許騰飛
(中交水利水電建設(shè)有限公司,浙江 寧波 315200)
近年來,浙江沿海老舊海塘的防洪擋潮能力不斷下降,無法與高速發(fā)展的沿海經(jīng)濟(jì)帶對(duì)于海塘功能性的高標(biāo)準(zhǔn)要求相匹配,因此,海塘安瀾類項(xiàng)目不斷涌現(xiàn),作為消浪平臺(tái)的重要組成之一,扭王字塊體也被大量使用。扭王字塊體是國(guó)內(nèi)外在防波堤、護(hù)岸、攔沙堤、導(dǎo)流堤等水工工程中廣泛應(yīng)用的具有空隙率高、消波性能好、塊體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、不易損壞等優(yōu)點(diǎn)的塊體。小體積扭王字塊體具有體積小、重量輕、便于安裝的特點(diǎn),適用類似于本工程的運(yùn)輸和安裝條件有限的已建海塘加固項(xiàng)目。本工程在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn),小體積扭王字塊體在預(yù)制過程中存在大量質(zhì)量通病,項(xiàng)目部針對(duì)缺邊掉角、砂斑、砂線、氣泡、頂面裂紋等表面缺陷的治理展開研究,通過分析影響小體積扭王字塊預(yù)制中各種質(zhì)量通病的因素,采取相應(yīng)的治理措施,收獲了較好的效果,為后續(xù)同類工程的開展提供了借鑒。
臺(tái)州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)海塘提升工程位于臺(tái)州灣西側(cè)的椒江入海口。工程主要任務(wù)以提高海塘防洪擋潮能力為主,兼顧改善海塘沿線生態(tài)景觀環(huán)境。即通過將本標(biāo)段海塘的防洪擋潮標(biāo)準(zhǔn)由原50 年一遇設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提高至100 年一遇,增強(qiáng)海塘防災(zāi)減災(zāi)能力,保護(hù)當(dāng)?shù)厝嗣裆?cái)產(chǎn)安全;同時(shí),兼顧營(yíng)造濱海城市文化特色,改善和美化集聚區(qū)投資環(huán)境和人居環(huán)境。
本工程主要有扭王字塊體9 816 個(gè),為單重1.5T 的B 型扭王字塊體,斷面最窄處僅為29cm,體積為0.652m3,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C35,重度γ ≥23kN/m3,抗凍等級(jí)不宜低于F50,抗?jié)B等級(jí)不宜低于W6;擬全部安排在現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn),當(dāng)扭王字塊體強(qiáng)度達(dá)到70%時(shí)方可起吊,強(qiáng)度達(dá)到100%時(shí)方可運(yùn)輸安放,成品驗(yàn)收合格后由運(yùn)輸車運(yùn)送至現(xiàn)場(chǎng),安放時(shí)自下而上按照菱形定點(diǎn)規(guī)則安放。扭王字塊體的具體尺寸見圖1 和表1。

