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催化裝置穩(wěn)定塔底重沸器內(nèi)漏原因分析及對策

2024-04-11 14:08:05李敏花馮蕾博
化工設(shè)計通訊 2024年1期
關(guān)鍵詞:催化裂化

李敏花,郭 陽,馮蕾博

(陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安煉油廠,陜西延安 727406)

0 引言

陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安煉油廠100萬噸/年催化裂化裝置以延安混合原油的常壓渣油為原料,采用提升管反應(yīng)和兩段再生高低并列式的技術(shù)路線,一再貧氧不完全再生,二再富氧完全再生,沉降器與提升管為同軸分布。自2017年5月開工后,100萬噸/年催化裂化裝置陸續(xù)出現(xiàn)設(shè)備、管線腐蝕泄漏,其中突出表現(xiàn)在穩(wěn)定塔底重沸器E-303的內(nèi)漏上。至今已出現(xiàn)了兩次內(nèi)漏,其一,2017年12月24日,汽油顏色發(fā)綠,查找原因確認(rèn)是穩(wěn)定塔底重沸器E-303內(nèi)漏,監(jiān)護(hù)運行,至2018年10月1日,出現(xiàn)操作波動,致使汽油染色、下游裝置停工,造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。于2020年3月檢修更換。其二,自2020年3月開工后,2023年1月4日再次經(jīng)排查確認(rèn)為E-303內(nèi)漏。為消除安全隱患,我們分析E-303內(nèi)漏原因,剖析內(nèi)在架構(gòu)并采取及時有效的應(yīng)對措施,對保證裝置的長周期運行至關(guān)重要[1]。

1 E-303內(nèi)漏原因分析

1.1 內(nèi)漏的排查與確認(rèn)

100萬t/a催化裂化裝置穩(wěn)定塔重沸器E-303為浮頭式換熱器,型號為BJS1200-2.5-395-6/25-4。E-303以分餾塔第二中段回?zé)捰蜑闊嵩?,為穩(wěn)定汽油提供熱量以實現(xiàn)穩(wěn)定汽油與液化氣的分離,保證穩(wěn)定汽油飽和蒸氣壓的合格。其中,回?zé)捰妥吖艹?,穩(wěn)定汽油走殼程。

因穩(wěn)定汽油出現(xiàn)顏色輕微變綠的現(xiàn)象,技術(shù)和操作人員通過對粗汽油、脫乙烷油(穩(wěn)定塔前)、穩(wěn)定汽油(穩(wěn)定塔后)取樣觀察。其中,粗汽油、脫乙烷油顏色正常,從穩(wěn)定塔取出來的穩(wěn)定汽油明顯顏色發(fā)深。通過上述取樣對比,初步判斷為穩(wěn)定塔底重沸器E-303內(nèi)漏。為確認(rèn)判斷結(jié)果,聯(lián)系質(zhì)量檢測中心對E-303殼程介質(zhì)進(jìn)行了采樣分析。分析結(jié)果顯示,穩(wěn)定汽油終餾點比前期略高,說明重組分增多。

為進(jìn)一步確認(rèn),在E-303管程(回?zé)捰蛡?cè))增加了壓力變送器。通過調(diào)整回?zé)捰蛪毫?,使管程壓力低于殼程(穩(wěn)定汽油)壓力,汽油反向向回?zé)捰拖到y(tǒng)滲漏,以此觀察汽油顏色的變化。若汽油顏色好轉(zhuǎn),則充分說明E-303內(nèi)漏。

1.2 內(nèi)漏的原因分析

2020年3月,在催化裂化裝置檢修期間對E-303進(jìn)行了更換。在更換時檢查發(fā)現(xiàn)E-303管束腐蝕嚴(yán)重,主要表現(xiàn)在分餾塔第二中段回流進(jìn)口側(cè)管束斷裂、腐蝕穿孔多根,裂口周邊管束明顯變薄且二中段回流進(jìn)口側(cè)管束表面比其他部位腐蝕嚴(yán)重[1]。經(jīng)過查閱大量有關(guān)重沸器泄漏文獻(xiàn),結(jié)合兩次泄漏進(jìn)行對比分析,同時參考國內(nèi)同類型裝置同類問題的分析處置過程,我們找到了E-303內(nèi)漏的原因,高溫硫腐蝕引起的管束減薄泄漏。

2 高溫硫腐蝕的現(xiàn)狀分析及解決措施

2.1 含硫介質(zhì)的來源及解決措施

2.1.1 含硫介質(zhì)的來源

100萬t/a催化裂化裝置除以常壓渣油為裂解原料外,生產(chǎn)過程中,其裝置分餾單元粗汽油罐D(zhuǎn)-201會負(fù)責(zé)回收5處的污油,分別為:①D-204瓦斯管瓦斯凝液,一般在瓦斯帶液的情況下使用;②R-2火炬山下小罐,一般在火炬系統(tǒng)帶液情況下使用;③D-307裝置內(nèi)火炬凝液罐,一般在火炬系統(tǒng)帶液情況下使用;④對污水汽提裝置原料水罐除油后產(chǎn)生的污油、污水進(jìn)行回收;⑤負(fù)責(zé)回收聯(lián)合四車間裝置產(chǎn)生的C5、OG排放氣等。

