*陳華 陶蕾
(1.中海石油寧波大榭石化有限公司 浙江 315812 2.中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 天津 300131)
中海石油寧波大榭石化有限公司(以下簡稱大榭石化)餾分油綜合利用項(xiàng)目(以下簡稱三期項(xiàng)目)于2013年開工建設(shè),2016年6月各裝置進(jìn)入全面生產(chǎn)階段,該項(xiàng)目主要針對原油進(jìn)行深度加工,生產(chǎn)高質(zhì)量的國V柴油、航空煤油以及苯乙烯、丙烯、丙烷等高附加值化工產(chǎn)品,年產(chǎn)量達(dá)700萬噸。該項(xiàng)目循環(huán)水場自2016年2月開始投用,循環(huán)量為42000m3/h,為420余臺的換熱器及機(jī)泵冷卻器提供換熱。
為了實(shí)現(xiàn)石化企業(yè)節(jié)水減排的目標(biāo),緩解企業(yè)用水壓力,循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水以大工業(yè)水(姚江水)、污水回用中水為主,并輔以季節(jié)性的雨水回用水作為補(bǔ)充,但該多元化的補(bǔ)水方式導(dǎo)致了水質(zhì)條件的復(fù)雜化,其水質(zhì)指標(biāo)如硬度由30mg/L至150mg/L波動,堿度由35mg/L至120mg/L波動,枯水期和豐水期的電導(dǎo)率則相差200~300μS/cm。補(bǔ)水水質(zhì)階段性波動直接造成循環(huán)水水質(zhì)波動較大,同時增加了循環(huán)水水質(zhì)控制難度,使得循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍率普遍降低至3倍左右,總補(bǔ)水率高達(dá)約1.2%,水處理藥劑消耗量大,循環(huán)水系統(tǒng)的細(xì)菌控制難度增大,影響循環(huán)水場長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
為了更大程度挖掘企業(yè)節(jié)水潛力,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水污水減排和處理藥劑減量化目標(biāo),大榭石化與中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡稱天化院)合作開發(fā)并建造了1套“電化學(xué)-電滲析”相結(jié)合的水質(zhì)控制與節(jié)水一體化裝置(以下簡稱一體化裝置),該裝置包括一套過濾系統(tǒng)(一臺多介質(zhì)過濾器、一臺活性炭過濾器和1臺布袋式保安過濾器)、6臺電滲析(EDR)裝置、6臺電化學(xué)(ECW)裝置、2臺儲水罐和4臺增壓水泵。一體化裝置投用后實(shí)現(xiàn)了循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍率≥6倍運(yùn)行,與無項(xiàng)目比綜合節(jié)水≥50萬噸/年,藥劑量減少30%的研究目標(biāo),同時循環(huán)水冷卻器維修數(shù)量大幅下降,對于企業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能、節(jié)水減排、降低生產(chǎn)成本具有重要意義,同時也為石油煉化企業(yè)污水處理提標(biāo)與減排提供一種可靠的技術(shù)選擇。
大榭石化三期循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)置冷卻塔9座,設(shè)計(jì)總循環(huán)水量為45000m3/h,溫降10℃,出水壓力0.45MPa,出水溫度33℃,回水溫度43℃。設(shè)置循環(huán)水泵10臺,包括8臺大泵(單泵Q=6700m3/h,H=50m)和2臺小泵(單泵Q=3400m3/h,H=50m)。系統(tǒng)補(bǔ)水以大工業(yè)水(姚江水)、污水處理場含油回用水和超濾反滲透產(chǎn)水為主。2018年12月以前為冷卻塔8臺運(yùn)行,2019年1月首次大檢修后投用了1座備用冷卻塔改為9臺運(yùn)行,實(shí)際循環(huán)水量由38000m3/h提高至42000m3/h,系統(tǒng)補(bǔ)水中增加了約40萬噸/年的全廠回收雨水,該循環(huán)水系統(tǒng)存在補(bǔ)水水質(zhì)復(fù)雜,水質(zhì)波動大且用戶端冷卻器材質(zhì)各異、數(shù)量龐大、介質(zhì)側(cè)組分和使用情況復(fù)雜,易發(fā)生各類物料泄露的問題。
