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ZL29 成型機(jī)絲束帶寬度檢測(cè)及剔除裝置的設(shè)計(jì)

2024-04-23 01:29:46毛思睿李星珂余菲菲
設(shè)備管理與維修 2024年7期
關(guān)鍵詞:工藝設(shè)備檢測(cè)

毛思睿,王 凱,沈 偉,李星珂,余菲菲

(湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司武漢卷煙廠,湖北武漢 432700)

0 引言

武漢卷煙廠生產(chǎn)濾棒的主要設(shè)備為ZL29 成型機(jī),該機(jī)組額定生產(chǎn)速度為600 m/min,是目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)化及加工能力最高的濾棒生產(chǎn)設(shè)備之一。

ZL29 成型機(jī)由YL19(纖維上膠機(jī))和YL29(纖維成型機(jī))等部分組成,其中YL19 的功能是將絲束帶開(kāi)松、消除卷曲、施加增塑劑、重新組合。絲束開(kāi)松工藝是YL19 工藝流程中非常重要的一道工序,絲束帶開(kāi)松展幅過(guò)小易造成濾棒增塑劑含量低、重量輕、軟棒等質(zhì)量缺陷,影響濾棒質(zhì)量。針對(duì)絲束帶開(kāi)松問(wèn)題,趙常彥等對(duì)絲束開(kāi)松寬度對(duì)濾棒質(zhì)量進(jìn)行分析;曹毅等從多方面研究了濾棒吸阻影響因素及控制方法。但對(duì)于絲束帶開(kāi)松寬度的監(jiān)測(cè)與不合格絲束帶寬度濾棒的剔除方面的研究則鮮見(jiàn)報(bào)道。因此,根據(jù)YL19 設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與絲束開(kāi)松工藝流程,對(duì)絲束帶寬度檢測(cè)及剔除裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,以提高工藝控制精度及濾棒質(zhì)量。

1 ZL29 成型機(jī)絲束開(kāi)松工藝研究

1.1 絲束開(kāi)松工藝流程

YL19 絲束開(kāi)松的工藝流程是:首先將絲束從絲束包中抽出,利用第一、第二級(jí)空氣開(kāi)松器及其攜帶的風(fēng)力將原本具有一定卷曲度和不規(guī)則截面形狀的纖維絲束強(qiáng)制吹松、吹散;其次,經(jīng)制動(dòng)輥組平衡,再經(jīng)過(guò)輸入輥組與伸展輥組進(jìn)一步橫向及縱向開(kāi)松,使其在合理的張力作用下完整地分離、錯(cuò)開(kāi)并達(dá)到良好的開(kāi)松效果;然后,經(jīng)第三級(jí)空氣開(kāi)松器使絲束帶進(jìn)一步均勻展開(kāi)到所設(shè)定的開(kāi)松寬度,通過(guò)增塑劑噴霧室均勻地噴灑增塑劑;最后,經(jīng)導(dǎo)向輥松弛、卷曲回復(fù)后,由楔形槽輥預(yù)收攏送入YL29(圖1)。

圖1 絲束帶工藝流程

1.2 存在的問(wèn)題

1.2.1 YL19 結(jié)構(gòu)工藝

在YL19 絲束開(kāi)松的工藝流程中,由于絲束帶多次受到氣壓、輥壓提供的橫向、縱向拉伸,而在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,開(kāi)松氣壓與輥組輥壓受密封性、平行度等影響會(huì)有一些波動(dòng),造成絲束帶的開(kāi)松寬度、開(kāi)松程度、單絲部分等出現(xiàn)不規(guī)律變化。同時(shí),由于YL19 結(jié)構(gòu)工藝上無(wú)測(cè)量絲束帶寬度的方法,導(dǎo)致操作、維修人員無(wú)法精確控制絲束帶寬度,影響濾棒質(zhì)量。

