張利宙
(晉能控股集團(tuán)有限公司潘家窯礦,山西大同 037000)
在煤礦生產(chǎn)中,最主要的分系統(tǒng)就是通風(fēng)系統(tǒng),通風(fēng)系統(tǒng)可以確保綜采工作面中的粉塵、瓦斯等濃度符合《煤炭安全規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定。由于逐漸推進(jìn)了工作面與破壞了現(xiàn)場的生產(chǎn)環(huán)境,在最開始對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中難免會(huì)有一些問題存在,這樣就會(huì)使通風(fēng)能力無法符合現(xiàn)在生產(chǎn)的要求[1-4]。以下就是其具體表現(xiàn):沒有匹配的工作面狀況和通風(fēng)方式就降低了通風(fēng)效率、減小了其通風(fēng)斷面的面積就增大了通風(fēng)阻力等。在本文中,把實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)作案例,來優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng),主要是對(duì)上面幾項(xiàng)問題進(jìn)行解決,確保綜采工作面生產(chǎn)的更加安全。
在晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某礦中,其生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)成500×104t/a,將綜合開采使用到該礦井中,與之配套的還有立井與斜井。副斜井與主斜井構(gòu)成了斜井,將帶式輸送機(jī)配備給主斜井,可以完成的任務(wù)是運(yùn)輸煤炭,可以將輔助運(yùn)輸完成的是副斜井;立井的任務(wù)就是運(yùn)輸綜采工作面的所有矸石。現(xiàn)在,使用到該礦通風(fēng)的通風(fēng)系統(tǒng)是“四進(jìn)兩回”且“四進(jìn)兩回”是中央的抽出式、并列式。以下就是所布置的通風(fēng):
在該礦井中,3 號(hào)副立井、2 號(hào)副斜井、1 號(hào)副斜井與主斜井構(gòu)成了其進(jìn)風(fēng)井。1 號(hào)回風(fēng)立井與2 號(hào)回風(fēng)立井構(gòu)成了回風(fēng)井。將全部垮落法使用到該礦井中,并用其管理頂板,將綜合機(jī)械化一次采全高采煤法使用到采煤中。通過探測得知,現(xiàn)在此種生產(chǎn)情況下,礦井整個(gè)的瓦斯相對(duì)、絕對(duì)的涌出量分別是14.21m3/t、190.4m3/min。總體來說,高瓦斯礦井是該礦井所具有的性質(zhì),所以,一定要將通風(fēng)系統(tǒng)所具有的通風(fēng)效率提高,進(jìn)而確保綜采工作面生產(chǎn)的更加安全,防止發(fā)生瓦斯爆炸。現(xiàn)在,將通風(fēng)機(jī)配備給了礦井,且通風(fēng)機(jī)數(shù)量是2臺(tái),通風(fēng)機(jī)的位置分別是2號(hào)回風(fēng)立井與1號(hào)回風(fēng)立井上,表1就是礦井配套通風(fēng)機(jī)的參數(shù)。

表1 礦井配套通風(fēng)機(jī)參數(shù)
與礦井實(shí)際狀況相結(jié)合,以各個(gè)類型、備用、掘進(jìn)工作面與別的巷道的需風(fēng)量為依據(jù),得知,該礦井實(shí)際的需風(fēng)量與供風(fēng)量分別是25437m3/mim、21363m3/min,最顯著的表現(xiàn)就是需風(fēng)量比供風(fēng)量小,這樣就降低了其生產(chǎn)效率。此因素就是此次優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)主要解決的一個(gè)問題。
除此之外,經(jīng)過測試布置到回風(fēng)立井的通風(fēng)機(jī)所具有的性能發(fā)現(xiàn),在這2個(gè)回風(fēng)立井中,配置到回風(fēng)立井上的通風(fēng)機(jī)真實(shí)工況點(diǎn)和其測試性能的結(jié)果來說,1號(hào)回風(fēng)立井是吻合的,2號(hào)回風(fēng)立井是不吻合的。
根據(jù)以上所述,來改造與優(yōu)化其通風(fēng)系統(tǒng)。
和礦井實(shí)際的通風(fēng)網(wǎng)格相結(jié)合,能夠把其分成3上煤、3 煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),以上所講述的通風(fēng)系統(tǒng)具有相近的回風(fēng)量,最關(guān)鍵的區(qū)別就是通風(fēng)阻力不同,而且,通風(fēng)組力最大的是3煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),會(huì)對(duì)調(diào)節(jié)通風(fēng)風(fēng)量有很大的影響,所以,造成礦井沒有較強(qiáng)通風(fēng)能力的關(guān)鍵因素與對(duì)其采掘效率下降有很大影響的因素就是3煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)。
按照存在于通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)的問題,而且現(xiàn)在礦井通風(fēng)系統(tǒng)的成熟度也比較高了,將礦井之后的發(fā)展與建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行綜合,在本文中,主要改造的是3煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),主要目的就是對(duì)其實(shí)際需風(fēng)量的有關(guān)要求進(jìn)行滿足,將通風(fēng)阻力降低。以實(shí)際狀況為基礎(chǔ),來將下面幾項(xiàng)優(yōu)化方案提出來了:
(1)對(duì)其實(shí)際供風(fēng)量進(jìn)行設(shè)定,將其定設(shè)成16080m3/min,擴(kuò)寬3號(hào)煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中的回風(fēng)巷道,起底1m或0.5m是最主要的;
(2)將其實(shí)際供風(fēng)量設(shè)定成16080m3/min,拆除調(diào)節(jié)風(fēng)窗,且調(diào)節(jié)風(fēng)窗的位置是3上煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與3號(hào)煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的中間;
(3)將其實(shí)際供風(fēng)量設(shè)定成16080m3/min,將其回風(fēng)大巷巷道進(jìn)行起底,且起底高度是0.5m,拆除調(diào)節(jié)風(fēng)窗,且調(diào)節(jié)風(fēng)窗的位置是3上煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與3 號(hào)煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的中間;
(4)將其實(shí)際供風(fēng)量設(shè)定成13920m3/min,對(duì)其回風(fēng)大巷巷道進(jìn)行起底,且起底高度是0.5m;
(5)將其實(shí)際供風(fēng)量設(shè)定成13920m3/min,拆除調(diào)節(jié)風(fēng)窗,且調(diào)節(jié)風(fēng)窗的位置是3上煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與3號(hào)煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的中間;
(6)將其實(shí)際供風(fēng)量為13920m3/min,將其回風(fēng)大巷巷道進(jìn)行起底,且起底高度是0.5m,拆除調(diào)節(jié)風(fēng)窗,且調(diào)節(jié)風(fēng)窗的位置是3上煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與3號(hào)煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的中間。
最終得出表2中的有關(guān)數(shù)據(jù)。

表2 不同優(yōu)化改造方案對(duì)應(yīng)的改造效果
經(jīng)過對(duì)上面6種方案進(jìn)行對(duì)比,以回風(fēng)量來將上面6種方案進(jìn)行對(duì)比,都能使實(shí)際需風(fēng)量的有關(guān)要求得到滿足。可是,以通風(fēng)阻力來將上面6種方案進(jìn)行對(duì)比,方案一、二中的通風(fēng)阻力比2940Pa大。所以將方案一、二排除,剩余的4個(gè)方案都能當(dāng)作優(yōu)化改造方案[5-8]。
從表2中能夠發(fā)現(xiàn),剩余4個(gè)方案的通風(fēng)阻力與通風(fēng)量都能夠?qū)?shí)際生產(chǎn)的有關(guān)需求得到滿足為基礎(chǔ),來對(duì)礦井的改造成本與生產(chǎn)規(guī)劃進(jìn)行考慮,然后將優(yōu)化方案確定下來。上面的方案三、四、五、六所對(duì)應(yīng)的詳細(xì)改造成本與實(shí)施內(nèi)容的分析為:
(1)方案三:更換通風(fēng)機(jī),且通風(fēng)機(jī)是在1號(hào)回風(fēng)立井中,起底巷道,將調(diào)節(jié)風(fēng)窗拆除,一共所花費(fèi)的費(fèi)用大概是3273.83萬元。
(2)方案四:起底回風(fēng)巷,且回風(fēng)巷是3煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)的,一共所花費(fèi)的費(fèi)用大概是2894.35萬元。
(3)方案五:將調(diào)節(jié)風(fēng)窗拆除,一共所花費(fèi)的費(fèi)用大概是0.5萬元。
(4)方案六:起底回風(fēng)巷,且回風(fēng)巷是3煤通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)的,將調(diào)節(jié)風(fēng)窗拆除,一共所花費(fèi)的費(fèi)用大概是2894.85萬元。
將上面所講述的幾項(xiàng)優(yōu)化改造方案進(jìn)行比較,目前,優(yōu)化該礦井通風(fēng)系統(tǒng)的是方案五,該方案能夠有效降低通風(fēng)阻力,可是,礦井實(shí)際發(fā)展計(jì)劃與該方案是不符的。盡管,改造的工作量與成本最高的方案是方案三,可是方案三可以將其通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)在面臨的有關(guān)問題進(jìn)行解決,可以使之后煤礦開采更加扎實(shí)。所以,明確選取方案三,來優(yōu)化礦井通風(fēng)系統(tǒng)[9-12]。
在煤礦生產(chǎn)中,最關(guān)鍵部分就是通風(fēng)系統(tǒng),通風(fēng)系統(tǒng)可以使生產(chǎn)環(huán)境更加穩(wěn)定與安全。由于持續(xù)生產(chǎn)與推進(jìn)綜采工作面,之前設(shè)計(jì)好的通風(fēng)系統(tǒng)中經(jīng)常有無法將生產(chǎn)需求得以滿足的問題出現(xiàn)。在本文中,主要就供風(fēng)量比需風(fēng)量小、增大了通風(fēng)阻力、比較低的通風(fēng)效率與通風(fēng)機(jī)的性能和其工況點(diǎn)不相符等問題,將六種優(yōu)化改造方案提出來了,并對(duì)比了這六種優(yōu)化改造方案,比較與分析了改造優(yōu)化之后的生產(chǎn)規(guī)劃匹配、工作量、改造成本、阻力、風(fēng)量等,最后決定將通風(fēng)機(jī)進(jìn)行更換,起底巷道0.5m與將調(diào)節(jié)風(fēng)窗拆除的方案進(jìn)行使用,優(yōu)化了通風(fēng)系統(tǒng)。