秦久達(dá)
(中化泉州石化有限公司,福建泉州 362000)
近年來,我國(guó)EVA(樹脂)消費(fèi)量以年均10%的速度增長(zhǎng),大大超過了世界平均增長(zhǎng)水平,但仍不能滿足需求,在2021 年后,新增產(chǎn)能130 萬噸EVA 進(jìn)入市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口EVA 的依賴程度越來越低,預(yù)計(jì)到2025 年進(jìn)口量將為85.75 萬噸。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能逐漸增加,EVA 的價(jià)格也將隨之下降,EVA 市場(chǎng)也將越發(fā)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
(1)超高壓聚乙烯的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況:釜式法EVA裝置連續(xù)生產(chǎn)一直是世界難題,目前世界上成功的裝置連續(xù)運(yùn)行159 d(數(shù)據(jù)來自EXXON MOBIL),相比于其他聚烯烴裝置,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)長(zhǎng)較短,而國(guó)內(nèi)的釜式法超高壓聚乙烯裝置(LDPE 或EVA)的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間更短,某大型國(guó)有石化企業(yè)類似裝置(管式法LDPE)建成運(yùn)行的第一年,裝置全年共停車173 次;國(guó)內(nèi)第一家私企釜式法EVA 裝置建成投產(chǎn)第一年的停車次數(shù)為56 次,運(yùn)行6 年后此裝置2022 年的停工次數(shù)為24次;而運(yùn)行良好、且經(jīng)過10 年生產(chǎn)運(yùn)行后某合資企業(yè)的管式法LDPE 裝置2016 年共停車13 次,為國(guó)內(nèi)較好水平。裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,設(shè)備方面瓶頸主要在于裝置內(nèi)的核心設(shè)備二次機(jī)和反應(yīng)器(釜式法)能否長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行。
(2)目前國(guó)內(nèi)反應(yīng)釜攪拌軸的運(yùn)轉(zhuǎn)壽命:目前國(guó)內(nèi)釜式法裝置的攪拌軸在線使用時(shí)間大多數(shù)為4~8個(gè)月,國(guó)內(nèi)大型國(guó)企中有比較老的2 套釜式法EVA 裝置,其反應(yīng)釜的攪拌軸壽命大多為4 個(gè)月左右,每次更換攪拌軸的工作大約為3 天,每年因攪拌軸壽命導(dǎo)致其裝置停車次數(shù)至少為3 次,一套裝置的停總時(shí)間至少為9 天/年;某國(guó)企2017 年開工的釜式法LDPE 裝置的反應(yīng)釜攪拌軸的最長(zhǎng)使用壽命為6 個(gè)月(平均壽命4~5 個(gè)月),每年因此停車時(shí)長(zhǎng)為6~9 d;國(guó)內(nèi)第一家私企釜式法EVA 裝置剛開工的攪拌軸最長(zhǎng)壽命可達(dá)8個(gè)月,目前的僅為4~5 個(gè)月,最短的壽命僅為44 d,每年反應(yīng)器檢修的平均時(shí)長(zhǎng)為8~10 d??梢姼椒ǜ邏壕垡蚁┭b置由反應(yīng)器攪拌軸壽命原因帶來的檢修時(shí)間平均可達(dá)9 d 左右。
(3)釜式法反應(yīng)器攪拌軸運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間短的原因:釜式法反應(yīng)器的攪拌器主要由電機(jī)和攪拌軸組成,攪拌器全部在反應(yīng)釜內(nèi),反應(yīng)釜頂蓋通過帶有透鏡墊密封的電極為攪拌電機(jī)供電。攪拌軸電機(jī)的底部軸承為兩個(gè)止推軸承,此軸承運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)承受攪拌軸及電機(jī)轉(zhuǎn)子的重量(約2 t),在無油潤(rùn)滑的條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),且在反應(yīng)器開停工過程中的介質(zhì)溫度會(huì)升至最高140 ℃,所以此軸承的運(yùn)行壽命是反應(yīng)器長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一,此外,攪拌軸長(zhǎng)為7933 mm,軸徑為135 mm,軸的長(zhǎng)徑比較大并裝配有較多附件(3 種槳葉總數(shù)為132),且攪拌軸以920 r/min 高速運(yùn)轉(zhuǎn),專利商設(shè)計(jì)攪拌軸在上、中、下有3 組徑向軸承,此軸承均在無油及高溫環(huán)境中運(yùn)行,正常運(yùn)行溫度最高210 ℃,所以攪拌軸的3個(gè)軸承的壽命影響攪拌軸的壽命,在如此惡劣的工況下,加之系統(tǒng)存有VA(醋酸乙烯)單體,可能對(duì)軸承產(chǎn)生腐蝕,軸承的運(yùn)行壽命很難保證。
