易鵬昌,張立權,李強,申永強,敬毅,但春陽
(中海油服油田化學事業部湛江作業公司,廣東 湛江 524000)
潿洲11-1 油田位于廣西北海市西南約70 km 的南海北部灣海域,距離潿洲終端42 km,距潿洲11-1N油田平臺1.6 km,潿洲10-3 油田7 km,潿洲12-1 油田綜合處理平臺18 km,水深40 m。該油田鉆遇的地層自上而下分別為望樓港組、燈樓角組/角尾組/下洋組、潿洲組和流沙港組。調整井開發的主要目的層為角尾組,底界垂深516.5~964.0 m,層厚346.5~402.0 m。該油田的溫壓系統正常,地溫梯度為3.45 ℃/100 m,油組儲藏中深溫度為61.5 ℃;油組儲層中深原始地層壓力為9.58 MPa,地層壓力系數為1.01~1.02。上部含大段軟泥巖,下部為濱海相砂巖層。由于泥巖層極易水化出泥球[1],前期已鉆超過35 口井,大多存在出泥球現象,嚴重影響了起下鉆效率;砂巖層為儲層,需要保證較高的滲透率恢復率。為了解決這些問題并提高作業效率,室內分析了已鉆井的作業情況,并優選出適度的分散性海水聚合物鉆井液和儲保效果優良的EZFLOW 無固相鉆井液。這些鉆井液在現場應用中表現良好,有效地緩解了泥巖層出泥球的現象,使得起下鉆過程更加順暢,提高了作業效率;同時,也提高了砂巖層儲層的保護效果。
潿洲11-1 油田已鉆井超過35 口,其中角二段上部低阻儲層為淺灘相泥質粉砂巖/局部粉砂巖,孔隙度為22.8%~32.5%,滲透率為86.5~1 951.5 mD,屬于高孔、中高滲儲層[2]。平均泥質含量15.3%~26%,易水化造成泥球現象。針對角尾組大段泥巖,早期采用強包被強抑制的PDF-PLUS/KCL 鉆井液進行鉆進。鉆進過程中,巖屑拍打在井壁上形成“南瓜餅”型巖屑,并粘附在下井壁,導致無法被及時帶出,從而在井內聚集形成泥團,進而造成倒劃眼起鉆困難等復雜現象[3]。中后期采用適度分散和適度包被的PDF-PLUS/KCl 鉆井液,利用PF-VIS 提高動切力和剪切稀釋性,以改善鉆井液的懸浮攜砂性能;同時輔以固控設備和置換部分鉆井液的方式保持鉆井液性能穩定。鉆井液常規配方:海水+(1~2)kg/m3燒堿+(1~1)kg/m3純堿+(2~3)kg/m3PF-PACLV+(8~10)kg/m3PF-FLO TROL+(2~4)kg/m3PF-PLUS+(2~5)kg/m3PF-VIS,鉆進期間配合加入潤滑劑PF-LUBE 改善潤滑性。調整后的鉆井液產生泥團的現象有所改善,但仍然時有發生。
分析認為,鉆井液中的包被劑PF-PLUS 屬于聚丙烯酰胺型高分子聚合物,一般通過親水性酰胺基團在鉆屑表面進行吸附,從而形成隔水膜以阻止水分子與鉆屑中的黏土相互作用,進而防止黏土水化分散,起到包被作用[4]。然而,在快速鉆進過程中,井眼鉆屑濃度高,經鉆具拍打后的鉆屑受到高聚物包被的影響會粘附在下井壁,難以被鉆井液攜帶返出,也難以分散。最終這些鉆屑會相互聚集成團,導致倒劃眼困難,下鉆遇阻等復雜情況。降低高聚物包被劑的加量只能起到改善作用,并未解決根本問題。
調整井是在原井眼中開窗側鉆,目的層為角尾組,與原井不同。原井眼在角尾組采用PDF-PLUS/KCl 鉆井液鉆進,只需滿足鉆井要求,而調整井除了滿足鉆井要求外,還需滿足儲層保護要求。因此,針對調整井角尾組以上地層及角尾組中上部的泥巖井段,采用了海水聚合物鉆井液體系;而在進入角尾組中下部含砂地層前,采用了EZFLOW 鉆井液以提高儲層保護效果。
