管家偉
(中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司,浙江寧波 315207)
催化裂化反應過程的主要產物有干氣、液化氣、汽油、柴油等,其中催化裂化裝置柴油(LCO)的突出特點是富含芳烴,包括單環、雙環、三環芳烴,芳烴的質量分數大多在60%以上,而且十六烷值非常低,大多在30以下,發動機點火性能差,屬于劣質柴油餾分。催化裂化柴油在煉油廠產品結構中主要用作車用柴油調和組分,比例較高,有些達到30%[1-2]。為催化柴油找到一條經濟合理的利用途徑,全面提高柴油的產品質量,成為煉油企業亟需解決的問題[3]。
2021 年開始,為適應煉油行業油品結構調整的趨勢,降低企業柴汽比,提高企業市場競爭力,某煉化企業應用中國石化(大連)石油化工研究院有限公司(簡稱FRIPP)開發的催化柴油選擇性加氫轉化技術(FD2G),通過少量改造,將原加工150×104t/a 蠟油的加氫裂化裝置改造為加工100×104t/a 催化柴油的加氫轉化裝置(簡稱2#加氫裂化裝置),將芳烴含量較高的催化柴油定向轉化為辛烷值高的汽油調和組分,未轉化油的硫含量<10.00 mg/kg,可直接作為清潔柴油產品,十六烷值較原料催化柴油增加10 個單位以上,取得了良好的效果[4]。
2# 加氫裂化裝置原設計規模為150×104t/a,于2007 年3 月21 日開工正常,并投入生產運行,該裝置由中國石化洛陽石化工程公司設計,以伊朗減壓蠟油為原料,采用單段串聯、一次通過流程,產品包括脫硫低分氣、脫硫燃料氣、脫硫液化氣、酸性氣、輕石腦油、重石腦油、航煤、柴油,同時副產40×104t/a 加氫裂化尾油做優質乙烯原料。
2021 年11 月開始,2#加氫裂化裝置通過降低裝置加工負荷,增加部分冷換設備的跨線,增加部分泵的最小流量線,盲板隔離多余塔系,調整或更換部分流量計等少量動改。由蠟油加氫裂化裝置改造為100×104t/a催化柴油加氫轉化裝置。該裝置由中國石化廣州工程有限公司設計,采用FRIPP 開發的FD2G 技術,以催化柴油和歧化重芳烴的混合油為原料,采用一段串聯工藝流程,部分循環操作模式,產品包括民用液化氣、輕重石腦油、辛烷值較高的汽油調和組分、清潔柴油等。2#加氫裂化裝置由反應單元、分餾單元、脫硫單元、溶劑處理單元、公用工程單元組成。其中反應單元包括催化劑硫化、鈍化設施、原料過濾及污油回收設施、加氫進料泵、補充氫壓縮機、循環氫壓縮機、反應加熱爐、反應器、反應餾出物換熱器、高壓空冷、高/低壓油氣水分離器以及循環氫脫硫設施;分餾單元包括脫除硫化氫的主汽提塔、汽柴油產品分餾塔(包括汽油側線汽提塔部分)、穩定塔;脫硫單元包括液化氣脫硫塔、干氣脫硫塔以及低分氣脫硫塔[5];溶劑處理單元包括胺液再生塔、胺液過濾、胺液緩沖罐等;公用工程單元包括裝置所使用的3.5 MPa 蒸汽、1.0 MPa 蒸汽、新鮮水、軟化水、循環水、蒸汽凝結水、氮氣、凈化風、輕污油、火炬系統、含硫污水以及含油污水提升設施,裝置流程簡圖見圖1。

圖1 2#加氫裂化裝置工藝流程簡圖
2#加氫裂化裝置改造為催化柴油加氫轉化裝置后,裝填FRIPP 開發的保護劑、加氫精制劑、FD2G 專用加氫轉化催化劑及后精制催化劑,反應器床層空余空間裝填堆積密度低、強度高、雜質含量低的專用支撐劑。催化劑主要裝填數據見表1。

