亓欣華,何 敏,卞恒國,李業鵬
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 濟南 271100)
隨著市場鎳價的不斷攀升,含鎳不銹鋼生產成本居高不下,節鎳型不銹鋼06Cr13 成為目前消費者首選品種,其用途廣泛,具有良好的耐腐蝕性、焊接性、沖擊韌性等特點,生產成本低廉,價格穩定,能夠在多領域中替代奧氏體不銹鋼,成為廣大用戶的信賴產品。特別在成型性、耐蝕性、抗氧化性上表現出色,被稱為“經濟型”不銹鋼,國內市場對不銹鋼的需求量逐漸加大。近年來隨著環保政策的不斷嚴苛,酸洗白皮卷越來越受廣大用戶的青睞,但在連續酸洗生產中易發生鋼帶表面色差缺陷,嚴重影響著鋼帶表面色澤和質量判定,并且制約后續冷軋產品質量的提升。因此,針對該缺陷進行追溯分析,并提出改進措施,酸洗鋼帶表面色差缺陷取得了明顯改善。
眾所周知,在不銹鋼帶酸洗過程中,酸濃度、溫度、速度是保證酸洗鋼帶質量的三要素,也是穩定不銹鋼帶酸洗表面質量的基礎。要想得到好的鋼帶表面質量和色澤,就必須控制好酸洗過程參數。在實際控制上往往不盡人意,常常會出現鋼帶表面色差缺陷,嚴重影響著下游用戶的冷軋鋼帶質量和板面色澤,被迫判為重洗卷,即影響一級品的判定,又造成重洗成本的浪費。
常見色差缺陷大體分為兩種:(1)鋼帶表面白帶狀色差缺陷,沿鋼帶軋制方向斷續存在,該缺陷主要集中在鋼帶邊部位置和中間位置。白帶狀色差形貌見圖1。(2)鋼帶下表面花紋狀色差缺陷,鋼帶出酸洗槽烘干后形成花紋狀色差,外觀形貌像“云狀”,該色差缺陷多數是整個板面存在,個別在中間部位。花紋(云狀)狀色差形貌見圖2。

圖1 白帶狀色差

圖2 花紋狀色差
為查明色差成因,技術人員對酸洗過程進行現場跟蹤,對比分析酸洗前后鋼帶表面及軋制控制參數分析認為:第一種白帶狀色差缺陷是鋼卷表面氧化皮厚度不均造成,經酸的腐蝕后鋼帶表面的氧化皮去除程度不一致,氧化皮薄的部位經硫酸槽腐蝕掉大部分氧化皮,再經過混酸(硝酸、氫氟酸)漂白鈍化后鋼帶表面顏色差異不大。而氧化皮較厚的部位腐蝕后氧化皮去除較慢,經混酸段二次侵蝕后才能徹底去除,表面漂白鈍化時間較短,表面顏色與其他部位相比差異較大,從視覺觀察形成顏色不同的色差帶,如圖1 所示。同時,用粗糙度測量儀對鋼帶顏色不同部位進行測量粗糙度,白帶狀色差部位粗糙度略高于正常部位。
為進一步驗證該缺陷產生的原因,對黑皮鋼卷進行取樣分析氧化皮厚度,針對不同部位的氧化皮厚度進行測定,測定厚度與酸洗后色差缺陷位置相對應,確定為氧化皮厚度不均造成,同時對取樣鋼帶酸洗過程實施跟蹤,氧化皮厚度與表面色差缺陷的對應情況如表1所示。

表1 氧化皮厚度與帶狀色差的對應情況
第二種“云狀”色差追溯酸洗過程控制參數,對比分析異常情況下的酸濃度、溫度、金屬離子濃度情況,發現酸洗色差與金屬離子濃度、酸溫和混酸濃度有著密切關系,多數出現在混酸濃度變化大,氫氟酸靠近工藝范圍上限,分析認為是造成“云狀”色差的一個主要原因。