一體化裝置依托大榭石化三期42000m3/h的循環(huán)水系統(tǒng)開展工藝設(shè)計(jì)以及工程化建設(shè),原設(shè)計(jì)進(jìn)水為循環(huán)回水的旁濾出水,但考慮發(fā)生物料泄漏情形沖擊,為保證一體化裝置穩(wěn)定運(yùn)行,將進(jìn)水改為循環(huán)水給水,設(shè)計(jì)處理能力為100t/h。為進(jìn)一步提高進(jìn)水穩(wěn)定性,進(jìn)電滲析裝置前設(shè)置一臺多介質(zhì)過濾器、一臺活性炭過濾器和1臺布袋式保安過濾器,以去除微生物黏泥、固體顆粒及余氯對電滲析膜的影響。進(jìn)水經(jīng)過電滲析膜,約一半的水經(jīng)過脫鹽后直接補(bǔ)充至循環(huán)水系統(tǒng),另一半經(jīng)濃縮后的水則進(jìn)入電化學(xué)裝置。電化學(xué)裝置對濃水進(jìn)行高效的脫硬除鹽,形成鈣鎂鹽顆粒排出電化學(xué)裝置,脫硬后的水則繼續(xù)補(bǔ)充至循環(huán)水池。一體化裝置工藝方案流程示意圖見圖1。

圖1 一體化裝置流程示意
電滲析技術(shù)是一個基于選擇性膜的電化學(xué)分離過程。電滲析設(shè)備由陰陽電極板與交替放置的陽離子交換膜和陰離子交換膜組成,含鹽溶液在陰陽離子交換膜之間流過,由此形成了靠近電極板的兩個極室、多組淡水室和濃水室。含鹽溶液在外加直流電場作用下,以電位差為驅(qū)動力,利用離子交換膜對溶液中離子進(jìn)行選擇透過,使溶液中溶質(zhì)和溶劑進(jìn)行了分離,從而達(dá)到淡化或濃縮的目的。
EDR在運(yùn)行過程中,它是靠電能來遷移水中己解離的離子,因此它耗用的電能是和水中含鹽量成正比的,去除效果與進(jìn)水水質(zhì)、進(jìn)水溫度、運(yùn)行電壓、電流、進(jìn)水流量、流速、倒換電極時間、膜面積等參數(shù)有關(guān)。優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),控制操作電流低于極限電流密度,盡可能提高膜面流速,可以減少膜污染、降低能耗、提高電流效率等。
電化學(xué)水處理技術(shù)是在外加電場作用下,利用電化學(xué)陰陽極的氧化還原反應(yīng)。在陰極區(qū)產(chǎn)生強(qiáng)堿區(qū),實(shí)現(xiàn)對鈣鎂等成垢離子的去除,在陽極區(qū)產(chǎn)生氯氣、次氯酸等氧化性物質(zhì),實(shí)現(xiàn)殺菌作用。經(jīng)過以析氯電位、析氧電位、電催化活性面積等評價參數(shù)作為電極性能的評價參數(shù)的關(guān)鍵技術(shù)研究表明,以稀有金屬制成的復(fù)合電極電催化活性表面積更大,電流效率更高,電能消耗更低。而增大停留時間和提高電流則能有效提高除硬效果和余氯產(chǎn)生量,但水體在設(shè)備內(nèi)停留時間的延長與設(shè)備固有體積以及流速有關(guān),綜合處理成本以及處理效率考慮,氯離子濃度宜大于400mg/L,停留時間為10min。
經(jīng)過濾預(yù)處理后的循環(huán)水給水進(jìn)入EDR裝置進(jìn)行分鹽處理,脫鹽產(chǎn)水回到循環(huán)水池,濃水進(jìn)入電化學(xué)裝置進(jìn)行除硬除堿,同時進(jìn)行殺菌,電化學(xué)產(chǎn)水全部回到循環(huán)水池,鈣鎂垢以固體形態(tài)從電化學(xué)裝置析出。整個系統(tǒng)水量回收率>98%,僅有部分EDR反洗水和隨垢移走的水量損失。
本工藝將EDR濃水作為電化學(xué)進(jìn)水,可大幅提高電化學(xué)的處理效率,減少電化學(xué)裝置的規(guī)模和能耗。整體運(yùn)行后,可控制整個循環(huán)水系統(tǒng)的硬度堿度達(dá)到合理范圍,在專有配套無磷水處理劑的共同作用下,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)高濃縮倍率工況下的安全穩(wěn)定運(yùn)行;不僅可以大大減少排污量和補(bǔ)水量,可少減緩蝕阻垢劑用量和大量殺菌劑的需求,同時對系統(tǒng)的設(shè)備保護(hù)效果也大大提升。
