安 然,劉旭華,李凱凱,錢雄濤,董傳賓
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710000)
我國大多數油田采用早期注水開發,進入中高含水率期后,受儲層非均質性及地下流體性質差異的雙重影響,注入地層的水70%~90%進入厚度不大的高滲通道內,隨著時間推移,水竄現象加劇,水淹井增多,控水穩油難度加大[1]。常規調剖有效期較短,通常在施工結束后3 個月發生堵劑突破或形成新的繞流導致失效,尤其是多輪次調剖后,由于堵劑栓塞位置重疊,效果呈減弱趨勢,東北石油大學陳博[2]通過室內模擬分析認為多輪次調剖最佳注入輪次為3~4 次;納米微球調驅劑粒徑小,可以進入油藏深部、起壓幅度小,但在孔隙-裂縫型滲流油藏中滯留能力較差,因此,亟需探索一種堵驅結合的技術[3],充分發揮常規調剖體系的封堵性能與納米微球深部驅替性能,在滿足當前注水系統壓力的基礎上,實現栓塞近井地帶裂縫、深部擴大波及體積的多級封堵協同作用[4]。
PI 值是從注水井井口測得的在一定時間內的壓力平均值。一般來說PI 值越低越代表著該井高滲通道發育,區塊中各注水井PI 值級差越大則說明區塊非均質性越強。本文基于H4 區地質監測資料,以注水井井口壓降曲線為基礎資料,利用PI 修正值進行堵驅結合注水井篩選,PI 修正值=(PI 值/實注量)×歸整后平均日注量[5],結合注水井井史資料及注水系統提壓空間,劃分相應對策技術界限(表1)。

表1 H4 區PI 修正技術界限劃分
H4 區是典型的三疊系低滲透油藏,埋深2 140 m,油層厚度11.3 m,孔隙度12.0%,空氣滲透率0.7 mD,含油飽和度50.0%,水驅控制程度68.5%,水驅動用程度59.8%,壓力保持水平94.8%。近年來,為提高儲層動用程度,針對不同見水類型、滲流方式、孔喉匹配,探索形成由近井至儲層深部多種堵水調驅技術體系。根據目標區塊地質開發特征,結合歷年實施效果,為實現對高滲通道的有效封堵和啟用動用程度低的油層,體系上選擇具有封堵能力的PEG-1 凝膠作為前置段塞,能夠實現深部調驅、低爬坡壓力的乳液微球作為驅替補充段塞。
PEG-1 凝膠顆粒是以丙烯酰胺(AM)和耐溫抗鹽共聚(AMPS)為基本單體,采用反相懸浮聚合法合成,凝膠含量≥80%,利用激光粒度儀檢測初始平均粒徑100~300 μm,在光學顯微鏡下,顆粒表面呈溝壑狀的褶皺結構,分散良好,無粘連現象。
將產品抽濾去除油相,稱取質量為m1的產品分散于模擬水中,室溫下養護2 h 后置于篩網上至無水滴下,稱取吸液后樣品的質量為m2,可以發現注入水后,顆粒吸水緩慢膨脹,粘連形成更大的顆粒,但隨著礦化度升高,膨脹倍數逐漸變小,幅度變緩,最終膨脹倍數可達4.5(表2)。

表2 水溶膨脹率及礦化度的影響
式中:R-質量膨脹倍數;m1、m2-樣品吸液前后的質量。
該體系以“堵”為主,通過單個顆粒或多個顆粒架橋、吸附聚結,栓塞近井地帶動態裂縫,形成物理屏障,達到降低主向井含水率,促進側向井受效,有效均衡水驅的目的,室內實驗測得該體系封堵率≥95%。本次堵劑設計采用變濃度段塞0.3%~0.5%,施工排量原則上采用等配注注入,綜合考慮油層厚度、高滲透層厚度占比、油井見水方向系數等地質因素,利用以下經驗公式確定注入方量:
式中:R,r-不同位置調剖劑的內外環半徑,m;h-油層厚度,m;φ-地層中高滲透層的孔隙度;α-高滲透層厚度占油層厚度的百分數;β-方向系數。
目前國內生產納米微球普遍采用反相乳液或反相微乳液聚合工藝,通過調整單體/引發劑比例來得到理想粒徑[6]。納米微球是一種具有黏彈性的水溶性預交聯微凝膠,由于其初始粒徑小,分散到水溶液中黏度低,可以順利通過近井地帶進入到油藏中深部,在地層水礦化度、溫度、pH 值等因素的作用下,發生體積膨脹或黏結,形成較大的彈性柔體,造成后續注入水改向,動用深部剩余油[7-8]。現有的微球產品為乳白色至棕黃色均相液體,根據施工規模可采用單泵多井的施工方式,具有操作簡便、易管理、安全環保等優勢。
室內填砂管實驗得出,粒徑越小,封堵率越高,說明降低滲透率幅度越大。當粒徑小于500 nm 時,符合增大比表面積封堵理論,滲透率大幅下降;當粒徑大于500 nm 時,符合孔喉封堵理論,降低滲透率幅度相對較低(圖1)。根據凝膠滲透色譜原理,微球粒徑越大,越在多孔介質的大孔道中移動,在地層中的運移路程越短,在地層中滯留時間就短;聚合物微球粒徑越小,則能夠運移到多孔介質的大部分孔道中,更容易滯留在地層。