相比PDF-PLUS/KCl 鉆井液,海水聚合物鉆井液不添加增黏劑,而是采用少量膨潤土來提高黏度;基本不添加包被劑PLUS 和抑制劑KCl,以保證鉆井液的分散性,從而預防出泥球現象的發生。海水聚合物鉆井液基礎配方為:海水膨潤土漿+(1.5~2.5)kg/m3燒堿+ (1~2)kg/m3純堿+ (8~15)kg/m3PF-PACLV+(8~15)kg/m3PF-FLO TROL,綜合性能如表1 所示。由表1 可知,海水聚合物鉆井液的流變性能(包括表觀黏度、塑性黏度和動切力)以及控濾失性能(濾失量) 與PDF-PLUS/KCl 鉆井液基本相似。然而,在泥巖滾動回收率和泥巖防膨率方面,海水聚合物鉆井液的表現明顯較低。因此,海水聚合物鉆井液具有更好的分散性,能夠在角尾組上部地層更好地預防出泥球現象。但這也意味著它更容易發生增稠,需要進行鉆井液置換操作。另外,由于海水聚合物鉆井液的配方相對簡單,所需材料種類及用量較少,因此它更適合于角尾組上部地層的快速鉆進需求。

表1 海水聚合物鉆井液綜合性能評價
相比PDF-PLUS/KCl 鉆井液和海水聚合物鉆井液,EZFLOW 鉆井液采用無固相設計,配方中不添加膨潤土和重晶石等惰性固相。這主要采用生物聚合物PF-EZVIS 調節鉆井液黏切,改性淀粉PF-EZFLO 調節鉆井液濾失量,酸溶暫堵劑PF-EZCARB 提高泥餅質量和改善儲層保護效果。無機鹽KCl 主要作為加重劑調節鉆井液密度并兼具抑制功能,潤滑劑屬于通用型。所有材料均可生物降解,鉆井時具有良好的暫堵效果。完井時泥餅可液化可降解,最終實現直接返排,達到保護儲層的目的[5-6]。EZFLOW 無固相鉆井液基礎配方為:海水+(2~3)kg/m3燒堿+(1~2)kg/m3純 堿+ (10~30)kg/m3PF-EZFLO+(3~8)kg/m3PFEZVIS+(20~50)kg/m3PF-EZCARB+(30~50)kg/m3PF-LUBE+(30~50)kg/m3PF-JLX,綜合性能如表2所示。

表2 EZFLOW 無固相鉆井液綜合性能評價
由表2 可知,EZFLOW 無固相鉆井液的表觀黏度、低溫低壓濾失量和高溫高壓濾失量與PDF-PLUS/KCl 鉆井液保持一致。然而,EZFLOW 鉆井液具有更高的動塑比、低剪切速率黏度、滲透率恢復率和更低的摩擦系數。高動塑比,即較高的動切力和較低的塑性黏度,使鉆井液具有更優秀的攜砂能力。而高的低剪切速率黏度則賦予鉆井液更優的懸砂能力,并可以有效防止鉆井液侵入儲層。高滲透率恢復率說明鉆井液的儲層保護效果更佳,更適合于儲層裸眼鉆完井。低摩擦系數則有助于降低摩擦阻力,提高鉆井效率。
潿洲11-1 油田A 平臺兩口調整井A16H1 和A24H1 采用海水聚合物鉆井液深鉆,進入目的層后轉換為EZFLOW 無固相鉆井液鉆進,基本概況如表3所示。

表3 潿洲11-1 油田A 平臺兩口調整井基本概況
兩口井均為水平井,平均機械鉆速超過60 m/h,鉆井過程中無復雜情況,整體作業順利。下面以A24H1 井為例,分析各階段鉆井液施工工藝和實際鉆井液性能。
開窗前檢查振動篩并換上120 目+140 目的篩布,充分篩除鐵屑。并配制200 m3稠膨潤土漿,配方如下:鉆井水+2 kg/m3燒堿+(100~120)kg/m3鉆井級膨潤土,原則上預水化24 h 以上。開窗期間向循環系統加入3 kg/m3PF-PAC LV+3 kg/m3PF-FLO TROL,維持鉆井液黏度在32~33 s 范圍內,為進入燈樓角組做準備。修窗結束后,充分進行井內循環,保證鐵屑清除干凈。隨后,向井底墊入10 m3高黏膨潤土漿稠塞,進行地層承壓實驗,折算當量密度1.30 g/cm3未漏,井筒穩定性較好。
開窗期鉆具出窗口前,適當降低鉆井液排量,減弱其對井壁的沖刷力度。進入燈樓角組后,鉆進期間維持鉆井液黏度在32~38 s 范圍內,鉆井液密度在1.06~1.07 g/cm3范圍內,并間歇補充PF-PAC LV 和PF-FOLTROL 以穩定鉆井液黏度,同時降低鉆井液濾失量。每鉆進1 柱劃眼2 遍,停泵前墊8 m3稠膨潤土漿至井底。在進入角尾組時,掃10 m3稠膨潤土漿,充分循環直至振動篩干凈。然后將裸眼段全部墊滿稠膨潤土漿,起鉆更換旋轉導向。