一體化裝置從2019年3月開始試運(yùn)行,對比一體化裝置投用前后補(bǔ)水率可以看出,補(bǔ)水率由1.2%降至0.91%,降低了0.29%,循環(huán)水量由2018年的38000m3/h升至大修后42000m3/h計(jì)算,年運(yùn)行時間按8640小時計(jì),每年節(jié)約補(bǔ)水量約105萬噸。圖2為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水率的變化趨勢圖。

圖2 循環(huán)水補(bǔ)水率變化趨勢圖
經(jīng)過裝置的長周期運(yùn)行,循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高濃縮倍率(≥6.0)運(yùn)行,濃縮倍率由裝置運(yùn)行前的3.1倍提升至7.1倍,循環(huán)水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到Q/SH 0628.2—2014《水務(wù)管理技術(shù)要求-第二部分:循環(huán)水》要求。表2為一體化裝置投用前后循環(huán)水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)。

表2 一體化裝置運(yùn)行前后循環(huán)水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)
技術(shù)投用后有效的控制了循環(huán)水水質(zhì),保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備管路,降低腐蝕和結(jié)垢,水冷器檢維修頻次由2018年的年檢修31次,降為2019年的年檢修3次,檢修頻次大幅降低,從而延長各設(shè)備的使用壽命和換熱效率保障煉油裝置的長周期運(yùn)行,帶來可觀的間接經(jīng)濟(jì)效益。
實(shí)測運(yùn)行一年的進(jìn)出水質(zhì),電滲析裝置平均進(jìn)水電導(dǎo)率為2225μS/cm,TDS為1234mg/L;出水電導(dǎo)率為1034μS/cm,TDS為519mg/L。電化學(xué)裝置進(jìn)水細(xì)菌總數(shù)為每毫升3.14×104個,余氯為0mg/L;產(chǎn)水細(xì)菌總數(shù)為0,產(chǎn)水余氯為1.05mg/L。從數(shù)據(jù)上驗(yàn)證了電滲析裝置能達(dá)到53%以上的除鹽率,電化學(xué)裝置則能有效地將水中氯離子轉(zhuǎn)化為余氯,并起到良好的殺菌效果,減少次氯酸鈉藥劑、非氧化殺菌的投入30%。
經(jīng)核算,增設(shè)一體化裝置后大榭石化三期循環(huán)水系統(tǒng)每年節(jié)約工業(yè)用水成本379.33萬元,節(jié)約排污廢水處理費(fèi)用301.95萬元,單位處理水處理藥劑量降低了30%以上;更加有效的控制水質(zhì),保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備管路,降低腐蝕和結(jié)垢,從而延長各設(shè)備的使用壽命和換熱效率,水冷器檢維修頻次降低90%;一體化裝置的投用,每年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益約930.51萬元。
一體化裝置在大榭石化三期循環(huán)水系統(tǒng)的成功應(yīng)用,證明該技術(shù)應(yīng)用在大型循環(huán)水系統(tǒng)是經(jīng)濟(jì)可行的,同時具有良好的社會效益,對于企業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能、節(jié)水減排、降低生產(chǎn)成本、實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義,為提高企業(yè)的資源綜合利用水平發(fā)揮重要作用。但一體化裝置在制水率、電滲析化學(xué)清洗頻次和膜的壽命、過濾器的過濾精度和反洗頻次、裝置占地集成等方面尚有改進(jìn)空間,建議從模塊化、系統(tǒng)化、智能化角度考慮,實(shí)現(xiàn)迭代更新開發(fā),并在新建項(xiàng)目和同類行業(yè)中推廣使用。