圖1 不同粒徑微球實驗封堵率
礦場油井采出液檢測表明,小粒徑微球不易被采出,故選擇粒徑50 nm 的微球母液。由于注入濃度越高,微球越容易聚集成團,不利于深部運移和封堵,故優化注入濃度為0.1%。以封堵高滲層為目的,結合采出程度等數據可計算出單井微球理論注入量,公式如下:
式中:A-單水井控制含油面積,m2;h-油層厚度,m;Φ-孔隙度,小數;R-采出程度,小數。
根據室內評價及前期礦場試驗認識,本輪次平均單井注入量優化為5 000 m3。
根據PI 決策指導,2021 年在胡A 油藏裂縫-孔隙發育區域實施43 口PEG-1 凝膠+納米微球堵驅組合段塞體系,通過點面治理相結合,高滲通道得到有效封堵,剖面及平面矛盾得到有效緩解,提高了水驅效率。
通過對比近年來注水井壓降曲線形態,該區水驅狀況得到明顯改善,壓降快速下降型占比逐年降低,壓降緩慢下降型占比逐年提高,即孔隙型滲流逐年增加,裂縫型滲流逐年減少(圖2)。

圖2 近四年壓降曲線形態對比
以A161 注水井為例(圖3),從吸水曲線可以看出,PEG-1 凝膠+納米微球組合段塞注入完成后,注水啟動壓力明顯增加,注入端壓力由12.4 MPa 上升到13.5 MPa,地層吸水能力變差,說明組合段塞對高滲通道形成有效封堵;對比施工前后的壓降曲線,關井后壓力變化幅度較治理前減緩,層內、層間非均質性得到有效緩解。

圖3 A161 注水井吸水及壓降曲線
采出端整體控水增油效果較好(圖4),平均階段月度遞減由1.49%下降到-0.10%,含水率上升幅度由0.73%下降到0.09%,注入15 個月后,累計降遞減增油5 650 t,累計井口降水量7 507 m3(圖5)。對應見水方向明確的58 口目標井,整體液量由134 m3下降到125 m3,日產油由35 t 上升到43 t,含水率由66%下降到57%,說明主流線區域得到有效封堵,擴大了波及體積。

圖4 胡A 油藏堵驅結合產量預測曲線

圖5 堵驅結合井組實施累計增油/降水曲線圖
進一步統計分析含水率高于60%的油井治理效果,發現堵驅結合治理在油井見效率、平均單井增油量以及含水率下降幅度方面均優于單一體系(圖6)。下步可通過優化段塞組合、施工參數、堵劑預留位置等,持續提高效果效益。

圖6 不同類型堵水調驅效果分析
(1)多輪次調剖后,近井地帶驅替程度高,剩余油減少,深部挖潛難度大,通過與納米微球體系結合,可充分發揮兩種體系的多級封堵作用,即調剖體系栓塞高滲通道、納米微球發揮深部液流轉向協同作用,最大程度擴大波及體積,挖潛剩余油。
(2)礦場應用表明,堵驅結合工藝可以改善注采井間滲流類型,有效緩解層內、層間水驅矛盾,同時采出端表現出較好的控水增油效果,對應見水方向明確的目標油井含水率大幅下降,油量抬升明顯,說明水竄通道得到有效封堵。
(3)在裂縫、裂縫-孔隙見水油井的治理中,堵驅結合技術在油井見效率、含水率下降幅度及平均單井增油量方面均優于單一堵水調驅體系,體現更好的適應性,下步可在段塞組合、堵劑預留位置、注入方式、注入時機等方面開展深入研究,進一步提高效果效益。