另外,熱軋不銹鋼帶的酸洗屬于放熱反應,混酸在不銹鋼酸洗中會產生大量的熱量,當混酸中金屬離子濃度高于工藝范圍時,酸溫上升加快,板溫升高,鋼帶下表面“云狀”色差增加,也是影響鋼帶表面質量的一個重要原因。
技術人員通過現場跟蹤、數據分析,認定酸洗卷白帶狀色差與熱軋鋼帶氧化皮厚度有關,而鋼帶下表面“云狀”色差與酸濃度、金屬離子、酸溫等指標異常及酸洗速度不匹配有著直接關系。因此,熱軋鋼帶氧化皮厚度不均是造成酸洗白帶狀色差的主要原因;混酸濃度、酸溫、金屬離子濃度是造成“云狀”色差的主要原因,通過優化軋制除鱗工藝和嚴格控制酸濃度來消除色差缺陷的目的。
不銹鋼鑄坯表面在加熱和軋制過程中形成較為致密的氧化皮層,主要是Fe2O3、Fe3O4、FeCr2O4等氧化組織。為進一步消除酸洗鋼帶表面的白帶狀色差缺陷,從提高鑄坯加熱的均勻性入手,嚴格控制各段的加熱溫度和駐爐時間,細化工藝方案,實施加熱溫度窄范圍控制,精確控制加熱爐殘氧量,殘氧量由3%~5%調整為5%~7%,使鑄坯表面的氧化更加均勻,鑄坯加熱溫度按工藝范圍上限控制,波動范圍控制在±10 ℃,軋制薄規格鋼帶駐爐時間控制220~240 min,軋制厚規格(H≥4.0 mm)的駐爐時間控制在240 min以上。
加大鑄坯除鱗效果,除鱗箱投用兩組,鑄坯除鱗輥道速度控制在1.0~1.2 m/s,除鱗水壓力由18 MPa調整為20 MPa,提高鑄坯除鱗的打擊力度。粗軋機架除鱗投用1、3、5 道次,板坯駐爐時間>240 min 的粗軋機架除鱗投用1、3、5 道次,駐爐時間≤240 min 的粗軋機架除鱗投用1、3 道次。同時對除鱗箱噴嘴定期檢查,機架除鱗利用換輥時序進行清理,確保噴嘴暢通、壓力正常。
采取措施后對黑皮卷再次進行取樣,檢測鋼帶邊部、中間部位氧化后厚度,驗證措施實施效果。檢測氧化皮邊部4.12~6.77 μm,中間部位3.05~5.17 μm,氧化皮厚度有了明顯改善,酸洗后帶狀色差也得到了有效控制。
強化破鱗參數,最大限度地實施機械破鱗,鋼帶表面破鱗的好壞直接影響著鋼帶表面氧化皮松動程度,更有益于拋丸打擊氧化皮的去除。對破鱗參數進行優化調整,破鱗輥彎曲量由75~85 mm調整為70~75 mm,矯直量由80~85 mm調整為75~80 mm。破鱗參數優化后大大改善了鋼帶表面的氧化皮致密性,給拋丸創造了好的條件。
拋丸是酸洗生產線去除氧化皮的關鍵設備。拋丸打擊力度關系著酸洗鋼帶表面質量和粗糙度指標,也是有效去除不銹鋼帶表面的氧化層、銹蝕等雜質的有效手段,使鋼帶表面恢復光潔、平整狀態的重要環節。在酸洗過程中拋丸能夠消除鋼帶表面85%以上的氧化皮,而拋頭的對稱性投用對整個板面氧化皮去除起著至關重要的作用。為滿足不同規格斷面鋼帶酸洗工藝要求,駐爐時間長的鋼帶在正常工藝的基礎上增加2~4 個拋頭,電流提高10~20 A,拋丸打擊效果明顯,既改善了鋼帶氧化皮去除程度,又大大減輕了酸洗壓力,更利于酸洗鋼帶表面質量的控制。
熱軋不銹鋼退火酸洗工藝為硫酸H2SO4+混酸工藝。酸洗工藝參數見表2。

