李亞光,凈曉星,王旭旦,劉 磊
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
軟水密閉循環(huán)冷卻是煉鐵高爐的一種冷卻方式。首鋼股份4 000 m3高爐爐體采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),循環(huán)水采用閉式冷卻塔降溫,冷卻水為循環(huán)供水方式,通過(guò)冷卻水量的合理分配,實(shí)現(xiàn)軟水可靠降溫[1]。經(jīng)過(guò)不斷摸索總結(jié),該技術(shù)日趨優(yōu)化完善,但冷卻水在長(zhǎng)期循環(huán)使用過(guò)程中存在降溫能力下降的問(wèn)題,通過(guò)調(diào)整藥劑投加量、改造系統(tǒng)工藝等方法對(duì)問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行分析、討論、整改,有效提升了冷卻水降溫能力,提高了供水安全性。
首鋼股份4 000 m3高爐爐體及熱風(fēng)爐采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),為爐體1~17段冷卻壁、爐底、熱風(fēng)閥等部位提供冷卻降溫。軟水密閉循環(huán)水不與大氣接觸,水質(zhì)穩(wěn)定,腐蝕速率低,結(jié)垢少,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,工藝流程如圖1所示。

圖1 軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)工藝流程
爐體及熱風(fēng)爐需要嚴(yán)格控制冷卻水溫度,主要通過(guò)軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)的閉式冷卻塔置換降溫來(lái)實(shí)現(xiàn)溫度控制。閉式冷卻塔冷卻水采用串聯(lián)和并聯(lián)相結(jié)合的冷卻供水方式,通過(guò)冷卻水與換熱量的充分平衡,實(shí)現(xiàn)了水溫的有效調(diào)控[2],爐體、熱風(fēng)水溫調(diào)控運(yùn)行參數(shù)如表1所示。

表1 爐體、熱風(fēng)水溫調(diào)控運(yùn)行參數(shù)
閉式冷卻塔的特點(diǎn)有:冷卻強(qiáng)度高,降溫效果好,補(bǔ)充水量小,運(yùn)行成本低,能滿足高爐的長(zhǎng)壽命需要,具有顯著技術(shù)優(yōu)勢(shì)。塔體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 閉式冷卻塔結(jié)構(gòu)圖
由于閉式冷卻塔冷卻水與工業(yè)吸水井的串聯(lián)使用,水質(zhì)污染大,近幾年來(lái)降溫效果逐步降低,需對(duì)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),提高冷卻水的降溫效果,平穩(wěn)調(diào)控系統(tǒng)水溫。
高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)共有閉式冷卻塔18 座,負(fù)責(zé)為爐上、爐下和熱風(fēng)三個(gè)密閉循環(huán)水系統(tǒng)冷卻降溫。閉式塔設(shè)計(jì)降溫能力為10 ℃(即55 ℃降至45 ℃),設(shè)備已連續(xù)運(yùn)行10 余年,熱交換效率下降。夏季時(shí),高爐回水溫度46 ℃,冷卻塔風(fēng)機(jī)全開啟的情況下供水溫度仍無(wú)法降至40 ℃以下。通過(guò)對(duì)密閉循環(huán)系統(tǒng)的降溫能力進(jìn)行分析,閉式冷卻塔在運(yùn)行中實(shí)際降溫能力在3.5 ℃左右,無(wú)法有效達(dá)到降溫目的,需對(duì)冷媒水進(jìn)行置換降溫,大量補(bǔ)充工業(yè)水(日均1 804 m3∕h),8月1日~15日的補(bǔ)水量數(shù)據(jù)見表2。

表2 閉式塔冷媒水補(bǔ)水量 m3
閉式冷卻塔降溫效果差,需對(duì)整個(gè)工藝流程進(jìn)行梳理,解決閉式塔運(yùn)行中存在的問(wèn)題。
閉式冷卻塔的冷媒水池每天需要投加緩蝕阻垢劑,以避免銅管管壁及填料結(jié)垢,水質(zhì)調(diào)控以冷媒水的總磷含量3~5 mg∕L 為目標(biāo)。控制阻垢劑的投加量,但在實(shí)際運(yùn)行中,銅管及填料仍存在結(jié)垢嚴(yán)重的現(xiàn)象。
根據(jù)水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告,在實(shí)際運(yùn)行中提升冷媒水系統(tǒng)阻垢劑投加量,將總磷指標(biāo)由3~5 mg∕L 提升至5~7 mg∕L,運(yùn)行兩個(gè)月后,冷卻塔銅管及填料結(jié)垢傾向降低,系統(tǒng)的結(jié)垢情況有所改善。
每座閉式冷卻塔由2 臺(tái)噴淋泵循環(huán)冷卻降溫,由于噴淋水循環(huán)時(shí)蒸發(fā)量大,系統(tǒng)內(nèi)冷媒水平均硬度為928 mg∕L,較高的循環(huán)水硬度導(dǎo)致了閉式塔銅管及填料結(jié)垢增速。
對(duì)爐上、爐下及熱風(fēng)系統(tǒng)閉式塔集水槽各增加一路除鹽水補(bǔ)水,用以中和并降低冷媒水的硬度,降低了閉式塔銅管及填料結(jié)垢發(fā)生率,在保證經(jīng)濟(jì)的除鹽水量前提下,將硬度指標(biāo)控制在880 mg∕L以下。
在運(yùn)行過(guò)程中,由于閉式冷卻塔頂部噴淋水布水管噴頭較小,容易堵塞,不易清理。導(dǎo)致?lián)Q熱銅管與噴淋水接觸不均勻,換熱能力下降。
制作可拆卸布水管,噴淋泵吸水口增加篦子,減少雜物進(jìn)入布水管。改造后的布水管中雜質(zhì)會(huì)流至布水管末端,一旦出現(xiàn)堵塞,可拆卸布水管進(jìn)行清理,既保障了噴淋水出水順暢,又提升了降溫能力。
改善前、后噴淋水布水管噴頭布置情況如圖3所示。