圖1 扭王字塊體正視圖

表1 B 型扭王字塊體部位系數(shù)和尺寸表
本項(xiàng)目在前期扭王字塊體預(yù)制試驗(yàn)過程中出現(xiàn)不少表觀質(zhì)量通病,嚴(yán)重影響其美觀性。出現(xiàn)的問題主要有缺邊掉角、砂斑、砂線、氣泡、蜂窩和麻面,通過對(duì)混凝土拌制和澆筑、模板組裝和拆除、混凝土養(yǎng)護(hù)等主要工藝步驟進(jìn)行分析,歸納出以下幾點(diǎn)原因。
扭王字塊體在上、中肢邊角及中肢上部斜面處出現(xiàn)少邊倒角情況。
(1)拆模時(shí),混凝土強(qiáng)度尚未達(dá)到要求,拆模過早,構(gòu)件容易產(chǎn)生損壞。低溫季節(jié),混凝土強(qiáng)度增速較慢。
(2)模板設(shè)計(jì)不合理。本項(xiàng)目采用四拼法組合鋼模板,組裝時(shí)拼接處過多,養(yǎng)護(hù)結(jié)束后,模板不能輕松拆除。工人素質(zhì)不高,拆模時(shí)使用撬杠生拉硬掰,兩邊模板脫模幅度不一致,同時(shí),沒有進(jìn)行有效保護(hù),導(dǎo)致端部邊角不同程度受損。
(3)模板使用后未及時(shí)徹底清理水泥漿,使模板表面不光滑,扭王字塊體與模板之間存在較大的摩擦力和黏著力,導(dǎo)致拆模時(shí)邊角與模板相互作用,產(chǎn)生構(gòu)件邊角撕裂情況。
(4)拆模完成后,構(gòu)件的強(qiáng)度仍然相對(duì)較低,模板在吊模時(shí)與構(gòu)件發(fā)生碰撞,極易損傷邊角。
構(gòu)件的下肢頂面、腰部和中肢上部容易出現(xiàn)砂斑、砂線。
(1)混凝土配合比中未添加減水劑,混凝土拌制時(shí)未提前測(cè)定砂石料的含水率,導(dǎo)致用水量偏多。
(2)混凝土澆筑完畢后頂面會(huì)產(chǎn)生泌水,水未及時(shí)排出,積聚在表面,沿混凝土與模板之間的縫隙往下流,形成砂線。
(3)混凝土在振搗過程中容易產(chǎn)生負(fù)壓,造成水被吸出;而混凝土拌和物中游離的水過多,也容易聚集混凝土空隙和氣泡,產(chǎn)生泌水。
由于構(gòu)件結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,混凝土中的氣體傾斜面較多,傾斜面角度較小,沿傾斜面無法順利排出,因而易產(chǎn)生較多的氣泡、蜂窩和麻面。
(1)混凝土澆筑過程中沒有進(jìn)行合理分層,氣泡附著在傾面上,不能有效排出。
(2)脫模劑質(zhì)量欠佳,涂刷不均勻或局部漏刷,模板表面未處理干凈,存在的附著物導(dǎo)致混凝土表面被破壞,形成麻面。
(3)該扭王字塊體尺寸小,常用插入式振搗棒,部分范圍無法有效振搗,且模板傾面角度小,產(chǎn)生的氣體在傾面上附著并不斷融合,形成大的氣泡空洞和大量細(xì)空隙。
(4)振搗時(shí)間過長(zhǎng)引起混凝土離析,砂漿順著縫隙流走,造成石子裸露在外,形成蜂窩狀。
(5)模板使用多次后,上面的止?jié){條出現(xiàn)了破損或脫落現(xiàn)象,造成模板拼縫出現(xiàn)縫隙,局部出現(xiàn)淤泥流出現(xiàn)象。
針對(duì)上述問題,項(xiàng)目部展開研究,通過查閱相關(guān)文件并結(jié)合經(jīng)驗(yàn)對(duì)施工工藝進(jìn)行一定優(yōu)化,大幅提升了小體積扭王字塊體的表觀質(zhì)量。
扭王字塊體預(yù)制施工流程如圖2 所示,其部分工藝是循環(huán)往復(fù)進(jìn)行的,如從模板檢查到拆模整個(gè)過程,合理地分配模板、場(chǎng)地、人員等因素,能有效提高施工效率。

圖2 扭王字塊體預(yù)制施工工藝流程
由于扭王字塊體的體積較小,有6 個(gè)肢體,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,同時(shí),為防止砂線、砂斑的產(chǎn)生,混凝土必須達(dá)到以下幾點(diǎn)條件:一是坍落度大,流動(dòng)性好。二是含水率低。三是強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求。對(duì)配合比進(jìn)行對(duì)比分析(見表2),通過添加合適的外加劑可以減少水泥和水的用量,同時(shí),增加混凝土的流動(dòng)性。