表2 06Cr13熱軋鋼帶酸洗工藝參數
硫酸酸洗段氧化鐵皮的化學反應方程式:
根據鋼帶用途要求,用作冷軋的坯料投用重刷進行氧化皮預處理,再進入硫酸段酸洗→中間刷洗→混酸段(一、二段)酸洗→最終刷洗,熱風干燥后進入下道工序。酸洗鋼帶去除表面氧化皮后生成一層致密的鈍化膜,形成完善鈍化膜起到防銹蝕的作用。
為得到較好的鋼帶板面和色澤,進一步消除白帶狀色差缺陷帶來的不利影響,滿足高檔產品用途要求,在酸洗前對板坯駐爐時間長短進行預篩選,優化組批,駐爐時間>240 min 的鋼卷單獨組批酸洗,技術科制定該批次的酸洗排產計劃及酸洗工藝,調配酸濃度和酸洗速度,改善鋼帶表面帶狀色差缺陷,硫酸濃度按260~280 g/L 控制,氫氟酸按1.0~1.8 g/L控制,酸洗過程中根據鋼帶表面質量及時調整酸洗速度,延長鋼帶在酸侵蝕時間控制2 min~2 min30 s,最大限度地消除帶狀色差缺陷。
06Cr13不銹鋼帶“云狀”色差缺陷,經追溯主要原因是酸濃度控制不合適,生產中加酸不均勻是產生色差的一個重要原因。為降低酸洗制造成本,降低酸耗,在生產過程中增加回收酸利用量,在補加回收酸的頻次和數量上控制不合理,使在線酸濃度瞬間增高(HF含量不穩定),與酸洗速度不匹配,導致了鋼帶腐蝕程度不一致,形成下表面“云狀”色差,嚴重時也會造成鋼帶過酸洗缺陷。
若長時間酸洗,酸液更換不及時會使酸液中金屬離子增高,酸溫度上升快,也會造成鋼帶酸洗不良,發黃發暗,影響鋼帶光亮度,針對該缺陷應及時調整加酸頻次和數量,采取定時、定量,多頻次小批量加入,并定時取樣檢測酸濃度變化,當酸液中金屬離子等指標處于工藝上限時,及時補加新酸或置換,確保酸濃度、溫度、金屬離子等關鍵指標在可控范圍內。
酸洗線末端設備擠干輥擠壓效果,以及刷洗水質和噴淋壓力也會影響鋼帶表面質量,同時是消除鋼帶下表面色差的有效手段。最終沖刷水始終保持干凈、清澈,定時、定量補加脫鹽水,防止造成鋼帶的二次污染。在刷洗水管控方面,最終刷洗段增設管道壓力泵,增加沖刷水的流速和壓力,加快刷洗水的循環和沖刷效果。擠干輥等重點工藝設備使用周期列入日常檢查和管控,過鋼量≯3萬,保證擠干效果。
消除06Cr13 鋼帶酸洗色差缺陷,穩定軋制和酸洗工藝等工藝參數,采取了以下措施。(1)優化鑄坯駐爐時間及除鱗壓力,降低熱軋鋼帶氧化皮厚度。區分鑄坯駐爐時間和軋制厚度,細化鋼帶軋制厚度和規格選擇合理的除鱗壓力和除鱗道次,改善鋼帶表面氧化層厚度和均勻性,并跟蹤驗證改進效果。(2)強化破鱗參數,改善破鱗效果;加大拋丸打擊力度,提高打擊均勻性,增加拋頭個數和電流,板面打擊無死角,大大減輕了酸洗壓力,降低了酸耗。(3)細化酸洗工藝,實施個性化控制,優化排查計劃;調整回收酸的加入方式,采取定時、定量,多頻次小批量加入,確保酸濃度、溫度、金屬離子等關鍵指標在可控范圍內,有效防止酸濃度變化造成下表面色差缺陷。(4)加強關鍵工藝設備的管理與控制,始終處于受控狀態和完好狀態,采取定量、定期雙重管控更換和維護,保障了設備的完好運行及有效性。