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雙螺旋轉子泵在油田污水處理系統中的應用

2024-03-09 01:50:42任堯大慶油田有限責任公司第二采油廠
石油石化節能 2024年2期
關鍵詞:螺桿泵

任堯(大慶油田有限責任公司第二采油廠)

1 污水回收螺桿泵應用現狀

截止2021 年底,某單位在用污水回收[1-2]螺桿泵87 臺,以E2H6300N-P-W112 型為主,占比38%,其中服役10 a 以上泵61 臺,6~10 a 26 臺。

隨著油田化學驅開發規模的加大,以及聚表劑、深調、壓驅等開發技術的推廣應用,采出液特性發生改變,成分日趨復雜,污水中出現大量聚合物膠質物質和固體懸浮物污泥,污水站回收水池內的反沖洗水實際是由污水、污油、大量聚合物膠質物質、污泥、銹垢泥砂雜質和濾料等組成的混合物[3-5]。

由于回收的介質成分復雜,黏度大、流動性變差[6-7],并且隨著溫度變化,污油出現凝固或半凝固狀態,螺桿泵抽吸輸送的介質呈現為液體、半固體、固體極不勻質混合狀態,均質性極差,導致螺桿泵運行狀況很不穩定。導致泵件維修周期短,維修費用高,在當前形勢下無法做到“按需維修”。一般情況下以維持運行為主,在排量嚴重下降或無泵可運時再進行檢修,污水站污水回收螺桿泵大量長期處于帶病運行狀態,給生產管理帶來很大難度。污水單螺桿泵運行數據統計見表1,某單位螺桿泵問題主要體現在以下四個方面:

表1 污水單螺桿泵運行數據統計Tab.1 Statistics of operation data of sewage single screw pump

1)螺桿泵的定子采用過盈配合,摩擦阻力較大,配套電動機功率比較大,單耗較高。隨著使用運行定子、轉子的磨損,效率大幅下降,與投產或維修運行初期對比,單耗大幅增加,高達40%以上。以連續跟蹤對比的A 污水站3#污水回收泵為例,單螺桿泵型號為E2H6300N,配套的電動機為YB280M-8-45 kW,連續檢測8 個月的運行數據(8個月后更換了橡膠定子和轉子)。污水單螺桿泵運行數據統計見表1。從表1 中可看出單耗最初比較穩定,平均為0.303 kWh/m3,運行3 個月后單耗逐漸增加,升至0.355 kWh/m3,6 個月后單耗升到0.432 kWh/m3,單耗增加42.3%。

通過對全部污水站污水回收螺桿泵的能耗情況進行統計,目前平均單耗在0.4 kWh/m3左右,與投產初期相比增幅15%~20%,能耗較高。

2)由于螺桿泵的運行環境較差,無論是新投運的泵,還是維修后的泵,一般2個月或半年左右,開始出現問題,泵效不斷下降。螺桿泵易損零件較多,出現問題維修時,每次維修定子、轉子均需更換,甚至更換萬向節、減速箱,由于維修費用過高,一般采取拖延維修帶病維持運行的應對方式,直至無泵可運。經統計年均維修1.5 次,主要是更換定子、轉子、萬向節,或是減速箱,每次維修小泵費用約6萬元~7萬元,大泵高達13萬元,價格高昂。

3)環境噪音測試高達98 dB,對員工身心健康帶來了不利影響。

4)由于螺桿泵固有結構特點,螺桿泵機組的安裝占地較大,在泵房的有限空間內,維修操作空間不足。同時,檢維修勞動強度較大,每次維修需2~3 人,維修工時約4~5 個工作日。尤其是更換大規格泵的定子時,勞動強度更大,維修時間更長,對正常生產管理有很大影響。

2 雙螺旋轉子泵應用情況

針對上述問題,選用成熟的雙螺旋轉子泵對其替換。替換時,優先考慮對三元、聚驅污水站等水質較差的站進行替換,其次對水驅污水站中機泵損壞嚴重、維修費用高的站進行替換。選用的雙螺旋轉子泵流量均與原螺桿泵相同,管線敷設形式均盡量與原型一致。

2.1 結構原理

雙螺旋轉子泵[8]采用容積式泵的設計原理,結構設計獨特,內部是一對相向旋轉的轉子,密封腔內表面采用特殊耐磨涂層噴涂工藝。轉子外面包覆特殊硫化耐磨橡膠,在旋轉過程中形成連續的容積腔室,具有高自吸能力;轉子通過同步齒輪傳動,轉子之間無接觸的特點,可以允許在無介質的情況下運轉;橡膠轉子具有一定的彈性比,可通過一定直徑的顆粒,對污油水混合流體介質適應性更強。前端的傳動箱中,內有同步齒輪和雙軸承,具有獨立潤滑和冷卻能力,運行時轉子不會產生噪音和振動,而且獨立的密封腔室設計,保證了密封不會向外泄漏,不會污染工作環境;裝置軸向距離短,內部結構緊湊,占地空間更小。

2.2 特點

具有容積式泵的高效率、低能耗、高自吸(自吸高度可達到8.5 m)、低噪音、低振動、運行平穩的特點,而且對輸送介質無剪切、無脈動,排量與揚程穩定。后期維護費用低、易損零件少。內置“防干運轉自動控制系統”及進口真空檢測系統,有效降低供液異常、無介質斷液、異物卡阻等異常情況對機泵設備的損傷,進一步延長維修周期,降低生產維護成本[9]。