表1 催化劑裝填數據
2#加氫裂化裝置原料性質見表2,由表2 可以看出,催化柴油密度為928.40 kg/m3,95%餾出溫度為341.00 ℃,硫含量為0.54 mg/kg,氮含量為810.0 mg/kg,芳烴含量為87.70%,十六烷值<30,催化柴油原料性質整體具有氮含量較高、芳烴含量高、十六烷值低、密度大的特點。為改善原料性質、帶走部分反應熱、降低冷氫流量,將部分分餾塔底精制柴油組分(比例約15%)作為循環油與催化柴油合并作為反應進料,反應進料的芳烴含量、硫含量、氮含量、密度以及餾程均較催化柴油(新鮮進料)要低。

表2 裝置原料性質
根據裝置原料性質:催化柴油中的硫、氮含量高,十六烷值低,必須通過加氫的手段脫除原料油中的硫、氮,提高原料十六烷值,降低密度。對于柴油餾分而言,富含芳烴對十六烷值是不利的,但是對于石腦油餾分而言,富含芳烴的石腦油餾分辛烷值高,可作為汽油調和組分,提高汽油產品的辛烷值,并且芳烴含量高的石腦油餾分也可作為優質的催化重整原料[6]。在深度處理催化柴油時,通過一定深度的加氫反應脫除原料中的硫、氮,使原料中的芳烴部分飽和,然后通過定向加氫轉化反應將原料中的二環、三環芳烴定向裂化為單環芳烴,并通過分餾塔將單環芳烴富集至石腦油、汽油餾分中生產高辛烷值的汽油調和組分。
裝置主要產品性質見表3,從表3 數據可以看出,主要目的產品汽油的密度在826.40~856.60 kg/m3,終餾點控制在205.00 ℃以下,硫含量<0.50 mg/kg,氮含量<0.5 mg/kg,研究法辛烷值提高至92.5 以上,直接作為生產高辛烷值汽油的調和組分;輕石腦油產品硫含量<10.00 mg/kg,氮含量<1.0 mg/kg,研究法辛烷值在75.0,去罐區調合汽油;重石腦油產品硫含量為4.00 mg/kg,氮含量<0.5 mg/kg,環烷烴含量在43.94%,做重整原料;精制柴油產品相比原料催化柴油,十六烷值從30以下增加到40,硫含量控制在1.50 mg/kg,氮含量<0.5 mg/kg,芳烴含量降低至58.50%,一部分作為循環油進行循環回煉改善原料性質,降低反應熱,剩余部分去罐區調合車用柴油。

表3 裝置主要產品性質
精制反應器中催化劑床層的總溫升為77.00 ℃左右,催化劑床層平均溫度在368.00 ℃左右,原料油中的氮可有效脫除,精制油氮含量控制在<5.0 mg/kg,精制催化劑活性較好,在正常生產的反應初期可通過降低精制反應壓力、溫度來降低加氫精制反應深度,在不影響轉化反應活性的情況下,控制相對較高的精制油氮含量,減少原料中的芳烴飽和,提高分餾產品中的芳烴含量,提升汽油辛烷值。裂化反應器中催化劑床層的總溫升為66.00 ℃左右,催化劑床層平均溫度在391.00 ℃左右,反應轉化率50.31%[7],反應轉化率較高,且還有一定的提升空間,裂化催化劑性能較優。
裝置物料平衡數據見表4,從表4 數據可以看出,<205.00 ℃餾分收率(汽油及以下組分)49.04%,輕油收率(酸性氣~柴油餾分)在93.48%,液體收率(液化氣~柴油餾分)在92.62%,產品分布情況較好。為較大程度上得到目的產品,提高汽油收率,反應深度控制較深,轉化率較高,工業氫的消耗較大,在4.11%。

