蔡國(guó)飛,李 斌,范素婷*
(1.池州南環(huán)環(huán)保科技有限公司,安徽 池州 247100; 2.江蘇南大華興環(huán)保科技股份公司,江蘇 鹽城 224000)
有機(jī)化學(xué)原料制造企業(yè)廢水來(lái)源包括車間工藝用水、設(shè)備管線清洗廢水、提取和精制工序固液分離產(chǎn)生的廢水等。廢水中溶入了生產(chǎn)過(guò)程中使用的全部物料成分,其中包括中間體、未知物和目標(biāo)物(殘留的產(chǎn)品),也包括廢水在混合有氧與缺氧條件下的新產(chǎn)物,水質(zhì)成分復(fù)雜[1]。
為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,企業(yè)建設(shè)污水處理設(shè)施,生產(chǎn)生活產(chǎn)生的廢水經(jīng)污水站處理后納管排放至園區(qū)污水處理廠,處理達(dá)標(biāo)后排入周邊水體。本文主要研究該有機(jī)化學(xué)原料制造企業(yè)廢水處理工程的工藝技術(shù)路線、構(gòu)筑物參數(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施配備、污染物去除效果以及污水站實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種問(wèn)題,可為類似工程提供參考。
根據(jù)企業(yè)環(huán)評(píng)及以后發(fā)展規(guī)劃需要,設(shè)計(jì)水量依據(jù) 200 m3/d 進(jìn)行,物化處理系統(tǒng)每天10小時(shí)運(yùn)行,設(shè)計(jì)處理水量 20 m3/h;生化處理系統(tǒng)每天按照24小時(shí)運(yùn)行,設(shè)計(jì)處理量為 8.5 m3/h。
有機(jī)化學(xué)原料制造企業(yè)因廢水中物料成分復(fù)雜,水質(zhì)來(lái)源不一,企業(yè)遵循污水“分類收集、分類處理”的原則,進(jìn)行預(yù)處理后匯聚至收集池,故只對(duì)收集池的廢水進(jìn)行水質(zhì)調(diào)研、設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)進(jìn)水和出水水質(zhì)情況見表1。
污水站設(shè)計(jì)工藝路線如圖1。

圖1 污水處理工藝流程圖
污水處理站主要包括四大部分:物化處理系統(tǒng)、混凝沉淀系統(tǒng)、生化處理系統(tǒng)和污泥濃縮脫水。
物化處理系統(tǒng):物化系統(tǒng)采用芬頓氧化工藝。全廠所有廢水統(tǒng)一收集至污水站集水池,若收集池中COD濃度較高,廢水可生化性較差,則將收集池內(nèi)廢水通過(guò)泵提升至污水站預(yù)處理系統(tǒng)pH調(diào)節(jié)池內(nèi),經(jīng)過(guò)調(diào)酸后進(jìn)入芬頓氧化系統(tǒng),在芬頓氧化池內(nèi)投加硫酸亞鐵、雙氧水,該系統(tǒng)可以對(duì)廢水中難降解及大分子物質(zhì)進(jìn)行氧化降解[2]。
混凝沉淀系統(tǒng):混凝沉淀系統(tǒng)為混凝沉淀池。芬頓氧化池出水自流至混凝沉淀池,收集池中的低COD廢水也送至污水站混凝沉淀池,通過(guò)投加酸堿調(diào)節(jié)廢水的pH值至中性,而后投加PAC及PAM藥劑[3]。通過(guò)藥劑的絮凝作用,廢水的懸浮狀顆粒物形成大型絮體并通過(guò)沉淀池沉降,該系統(tǒng)可以有效除去水中的懸浮物。
生化處理系統(tǒng):生化處理系統(tǒng)采用“A/O”的組合工藝。絮凝沉淀池出水自流至后續(xù)生化工段的生化調(diào)節(jié)池,廠區(qū)生活污水、初期雨水亦送至污水站生化調(diào)節(jié)池,各類廢水通過(guò)生化調(diào)節(jié)池?cái)嚢铏C(jī)的均質(zhì)調(diào)節(jié)后由提升泵提升至后A池,A池內(nèi)缺氧、兼氧微生物可降解廢水中的大分子有機(jī)物。A池廢水自流至后續(xù)好氧曝氣池,通過(guò)O池內(nèi)好氧微生物降解廢水中的有機(jī)污染物。通過(guò)水解酸化和好氧曝氣工藝,能去除大部分的有機(jī)物。
