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兩級A/O+鐵鹽耦合沉淀組合工藝處理酞菁銅生產廢水

2024-03-06 03:31:02史楚兒邱兆富金錫標
工業水處理 2024年2期
關鍵詞:工藝

史楚兒,邱兆富,金錫標,王 遠

(華東理工大學資源與環境工程學院,上海 200237)

酞菁銅顏料是一種重要的有機顏料,廣泛應用于建筑、油墨、涂料、塑料等領域〔1〕。其生產過程中產生的壓濾、漂洗廢水具有有機物含量高且難生物降解、總氮(TN)含量高、酸性強、銅離子含量超標等特點。目前,對酞菁銅生產廢水的治理主要采用“預處理+生物處理+(深度處理)”的組合工藝(其中生物處理多采用A/O工藝),處理效果普遍存在出水COD不穩定,出水氨氮、總氮濃度較高等問題〔2-5〕。筆者受某顏料公司委托,對其酞菁銅生產廢水進行廢水處理工藝開發與設計,要求達到園區納管排放標準(COD<150 mg/L,氨氮<5.0 mg/L,TN<40.0 mg/L),但現有的“預處理+生物處理+(深度處理)”工藝無法滿足該項目處理要求,亟需開發一種深度去除COD、TN的酞菁銅生產廢水處理工藝。

兩級A/O工藝在傳統A/O工藝的基礎上,通過優化進水方式、缺氧池泥水兩相混合流態、O池曝氣方式等,實現了TN去除率高、耐受沖擊能力強等〔6〕。而鐵鹽耦合沉淀工藝是針對生物處理出水中殘留有機物(Effluent organic matters,EfOM)提出的新型深度處理技術〔7〕,該技術對EfOM,尤其是腐殖質(HS)具有高效去除作用。筆者采用“兩級A/O+鐵鹽耦合沉淀”組合工藝處理酞菁銅生產廢水,通過改變外加碳源(甲醇)投加量、鐵鹽投加量、鐵鹽耦合沉淀反應pH等因素考察和優化該組合工藝的處理效果,并對過程中污染物的去除機理進行探究,以期為該廢水的處理提供新的思路,確保出水達標排放。

1 材料與方法

1.1 廢水來源及水質

處理對象為華東地區某顏料公司酞菁銅生產廢水的預處理出水。該公司采用的廢水預處理工藝流程:除銅、石灰中和、碳酸鈉脫鈣、氣提脫氨氮等。為確保試驗的真實性,先后3次取得其預處理系統出水以反映廢水的波動情況。廢水水質如表1所示。

表1 原水水質指標Table 1 Influent quality index

1.2 兩級A/O生物處理方法及裝置

兩級A/O生物處理小試裝置如圖1所示。缺氧池1(A1)、好 氧 池1(O1)、缺 氧 池2(A2)、好 氧 池2(O2)有效容積均為3.0 L,二沉池有效容積1.2 L,接種該公司現有廢水處理系統活性污泥總計約6.5 L,系統內MLSS為6.1~8.6 g/L,MLVSS/MLSS約為0.74,水力停留時間4 d。運行期間,經測定該系統每天進水3.0 L,污泥回流比1,內回流1和內回流2的回流比均為5。COD容積負荷0.20~0.25 g(/L·d),為提高TN去除率,每天補充一定量的甲醇作為外加碳源,并按3∶7質量比分別投加至A1和A2。經統計,系統污泥齡為130 d。裝置第1天—第25天的進水為表1中的水樣一,第26天—第50天的進水為表1中的水樣二,第51天—第120天的進水為表1中的水樣三。裝置第1天—第80天甲醇投加量為2.25 g/d,第81天—第100天甲醇投加量為1.50 g/d,第101天—第120天甲醇投加量為3.00 g/d。

圖1 兩級A/O裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of two-stage A/O

1.3 耦合沉淀試驗方法

耦合沉淀方法參考文獻〔8〕、〔9〕,以兩級A/O工藝出水為研究對象,耦合沉淀試劑為Fe(2SO4)(3分析純,泰坦科技股份有限公司),在立式攪拌機(OHS-20,泰坦科技股份有限公司)上進行燒杯實驗。首先取200 mL水樣加入燒杯中,水樣中滴加一定量的Fe(2SO4)3溶液;用NaOH或H2SO4調節pH;置于立式攪拌機攪拌45 min,轉速為30 r/min;之后加入一定量的聚丙烯酰胺,繼續攪拌15 min,轉速為30 r/min,靜置沉降15 min后取上清液進行分析。

