徐敏賢
本文針對由拖管、沉井方式施工的污水排水管道項目,拖管施工完成后,由于存在地下障礙物、周邊土層情況不理想以及施工工期因素的影響,部分連接井原設計的沉井法無法實施。本文所述沉井深度為10m,通過變更設計采用了鋼板樁的支護形式,同時考慮基坑深度較深、施工現場條件復雜,施工影響因素多,施工中鋼板樁選用拉森樁形式,并多種措施并舉,加強了鋼板樁支撐能力,保證了支撐體系的安全。
現階段城市開發和改造過程中,新建和改建了大量城市污水聯通管道。污水聯通因埋深較深,且多在現有市政道路下方,需下穿大量原有地面構筑物,故很多采用非開挖作業方式實施。
污水聯通管道采用拖管施工時,管道接頭部位常采用沉井進行施工,沉井下沉后形成接管連接操作空間進行施工。接管結束后進內回土填平。而沉井施工受周邊環境影響較大,當沉井部位周邊土層情況較差,地下存在障礙物以及其他環境影響因素時,沉井無法施工或施工風險較大。
本文針對“蘇州市吳中區木瀆新城污水處理廠提標改造(EPC)工程”中,新建污水聯通管道接原有市政管網施工中,沉井受周邊環境影響無法施工時,通過一系列的設計變更,并采用了多項優化的改進措施,保證了污水管道接管施工安全,并保證了接管施工質量。
由我公司實施的“蘇州市吳中區木瀆新城污水處理廠提標改造(EPC)工程”,項目包括結構主體(反硝化池)、設備機房、管道施工、道路路面恢復、道路排水以及項目施工范圍內的污水聯通管道施工。項目污水管道為壓力管,管道埋設方式采取拖管方式實施。拖管管材采用DN800PE 實壁管,拖管接頭連接處采用沉井方式圍護,在井內進行管道焊接連接施工。原設計圖如下:

圖1 原設計圖
污水聯通管道施工配合結構主體及部分新建污水管道施工進度實施。在項目木東路口段落施工時,發現主要有以下難點:
(1)木東路交叉口段落拖管位于河岸邊,土層上部存在較厚淤泥土層,土層強度差,沉井下沉過程中容易偏斜。在管位位置下方土層存在承壓水,施工還需采用止水降水措施。
項目所在地質土層結構如下:
①1 層淤泥:灰黑色,流塑。含有機質,有異味,夾雜生活垃圾、碎石等。該上層主要分布于擬建管道沿線勘探孔C5~J5、C122~C123、C36-1~J39、C55~C56、JC106~C108 之間的河道中,厚度0.5~1.0m。具觸變性,工程特性極差。
②層粉質黏土:淺灰黃色,可塑~軟塑,合灰色斑紋及鐵錳質侵染斑點,該上層擬建管線沿線局部有分布,層厚0.3~1.60m,層底標高-2.06~08m,壓縮性中等~高,工程特性一般。
③1T 層粉土夾粉質黏土:灰黃色~灰色,稍密~中密,濕。局部夾粉質黏土薄層,局部多。層厚1.00~6.00m,層底標高-14.29~4.54m。壓縮性中等,工程特性一般。
④2 層粉土:灰黃色~灰色,稍密~中密,濕為主。火粉質黏土薄層,局部多。該上層擬建管線沿線局部分布,層厚1.00~8.00m,層底標高-15.46~-8.97m.壓縮性中等,工程特性一般。
(2)沉井與管廊圍護結構SMW 工法樁近間距約為2.0m,因此處土層情況較差,工法樁施工存在鼓樁現象,對工法樁周邊原有土層擾動較大。沉井距離圍護樁較近,下沉過程中沉井一側為擾動土,另一側為原土層,沉井兩側土壓不平衡容易造成沉井偏位,甚至傾斜。沉井存在工程風險。