污泥濃縮脫水:污水站混凝沉淀池、二沉池產(chǎn)生的物化污泥和生化系統(tǒng)的剩余污泥由泵輸送至污泥池,通過(guò)污泥池濃縮后動(dòng)力輸送至壓濾機(jī)進(jìn)行污泥脫水,脫水后污泥委外處置。
1)本工藝采用芬頓氧化-混凝沉淀-水解酸化-好氧曝氣-沉淀組合流程,工藝設(shè)計(jì)較為成熟。
2)物化處理采用芬頓氧化,將難降解的大分子有機(jī)物分解為易降解的小分子有機(jī)物,提高廢水可處理性,降低后生化系統(tǒng)負(fù)荷[4]。
3)混凝沉淀采用投加PAC及PAM藥劑,去除廢水中的懸浮狀顆粒物,去除水中懸浮物。
4)生化處理采用水解酸化-好氧曝氣工藝,進(jìn)一步去除水中的污染物,確保廢水治理的聯(lián)系穩(wěn)定可靠達(dá)標(biāo)。
1)收集池。1座,地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,尺寸為 7.0 m×9.5 m×4.5 m(長(zhǎng)×寬×高,下同),池內(nèi)配備鋼襯塑耐腐耐磨泵2臺(tái),一用一備;PP 材質(zhì)引水筒1個(gè),潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺(tái),排泥泵2臺(tái),一用一備;超聲波液位計(jì)1個(gè),電磁流量計(jì)1個(gè)。
2)pH調(diào)節(jié)池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,尺寸為 5.5 m×4.0 m×4.5 m,池內(nèi)配備DN25,UPVC穿孔曝氣管1套,pH計(jì)(在線)1個(gè)。
3)芬頓池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,5.5 m×7.0 m×4.5 m,池內(nèi)配備不銹鋼槳式攪拌機(jī)1臺(tái)。
4)混凝反應(yīng)池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,1.3 m×1.5 m×4.5 m,池內(nèi)配備液下不銹鋼槳式攪拌機(jī)2臺(tái)、框式攪拌機(jī)1臺(tái)。
5)絮凝沉淀池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,4.0 m×8.0 m×4.5 m,池內(nèi)配備2.2KW排泥泵2臺(tái),DN350中心導(dǎo)流筒2套。
6)生化調(diào)節(jié)池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,10.0 m×5.0 m×5.0 m,池內(nèi)配備0.75KW廢水提升泵2臺(tái),引水筒一個(gè),液下不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺(tái),超聲波液位計(jì)1個(gè),電磁流量計(jì)1個(gè)。
7)A池+O池。各1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,A池 4.0 m×5.0 m×5.0 m,O池 9.0 m×5.0 m×5.0 m。池內(nèi)配備液下不銹鋼潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺(tái),混合液回流泵2臺(tái),ORP 計(jì)1個(gè),DO 溶氧儀1個(gè),電磁流量計(jì) 2個(gè),Φ215微孔曝氣盤1套。
8)二沉池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,3.0 m×3.0 m×4.5 m,池內(nèi)配備污泥泵2臺(tái),電磁流量計(jì)1個(gè),出水堰板1套。
9)外排池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,13.0 m×10.0 m×4.5 m,池內(nèi)配備外排泵2臺(tái),流量計(jì)1個(gè),液位計(jì)1個(gè)。
10)污泥池。1座,半地下鋼砼結(jié)構(gòu),防腐,4.5 m×4.5 m×4.5 m,池內(nèi)配備污泥泵2臺(tái),液位計(jì)1個(gè)。