1.4 三維熒光分析

水樣的三維熒光光譜(EEM)測定采用熒光分光光度計(Cary eclipse,瓦里安,美國)。測試過程中,參數設定如下:激發波長(λEx)掃描范圍為200~400 nm,發射波長(λEx)掃描范圍為250~600 nm,激發光與發射光的狹縫寬度均為10 nm,掃描速度為600 nm/min。待測水樣用超純水進行適當倍數的稀釋,以確保其最大熒光強度低于儀器的檢出上限。

1.5 紫外光譜分析

水樣紫外光譜分析采用紫外-可見分光光度計(DR6000,HACH,美國),以超純水為參比,分別測定水樣在250、254、300、365、400 nm時的吸光度,并計 算SUVA254、E250/E365、E300/E400。SUVA254為254 nm處吸光度和樣品溶解性有機碳(DOC)濃度之間的比值〔10〕,比色皿光程長度為1 cm,SUVA254=UV254×100/DOC。

1.6 水相HS測定方法

一般而言,腐殖質包括:酸析堿溶的胡敏酸(HA)、酸堿皆溶的富里酸(FA)、酸堿均不溶的胡敏素。其中,HA與FA即代表水中溶解性的腐殖質,由于胡敏素的非溶解性,0.45 μm孔徑的濾膜可將其去除,故不在本研究范圍之內。水相HS的提取和純化采用國際腐殖質協會推薦的樹脂吸附方法〔11-12〕。通過測定提取液的DOC表征FA與HA的質量濃度(mg/L)。

1.7 其他水質分析方法

COD測定采用重鉻酸鉀法,氨氮測定采用納氏試劑分光光度法,TN測定采用堿性過硫酸鉀紫外分光光度法,亞硝酸鹽氮測定采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法,硝酸鹽氮測定采用紫外分光光度法,pH采用玻璃電極法測定。DOC使用TOC分析儀(TOC-VCPN,日本島津公司)進行測定。

2 結果與討論

2.1 “兩級A/O+耦合沉淀”工藝處理效果

2.1.1 兩級A/O處理效果

裝置運行第1天—第80天,其進出水 COD、氨氮、總氮濃度及其去除率如圖2所示。

圖2 兩級A/O生物處理系統運行狀況Fig.2 Performance of the two-stage A/O system

兩級A/O生物處理裝置平均進水COD為(893±64) mg/L(n=3),平均出水COD為(131±6) mg/L(n=80),COD平均去除率為85.6%。進水氨氮質量濃度為(220.9±28.4) mg/L(n=3),平均出水氨氮質量濃度為(0.5±0.2) mg/L(n=80),氨 氮 平 均 去 除 率 為99.8%。說明兩級A/O工藝對酞菁銅生產廢水的COD、氨氮具有良好的去除效果。第11天—第80天平 均 出 水 硝 酸 鹽 氮 質 量 濃 度(25.5±9.0) mg/L(n=70),亞硝酸鹽氮未檢出。運行第1天—第10天,出水總氮濃度逐漸降低,第11天—第80天,總氮濃度基本保持穩定,進水總氮質量濃度為(383.3±31.1)mg/L(n=3),出水總氮質量濃度為(70.5±4.5) mg/L(n=70),總氮平均去除率為81.6%。

當甲醇投加量為2.25 g/d時,出水總氮濃度較高,改變外加碳源甲醇投加量,研究裝置脫氮效果。

當甲醇投加量為1.50 g/d時,平均出水COD為(147±9) mg/L(n=20),平 均 出 水 總 氮 質 量 濃 度 為(83.1±11.5) mg/L(n=20),總 氮 平 均 去 除 率 為76.4%。氨氮質量濃度為(0.5±0.2) mg/L(n=20),硝酸鹽氮質量濃度為(23.1±3.2) mg/L(n=20),亞硝酸鹽氮未檢出。

當甲醇投加量為3.00 g/d時,平均出水COD為(133±6) mg/L(n=20),平 均 出 水 總 氮 質 量 濃 度 為(69.9±2.0) mg/L(n=20),總氮平均去除率為80.1%。氨氮質量濃度為(0.5±0.2) mg/L(n=20),硝酸鹽氮質量 濃 度 為(22.1±2.8) mg/L(n=20),亞 硝 酸 鹽 氮 未檢出。

結果表明:當甲醇投加量從2.25 g/d降低到1.50 g/d時,TN去除率從81.6%降低到76.4%,表明外加碳源不足會降低TN去除率。當甲醇投加量從2.25 g/d增加到3.00 g/d時,總氮去除率沒有明顯變化,其原因是生化出水中總氮以有機氮為主,這部分有機氮不能在生化過程中被轉變為無機氮,從而反硝化去除。

