蔣煒 岑易 裘國弘 楊海濱 謝進安
(浙江浙能鎮海發電有限責任公司 浙江寧波 315200)
目前,我國電力行業的煙氣污染超低排放已廣泛推廣,針對污染物排放控制的要求日趨嚴格,對環保設施運行的可靠性、穩定性及經濟性提出了更高的要求[1-2]。其中,煙氣排放的SO2是大氣污染的主要來源,削減和控制煙氣SO2排放是當前我國大氣污染控制領域最緊迫的任務之一[3]。然而燃煤鍋爐普遍存在燃料種類多變、負荷波動頻繁、脫硫生產平穩控制難度大、運行成本高等問題,現有的分散控制系統(DCS)難以做到及時調整和響應,但脫硫智慧控制系統可以在工況多變的情況下,實現系統運行穩定、提升排口SO2濃度穩定性、降低系統能耗物耗,對增強脫硫系統運行安全性和提高經濟效益具有重要意義。
本文基于亞硫酸鹽氧化機理與歷史數據,建立亞硫酸根氧化模型,通過風機公式及氧化風機提醒模型實現氧化風機系統智慧調節,通過出口SO2預測模型尋優漿液pH 值運行目標值,及時調節石灰石漿液供給量,實時智能調節漿液池pH 值,在保證污染物穩定安全排放的同時實現脫硫系統的節能降耗。通過寧波某發電廠超超臨界燃煤機組項目應用,為相關超低排放燃煤機組脫硫智慧控制應用提供借鑒。
1.1.1 模型機理
依據HSO3-、SO32-的氧化還原反應,利用石灰石等堿性漿液吸收固化煙氣中的SO2,按照亞硫酸鹽的氧化反應,建立亞硫酸根氧化模型,如公式(1)~(4)所示。
隨著溶液pH 升高,漿液中氧含量降低,導致氧化還原反應速率降低,因此需要利用氧化風機,從外界向溶液中送入氧氣,促進化學反應向正向反應方向進行。
1.1.2 氧化風量計算
基于亞硫酸根模型,假定所有空氣中的氧氣被完全利用,可得到理論風量[4],見式(5)~(6)。
依據歷史數據對理論風量值進行修正,控制風量修正公式見式(7)~(8)。
式中:Qop為修正控制風量,Nm3/h;β 為氧化率,%;h 為吸收塔內氧化空氣噴槍至吸收塔液面的高度,m;k 為常數,取8.63×10-7。
1.2.1 pH 目標值尋優
圖1 為漿液pH 目標值尋優過程。基于歷史數據及實時數據,通過出口SO2預測模型確定出口SO2預測值,結合出口SO2濃度設定值,通過MMPC 模型尋優pH值運行目標值,同時確保下一步出口SO2濃度在設定值±5 mg/Nm3的范圍內波動。

圖1 漿液pH 目標值尋優過程
1.2.2 供漿閥門開度計算
供漿閥門開度可依據機理模型和數據模型計算。
(1)機理模型。基于機理模型公式,通過計算出石灰石理論消耗量和理論供給量,并結合閥門-流量理論關系計算供漿閥門開度,如公式(9)~(11)所示。
式中:S 為石灰石理論消耗量,t/h;Qgas為入口煙氣量,Nm3/h;CSO2為入口SO2濃度,mg/Nm3;η 為脫硫效率,%;θ為單位摩爾碳酸鈣和二氧化硫的比值,取值1.56;φ 為鈣硫比,取值1.05;k 為石灰石濃度,為90%~95%;J 為石灰石漿液理論供給量,t/h;ρ 為漿液實時密度,g/cm3。
(2)數據模型。對歷史數據進行大數據分析,依據pH 實際值、漿液閥門開度、漿液密度、閥門開度之間的關系搭建數據模型。結合pH 運行目標值、pH 實際值等實時數據,計算出漿液閥門開度,如圖2 所示。