該企業(yè)污水站于2022年7月建成并開始調(diào)試運(yùn)行,調(diào)試主要針對(duì)芬頓氧化、混凝沉淀和水解酸化-好氧生化工藝環(huán)節(jié)。
芬頓氧化主要是對(duì)進(jìn)水酸堿度、雙氧水和硫酸亞鐵等藥劑投加量進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)氧化反應(yīng)后COD部分去除;混凝沉淀通過(guò)不斷調(diào)整PAC和PAM藥劑比例,尋找最佳混凝條件,去除污水中的懸浮物;生化處理工藝調(diào)試較為復(fù)雜,接種城市污水處理廠污泥 45 m3于功能池內(nèi),接種后SV30為6%,后對(duì)污泥進(jìn)行培養(yǎng)、馴化,并進(jìn)水調(diào)試,不斷提高進(jìn)水污染物濃度,并監(jiān)測(cè)出水水質(zhì)。
經(jīng)三個(gè)月調(diào)試運(yùn)行后,芬頓氧化、混凝沉淀以及水解酸化+好氧曝氣生化處理工藝污染物去除效率滿足設(shè)計(jì)要求,化驗(yàn)室連續(xù)監(jiān)測(cè)20天各功能池污染物濃度,各處理單元污染物平均濃度及去除率見表2,出水水質(zhì)均低于排放限值,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。該企業(yè)污水站處理工藝路線設(shè)計(jì)合理,設(shè)備配備滿足要求,實(shí)際運(yùn)行效果良好,出水限值滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。

表2 各處理單元運(yùn)行效果
5.1.1 施工及設(shè)備安裝問(wèn)題
1)溢流口標(biāo)高錯(cuò)誤。土建驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)混凝沉淀池至生化調(diào)節(jié)池溢流口、芬頓氧化池溢流口施工錯(cuò)誤,位置、標(biāo)高等與土建設(shè)計(jì)圖紙不符。好氧曝氣池至二沉池溢流槽處,未預(yù)埋管道,好氧曝氣池出水無(wú)法溢流至沉淀池。
2)加藥罐攪拌機(jī)攪拌效果差。液堿、硫酸、雙氧水、硫酸亞鐵、PAC、PAM加藥罐內(nèi)攪拌機(jī)攪拌軸過(guò)短,距離加藥罐底部較遠(yuǎn),加藥攪拌效果差,藥劑不能順利溶解、充分混合。
3)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝時(shí),將應(yīng)安裝于pH調(diào)節(jié)池內(nèi)的pH計(jì)(在線)錯(cuò)誤安裝在芬頓氧化池內(nèi),無(wú)法有效調(diào)節(jié)芬頓進(jìn)水pH值,影響氧化效果。
4)O池內(nèi)DO溶解氧儀(在線)設(shè)備安裝之前底蓋未開,安裝后儀器無(wú)數(shù)值顯示。
5)沉淀池污泥回流泵功率小,污泥回流泵開啟時(shí)無(wú)法將沉淀池混合液泵入水解酸化池。
5.1.2 運(yùn)行問(wèn)題
1)冬季氣溫過(guò)低,系統(tǒng)污染物去除效果降低。冬季運(yùn)行時(shí)池內(nèi)水溫低,微生物生物活性降低,導(dǎo)致污染物去除效果受影響。
2)混凝沉淀攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速較慢,攪拌效果低于預(yù)期。
3)好氧曝氣池池面出現(xiàn)大量白色泡沫。
5.2.1 建筑及設(shè)備升級(jí)改造
1)土建單位重新對(duì)上述構(gòu)筑物進(jìn)行施工。改變混凝沉淀池、芬頓氧化池溢流口位置、標(biāo)高;好氧曝氣池溢流槽開口并預(yù)埋管道,管道延伸至沉淀池處。整改后溢流口位置及標(biāo)高與設(shè)計(jì)圖紙相符,現(xiàn)構(gòu)筑物建設(shè)滿足設(shè)計(jì)要求以及污水處理的需要,污水處理系統(tǒng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2)將加藥罐內(nèi)攪拌機(jī)拆除,安裝DN16曝氣管道,以曝氣代替攪拌,使溶液充分混合、溶解。現(xiàn)藥劑配制時(shí)開啟曝氣后,藥劑能順利溶解并混合均勻,藥劑投加系統(tǒng)運(yùn)行正常。