1.2.2 絲束工藝特性

由于絲束存在卷曲度和不規(guī)則截面形狀的部分,造成在絲束帶輸送過(guò)程中容易出現(xiàn)折疊、翻轉(zhuǎn)的情況,其開(kāi)松寬度會(huì)減少到原寬度的50%左右。另外,在設(shè)備運(yùn)行時(shí)不可避免要更換新絲束包,需要用雙面膠拼接絲束帶接頭,二拼接處的開(kāi)松寬度會(huì)減少至原來(lái)寬度的30%左右,此部分生產(chǎn)的濾棒質(zhì)量缺陷率超過(guò)80%。同時(shí),由于YL19 結(jié)構(gòu)工藝不具備絲束帶拼接接頭剔除功能,操作人員只能憑經(jīng)驗(yàn)摟出此部分產(chǎn)生的濾棒,準(zhǔn)確度低、材料耗損度高且容易引起不合格濾棒進(jìn)入下一道工序。

為了解決上述問(wèn)題,在不改變現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)的情況下,計(jì)劃增加一套絲束帶寬度檢測(cè)及剔除裝置,實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前絲束帶的寬度,并針對(duì)監(jiān)測(cè)到的不合格絲束帶寬度生產(chǎn)的濾棒,提供自動(dòng)反饋與自動(dòng)剔除功能,提升設(shè)備工藝控制精度及濾棒質(zhì)量。

2 絲束帶寬度檢測(cè)及剔除裝置的設(shè)計(jì)方案

2.1 技術(shù)要求

通過(guò)對(duì)絲束開(kāi)松系統(tǒng)工藝的分析研究,總結(jié)出以下兩條絲束帶寬度檢測(cè)及剔除裝置設(shè)計(jì)制造時(shí)需要具備的技術(shù)要求:

(1)設(shè)備正常運(yùn)行時(shí),該裝置具備實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前絲束帶在第三級(jí)開(kāi)松處的寬度的功能。

(2)該裝置具備針對(duì)監(jiān)測(cè)到的不合格絲束帶寬度生產(chǎn)的濾棒的自動(dòng)反饋與自動(dòng)剔除功能。

根據(jù)以上要求,決定在不改變現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)的前提下,采用傳感器陣列式排布的方式,實(shí)現(xiàn)絲束帶寬度實(shí)時(shí)監(jiān)控,并通過(guò)人機(jī)界面自動(dòng)反饋當(dāng)前寬度值。同時(shí),針對(duì)檢測(cè)裝置反饋的不合格絲束帶寬度值,設(shè)計(jì)增加剔除功能,通過(guò)電控設(shè)計(jì)自動(dòng)剔除有質(zhì)量缺陷的濾棒。

2.2 設(shè)計(jì)方案的實(shí)施

2.2.1 控制部分的設(shè)計(jì)

控制部分的工作原理如圖2 所示。

圖2 控制原理

本設(shè)計(jì)方案的控制部分由檢測(cè)模塊、控制模塊、顯示模塊、剔除模塊組成(圖3)。

圖3 控制部分組成

(1)檢測(cè)模塊選擇采用矩陣式漫反射傳感器組,利用AF 底板臺(tái)面黑色的特性,對(duì)絲束及底板進(jìn)行區(qū)分。

(2)控制模塊選擇采用西門(mén)子S7-1212 可編程控制器,利用PLC 的原理機(jī)制,按從上到下、從左到右的掃描順序找出最小點(diǎn)及最大點(diǎn),自動(dòng)過(guò)濾中間點(diǎn)位的不確定因素(圖4)。

圖4 PLC 算法處理

(3)顯示模塊選擇采用西門(mén)子人機(jī)界面,控制模塊與顯示模塊相連接,進(jìn)行以太網(wǎng)數(shù)據(jù)通信,將報(bào)警、故障、寬度、剔除信息發(fā)送到顯示模塊。人機(jī)界面具備實(shí)時(shí)顯示絲束寬度的功能,并可以通過(guò)設(shè)定閾值進(jìn)行判別是否需要進(jìn)行剔除,同時(shí)增加手動(dòng)剔除功能。

(4)剔除模塊采用接收鼓輪剔除閥Y130,將剔除模塊與西門(mén)子輸出點(diǎn)Q0.03 相連接,給剔除閥A130 提供DC 24 V。當(dāng)檢測(cè)模塊檢測(cè)到寬度不合格時(shí),控制模塊提供24 V,并在濾棒進(jìn)入接收鼓輪剔除工位時(shí),控制剔除閥Y130 開(kāi)啟。

