袁長才
(寧夏寶豐集團紅四煤業有限公司)
軟巖巷道支護是困擾當前煤礦開采的一大難題。由于軟巖自身強度低、遇水軟化膨脹、易破壞等特點,在高應力作用下,巷道底板易出現底鼓,導致維修費用巨大[1-4]。目前,我國眾多學者對軟巖底鼓發生機理與防治進行了大量研究。張官禹等[5]分析了底板巖層結構、應力狀態及支護強度等因素對底鼓的影響,并提出錨梁+錨桿+網噴+澆筑混凝土的聯合支護技術治理底鼓;張杰等[6]通過載荷及水理作用分析了底鼓發生機理,并提出開挖卸壓槽的措施治理底鼓。雖然對底鼓的研究較多,但由于軟巖受底板水影響及錨固支護的作用有限,對底鼓的控制難度較大。本研究通過分析某礦8110 運輸巷底板變形規律機理,提出底板超挖錨桿加固回填的支護方案控制底鼓,以基本提高巷道底板的穩定性。
8110 工作面位于某礦八采區北翼東部,北側為設計8112 工作面,東側為8008 工作面采空區,西側為八采區3 條大巷,南側為實體煤。工作面主采8#煤層,平均煤層厚度3.5 m,平均傾角2.5°。工作面運輸巷沿5#煤頂板掘進,頂板由泥巖、中砂巖及中粒砂巖等組成,底板由泥巖、砂質泥巖及粉砂巖等組成。巷道掘進后受頂板砂巖水影響,底板遇水軟化膨脹,巷道底板變形速率及變形量大,造成巷道反復返修,影響工作面回采速率。
8110 工作面運輸巷未受采動影響前,底板變形量較小;隨著工作面的回采,采動對巷道穩定性的影響逐漸變大,巷道底板變形量增加。通過沿著巷道走向方向布置2個監測測站,監測30 d內巷道底板變形量,監測結果如圖1所示。

由圖1 可知,隨著監測測站與工作面的距離減小,8110 運輸巷底鼓量呈現逐漸增加的趨勢,在監測30 d 內巷道最大底鼓量為300 mm。當測站距工作面80 m 處,巷道底鼓量較小,變形速率較慢;距工作面35~80 m 處,巷道底鼓量逐漸增加,變形速率有所增快;距工作面10~35 m 處,巷道底鼓量增加較快,變形速率明顯加快,此時巷道底板處于劇烈變形階段。8110 運輸巷底鼓對巷道運輸、行人等影響較大,需要對巷道進行反復返修,嚴重制約工作面的回采速率。
采用數值模擬8110 運輸巷底板塑性區分布情況,研究底板變形破壞規律。建立長×寬×高=538 m×54 m×100 m 的力學模型,X、Y、Z方向分別施加5.6,6.37,9.16 MPa 應力,XY平面施加2.01 MPa 剪應力,力學參數如表1所示。

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工作面超前不同距離時,8110 運輸巷底板塑性區分布情況和底板破壞情況如圖2所示。

由圖2可知,8110運輸巷底板塑性破壞范圍與距工作面距離呈負相關,塑性破壞主要集中在底板及兩幫底部。當工作面超前5 m 時,巷道受采動影響劇烈,底板塑性區范圍最大,底板塑性破壞嚴重,最大破壞深度為2.25 m;當工作面超前10~20 m 時,底板塑性區范圍逐漸減小,最大破壞深度為2 m;當工作面超前25 m 后,巷道受采動影響程度明顯減小,底板塑性區范圍逐漸區域穩定,穩定后最大破壞深度為1.75 m。
巷道的底板巖性和結構狀態決定著底鼓的大小及形態。當底板巖層堅硬、強度高時,較為穩定,一般不發生底鼓;當底板巖層較軟、強度低時,穩定性較差,易形成應力集中區,造成失穩而出現底鼓。
8110 運輸巷底板由泥巖、砂質泥巖及粉砂巖等軟巖組成,巖層強度低,遇水易崩解軟化,底板及兩幫底部未采用有效的支護措施,底板巖層穩定性差,發生塑性破壞,出現大范圍底鼓。
巷道底板積水會加劇底鼓的程度,部分黏土巖層遇水后易崩解軟化,巖層強度降低,穩定性變差;部分含蒙脫石巖層遇水后易發生膨脹,進一步加劇底鼓。同時,底板積水不僅影響巷道底板巖層,還隨著裂隙擴張至底板深處,對深部巖層強度及體積產生影響,進一步影響巷道底鼓程度。


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采用數值模擬分析8110 運輸巷最大主應力分布情況,研究采動應力對底鼓的影響,超前工作面不同距離時巷道最大主應力分布情況如圖3所示,最大主應力值如表2所示。由圖3、表2 可知,8110 運輸巷最大主應力與工作面距離呈負相關。當工作面超前5~10 m 時,巷道受采動影響劇烈,兩幫和底板最大主應力分別為21.15,11.65 MPa;當工作面超前20~30 m 時,隨著與工作面的距離逐漸增加,巷道受采動影響逐漸減弱,兩幫和底板最大主應力緩慢減小;當工作面超前30 m時,巷道受采動影響較弱,圍巖逐漸趨于穩定狀態,兩幫和底板最大主應力分別為19.45 MPa 和11.05 MPa。
針對8110 運輸巷底板變形規律及原因,提出底板超挖錨桿加固回填的支護方案,即首先對底板開挖一定深度進行超前卸壓;然后對底板施加錨桿支護,改變底板巖層力學狀態,控制底板塑性變形破壞;最后采用高強度混凝土進行回填,加強底板巖層的強度和承載能力,并阻斷水與底板巖層的接觸,具體支護如圖4所示。
由圖4 可知,8110 運輸巷首先進行底板開挖,開挖深度為200~300 mm。隨后進行錨桿支護,選用φ20 mm×2 500 mm 的高強螺紋鋼錨桿,間距800 mm,排距800 mm,底板每排布置6 根錨桿,其中,靠幫部2 根錨桿傾斜布置,與垂直方向夾角20°,其余4根垂直布置。幫部底角處各傾斜布置1根錨桿,與水平方向夾角45°。最后采用C30高強度混凝土進行回填,避免與水接觸,提高底板巖層強度。
采用底板超挖錨桿加固回填的支護方案后,通過監測巷道底鼓量驗證治理效果,監測結果如圖5所示。
由圖5 可知,支護后8110 運輸巷底鼓量有了明顯減小,在監測的30 d 內最大底鼓量僅為58 mm,比支護前降低了80.67%。因此,底板超挖錨桿加固回填的支護方案治理效果明顯,有效改善了底板塑性變形破壞,避免巷道反復返修,提高了工作面的回采速率。
(1)8110運輸巷最大底鼓量為300 mm,嚴重影響工作面的回采速率。采用數值模擬巷道底板塑性區分布情況,得到底板塑性破壞范圍與工作面距離呈負相關,即距離工作面越近,巷道受采動影響劇烈,底板塑性破壞越嚴重,底鼓量越大。

(2)分析了底板巖性和結構狀態、水理作用及采動應力對巷道底鼓情況的影響,提出底板超挖錨桿加固回填的支護方案,支護后最大底鼓量僅為58 mm,治理效果良好,有效改善了底板的變形狀態,提高了底板圍巖的強度。