表2 配合比對(duì)比
3.3.1 模板選擇
原方案采用四拼模板,在使用中存在以下幾點(diǎn)問題:一是組裝時(shí)拼接面多,模板必須進(jìn)行嚴(yán)格編號(hào)。二是需要打設(shè)的螺絲孔位多,施工效率低。三是接縫過多,易出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)等情況。四是拆模時(shí)不方便,容易損壞邊角。五是原模板重量較輕,在澆筑過程中會(huì)出現(xiàn)上浮情況。項(xiàng)目部根據(jù)這些問題對(duì)模板進(jìn)行優(yōu)化,改良后的組合鋼模板采用兩拼式結(jié)構(gòu),模板中肢端部開孔,同時(shí),將板厚從2mm 改為3mm,提高整體重量。
改良后,模板具有以下優(yōu)點(diǎn):一是螺絲孔位為原來的1/2,接縫也減少一半,大大減少了錯(cuò)臺(tái)和漏漿情況的發(fā)生。二是中肢處無接縫,不會(huì)出現(xiàn)砂線。三是預(yù)留孔洞處采用液壓千斤頂拆除模板,減少拆模過程中的破壞。四是模板重量增加,減少底部漏漿的產(chǎn)生。
3.3.2 脫模劑施工
采用噴涂式施工替代涂刷式施工,可有效解決部分邊角涂抹不到位的情況,同時(shí),提高施工效率。
3.3.3 模板組裝
組合模板組裝要按照設(shè)計(jì)圖紙拼裝成整體,中間采用螺絲進(jìn)行加固。模板在現(xiàn)場(chǎng)拼裝時(shí),為保持模板的完整性,應(yīng)控制相鄰板面之間的拼縫,避免出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象。
3.3.4 底模板設(shè)置
硬化的水泥地面表面存在凹凸不平的地方,極易產(chǎn)生漏漿情況,項(xiàng)目部在模板底部鋪設(shè)一塊泡沫板,減少該類現(xiàn)象產(chǎn)生。
3.3.5 拆模
采用液壓千斤頂進(jìn)行模板拆除,液壓頂通過豎向鋼板與底部模板相連接,使模板受力均勻,減少缺邊掉角情況。
3.4.1 分層優(yōu)化
小體積扭王字塊體的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,肢角過多,原來不合理的一次性澆筑會(huì)導(dǎo)致氣體附著在扭王塊的傾面處,無法順利排除,形成麻面。根據(jù)接觸面積最大的原則,將1.35m 的扭王字塊體分成3 層進(jìn)行澆筑,每一層的厚度控制在50cm 以內(nèi),第1 層為下肢頂面、第2 層為中肢頂面、第3 層為到頂,如圖3 所示。

圖3 混凝土分層澆筑示意圖
3.4.2 澆筑場(chǎng)地優(yōu)化
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)模板的數(shù)量和分層澆筑順序設(shè)計(jì)了一種較為合理的澆筑線路,即S 形走向,在每一層澆筑完成后及時(shí)振搗,并在初凝前循環(huán)澆筑。
3.4.3 振搗
采用長(zhǎng)度50cm 的振搗頭代替70cm 的振搗頭,振搗更加充分,振搗直到混凝土的粗骨料無明顯下沉并開始泛漿,沒有明顯的氣泡排出為止。
3.4.4 抹面
澆筑混凝土后及時(shí)壓實(shí)、抹光頂板混凝土,壓面后保證扭王字塊體的表面與上部模板平齊。
經(jīng)過技術(shù)優(yōu)化后,整體質(zhì)量得到明顯改善,還存在少量不足之處,對(duì)仍存在的少量缺陷及時(shí)采用細(xì)水泥砂漿進(jìn)行修補(bǔ)。
優(yōu)化后,扭王字塊體肢體表面無明顯大氣泡,缺邊掉角、氣泡、蜂窩和麻面現(xiàn)象明顯減少,在強(qiáng)度不變的情況下,表觀質(zhì)量得到顯著提高。
綜上所述,隨著浙江省千億海塘安瀾工程的啟動(dòng),越來越多的海塘需要提升加固,扭王字塊體作為消浪常用的材料被廣泛應(yīng)用于老海堤外坡面。通過對(duì)小體積扭王字塊體施工工藝流程的優(yōu)化,能更好地掌握其技術(shù)要點(diǎn),提高小體積扭王字塊體的表觀質(zhì)量,保質(zhì)保量地完成施工項(xiàng)目。目前,這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成績(jī),同時(shí),也提供了寶貴的類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)。