(3)在木東路交叉口拖管施工時,發現沉井井位處地下存在障礙物,拖管壁有被障礙物剮蹭、卡管現象,且沉井在管道接頭位置,無法移位避障。若采用井內人工除障的方式進行清理,本工程刃腳下土質情況差,開挖可能造成井外水土向井內流失的情況,造成質量事故。
(4)管道接頭埋深約10.0m,原設計采用沉井施工,而沉井施工工序多,養護時間長,本項目施工工期緊張,木東路交叉口屬于施工節點部位,直接影響上部道路恢復施工,采用沉井預制下沉工期難以滿足要求。
(5)沉井在已施工敷設完成的管道上施工,采用騎馬井方式,在管節位置刃腳上預留開口,DN800 管開口寬度通常需約1.8~2.0m,才能保證刃腳不對已有管道造成影響。本項目上部土層較差,刃腳開口后,下沉至本項目③1t 粉上夾粉質黏土后,容易發生外部水土涌入井內,造成沉井施工失敗。
鑒于以上木東路交叉口段落沉井施工存在的問題,項目部采用發散思維,大膽設計改進方法,并與業主方和設計院多次溝通,達成變更共識,最終確定以下變更措施:
(1)為避免沉井施工的風險,將沉井直接變更為拉森鋼板樁圍護開挖,節省了沉井預制養護、封底等工序,施工速度快。
(2)鋼板樁施打靈活,可根據地下障礙物情況及時調整支撐圍護范圍,便于避開障礙物。可以保證基坑支護順利實施。
(3)在鋼板樁施工前對地表原有淤泥質土進行卸土,減少圍護開挖深度,提高鋼板樁圍護安全穩定性。
(4)鋼板樁圍護隔水性能弱于沉井結構,且管道接管管口位置存在透水層。鑒于現場土層透水性弱,降水對上部土層沉降影響弱,故施工前,對原設計的2口沉井降水井進行保留,并額外增加3 口降水井,以減小基坑外水壓力保證基坑施工正常實施。
(5)因項目鋼板樁施工前,下部拖管已施工完畢,受管道影響,管道部位鋼板樁無法打設到位,此部分鋼板樁懸空支撐。管道四周土體存在無支撐開挖的情況。為確保開挖施工安全,對無支撐土體采用進行加固,加固方式采用壓密注漿,以提高土體強度,避免開挖過程中失穩。
(6)為減少管道對基坑圍護的影響,項目通過與管網設計方溝通,將基坑內拖管尚未實施的一側管道埋深抬高,將拖管接管口上移。在井內施工上翻管連接。一側管口抬高后,接管施工可在鋼板樁拔除后的淺基坑內進行接管,減少了管道對基坑圍護的影響。
(7)管道埋深較深,深度約為10m,以達到鋼板樁適宜的基坑支撐圍護深度的極限,考慮到打設施工機械能力,項目基坑支護鋼板樁選用15m 的拉森樁。為減小圍護變形造成滲漏水,在基坑頂首先對原地面進行卸土,卸土厚度2.5m。對拉森樁基坑內部采用加密支撐的方式,上下對撐間距1.5m-2.0m。
變更后基坑圍護設計如下所示:

圖2 變更后基坑圍護立面圖

圖3 變更后基坑圍護平面圖

圖4 管道上翻設計
(1)降水井施工并預降水;(2)清表并卸土2.5m;(3)打設拉森鋼板樁;(4)基坑底及已施工拖管口外壓密注漿;(5)土方開挖及隨挖隨安裝鋼支撐;(6)挖出拖管口切割并安裝上翻管;(7)分層回填,同時分層加固上翻管;(8)拔除拉森鋼板樁,并回填樁孔;(9)施工另一側拖管,與上翻管口焊接連接。
項目共設置5 口降水井,內2 口外3 口,其中2口井布置在南側靠河岸位置,一口布置在北側靠現有道路位置。井位布置如下所示:
坑外測試觀測井,深度為20m。凈水鉆孔直徑600mm,濾管直徑為273mm、壁厚3mm 焊接鋼管,外側包固80 目的濾網,填筑中粗砂作為進內的濾料,井壁回填采用優質黏土回填。