2.3 現場試驗情況及應用效果

A 污水站2016 年3 月進行現場試驗,將3#單螺桿泵更換為雙螺旋轉子泵,現場裝置主要包括雙螺旋轉子泵、高效防爆電動機、防干運轉保護裝置、進口真空檢測裝置、控制箱、公用底座、鋼彈性柱銷聯軸器、進出S 型特型接管、防護罩等。更換前后對比,在泵排量保持不變的情況下,裝機功率下降51%,電流下降43%、單耗下降50%。自2016 年初運行到現在,運行狀態平穩,振動及噪音均下降,得到一線管理人員認可。A 污水站單螺桿泵與雙螺旋轉子泵運行數據對比見表2。

表2 A 污水站單螺桿泵與雙螺旋轉子泵運行數據對比Tab.2 Comparison of operating data between single screw pump and double screw rotor pump in sewage station A

B 污水站對2 臺排量120 m3/h 的污水螺桿泵替換為同排量的雙轉子螺旋泵,裝機功率下降51%,電流下降46%、單耗下降51.5%、日耗電下降19.6%。2 套裝置均一次開車調試成功,2019 年運行至今,各項性能參數指標穩定,振動、噪音都很低,一線管理工人對裝置運行效果非常滿意。B 污水站單螺桿泵與雙螺旋轉子泵運行數據對比見表3。

表3 B 污水站單螺桿泵與雙螺旋轉子泵運行數據對比Tab.3 Comparison of operating data between single screw pump and double screw rotor pump in sewage station B

通過各項數據對比,雙螺旋轉子泵性能要優于同工況的螺桿泵:單耗下降50%左右,單泵最低節電382.50 kWh/d,節能降耗效果非常顯著;日常維護僅需更換密封墊、潤滑油,維修費用僅為幾百元。該泵運行6 a 后才維護轉子、軸承等主體結構,年均維護費用約1 萬元以內;振動、噪音分別下降38%、14%。

2.4 推廣應用情況及應用效果

2.4.1 其它污水站應用效果

鑒于A、B 污水站應用雙螺旋轉子泵取得良好效果。某單位分兩批次推廣應用9 臺雙螺旋轉子泵,第一批次至今已投運5 a,第二批次至今運行4 a。排量120 m3/h 泵裝機功率22 kW,排量50 m3/h 泵裝機功率11 kW,運行電流較小,均低于20 A,單耗均低于0.2 kWh/m3,最小單耗僅為0.09 kWh/m3,節能效果顯著;現場運行穩定,僅有2 臺因更換聯軸器固定銷彈性發生簡單維修,其余泵長期穩定運行,與A、B 污水站試驗泵情況基本相符[10]。在運雙螺旋轉子泵運行數據見表4。

表4 在運雙螺旋轉子泵運行數據Tab.4 Operating data of double-screw rotor pump in operation

2.4.2 卸油點應用效果

經調查,該泵在外圍油田單位卸油點也進行推廣應用。卸油點來液主要有老油井產液、提撈油井產液、落地污油、含油壓裂液、各種零星污水,且來液量不均衡。內含污油、老化油、污水、泥沙、巖屑等,在加熱或降壓過程中,污油還能析出氣體,在螺桿泵輸送過程中,尤其在泵腔體內,經常形成氣—液—固三相混合的狀態,造成泵故障率高,粗略統計每天發生故障檢修2~3 次,維修成本高,影響正常生產運行。

卸油點介質條件差,要求輸送泵要有強大的自吸力、強大的混輸能力、耐磨、泵體抗氣蝕、震動小。2018 年該單位在某卸油點應用1 臺60 m3/h 雙轉子螺旋泵,投入運行至今,裝置運行狀態非常穩定,性能指標基本保持不變,檢維護頻率基本維持在9 個月左右,特別是經過冬季運行的考驗。以前的設備的運行狀況和維修頻率相比,不可同日而語。實踐表明,雙螺旋轉子泵適應介質范圍更廣,尤其在處理低品質介質時,優勢更加明顯。

3 經濟評價

評價期為10 a,電費(不含稅)按0.706元/kWh 計算。根據大慶油田有限責任公司經濟評價方法及參數選取標準(2023),外購電價(不含稅)為0.706 1 元/kWh。螺桿泵更換為雙螺旋轉子泵后,平均單臺能耗下降30%,單臺裝置年節省電量約3.2×104kWh,約節省電費2.25 萬元(日工作按12 h連續運行,年連續運行365 d 計),保守計算年節約維修費用8 萬元。每年節約費用生產維修成本10.25 萬元。依據經濟效益評價分析相關標準分析計算,項目在整個生產期內增量投資回收期為4.08 a,單項投資回收期小于生產期10 a,高于行業規定標準,在經濟上是可行的。

4 結論

通過實際應用評價分析來看,污水站污水回收工藝應用雙螺旋轉子泵具有占地小、皮實耐用、維護費用低、能耗低、振動小、噪音低的優勢,在原有站場改造應用及新建站場應用方面均具備進一步推廣潛力。

通過與同類型站相近參數的螺桿泵進行對比分析,雙螺旋轉子泵性能要優于同工況的螺桿泵。一是能耗低,單耗下降20%以上,節能降耗效果非常顯著;二是維護費用低。日常維護僅需更換密封墊、潤滑油,維修費用僅為幾百元,應用螺桿泵的污水站站年均維修費用在5 萬元—10 萬元左右;三是振動小、噪音低,振動、噪音與改造前相比明顯降低。

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