釜式法高壓聚乙烯反應(yīng)釜的機(jī)械監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)主要由反應(yīng)器電流及安裝在反應(yīng)器筒體上的3 個(gè)振動(dòng)加速度探頭組成,其中電流為反應(yīng)器攪拌軸電機(jī)的電流。3 個(gè)振動(dòng)加速度探頭中,第一個(gè)安裝在反應(yīng)器攪拌電機(jī)底部止推軸承相應(yīng)位置的反應(yīng)器外部,用于監(jiān)控反應(yīng)器攪拌電機(jī)底部止推軸承振動(dòng);第二個(gè)位于反應(yīng)器中部,用于監(jiān)控?cái)嚢栎S在6 區(qū)的中間軸承振動(dòng);第三個(gè)安裝在反應(yīng)器底蓋外卡弧,用于監(jiān)控?cái)嚢栎S底部軸承振動(dòng)。由于反應(yīng)器攪拌軸附件較多,且每次調(diào)整都存在不同程度的差異,所以每次安裝狀態(tài)不同,導(dǎo)致攪拌軸安裝后的初始運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)不同的,這給攪拌軸的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)分析判斷其是否達(dá)到需要檢維修的程度帶來極大困難。經(jīng)過多次對(duì)反應(yīng)器更換攪拌軸后初始運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)據(jù)和檢修前反應(yīng)器攪拌軸運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的收集和分析,確定出現(xiàn)以下3 種狀態(tài)時(shí)考慮更換維修反應(yīng)器攪拌軸:
(1)當(dāng)反應(yīng)器攪拌電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)電流達(dá)到高高報(bào)且頂部振動(dòng)達(dá)到高報(bào)連續(xù)8 h 以上時(shí)考慮立即停車。
(2)當(dāng)任何軸承振動(dòng)監(jiān)控達(dá)到高高報(bào)值連續(xù)大于8 h,并分析振動(dòng)頻率與軸承故障特征頻率接近時(shí)考慮一周內(nèi)停車。
(3)當(dāng)頂部軸承振動(dòng)達(dá)到高報(bào)大于8 h 且攪拌電機(jī)電流值達(dá)到高報(bào)值時(shí),需設(shè)備工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查反應(yīng)器是否有異響并在DCS 查看HPLDV 閥門(高壓泄壓閥,在高分之前,是超高壓聚乙烯裝置的壓力控制閥)的壓力控制是否有異常來評(píng)定是否需要停工檢修。
電流值的高報(bào)、高高報(bào)的設(shè)定方法如下:經(jīng)過多次檢修前后數(shù)據(jù)的比較,認(rèn)為選取高斯分布曲線作為電流分析的方案比較合理,高斯分布曲線的中位數(shù)加上3 倍標(biāo)準(zhǔn)偏差的分布概率為99.7%,將此數(shù)值認(rèn)為是靠近攪拌電機(jī)的電流值上限。實(shí)際計(jì)算過程中收集反應(yīng)器更換新攪拌軸后且裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí),某一牌號(hào)運(yùn)轉(zhuǎn)第一個(gè)月的電流值參數(shù),頻率可為每?jī)蓚€(gè)小時(shí)取樣一次,然后對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,先算出這一個(gè)月內(nèi)的電流的平均值(即為中位數(shù)),計(jì)算出電流的標(biāo)準(zhǔn)偏差σ 值,并將高報(bào)值設(shè)定為電流的平均值加上2 倍的標(biāo)準(zhǔn)偏差值,將電流的高高值設(shè)定為電流平均值加上3 倍標(biāo)準(zhǔn)偏差值,以下為高斯分布曲線中標(biāo)準(zhǔn)偏差值的計(jì)算公式和高斯分布曲線(圖1)。