圖3 布水管噴頭堵塞改善
冷卻塔風(fēng)機(jī)采用皮帶輪傳動(dòng),風(fēng)機(jī)開啟后上升水汽對(duì)皮帶輪及電機(jī)輪腐蝕較大,長(zhǎng)期運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)皮帶易發(fā)生打滑現(xiàn)象,影響動(dòng)力傳輸,使冷卻風(fēng)量減少。
將閉式塔由皮帶輪傳動(dòng)改造為減速機(jī)傳動(dòng)[3],使冷卻風(fēng)機(jī)的減速機(jī)傳動(dòng)效率增加,檢修維護(hù)更加方便,在冷卻塔風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持為1 450 r∕min前提下,電機(jī)功率由45 kW降低至18.5 kW,更加節(jié)能。
改善前、后冷卻塔風(fēng)機(jī)皮帶傳動(dòng)設(shè)置如圖4所示。

圖4 冷卻塔風(fēng)機(jī)皮帶打滑改善
閉式塔原有的掛式填料老化破損后無(wú)支撐點(diǎn),極易出現(xiàn)垮塌現(xiàn)象,且無(wú)法單獨(dú)更換,噴淋冷卻水分布不均勻,冷媒水降溫效果低,嚴(yán)重影響換熱效率。
將掛式填料更換為波紋式填料,填料與空氣接觸面更大,支撐牢固,不會(huì)發(fā)生垮塌現(xiàn)象[4]。改善后噴淋水及空氣對(duì)流更加順暢,有效提升降溫能力。
改善前、后閉式塔內(nèi)填料布置情況如圖5所示。

圖5 掛式填料無(wú)支撐點(diǎn)改善
冷卻塔檢修門在長(zhǎng)期運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)存在關(guān)不嚴(yán)及破損缺失情況,導(dǎo)致冷卻空氣從檢修門進(jìn)入,冷卻塔風(fēng)機(jī)開啟后氣流紊亂,換熱效率下降。
通過(guò)改造冷卻塔檢修門,保證冷卻塔檢修門有效閉合,減少氣流紊亂導(dǎo)致的換熱效率下降,使冷卻塔風(fēng)機(jī)風(fēng)量達(dá)到150 m3∕s,提升了冷媒水的降溫效果。
改善前、后冷卻塔檢修門閉合情況如圖6所示。

圖6 檢修門密封不嚴(yán)改善
閉式冷卻塔冷卻系統(tǒng)運(yùn)行管理的關(guān)鍵是保證冷媒水的降溫能力,通過(guò)對(duì)閉式塔冷媒水系統(tǒng)多個(gè)問(wèn)題的改善,軟水密閉循環(huán)的降溫效果由改善前的3.5 ℃提升到改善后的8.3 ℃,系統(tǒng)整改后運(yùn)行穩(wěn)定,尤其夏季能保證可靠降溫,效果良好,冷媒水置換量降低,閉式塔銅管及填料結(jié)垢等問(wèn)題得到有效解決。
冷媒水系統(tǒng)改造后節(jié)水效果良好,夏季基本不需要大量置換冷媒水來(lái)達(dá)到軟水降溫要求,初步估計(jì)夏季可降低工業(yè)水消耗日均為400 m3。
18 臺(tái)閉式冷卻塔風(fēng)機(jī)由皮帶輪傳動(dòng)改造為減速機(jī)傳動(dòng),在保證運(yùn)行轉(zhuǎn)速1 450 r∕min前提下,電機(jī)運(yùn)行電流由50 A降至30 A。
爐體及熱風(fēng)爐的軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)閉式冷卻塔已運(yùn)行10 余年,隨著運(yùn)行時(shí)間繼續(xù)增長(zhǎng),降溫能力逐步降低,需要持續(xù)做好改善方案的落實(shí)和閉式塔降溫能力的監(jiān)控,通過(guò)以上系統(tǒng)工藝的改造,提高了冷媒水的降溫能力,滿足了設(shè)計(jì)要求,節(jié)水、節(jié)電及節(jié)省藥劑消耗效益顯著。根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)際情況采取的改造措施,為高爐冷卻新技術(shù)及綜合技術(shù)進(jìn)步提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。