陳鵬 羅丹 高騰飛
延長油田股份有限公司志丹采油廠 陜西 延安 716000
目前油井井筒清蠟方式以熱洗為主,由于油井的地層壓力普遍較低,洗井時會有大量洗井液漏入地層,因而對地層造成污染,降低油井產量;同時增加了排水期,影響原油生產。油井熱洗一般要配一輛熱洗車,一輛接噴車,施工成本2350元/井,費用較高;結蠟井要定期頻繁的加入清蠟劑,增加了人力和成本。為了解決上述問題,開展油管電加熱清蠟試驗并推廣。截止目前,油管電加熱清蠟在各油田已廣泛試驗,其中遼河油田實施近500井、大慶油田實施400余井、吉林油田實施200余井、冀東油田實施180余井。遼河油田2002年開始為了開采熔點90℃的高凝油,最初用空心抽油桿帶電纜進行加熱,成本高;之后試驗油套回路加熱,在加熱點下放入油套接觸器,油管和套管間用絕緣扶正器,在距井口以下1m左右加上絕緣短接,形成回路加熱;該技術使用效果良好,逐步擴大至常規油井結蠟治理[1]。
對比幾種常見油井清防蠟工藝的優缺點,運用“四步篩選法”科學制定加藥及熱洗計劃,避免技術升級實施補救措施,并嚴格執行“現場實測電流決定熱洗溫度和時間+數字化載荷變化觀察效果”的熱洗管理理念,實現源頭控制,進一步合理壓縮費用。
優選井實施“油管電加熱清蠟、水平井隔漏熱洗管柱優化、清防蠟劑混合應用”3種清蠟工藝,同時與內涂層防蠟油管進行效果評價與效益比對,見表1。

表1 熱洗清蠟優缺點對比表
油管電加熱清蠟技術原理是結蠟點以下合適位置加裝油套短接器,井口加絕緣短節,通直流電使油套管形成回路加熱。該方法操作性強,可根據載荷變化隨時通電清蠟。但風險點為井下電纜等附件增加,存在損壞落井風險。水平井隔漏熱洗管柱優化技術原理為該封隔器實現生產時不坐封,通過油管憋壓2~3MPa坐封,洗井時能阻止洗井液進入油層,洗完后自動解封,不影響正常生產及測試。該方法熱洗效率高,縮短熱洗回路,減少洗井液用量,防止油層污染,技術參數為最大外徑114mm,最小內徑62mm,最大工作壓差20MPa,最高工作溫度120℃,封隔器坐封壓力2~3MPa。通過管理提升和技術手段,實現降低單井治理成本的目的,見表2。

表2 油井井筒清防蠟成本預算
通過利用本方法,一方面單井治理成本下降,用于日常維護投入費用451萬元,較去年下降103萬元,平均單井治理成本由1.46萬元下降至1.19萬元,下降0.27萬元/年[2]。
從研究區中篩選了結蠟嚴重的7口油井,進行F-1和F-2交替投加藥劑現場試驗,試驗井試驗前后基本數據如表3、表4所示。

表3 清防結合試驗井試驗前后基本數據
由表3得,在交替投加F-1和F-2后,試驗井產液量和產油量略有下降,含水略有增高。
由表4得,在交替投加F-1和F-2后,抽油桿上行最大載荷下降了0.5kN,下行最小載荷增加了0.4kN,結蠟周期延長了18.4天。
綜上所述,經過3種藥劑投加試驗后得到如表5所示結果。

表5 種藥劑投加試驗后結果
從降低載荷角度考慮,可選取投加F-1清蠟劑,可適當延長結蠟周期,適用于泵掛較深的油井,防止油井因結蠟載荷變大造成抽油桿斷脫。從延長結蠟周期角度考慮,可選取投加F-2防蠟劑。投加F-1和投加F-2與交替投加F-1和F-2,也可適當的延長結蠟周期,但是優先考慮前2種方法。防蠟劑F-2投加最佳時機為油井熱洗后,管壁清潔后,防蠟劑附著后,可阻止蠟晶的沉積,延長油井結蠟周期。為此,開展油井井筒清防蠟工藝的另一種研究。
油管電加熱時,在油管、套管和地面電加熱設備間形成回路。根據Q=I2RT,油管具有電阻,通過大電流而發熱。因套管直徑大于油管直徑,一般套管截面積是油管的3倍左右,油管電阻大,大部分功率用在油管發熱。當油管的溫度達到一定值時,結晶在油管壁上的蠟就會逐漸熔化脫落,隨油井產液排出,從而達到清蠟目的。

圖1 電加熱清蠟井口電極連接示意
本試驗油管電加熱技術主要從兩個方面進行了改進:一是用高頻大功率直流電代替之前應用的中頻交流電,實現更安全,更節能。二是用絕緣井口裝置替換絕緣短接,提高了絕緣穩定性和耐久性。
使用試驗單位有自主專利的SDHD型電加熱設備,將井場生產用交流電轉換為低壓直流電,最大輸出電流500A,輸出電壓30~150V,符合生產現場安全規定,轉化效率高。
井口絕緣裝置主要由外徑330mm,內徑140mm的進口高密絕緣材料絕緣板、絕緣密封圈、絕緣螺絲墊和及絕緣螺絲套組成。使油管和套管在井口絕緣。密封壓力10MPa以上,下掛重量80t時仍可確保密封和絕緣正常。
在井口和油套接觸器之間,每根油管裝一個絕緣扶正器,防止油套接觸。外徑118mm,內徑74mm,可套在73mm油管上。
安裝在結蠟點以下,讓油管和套管形成回路,不影響測液面,試驗井一般下深350~700m之間。外徑126.4mm(帶彈簧)、114(彈簧收回),在確保油套管接觸良好的同時便于起下管柱、防治遇阻。
針對該技術適應性,優選結蠟嚴重、熱洗頻次高或隔采無法加藥、熱洗井進行試驗,共下入工具8口,實施電加熱7口10井次;加熱后最大載荷平均下降1.2kN,井組管線未發生返蠟造成回壓上升現象。
H53-2(11.29m3/4.3t/54.7%)6月18日該井因結蠟嚴重卡泵上修,起出管柱井口下1-50根油管結蠟嚴重,前期2天加入一次清蠟劑,加藥濃度200×10-6,熱洗周期30~45天,6月19日完井時下入電加熱清蠟裝置。7月30日功圖對比顯示最大載荷上升,最小載荷下降,井筒輕微結蠟,作業區申請實施電加熱清蠟。H53-2井8月3日進行電加熱清蠟,清蠟時長6h(12:00—18:00),輸入電壓380V,輸出電壓35V,輸出電流600A,加熱功率21kW,通過清蠟前后數據對比,上行電流下降3.6A,載荷、功圖變化不明顯[3]。
通過對比目前油井井筒清防蠟工藝的優缺點,并提出三種清防蠟技術,電加熱清蠟與常規熱洗清蠟效果接近,同時不產生廢水、不結垢、不污染地層。常規熱洗2350元/井;電加熱清蠟初期下入油套接觸器、油管絕緣扶正器等附件時投資平均7000元/井,下入后可長期使用;清蠟時技術服務費1500元/井;用電約180kWh,折合電費108元/井。同一口井按照熱洗8次計算,常規熱洗需1.88萬元;電加熱清蠟費用為0.7+0.1608×8=1.9864萬元,當一個檢泵周期內一口井熱洗達到9次或以上時,電加熱清蠟效益優于常規熱洗清蠟。現場實際年熱洗9次及以上的油井數量極少,且正在逐步配套防蠟油管,可從根本上停止清蠟、無需加藥。