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組合式落地鏜銑床立柱碎裂故障維修處理

2024-02-26 09:53:12王守頌王立春
金屬加工(冷加工) 2024年2期

王守頌,王立春

哈爾濱電機廠有限責任公司 黑龍江哈爾濱 150040

1 序言

U-TK6916B組合式落地鏜銑床鏜箱配重鋼絲繩斷裂,機床主要結構件均碎裂變形,達到報廢標準。

經故障現場調研分析,確認配重鋼絲繩多年未檢查保養,生銹斷絲,在機床鏜床垂直下降過程中,一側鋼絲繩斷裂,配重塊傾斜無法沿配重軌道移動,此時鏜箱繼續下降,另一側鋼絲繩在拉伸力的作用下斷裂,配重塊在彈性勢能的作用下向下彈射,破壞力極大。分解機床(機床為雙立柱主機結構)后發現,一側立柱、滑座鑄鐵結構件碎裂變形,配重塊落下位置的床身處塑性變形>3mm。立柱損壞情況如圖1所示。

圖1 立柱損壞情況

機床損壞情況嚴重,機床制造商及維修公司僅更換立柱費用的報價就超過120萬元。為節約機床維修成本,縮短停機周期,根據現場調研實際情況和強度計算分析,決定嘗試對損壞的機床部件進行自主維修,恢復機床正常使用功能。本文主要對立柱維修進行分析闡述。

2 立柱維修方案

因鑄鐵焊接性較差,焊接部件內應力大,無法保證結構部件強度和精度,故首先排除焊接修復方法[1]。經研究分析和測繪計算,確定了加工去除立柱損壞部分,再加工補塊,通過螺栓把合的方式修補恢復立柱的方案(見圖2)。具體工藝方案如下。

圖2 立柱維修

1)首先按照立柱殘留底面進行找正,利用導軌校核垂直度,去除立柱底部所有裂紋部分(需要視裂紋探傷情況確定去除部分),保證加工面平面度及表面粗糙度要求。

2)立柱底面加工后進行探傷檢查,必要時進行再加工,確保裂紋除盡。

3)加工完成后測繪出圖,設計補塊并下料加工(材料選用Q345)。除與立柱底面貼合面精加工外,補塊其余面留有加工余量[2]。

4)裝配補塊,根據立柱壁、筋實際位置在立柱底面和補塊上劃線,確定緊固螺釘布置、數量和平面坐標位置,立柱底面和補塊螺栓位置一一對應,螺栓規格需經設計計算確定;同時確定固定彎板、方鍵的位置、形狀和規格。

5)拆卸補塊,根據劃線位置加工螺釘槽和孔,加工方鍵槽,銑平彎板位置。

6)重新安裝補塊,通過力矩扳手將螺栓緊固,保證預緊力設計值;利用螺釘緊固方鍵和彎板,再次對補塊進行加固。

7)利用立柱導軌找正,將裝配完成的立柱底面進行整面精加工,保證立柱底面平面度0.02mm與導軌垂直度0.02mm/m。再修正加工補塊其他各面,包括立柱滑座螺栓把合面、螺栓孔等。

立柱通過以上方案修復完成待安裝。將把合面精加工鋼板通過88個加長螺栓均勻把合至立柱本體,計算確定螺栓規格、間距和級別等參數,同時配合方鍵、圓柱銷等進行定位,最后按照測繪的原立柱尺寸對其進行加工,保證基準面的加工精度。通過螺栓把合的方式恢復各部件的剛度,重新加工部件各基準面、定位面,保證部件精度[3]。

3 螺栓規格確定

查閱機床使用說明書,查得機床維修相關參數如下。鏜桿進給最大抗力:FW=45000N;立柱質量:m1=2.4×104kg;鏜箱質量:m2=1.7×104kg;鏜箱配重質量:m3=1.7×104kg;其余質量:m4=2×103kg;立柱進給速度:v=10m/min=1/6m/s;立柱進給制動時間:t=0.2s。

根據動量定理Ft=Mv,計算立柱移動橫向載荷Fh=Mv/t=(m1+m2+m3+m4)v/t,代入可得Fh=5×104N。

由于FW<Fh,所以立柱橫向載荷按Fh計算,則立柱縱向載荷為

式中,f是被連接接觸面摩擦因數,取f=0.15;m是被連接件的接觸面數目,取m=1。

代入式(1),可得Fz=4×105N。

根據立柱與補塊結合面情況,均勻選取88個螺栓把合位置,則單螺栓承受縱向載荷為

式中,Z是螺栓數量。

將Z=88代入式(2),可得Fz′=4.545×103N。設聯接螺栓材料為35鋼,強度級別為8.8,由強度級別計算得出螺栓屈服極限σs=640MPa,則單螺栓許用應力為

式中,[σ]是單螺栓許用應力;n是螺栓小徑許用應力安全系數。

取n=12.5(動載荷),代入式(3),可得[σ]=51.2MPa。螺栓小徑d1=[4×1.3Fz′/(π[σ])]1/2=12.122(mm)。由GB/T 196—2003查表比較,d1=12.122mm<13.376mm,即大徑M15及以上普通螺紋即可滿足立柱載荷強度要求。

考慮到螺栓受力不均勻性,充分利用立柱壁厚尺寸,最終確定螺栓規格為M30,強度級別8.8。

4 其余部件維修

(1)床身 經檢查床身未發現裂紋,但床身塑性變形較為嚴重,嚴重區域變形量為3~4mm/m。經測繪分析,決定將凹陷導軌處通過地腳楔鐵頂起,將導軌高出部分通過手工刮研處理,根據實際情況處理了4m長的導軌,保證導軌平面度。

(2)滑座 滑座裂紋較多,經分析計算,決定通過90余個高強度螺栓和壓板將滑座把合固定,在保證正常使用功能的前提下,確?;鶑姸群蛣偠?。

(3)其他 立柱配重及導軌修理,通過預熱及油壓機修正了配重導軌直線度,測繪制作損壞零部件并修補了破損部分;檢查并更換了Y軸傳動部件,包括齒輪、軸承等;滑座同床身手工配研。

5 結束語

機床各部修理完成后,進行整體安裝、精度調整、聯機調試和試加工。機床相關幾何精度均達到國家及行業標準,各軸均運行平穩,滿足使用要求。

機床修復成本低,僅立柱一項,相較采購新立柱成本節省100余萬元,同時縮短了數月的維修周期,U-TK6916B組合式落地鏜銑床修復工作取得了成功。

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