在泥巖井段上部,采用海水聚合物鉆井液進行鉆進。在鉆進期間每柱劃眼4 遍,將鉆井液黏度控制在32~34 s 范圍內,以確保泥巖段井徑適當擴徑以提高起下鉆效率。當鉆進至1 400 m 角尾組大套泥巖時,振動篩出現糊篩現象。為了解決這個問題,掃入10 m3的海水來沖刷井壁,同時降低鉆井液黏度,促進泥巖分散,防止出現泥球。當鉆進至角尾組中部砂巖段時,向循環系統中適當補充PF-PAC LV 和PFFOLTROL 以減少滲漏損失。為了提高鉆井液的攜砂性能,回收了部分膨潤土漿,并將鉆井液黏度提高至34~37 s。在角尾組一段鉆進期間每柱墊入8 m3的稠膨潤土漿,并全程開啟2 臺離心機及除砂除泥器,適當置換鉆井液,保持鉆井液性能穩定。
當鉆進至角尾組一段底部(1 900 m) 時,替入EZFLOW 無固相鉆井液,為進入角尾組二段目的層做準備。替漿后,通過補充PF-EZVIS 和PF-EZFLO 提高鉆井液黏度至42~45 s,以保證鉆井液R6/R3 達到9/8 及以上,以確保鉆井液具有較好的懸浮攜砂能力。調整后的EZFLOW 無固相鉆井液配方如下:海水+3 kg/m3燒堿+20 kg/m3PF-EZFLO+2 kg/m3PFEZVIS+20 kg/m3PF-JLX+15 kg/m3PF-LUBE+20 kg/m3PF-HLUB+20 kg/m3PF-EZCARB+50 kg/m3KCl。在鉆進期間,根據鉆井液性能情況,調配膠液以補充鉆井液消耗。在確保篩面不跑漿后,將120 目篩布替換為140 目+170 目復配篩布,并加強破損篩布檢查更換。為了清除鉆井液中的固相,全程開啟2 臺離心機和除砂器除泥器。在水平段鉆進期間,隨著扭矩摩阻的增大,及時添加液體潤滑劑以改善鉆井液潤滑性。
3.4.1 第一趟起下鉆
為了確保篩面干凈,本井在鉆進至2 649 m 后進行了循環處理。隨后,倒劃眼起鉆至930 m,過程總體順暢。只是在1 952 m 和1 492 m 兩處出現憋泵現象,但下放后劃眼通過,無其他復雜情況。下鉆通井全程順利到底,無任何遇阻或憋泵、蹩扭矩現象。
3.4.2 第二趟起下鉆
在第一趟下鉆通井到底后,充分循環至篩面干凈。然后墊入新漿,直接起鉆全程順利,無任何遇阻或憋泵、蹩扭矩現象。
總的來說,全井兩趟起下鉆過程順利,井眼穩定且通過性良好。
878~1 900 m 井段是一個大斜度井段,井斜角范圍為70.01°~85.09°。在這個井段,采用了海水聚合物鉆井液進行施工,將密度調控在1.06~1.07 g/cm3范圍內,并保持漏斗黏度在32~34 s 內。這種鉆井液配方簡單,維護方便,整體性能穩定。1 900~2 649 m井段是一個水平段,井斜范圍為85.09°~90.60°。在這個井段,采用了EZFLOW 無固相鉆井液進行鉆進。這種鉆井液的綜合性能如表4 所示。其鉆井液流變性能穩定,且動塑比超過0.7 Pa/mPa·s,低剪切速率黏度超過15 000 mPa·s,這為水平段井眼清潔提供了良好的性能基礎。此外,它的低溫低壓濾失量小于5 mL,高溫高壓濾失量小于12 mL,盡可能避免過多液相進入儲層對儲層造成損害。最重要的是,這種鉆井液的摩擦系數始終低于0.1,為水平段低扭矩提供了技術支撐。

表4 潿洲11-1-A24H1 井EZFLOW 無固相鉆井液性能統計
(1)在潿洲11-1 油田的調整井項目中,目的層角尾組的泥質含量較高。在高速鉆井作業中,強包被鉆井液很容易導致出泥球的問題。
(2) 針對泥巖層出泥球所引起的起下鉆遇阻問題,適度的分散性海水聚合物鉆井液來提高分散性,從而防止泥巖巖屑聚集成球。此外,考慮到砂巖儲層對滲透率恢復率的高要求,優選了EZFLOW 無固相鉆井液,以提高儲層保護效果。
(3)所選擇的優化水基鉆井液在潿洲11-1 油田A平臺的兩口調整井中得到了成功的運用。鉆井液的綜合性能保持穩定,兩口井的平均機械鉆速超過60 m/h,并且全程沒有出現泥球,起下鉆過程順暢。