3)拆除芬頓氧化池內(nèi)pH計(jì),并將其安裝于pH調(diào)節(jié)池內(nèi)。現(xiàn)pH計(jì)能順利監(jiān)測(cè)調(diào)節(jié)池內(nèi)酸堿度變化,數(shù)據(jù)顯示靈敏,可有效調(diào)節(jié)進(jìn)水至合適的pH,使之滿足芬頓氧化的進(jìn)水要求。
4)將好氧曝氣池內(nèi)DO溶解氧儀取出,打開底蓋,重新安裝于池體內(nèi)。現(xiàn)DO溶解氧儀已能正常使用,儀器數(shù)據(jù)顯示正常,能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)好氧曝氣池內(nèi)溶解氧變化,保證污水站正常運(yùn)行。
5)經(jīng)與工程師對(duì)接、核實(shí)、核算后,將原功率為 1.5 KW 的污泥回流泵更改為 2.2 KW,現(xiàn)沉淀池混合液已能順利回流至水解酸化池,實(shí)現(xiàn)外循環(huán),保證池內(nèi)污泥濃度。
1)根據(jù)企業(yè)擬定的污水站進(jìn)水升溫方案,通過(guò)蒸汽加熱,保證進(jìn)水溫度不低于 15 ℃。蒸汽管管徑DN32,垂直布設(shè)于生化調(diào)節(jié)池及好氧曝氣池內(nèi),蒸汽管道延伸至液面下 1 m 處。當(dāng)溫度降低時(shí),打開生化調(diào)節(jié)池內(nèi)蒸汽,對(duì)生化段進(jìn)水進(jìn)行升溫;當(dāng)溫度極低,生化段升溫?zé)o法滿足好氧曝氣池水溫要求時(shí),控制曝氣,同步開啟好氧曝氣池內(nèi)蒸汽,在不損害菌體的情況下對(duì)池內(nèi)污水進(jìn)一步加熱。現(xiàn)生化調(diào)節(jié)池內(nèi)進(jìn)水升溫效果符合預(yù)期,能夠保證污泥的生物活性,污染物去除效果良好。
2)在原有安裝槳式攪拌機(jī)和框式攪拌機(jī)的基礎(chǔ)上,混凝沉淀池內(nèi)增加曝氣裝置,曝氣管管徑DN16。當(dāng)攪拌機(jī)攪拌效果較差時(shí),開啟曝氣,保證廢水與溶劑充分混合,不影響混凝沉淀池的穩(wěn)定運(yùn)行。現(xiàn)混凝沉淀效果良好,污染物去除效果符合預(yù)期,去除效率滿足設(shè)計(jì)要求。
3)針對(duì)好氧曝氣池池面出現(xiàn)白色泡沫,對(duì)照水質(zhì)化驗(yàn)臺(tái)賬以及進(jìn)排水?dāng)?shù)據(jù),排查泡沫原因?yàn)檫M(jìn)水負(fù)荷過(guò)高,生化進(jìn)水酸堿度和進(jìn)水要求不符造成。進(jìn)一步加強(qiáng)生化段進(jìn)水污染物濃度監(jiān)測(cè),控制進(jìn)水負(fù)荷,生化段進(jìn)水pH控制在6.5~8之間,“A/O”體系正常穩(wěn)定運(yùn)行。
現(xiàn)污水站好氧曝氣池泡沫得到有效控制,進(jìn)水負(fù)荷滿足設(shè)計(jì)要求,不影響生化出水穩(wěn)定性。
工程總造價(jià)為373萬(wàn)元,其中土建投資181萬(wàn)元,設(shè)備費(fèi)用162萬(wàn)元,設(shè)備安裝費(fèi)以及工程調(diào)試費(fèi)30萬(wàn)元。
此污水處理工程運(yùn)行成本包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、污泥處置費(fèi)、人工費(fèi)等,共計(jì)16.48元/噸,其中電費(fèi)2.66元/噸,藥劑費(fèi)0.82元/噸,污泥處置費(fèi)7.0元/噸,人工費(fèi)6.0元/噸。
1)某有機(jī)化學(xué)原料制造企業(yè)廢水處理工程采用“芬頓氧化+混凝沉淀+A/O+沉淀”的處理工藝,出水能夠達(dá)到園區(qū)污水處理廠的接管標(biāo)準(zhǔn)要求,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
2)芬頓氧化和混凝沉淀工藝可以提高污水的可生化性,并去除廢水中大部分懸浮物,COD和懸浮物的平均去除效率分別為51.7%、64.8%。
3)A/O作為有機(jī)原料制造廢水處理的生化工藝,工藝運(yùn)行穩(wěn)定,污染物去除效率高,COD、氨氮、總磷和懸浮物的平均去除率為67.9%、86.0%、90.1%和48.9%。