拉森樁為SP-IV 型,單根長度15m 寬400mm。施工機械采用長臂挖機和液壓振動錘。施工前先安裝定位架,從一側開始按順序施打。基坑回填后拔除鋼板樁。鋼板樁拔除后留下的土孔應及時采用水泥漿液填筑處理,水灰比0.5。
按照設計漿液配合比,制備漿液待用。漿液采用42.5 級水泥配置,摻入50kg/m3特細粉煤灰,拌合后進行注漿,注漿量80kg/m3。
注漿前首先計算預計每一段的壓降量,注漿至預計的漿量后停止,進行周邊點位的注漿施工。待20 分鐘后,提升50cm 注漿。穩定后拔管至設計標高。
壓漿若有冒漿現象,需停止壓降作業,等待前期漿液水泥初凝形成一定強度后,再繼續進行施工。
鋼牛腿安裝:每層土方開挖至支撐下50cm 后,開始安裝鋼牛腿,安裝采用焊接方式進行施工,與鋼板樁圍護進行焊接。鋼牛腿與鋼板樁焊縫應大于8mm 厚。
鋼圍檁安裝:基坑各邊為一段鋼圍檁,采用挖機吊住鋼圍檁后,下放至安裝完成的牛腿上。鋼圍檁采HM440*300*11*18 型鋼。
鋼管支撐安裝:鋼管支撐采用φ400 鋼管制作,與鋼圍檁間電焊固定。鋼管支撐采用吊機吊裝安設。鋼支撐的安裝控制在24 小時以內,人工配合吊車吊裝就位。
基坑內支撐間距較密,挖機無法進入基坑內進行開挖施工。本項目基坑上部土層采用挖機在基坑上方進行開挖出土。基坑下部挖機大臂無法夠及,采用抓斗機進行出土,基坑內人工配合清理土方。
將管道熱熔對焊機提前吊入坑內,坑內安置固定。上翻管道采用挖機吊入基坑內,挖機吊住管道不脫鉤,在基坑內采用鋼管及石塊臨時支墊固定,將兩側管口卡入熱熔對焊機固定,完成管道焊接作業。
上翻管下部接管完成后,管道繼續由挖機吊住不松脫,避免松脫后接頭受力開裂,待基坑回填至6.0m以上后,方可松開吊繩。上翻管上部接口,在基坑回填并完成另一側拖管后實施。上部管口連接時需增加一個伸縮節,以保護管道對接連接長度。
(1)接管部位基坑下存在地下障礙物,采用沉井施工刃腳下遇到障礙物后,井內人工除障,可能造成井外水土向井內流失,造成質量事故。而采用鋼板樁圍護,鋼板樁施打靈活,施工過程中遇地下障礙物,可及時變更鋼板樁施打位置,便于避障。
(2)鋼板樁開挖接管施工相對于沉井內接管施工,施工工序大大縮減,減少了沉井預制養護下沉施工時間,按原設計沉井下沉接管施工工期約需21 天,而采用鋼板樁圍護接管僅需13 天。大大節省了施工工期。
(3)項目土層情況不理想,地表存在較厚軟弱土層,沉井容易偏位傾斜。而項目一側拖管已施工完成,沉井刃腳下需預留倒U 型拖管槽,一側刃腳損失大,在下沉過程中土層情況不佳,更容易造成進位偏斜。而采用鋼板樁支護則不存在此問題。
(4)相對于沉井接管施工,鋼板樁圍護施工節省了施工成本,而變更后利潤提高。一方面節省建設方投資的前提下,我方施工利潤更高。是一項共贏的施工改進措施。
(5)為了保證鋼板樁支撐的安全穩定性,本成果綜合采用了強化降水、強化內支撐、大量注漿封堵,變更管道接頭等措施,對今后類似項目提供參照。
本項目原設計為沉井施工深度為10m,地質土層情況差,基坑底存在已施工管并存在障礙物,沉井難以實施。項目通過變更采用了鋼板樁進行基坑圍護,并采取了多種基坑防護措施,保證了支護體系安全穩定。使得拉森鋼板樁支護體系可安全適用的基坑開挖增加到10m 深度。也為以后類似項目沉井無法施工時,變更采用鋼板樁支撐體系提供了可借鑒的成功案例。