2.1.2 可能采取的解決措施

(1)降低催化裂化汽油硫含量

降低催化裂化汽油中硫含量的措施大致分為3大類:裂化原料的預(yù)處理、裝置中的脫硫處理、催化汽油后處理。我們要解決的是催化裂化裝置中穩(wěn)定塔底重沸器的內(nèi)漏問題,催化汽油后處理脫硫技術(shù)暫不做探討。

裂解原料預(yù)處理,即對原料進(jìn)行加氫處理。大量數(shù)據(jù)表明,原料硫≤0.2%時,催化汽油中硫含量可≤300。盡管催化原料進(jìn)行加氫預(yù)處理有許多優(yōu)點,但投資高,要消耗氫氣,操作費用高,不能降低汽油中的烯烴。

裝置中的脫硫處理,一是降低汽油終餾點。汽油較重組分含有很多硫及芳香烴,如果將催化汽油終餾點降低,可以實現(xiàn)硫含量的減少,但汽油收率也大打折扣、得不償失。二是使用減硫助劑脫硫。催化汽油中的硫化物主要以噻吩類化合物存在,這類硫化物在催化裂化條件下比較穩(wěn)定,在不加氫條件下,噻吩必須經(jīng)過氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)飽和后才能進(jìn)行C—S鍵的斷裂。所以選用高氫轉(zhuǎn)移活性的催化劑和添加劑有利于降低汽油中的硫含量[6]。此類技術(shù)使用方便、不需額外投資,但脫硫效果不佳,并增加了氣體產(chǎn)品的凈化負(fù)擔(dān)。

(2)污油回?zé)掃M(jìn)反應(yīng)器

粗汽油罐回收的污油不直接進(jìn)D-201罐,而是轉(zhuǎn)存至污油儲罐進(jìn)行收集、脫水處理后,根據(jù)罐液位定期進(jìn)反應(yīng)部分回?zé)挕@肕IP技術(shù)的優(yōu)勢,發(fā)生二次反應(yīng),再輔以氫轉(zhuǎn)移活性實現(xiàn)C—S鍵斷裂,且降低了烯烴。但這一過程的實施,對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)、能耗等均產(chǎn)生一定影響。

2.2 高溫環(huán)境的現(xiàn)狀分析及解決措施

2.2.1 高溫環(huán)境的現(xiàn)狀分析

在100萬t/a催化裝置中,吸收穩(wěn)定部分的物料來自分餾部分粗汽油罐。粗汽油罐的氣相部分經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后進(jìn)入凝縮油罐,粗汽油罐的液相部分經(jīng)吸收塔與氣相接觸后進(jìn)入凝縮油罐。凝縮油又經(jīng)脫乙烷塔后進(jìn)入穩(wěn)定塔分離出穩(wěn)定汽油和液化氣。穩(wěn)定塔要實現(xiàn)穩(wěn)定汽油和液化氣完全分離,且要保證穩(wěn)定汽油的飽和蒸氣壓合格,必須有足夠的熱源滿足精餾過程產(chǎn)品分離需要。

2.2.2 可能采取的解決措施

(1)降低熱源溫度

原有的熱源介質(zhì)不做改變,在與穩(wěn)定汽油換熱前增加一冷卻器,將分餾塔第二中段回流溫度降至240 ℃以下再進(jìn)行換熱。因為穩(wěn)定塔底有大量循環(huán)的穩(wěn)定汽油,這樣一來,會造成穩(wěn)定汽油達(dá)不到既定的溫度,須在穩(wěn)定塔底增加另一熱源重沸器,保證穩(wěn)定塔的取熱。這一措施打破了高溫環(huán)境,但增加了能耗,延長了流程,未合理利用高溫?zé)帷?/p>

(2)熱源替代方案

分餾塔第二中段回流不做穩(wěn)定塔的熱源,將高溫位余熱發(fā)汽利用。穩(wěn)定汽油的熱源改為1.0 MPa的低壓蒸汽。蒸汽重沸器在運行過程中,如果蒸汽量超過換熱器設(shè)計參數(shù),極有可能產(chǎn)生振動,導(dǎo)致?lián)Q熱器泄漏。尤其是冬季蒸汽管網(wǎng)壓力低時,所需蒸汽量增大,流速增大,會進(jìn)一步加劇換熱器振動。如果發(fā)生泄漏,會使汽油進(jìn)入蒸汽及凝結(jié)水系統(tǒng)。