圖1 高斯分布曲線
反應(yīng)器的運(yùn)行狀態(tài)絕大多數(shù)情況可依據(jù)上述方法進(jìn)行分析,主要關(guān)注反應(yīng)器攪拌電機(jī)的電流和電機(jī)底部止推軸承的振動(dòng)情況來判斷攪拌軸的狀態(tài),但在攪拌軸的底部軸承出現(xiàn)振動(dòng)高的情況也需要對(duì)軸承振動(dòng)進(jìn)行頻譜分析(一般低頻振動(dòng)為軸承故障,需廠家提供軸承故障頻率),并結(jié)合對(duì)現(xiàn)場(chǎng)其他相關(guān)信息,綜合評(píng)定是否需要停工更換攪拌軸。
專利商Exxon Mobil 在多年操作反應(yīng)器的過程中,通過多次嘗試不同牌號(hào)的軸承,發(fā)現(xiàn)僅有兩種軸承能夠更好的滿足釜式反應(yīng)器的運(yùn)行條件,確保反應(yīng)器較長(zhǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,其中一種軸承為陶瓷軸承,雖壽命略好于現(xiàn)用軸承但成本過高,綜合考慮選擇現(xiàn)軸承(MR330C2)長(zhǎng)期使用。由于軸承的游隙無法避免,反應(yīng)器為垂直安裝且單側(cè)進(jìn)料,進(jìn)料壓力高且存在脈動(dòng)(反應(yīng)器上游為超高壓往復(fù)機(jī)),綜合以上原因分析正常安裝的攪拌軸會(huì)因進(jìn)料對(duì)攪拌軸的沖擊使攪拌軸帶動(dòng)軸承內(nèi)圈對(duì)滾子及軸承外圈的撞擊??紤]到反應(yīng)釜的攪拌軸長(zhǎng)徑比較大,所以考慮調(diào)整攪拌軸中間軸承(一般調(diào)整3 區(qū),可兼顧6 區(qū)及底部軸承)支撐設(shè)施使軸偏心安裝,使軸承外環(huán)與滾子及內(nèi)外環(huán)單側(cè)間隙減小,以此來降低撞擊帶來的軸承受損程度。
具體實(shí)施方案如下:攪拌軸中間軸承的支撐設(shè)施裝配圖如圖2 所示,其設(shè)計(jì)有3 個(gè)支撐,需要調(diào)整的支撐為圖3 攪拌軸軸承支撐俯視圖最上部支撐,具體調(diào)整方案為當(dāng)攪拌軸修復(fù)后軸的跳動(dòng)值調(diào)整較好的之后(跳動(dòng)低于0.4 mm 時(shí))將需要調(diào)整的支撐比其他兩個(gè)支撐高0.25 mm,當(dāng)攪拌軸修復(fù)后跳動(dòng)值在0.4~1 mm時(shí)將3 個(gè)支撐調(diào)整至相同高度即可。

圖2 攪拌軸中間軸承支撐裝配圖

圖3 攪拌軸軸承支撐俯視圖
通過這樣的調(diào)整可使反應(yīng)器攪拌軸上線后運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn),攪拌軸的壽命均達(dá)到8 個(gè)月左右,降低反應(yīng)器的維修平次,可將反應(yīng)器的每年維修維護(hù)時(shí)間縮短至4.5 天,大大提高反應(yīng)器的維修成本。
通過反應(yīng)器的狀態(tài)監(jiān)控方法和攪拌軸安裝調(diào)整方案實(shí)施后反應(yīng)器的運(yùn)轉(zhuǎn)周期在8 個(gè)月左右,降低檢維修成本并降低因停工帶來的產(chǎn)能損失,預(yù)計(jì)每年可節(jié)省費(fèi)用如下:①檢維修成本:每年減少1.5 次反應(yīng)器維修,單次成本為材料費(fèi)(包含備件修理,易損件成本及人工費(fèi)用),約為120 萬元,每年總成本節(jié)省為180 萬元;②產(chǎn)能損失:每年減少檢維修天數(shù)4.5 d,每天產(chǎn)能為440 t,利潤(rùn)以0.8 萬元/噸計(jì)算,減少產(chǎn)能損失帶來的利潤(rùn)為1584 萬元。每年可為公司創(chuàng)造1764 萬元的利潤(rùn)。
超高壓聚乙烯的設(shè)備管理存在可更新、可以改善的方面,只要找到不足并采用合理的方式進(jìn)行嘗試創(chuàng)新,產(chǎn)品會(huì)因此降本增效,增加產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)各方面的不斷創(chuàng)新也能夠推動(dòng)化工事業(yè)的進(jìn)步。反應(yīng)釜的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)監(jiān)控和安裝調(diào)整方案經(jīng)初步驗(yàn)證,希望同行專家能夠提出寶貴意見,共同使EVA 裝置反應(yīng)器設(shè)備管理方案更加精細(xì),從而突破裝置長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備瓶頸。