表4 物料平衡表
裝置改造前后的能耗對比情況見表5,從表5 數據可以看出,裝置改造為100×104t/a 催化柴油加氫轉化裝置后,能耗與原蠟油工況及FD2G 設計工況比大幅上升,原因有以下幾點:(1)改造后分餾塔溫位降低,中段回流停運,塔頂低溫熱水停運,柴油側線汽提塔底溫位降低,無法發生蒸汽;(2)原料變為催化柴油后,反應溫升大,氫耗高,循環氫壓縮機轉速高,新氫壓縮機負荷高,3.5 MPa 蒸汽及電耗均增加較多;(3)改造后裝置處理量由150×104t/a 降至100×104t/a,且裝置運行期間未達到設計負荷,負荷較低導致能耗攤薄減少,計算單耗增加;(4)為降低裝置改造成本,原料泵、反應注水泵、循環氫壓縮機、新氫壓縮機等主要耗能設備均利舊,電耗損失大。

表5 裝置能耗情況
催化柴油是一種富含芳烴的劣質柴油,在加氫轉化反應過程中芳烴加氫飽和、芳烴開環、裂化均為強放熱反應。裝置開工運行以來,發生兩次裂化反應器溫度、溫升波動的情況,總溫升最高達到100.00 ℃。為保證裝置安全平穩運行,工藝操作穩定可控,采取以下措施控制反應溫度平穩:
(1)保持原料穩定:當原料性質、原料加工量及原料與循環油加工比例發生變化時會導致加氫精制、加氫裂化反應器各個床層反應溫度、溫升隨之波動。因此,需要嚴格控制原料,確保裝置平穩運行。催化柴油進裝置量控制在109 t/h 左右,循環油量控制在31 t/h左右,反應總進料量控制在140 t/h 左右,流量波幅控制在5 t 以內。
(2)均勻提升反應壓力:因催化劑活性逐漸降低,同步調整反應壓力進行補償,控制芳烴加氫飽和、裂化、開環深度,正常生產時,反應氫分壓提高0.002 MPa/d。
(3)精制反應器溫度控制:精制反應器床層總溫升控制≯86.00 ℃,原料油性質變化,通過調整原料油溫控跨線、混氫跨線、反應爐出口溫度,保持精制反應器入口溫度、出口溫度穩定,防止精制反應熱帶至裂化反應器導致“飛溫”。
(4)裂化反應器各床層溫升操作:控制裂化反應器各床層溫升在相近范圍,保證各床層裂化反應均勻,避免出現個別床層溫升特別高的現象,降低“飛溫”風險。
(5)控制裂化反應器各床層溫升≯20.00 ℃:適當提高一床層、二床層反應溫升,降低三床層、四床層溫度和溫升,保證各床層溫升控制在20.00 ℃以下。調整裂化反應器溫度時,控制合適的提溫速率,避免床層“飛溫”,密切關注提溫過程中各床層溫升變化情況。當單床層溫升達到或超過20.00 ℃時,立即停止升溫,并增大各床層冷氫量,將溫升控制在可控范圍內。
開工后精制柴油含水量過高,無法分離,分析原因是分餾塔蒸汽汽提導致含水量過高,但是停蒸汽汽提后柴油閃點又不合格,因此,決定改用氮氣汽提,但分餾塔壓控開度明顯增大。
加氫裂化裝置可以通過少量改造,應用中國石化(大連)石油化工研究院有限公司開發的催化柴油選擇性加氫轉化技術(FD2G),劣質的催化柴油原料,可以產出氮含量<0.5 mg/kg,硫含量<0.50 mg/kg,并且研究法辛烷值高達92.5 以上的高辛烷值清潔汽油調和組分以及硫含量<10.00 mg/kg,十六烷值較原料增加10個單位的清潔柴油調和組分。但也因改造量小,與新工藝匹配適應性不強,存在裝置能耗高,反應溫度控制不穩等運行問題。