2.3 管束材質(zhì)的現(xiàn)狀分析及解決措施

2.3.1 管束材質(zhì)的現(xiàn)狀分析

目前,穩(wěn)定塔底重沸器在運行期間使用的是10#鋼。它的硬度大,質(zhì)量大,塑性較低,比較容易生銹,耐腐蝕一般。

2.3.2 10#鋼升級為304L不銹鋼

不銹鋼換熱器是目前市面上比較常見的耐腐蝕換熱器,不銹鋼因含有不銹元素鉻,使其表面形成一層氧化薄膜。其304L不銹鋼最大的特征就是改善晶間腐蝕敏感性,在焊接部位不產(chǎn)生熱敏化問題。但直接將E-303的現(xiàn)用管束材質(zhì)直接換成304L會存在膨脹伸縮量的問題,要計算伸縮量來確定304L管束的尺寸或者直接將E-303換熱器殼體一并更換。

3 重沸器更換

通過上述分析,只要打破硫-高溫-材質(zhì)三者之間任意一環(huán)即可解決這一問題。

3.1 重沸器的基本情況

本套裝置的穩(wěn)定塔重沸器采用虹吸式原理,重沸器殼程(汽油側(cè))出入口間設(shè)有閥門進(jìn)行隔斷。目前,雖然E-303管程配有DN100開工用蒸汽線,壓力1.0 MPa。但是穩(wěn)定塔塔底壓力約為1.3 MPa,在管束內(nèi)漏的狀態(tài)下,隔離換熱器投用蒸汽,會使汽油進(jìn)入蒸汽以及凝結(jié)水系統(tǒng)。所以在此基礎(chǔ)上,更換換熱器管束只能將穩(wěn)定塔整塔停用。在隔離吹掃合格后,進(jìn)行E-303的檢修更換工作。

3.2 更換重沸器可采取的方案

3.2.1 應(yīng)急措施

在等待換熱器備件的過程中,技術(shù)人員制定了一系列防止E-303介質(zhì)相互泄漏的處置措施:①每小時取樣觀察穩(wěn)定汽油顏色,若發(fā)現(xiàn)顏色有變重的趨勢及時停用補(bǔ)充吸收劑,防止污染擴(kuò)大;②通過入口節(jié)流的方式,關(guān)小回?zé)捰偷紼-303現(xiàn)場手閥,開大回?zé)捰统鯡-303調(diào)節(jié)閥,降低管程壓力,使汽油向回?zé)捰拖到y(tǒng)泄漏;③通過觀察粗汽油干點變化及粗汽油至吸收量的變化,估算泄漏量大小。

3.2.2 不停工更換重沸器

(1)停用吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)

在重沸器更換過程中,反應(yīng)部分、分餾部分維持低負(fù)荷運行,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)停止運行;直接粗汽油從分餾部分出裝置,進(jìn)罐區(qū)不合格罐儲存;干氣、液化氣等輕組分要放空,燃燒會增加環(huán)境污染壓力。這一過程必須嚴(yán)格控制檢修時長,防止儲罐儲存的次品汽油給罐區(qū)的安全工作增加難度。裝置恢復(fù)正常運行后,大量的不合格汽油要經(jīng)催化裝置回?zé)挘瑹o形中增加了操作難度和經(jīng)濟(jì)損失。

(2)停用穩(wěn)定塔系統(tǒng)。

在重沸器更換過程中,反應(yīng)部分、分餾部分保持低負(fù)荷運行,盡可能地保證產(chǎn)品質(zhì)量合格;吸收穩(wěn)定部分停用穩(wěn)定塔,其他塔維持正常運行,將脫乙烷油送至200萬t/a催化裂化裝置的吸收穩(wěn)定系統(tǒng),可處理一定量的脫乙烷油。為更換重沸器贏得時間,減少次品汽油的儲存量,200萬t/a催化裂化裝置也必須降至最低負(fù)荷運行。這一過程的實現(xiàn)需要加配至200萬t/a催化裂化裝置的管線或送至罐區(qū)并經(jīng)罐區(qū)泵輸送脫乙烷油。

4 結(jié)論

1)加工原料的現(xiàn)狀和所選用的生產(chǎn)工藝不可避免地形成了S-H2S-RSH型高溫硫腐蝕環(huán)境。高溫條件下,硫腐蝕是穩(wěn)定塔底重沸器數(shù)次內(nèi)漏的直接原因。

2)分析背后的原因?qū)嵸|(zhì)問題,提出相應(yīng)的解決對策;從材質(zhì)著手,對換熱器進(jìn)行材質(zhì)升級改造,采用304L耐腐蝕材料;提出方案,解決不停工期間實現(xiàn)換熱器更換。

3)在今后的技術(shù)改造和下個周期檢修時,必須考慮原料中硫含量和裂解產(chǎn)品中硫分布的情況,對換熱器管束選用耐高溫腐蝕的材料;及時優(yōu)化工藝流程,減少開停工次數(shù),改善長周期運轉(zhuǎn)水平。

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