2.1.2 鐵鹽耦合沉淀處理效果

酞菁銅生產廢水經兩級A/O生物處理后,大部分污染物被降解,出水中剩余污染物采用耦合沉淀工藝對其進行深度處理,進一步降低COD和有機氮濃度。生物處理裝置第73 天處于穩定運行期,該天出水接近平均出水水質。取第73 天出水在不同pH(Fe投加量為150 mg/L)和不同Fe(2SO4)3投加量(pH 4.0~5.0)下 做 耦 合 沉 淀 試 驗,結 果 如 圖3所示。

圖3 兩級A/O出水的耦合沉淀效果Fig.3 Coupled sedimentation effect of two-stage A/O effluent

如圖3(a)所示,耦合沉淀效果受pH影響較大,當Fe投加量固定為150 mg/L時,耦合沉淀在pH 4.0、5.0條件下,COD去除效果優異,處理后COD分別為30、29 mg/L,COD去除率分別為77.4%、78.2%。廢水中膠體多帶負電,酸性條件下,鐵鹽水解產物帶有較高的正電荷,此時,電中和占主導作用,COD去除效果好。考慮COD去除效果,耦合沉淀pH選擇4.0~5.0。

由圖3(b)可知,當Fe投加量從50 mg/L提高到150 mg/L時,生物處理出水耦合沉淀后殘留COD從94 mg/L降低到29 mg/L,COD去除率從29.3%提高到78.2%,TN質量濃度從59.3 mg/L降低到23.8 mg/L,TN去除率從15.9%提高到66.2%。當Fe投加量分別為200、250、300 mg/L時,COD去除率分別為75.2%、78.9%、82.0%,TN去 除 率 分 別 為64.0%、68.5%、61.3%,增長不明顯。綜合考慮COD、TN去除效果和經濟成本,Fe投加量選取150 mg/L。

相較于文獻〔13-15〕報道數據,“兩級A/O+鐵鹽耦合沉淀”組合工藝處理效果更好,COD降低到30 mg/L以下,氨氮幾乎完全去除,出水總氮23.8 mg/L,TN總去除率93.2%。

2.2 酞菁銅生產廢水中污染物去除機理研究

2.2.1 通過熒光光譜的測定研究去除機理

將兩級A/O進出水和不同Fe投加量下出水耦合沉淀的上清液稀釋后測定三維熒光,結果如圖4所示。

圖4 兩級A/O進、出水和不同Fe投加量下出水耦合沉淀的三維熒光光譜圖Fig.4 EEMs spectrum of two-stage A/O influent,effluent and supernatant after coupling sedimentation of two-stage A/O effluent under different Fe dosage

三維熒光光譜圖(EEM)中不同位置的熒光團能夠反映不同種類的熒光物質,圖4中的兩條線型熒光峰是水的瑞利散射和拉曼散射造成的〔16〕。根據相關研究〔17-20〕,λEx在220~280 nm、λEm在380~480 nm 范圍內的熒光峰代表的是富里酸類腐殖質,λEx在250~420 nm、λEm在380~520 nm 范圍內的熒光峰代表的是 腐 殖 酸 類 腐 殖 質。圖4(a)、(b)、(c)在λEx/λEm200~300 nm/350~500 nm范圍內有明顯的熒光團,主要是兩個熒光峰,其中峰A為富里酸類腐殖質,位于λEx/λEm220 nm/402 nm附近,峰B為腐殖酸類有機物,位于λEx/λEm290 nm/406 nm附近,說明該酞菁銅生產廢水兩級A/O進、出水中熒光性物質主要為富里酸類腐殖質和少量腐殖酸類腐殖質,且從熒光強度對比可以判斷,相較于進水,酞菁銅生產廢水兩級A/O出水中腐殖質含量明顯提高。

由圖4(c)和圖4(d)可知,兩級A/O出水經鐵鹽耦合沉淀深度處理后,當Fe投加量為50 mg/L時,熒光峰強度較出水明顯下降,繼續增大Fe投加量至150 mg/L時,熒光峰幾乎完全消失。推測:通過鐵鹽耦合沉淀,兩級A/O出水中腐殖質類有機物被高效去除。

2.2.2 通過紫外光譜的測定研究去除機理

采用紫外光譜對兩級A/O進出水和不同Fe投加量下出水耦合沉淀處理后的溶液進行表征,結果如表2所示。

表2 兩級A/O進出水與耦合沉淀出水的SUVA254、E300/E400和E250/E365Table 2 SUVA254、E300/E400 and E250/E365 of two-stage A/O influent,effluent and supernatant after coupling sedimentation of two-stage A/O effluent