2.2.2 機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

本方案的機(jī)械結(jié)構(gòu)由調(diào)節(jié)板、支架、蓋板、玻璃罩等部位組成,其中:調(diào)節(jié)板固定在AF 背板上,調(diào)節(jié)板設(shè)計(jì)有沿上下與左右方向的直槽口,方便調(diào)整支架高低與左右位置;支架固定在調(diào)節(jié)板上,支架設(shè)計(jì)有沿前后方向的直槽口,方便調(diào)整矩陣式漫反射傳感器組的前后位置;蓋板與玻璃罩安裝在支架側(cè)面的上部,防止增塑劑腐蝕電氣元件;矩陣式漫反射傳感器組固定在支架上(圖5)。

圖5 機(jī)械結(jié)構(gòu)

考慮到絲束帶在第三級(jí)開(kāi)松處的展幅寬度為(230±15)mm,而漫反射傳感器的尺寸為35 mm×22 mm×9 mm,設(shè)計(jì)并排安裝6 個(gè)漫反射傳感器,相鄰的兩個(gè)傳感器的間距5 mm,組成矩陣式漫反射傳感器組,使傳感器光斑覆蓋長(zhǎng)度為35×6+5×5=235 mm,光斑間距為40 mm(圖6)。

圖6 傳感器矩陣設(shè)計(jì)

該方案可以在不改變現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)的情況下,實(shí)現(xiàn)絲束帶寬度實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)顯示、自動(dòng)反饋。同時(shí),針對(duì)檢測(cè)裝置反饋的不合格絲束帶寬度值,通過(guò)檢測(cè)模塊、控制模塊、剔除模塊之間的相互配合,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量缺陷濾棒自動(dòng)剔除功能,提高設(shè)備工藝控制精度,還可以防止由于絲束帶寬度不足引起的不合格濾棒進(jìn)入下一道工序,提升濾棒質(zhì)量。

3 絲束帶寬度檢測(cè)及剔除裝置的使用效果

為了檢驗(yàn)裝置的使用效果,進(jìn)行了如下兩個(gè)實(shí)驗(yàn),其過(guò)程及結(jié)果如下。

實(shí)驗(yàn)1:選擇12 號(hào)成型機(jī),首先按照武漢卷煙廠生產(chǎn)的120×280(V6)高透濾棒的工藝要求,將與絲束帶開(kāi)松相關(guān)的工藝參數(shù)調(diào)整至工藝范圍內(nèi);然后以600 m/min 的額定速度運(yùn)行設(shè)備,手動(dòng)將第三級(jí)開(kāi)松寬度調(diào)整至(220±15)mm,在人機(jī)界面上觀察絲束帶寬度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)效果。觀察發(fā)現(xiàn),在設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的過(guò)程中,人機(jī)界面能夠具備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)顯示絲束帶寬度的功能(圖7)。

圖7 寬度顯示

實(shí)驗(yàn)2:繼續(xù)以600 m/min 的額定速度運(yùn)行設(shè)備,手動(dòng)將絲束帶在第三級(jí)開(kāi)松的寬度調(diào)整到120 mm 以下,測(cè)試剔除功能。觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)人機(jī)界面顯示的當(dāng)前寬度低于120 mm 時(shí),剔除閥Y130 能在接收鼓輪處將不合格寬度絲束帶生產(chǎn)的濾棒剔除。

通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)可以得出,在設(shè)備正常運(yùn)行時(shí),本裝置可以實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前絲束帶的第三級(jí)開(kāi)松寬度,同時(shí)針對(duì)監(jiān)測(cè)到的不合格寬度,該裝置能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)反饋、自動(dòng)剔除的功能,使用效果良好。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)ZL29 成型機(jī)絲束帶寬度檢測(cè)及剔除功能的設(shè)計(jì)改造,實(shí)現(xiàn)了絲束帶寬度實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)顯示、自動(dòng)反饋、自動(dòng)剔除等功能,提高了設(shè)備工藝控制精度,并可以防止由于絲束帶寬度不足引起的不合格濾棒進(jìn)入下道工序,取得了預(yù)期效果。另外,該裝置還具有適用范圍廣的特點(diǎn),可適用于煙草行業(yè)其他規(guī)格型號(hào)的開(kāi)松上膠機(jī)。

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