圖2 供漿閥門開度數據模型計算流程
圖3 為脫硫系統智慧控制流程圖,包括風量智慧調節和漿液pH 智慧調節。風量智慧調節通過氧化模型及氧化風機提醒模型,依據修正調節風量進行風門開度及氧化風機操作控制;漿液pH 智慧調節通過從多模型預測控制(MMPC)模型得到pH 目標值,結合半自動化pH給定值選定pH 設定值,根據數據模型和機理模型分別確定漿液閥門開度,依據開度控制模型分析各閥門開度的權重系數,最終確定閥門開度,實現對石灰石漿液pH濃度精準控制。通過風量智慧調節和漿液pH 智慧調節,SO2濃度降低的同時可以穩定排放,并且減少脫硫過程中石灰石等物料耗量和關鍵設備耗電量。
氧化風機的風門開度與風量之間呈線性關系,通過電動調閥調節氧化風量。風門調節規則如下:
(1)運行前,風門開度均保持在60%不進行調節,至總風量達到10 000 Nm3/h。
(2)風門開度調整范圍確定為25%~60%;
(3)當風門調節至25%時,單臺氧化風機電流由300 A降低至275 A 左右,降耗幅度10%左右,單臺風量由5 000 Nm3/h 降低至4 700 Nm3/h 左右。
基于歷史數據建立氧化風機提醒模型,將修正風量、實時的負荷、實時的入口SO2濃度等參數傳入模型,確認該工況下氧化風機的操作內容,包括開啟、關閉、不操作。模型提醒規則如下:
(1)當理論風量小于單臺氧化風機提供的最大風量時,系統提醒關閉1 臺氧化風機。
(2)單臺氧化風機提供的最大風量是風門開度60%時得到的風量。
基于pH 運行目標值尋優和開度控制模型實時準確控制石灰石漿液pH,同時根據吸收塔內的漿液密度、入口濃度、氧化風機風量等參數檢測,設計漿液中毒報警算法。當漿液中的氟離子和鋁離子發生反應生成的絡合物過多,阻止石灰石的溶解,導致脫硫效率大大下降,即漿液中毒,則觸發模型發出提醒。
本項目為寧波市某發電廠660 MW 超超臨界燃煤機組,機組采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,控制方式以人工為主DCS 為輔,因此無法及時根據鍋爐工況、脫硫運行工況控制石灰石漿液供給量、氧化風機等關鍵設備的數據輸入,直接導致脫硫系統能耗較高,控制不平穩。在原有的脫硫系統基礎上引入脫硫智慧控制系統,優化脫硫系統控制。
圖4 為脫硫智慧控制系統投運效果對比圖。由圖4可知,投運期間SO2濃度小時均值<35 mg/Nm3,達標率100%,智慧控制系統投運后,pH 值趨于穩定,漿液pH能夠控制在目標值±0.03 左右,SO2排放波動范圍縮小約35%。

圖4 SO2 排放濃度控制效果對比圖
脫硫智慧控制系統投運前,原機組調節工況時,入口SO2及漿液pH 變化速率較快。為保證排口數據達標,運行人員需要時刻監盤并進行操作。但由于pH 測量存在較大滯后性,人工操作情況下調節漿液pH 會存在過量的情況,需要一段時間的反復調節漿液流量來保證吸收塔系統的穩定。
脫硫智慧控制系統投運后,智慧控制系統通過準確預測污染物濃度變化,及時改變控制對策。通過調節石灰石漿液流量控制漿液pH,將漿液pH 穩定在目標值附近,實現石灰石漿液pH 濃度精準控制,有效節省了人力物力,提高系統運行管理效率。
圖5 為氧化風機能耗波動對比圖。由圖5 可知,脫硫智慧控制系統投運后,日均氧化風機總能耗明顯下降,常規DCS 控制時,氧化風機平均日均能耗為314.68 kW,脫硫智慧控制系統投運后,氧化風機平均日均能耗為247.31 kW,日均能耗下降21.4%。

圖5 日均氧化風機總能耗波動對比圖
按照年運行時間8 000 h,年可節省電量約為540 MWh;按照電價0.31 元/kWh 計算,年可節省電費約17 萬元;按照0.302 gce/MWh 折節標煤系數計算,年可節省標煤約0.16 t。
圖6 為單位脫硫量所消耗的石灰石耗量波動對比圖。由圖6 可知,常規DCS 控制時,脫硫系統平均吸收1 t 的SO2需消耗1.19 t 的石灰石;脫硫智慧控制系統投運后,平均吸收1 t 的SO2消耗1.09 t 的石灰石,石灰石耗量下降了8.4%。

圖6 單位脫硫量所消耗的石灰石耗量波動對比圖
通過優漿液pH 值運行目標值尋優,智慧控制系統及時調節石灰石漿液供給量,實時智能調節漿液池pH值,實現漿液供給系統和漿液循環噴淋系統協同控制,降低石灰石的包裹損失。
按照日均SO2減排量為2 900 kg/h 計算,智慧控制系統投運前后石灰石耗量分別為3.45 t/h 及3.16 t/h,節約量為0.29 t/h,按照石灰石單價200 元/t 計算,系統年運行時間8 000 h 預計年可節省運行費用46.4 萬元。
(1)本文建立了亞硫酸根氧化模型,結合氧化風機提醒模型,通過智慧調控氧化風機風門開度,并準確提示氧化風機啟停建議,提前改變控制策略,在保證充分氧化的同時實現氧化風系統的能耗有效降低。
(2)通過漿液pH 值運行目標值尋優,及時調節石灰石漿液供給量,實時智能調節漿液池pH 值,實現漿液供給系統和漿液循環噴淋系統協同控制,有效降低石灰石消耗量。
(3)脫硫智慧控制系統投運后,實現出口SO2濃度全時段安全穩定排放且100%達標,單位脫硫量的石灰石耗量下降了8.4%,氧化風機能耗下降了21.4%,具有良好的經濟效益和社會效益。