SUVA254是反映有機物芳香性的指標,SUVA254越高,表明疏水性、芳香族和高分子質量化合物越多,反之越少,常用于指示水樣的腐殖化程度〔21〕。兩級A/O出水SUVA254從原水的4.2 L/(mg·m)增大到6.7 L/(mg·m),腐殖化程度增大,主要原因是在兩級A/O處理過程中,微生物優先將小分子有機物作為碳源代謝,剩下未被代謝的有機物分子質量較大,結構穩定〔22〕。經鐵鹽耦合沉淀處理后,SUVA254降低,腐殖化程度降低,與Fe投加量50 mg/L比較,在Fe投加量150 mg/L時,水樣的腐殖化程度更低,耦合沉淀效果更佳。

水樣在250 nm和365nm處的吸光度比值(E250/E365)和在300 nm和400 nm處的吸光度比值(E300/E400)同樣亦可作為腐殖化程度的指示,E250/E365和E300/E400值越小,腐殖化程度越高〔23-25〕。兩級A/O出水E250/E365從原水的9.3降低到5.6,腐殖化程度增大。對兩級A/O出水進行鐵鹽耦合沉淀處理,當Fe投加量從50 mg/L增大到150 mg/L時,E300/E400從6.0增大到8.9,出水的腐殖化程度更低,這表明腐殖化程度高的物質在耦合沉淀處理過程中被去除。

2.2.3 通過HS含量的測定研究去除機理

研究兩級A/O進出水以及耦合沉淀出水上清液中的FA和HA濃度變化,結果如表3所示。

表3 兩級A/O進出水以及耦合沉淀出水上清液中的FA和HA濃度 mg/LTable 3 FA and HA concentration of two-stage A/O influent,effluent and supernatant after coupling sedimentation of two-stage A/O effluent

由表3可知,經兩級A/O生物處理后,HS質量濃度由7.72 mg/L增大到15.82 mg/L,HS在DOC中的占比提高至32.5%。推測:兩級A/O生物處理過程中,易降解有機物被高效去除,但有部分難降解物質被轉化為HS,這導致HS在DOC中的占比提高。

本研究中,兩級A/O出水經鐵鹽耦合沉淀處理后,DOC由48.68 mg/L降至9.08 mg/L,同時FA、HA質量濃度分別降至0.93、0.10 mg/L,HS由15.82 mg/L降至1.03 mg/L,去除率為93.5%,可知:兩級A/O出水中的腐殖質類物質在耦合沉淀過程中被高效去除,這與EEM、紫外結果相一致。Mengfan CHEN等〔26〕利用耦合沉淀處理垃圾滲濾液生化出水,HS從113.12 mg/L降低到8.36 mg/L,去除率92.6%;Yuan WANG等〔8〕研究了耦合沉淀對抗生素生產廢水生物處理出水的處理效果,結果顯示:當Fe(Ⅲ)投加量為300 mg/L時,抗生素生產廢水生物處理出水腐殖質由64.15 mg/L降至3.70 mg/L,去除率94.2%;朱國強〔27〕利用耦合沉淀技術對抗生素生產廢水深度生物處理出水進行處理,出水HS質量濃度為74.04 mg/L,耦合沉淀處理后HS質量濃度為7.12 mg/L,HS 去除率為90.4%,與本文研究結果一致。

這表明,耦合沉淀工藝能夠高效去除生化出水殘留的腐殖質類物質。根據Yuan WANG等〔8〕研究可知,耦合沉淀工藝高效去除腐殖質的機理:Fe(Ⅲ)與HS中的羧基發生高效耦合及吸附作用,該技術對生物處理出水有機物尤其是HS含量高的出水有機物具有高效去除作用。

3 結論

1)采用“兩級A/O+鐵鹽耦合沉淀”組合工藝對酞菁銅生產廢水進行處理切實可行。經該組合工藝處理后,COD、氨氮、TN去除率分別為96.5%、99.8% 、93.2%,出水COD、氨氮、TN分別為29、0.5、23.8 mg/L,達到園區納管排放標準(COD<150 mg/L,氨氮<5.0 mg/L,TN<40.0 mg/L)。

2)“兩級A/O+鐵鹽耦合沉淀”組合工藝處理酞菁銅生產廢水,廢水經兩級A/O處理后,大部分污染物被降解,HS含量提高;鐵鹽耦合沉淀技術對兩級A/O出水剩余有機物尤其是HS具有高效去除作用。

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