(shí)間;加強(qiáng)原油切水,制定切水計(jì)劃,爭(zhēng)取原油含水在控制指標(biāo)之內(nèi);③原油在供裝置前進(jìn)行原油性質(zhì)分析,在原油罐區(qū)適當(dāng)添加破乳劑,以提高原油供裝置質(zhì)量;④建議原油罐清罐,條件允許的前提下一個(gè)周期內(nèi)原油清罐達(dá)到2 至3 次。
針對(duì)原油性質(zhì)差電流升高時(shí),電脫鹽罐操作大致如下:①一級(jí)電脫鹽罐界位控制在工藝卡片下限即33%(一級(jí)電脫鹽界位工藝卡片在30%到55%)。②原油進(jìn)一級(jí)電脫鹽罐溫度控制在120℃到125℃,以便電脫鹽罐更好的破乳運(yùn)行。③電脫鹽切水透明的前提下二級(jí)電脫鹽界位可低控(符合工藝卡片)。④一級(jí)電脫鹽罐電流異常升高或者運(yùn)行期間電流不穩(wěn)定時(shí),一級(jí)電脫鹽罐建議進(jìn)行靜置處置,以保護(hù)電場(chǎng)及電級(jí)棒。⑤一級(jí)電脫鹽罐混合強(qiáng)度控制在120kPa 左右,二級(jí)電脫鹽罐混合強(qiáng)度在165kPa 左右,保證足夠的混合破乳。⑥電脫鹽罐壓力控制在0.8-0.9MPa之間。⑦在電脫鹽罐運(yùn)行工況良好的前提下,電脫鹽注水比例控制在3.5%左右。⑧在保證化工三劑成本的前提下,破乳劑注入量控制在10ppm 提至12ppm,確保電脫鹽罐的運(yùn)行情況,根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)增加。⑨內(nèi)操人員對(duì)電脫鹽罐進(jìn)行調(diào)整時(shí),幅度要小,避免大幅度調(diào)整引起電脫電流不穩(wěn)定。⑩外操加強(qiáng)關(guān)注電脫鹽切水外觀水質(zhì),出現(xiàn)異常情況第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)整反饋。
綜上所述,可排查一級(jí)電脫鹽罐運(yùn)行異常的原因并非是工藝操作所造成。
經(jīng)過以上調(diào)整,摸索,電脫鹽罐的運(yùn)行工況未得到有效改善,而長(zhǎng)時(shí)間脫前原油鹽含量高,對(duì)電脫鹽罐運(yùn)行極其不利,電脫鹽罐長(zhǎng)時(shí)間加工劣質(zhì)原油,導(dǎo)致電脫鹽罐運(yùn)行工況逐步下降,造成一級(jí)電脫鹽罐電極棒有油泥、雜質(zhì),造成變壓器運(yùn)行工況逐漸下降甚至無法投用。
3.2.3異常工況原因確認(rèn)
經(jīng)過對(duì)電脫鹽罐的退乳化油以及蒸洗罐操作并未對(duì)電脫鹽運(yùn)行效果產(chǎn)生積極作用,在進(jìn)行溝通協(xié)商后決定對(duì)該罐進(jìn)行清泥檢查。
將一級(jí)電脫鹽罐及管線按要求完成清洗。將電脫鹽罐人孔開啟后發(fā)現(xiàn)電極板表面油泥情況嚴(yán)重,油泥液位在2/3 人孔高度,距離電脫鹽電極板高度約0.49m。
經(jīng)設(shè)備檢查,確定造成當(dāng)前電脫鹽現(xiàn)狀的原因:
直接原因:電脫鹽設(shè)備出現(xiàn)超電流,與罐底泥沙較多有直接關(guān)系。根據(jù)人孔打開情況,泥沙距離電極板高度僅為0.49m,在原油進(jìn)入電脫鹽后,對(duì)罐底泥沙進(jìn)行攪動(dòng),原油受到污染,變壓器上有污染雜質(zhì),造成電脫鹽超電流。本質(zhì)原因:脫前原油淤泥等雜質(zhì)含量多。本次一級(jí)電脫鹽運(yùn)行1.5 年清罐清除油泥共計(jì)12t,對(duì)比一級(jí)電脫鹽2019 年2 月至2021 年3 月兩年運(yùn)行周期清除油泥僅為6t。
電脫鹽罐清理前后如圖8、圖9 所示,檢修過程清除油泥如圖10 所示。

圖8 電脫鹽罐電極板清洗前

圖9 電脫鹽罐電極板清洗后

圖10 檢修過程清除油泥
一級(jí)電脫鹽設(shè)備在清罐前多次送電投用,電脫鹽經(jīng)常出現(xiàn)電流大幅度波動(dòng),出現(xiàn)超額定電流現(xiàn)象,多次高電流沖擊造成電擊棒擊穿,在清罐檢修結(jié)束后對(duì)電擊棒進(jìn)行更新,通過對(duì)更換完電擊棒電脫鹽空載實(shí)驗(yàn)5 分鐘,測(cè)試電阻電流正常,可正常使用確保后續(xù)在加工劣質(zhì)原油時(shí)的可靠性。
油泥清除、更換電極棒完成后,電脫鹽罐恢復(fù)正常投用,根據(jù)圖11 電流趨勢(shì)以及圖12 切水情況可以看出電脫鹽罐電流穩(wěn)定一直在65A 上下浮動(dòng),切水正常無明顯帶油,表明電脫鹽罐平穩(wěn)運(yùn)行,狀態(tài)良好。

圖11 更換后的電擊棒

圖12 電極棒更換后進(jìn)行空載試驗(yàn)
75 萬噸/年瀝青裝置電脫鹽運(yùn)行異常的主要原因是供75 萬噸/年瀝青原油性質(zhì)不佳,脫前含鹽較高造成的。針對(duì)加工劣質(zhì)原料可采用以下幾點(diǎn)操作要點(diǎn):
①加強(qiáng)電脫鹽日常操作穩(wěn)定界位,穩(wěn)定注水量,內(nèi)操在操作過程中要微調(diào),進(jìn)行小幅度調(diào)整。
②建議加工高鹽原油采用摻煉并且嚴(yán)格控制摻煉量。
③建議在原油罐加注破乳劑,以增加混合時(shí)間達(dá)到破乳效果。
④當(dāng)出現(xiàn)一級(jí)電脫鹽罐運(yùn)行工況不佳時(shí),建議一級(jí)注水改為新鮮水。
⑤保證反沖洗頻率,由5 天一次改為2 天一次;同時(shí)增加反沖洗時(shí)間,由原來的20min 改為30min 或直至沖洗切水干凈為止。
⑥建議對(duì)原油罐進(jìn)行清罐,減少罐底油泥沉降。
⑦內(nèi)操人員對(duì)化驗(yàn)分析結(jié)果加大關(guān)注,對(duì)異常數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整、及時(shí)反饋。
⑧建議定期退乳化油,確保電脫鹽罐保持良好的運(yùn)行工況。
⑨在日常操作過程出現(xiàn)電脫鹽電流升高,可適當(dāng)提高切水量,降低注水量,以降低電脫鹽界位,但要確保電脫鹽切水不帶油。