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三菱機(jī)組FGH 水沖擊問(wèn)題原因分析和解決對(duì)策

2024-01-11 10:43:42
設(shè)備管理與維修 2023年21期
關(guān)鍵詞:凝汽器調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)

陳 琦

(廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司,廣東惠州 516080)

1 FGH 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

為提高聯(lián)合循環(huán)效率,三菱M701F4 機(jī)組在F3 機(jī)型的基礎(chǔ)上對(duì)空冷型TCA(Turbine Cooling Air,燃機(jī)冷卻空氣)換熱器進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后分為T(mén)CA 換熱器和FGH(Fuel Gas Heater,燃料加熱器)換熱器。其中,F(xiàn)GH 換熱器利用中壓省煤器出口的熱水對(duì)天然氣進(jìn)行加熱,以達(dá)到燃燒器燃燒的要求。燃機(jī)FGH 系統(tǒng)如圖1 所示。

圖1 燃機(jī)FGH 系統(tǒng)

燃機(jī)發(fā)出啟動(dòng)指令后,F(xiàn)GH 進(jìn)口旁路閥打開(kāi)進(jìn)行注水,當(dāng)FGH 內(nèi)壓力達(dá)到4.5 MPa 后,進(jìn)口主路閥打開(kāi)。燃機(jī)點(diǎn)火至低負(fù)荷階段,通過(guò)FGH 至凝汽器的流量調(diào)節(jié)閥調(diào)整流量。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于135 MW 后,F(xiàn)GH 至低壓省煤器前的流量調(diào)節(jié)閥開(kāi)始工作,至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。燃機(jī)停機(jī)階段,當(dāng)燃機(jī)熄火降速時(shí),流量控制閥關(guān)閉,F(xiàn)GH 進(jìn)口主路、旁路閥延時(shí)600 s 關(guān)閉。FGH 至凝汽器的流量控制閥在低真空時(shí)閉鎖開(kāi)啟。

2 現(xiàn)象描述

為降低廠用電率,電廠會(huì)對(duì)非兩班制運(yùn)行機(jī)組進(jìn)程破壞真空,停運(yùn)軸封、輔汽、凝結(jié)水系統(tǒng)的操作。當(dāng)凝結(jié)水泵停運(yùn)后,在凝結(jié)水系統(tǒng)壓力下降的過(guò)程中,燃機(jī)FGH 系統(tǒng)管道及凝結(jié)水系統(tǒng)管道會(huì)發(fā)生水沖擊現(xiàn)象,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)管道設(shè)備造成很大危害。典型的停運(yùn)凝結(jié)水泵過(guò)程中FGH 出現(xiàn)水沖擊的曲線如圖2 所示。

圖2 典型凝泵停運(yùn)后出現(xiàn)水沖擊的FGH 系統(tǒng)曲線

由圖2 可見(jiàn),在A 點(diǎn)FGH 進(jìn)口主路、旁路閥關(guān)閉后,F(xiàn)GH 內(nèi)壓力迅速?gòu)?.0 MPa 降至與凝泵出口壓力一致(2.23 MPa),F(xiàn)GH出口溫度測(cè)點(diǎn)也有明顯上升,F(xiàn)GH 內(nèi)的熱水流出。在B 點(diǎn)凝結(jié)水泵壓力由2.23 MPa 調(diào)整降至1.3 MPa,F(xiàn)GH 內(nèi)壓力逐漸下降,下降趨勢(shì)明顯強(qiáng)于前一階段。在C 點(diǎn)凝結(jié)水泵停運(yùn),凝結(jié)水系統(tǒng)壓力迅速降至0,F(xiàn)GH 壓力雖然下降明顯,但明顯高于凝結(jié)水系統(tǒng)壓力,F(xiàn)GH 出口水溫逐漸上升。當(dāng)FGH 出口水溫達(dá)到最高點(diǎn)(D 點(diǎn)190 ℃,接近于A 點(diǎn))時(shí),F(xiàn)GH 系統(tǒng)及凝結(jié)水系統(tǒng)出現(xiàn)水沖擊現(xiàn)象,F(xiàn)GH 出口水溫隨即緩慢降低。初步判斷為FGH 內(nèi)的水通過(guò)至低壓省煤器前調(diào)節(jié)閥沖入凝結(jié)水系統(tǒng),造成FGH 系統(tǒng)與凝結(jié)水系統(tǒng)管道的水沖擊。

為減緩水沖擊現(xiàn)象,運(yùn)行人員在停運(yùn)凝結(jié)水泵前打開(kāi)FGH水側(cè)放水閥,對(duì)FGH 系統(tǒng)進(jìn)行泄壓。壓力降低后,停運(yùn)凝結(jié)水泵時(shí)水沖擊現(xiàn)象有所減緩。FGH 水側(cè)放水口與放水手動(dòng)閥距離較短,在放水過(guò)程中,存在人員燙傷風(fēng)險(xiǎn)。有計(jì)劃在FGH 至低壓省煤器管路增加電動(dòng)隔離閥,阻斷FGH 內(nèi)的水沖入凝結(jié)水系統(tǒng),以解決水沖擊現(xiàn)象。

3 FGH 水沖擊的原因分析及對(duì)照試驗(yàn)

從圖2 曲線可以看出,機(jī)組停運(yùn)后FGH 內(nèi)水壓基本與凝結(jié)水系統(tǒng)壓力一致,可見(jiàn)FGH 至凝汽器的調(diào)節(jié)閥嚴(yán)密性較好,將機(jī)組停運(yùn)后的熱水“憋”在FGH 內(nèi)。當(dāng)凝結(jié)水系統(tǒng)壓力降低時(shí),F(xiàn)GH 內(nèi)相對(duì)壓力較高的水通過(guò)FGH 至低壓省煤器流量調(diào)節(jié)閥“漏”入凝結(jié)水系統(tǒng),并保持與凝結(jié)水系統(tǒng)的壓力一致。

對(duì)多次水沖擊曲線進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),F(xiàn)GH 出現(xiàn)水沖擊時(shí)的系統(tǒng)壓力、水溫均不同。停機(jī)時(shí)間越長(zhǎng),水沖擊出現(xiàn)時(shí)的壓力越低、水溫越低,且水溫為該壓力下水的飽和溫度。海南文昌F4 燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠調(diào)試過(guò)程中也出現(xiàn)類(lèi)似的水沖擊現(xiàn)象。出現(xiàn)水沖擊時(shí),F(xiàn)GH 內(nèi)水壓約0.2 MPa,F(xiàn)GH 出口水溫120 ℃。

由此推斷,在凝結(jié)水泵停運(yùn)后,F(xiàn)GH 系統(tǒng)壓力下降的過(guò)程中,F(xiàn)GH 內(nèi)的熱水發(fā)生汽化并造成水沖擊現(xiàn)象。為確定FGH 水沖擊的產(chǎn)生機(jī)理,設(shè)計(jì)以下對(duì)照試驗(yàn)。

3.1 試驗(yàn)一

機(jī)組狀態(tài):機(jī)組維持真空,凝結(jié)水泵出口壓力1.5 MPa。

試驗(yàn)?zāi)康模簷z驗(yàn)當(dāng)FGH 內(nèi)為常溫水時(shí),利用FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進(jìn)行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng)(與試驗(yàn)三做對(duì)比)。

試驗(yàn)步驟:①啟動(dòng)中壓給水泵,打開(kāi)FGH 進(jìn)口旁路閥,往FGH 內(nèi)注入常溫水;②當(dāng)FGH 注水完成后,關(guān)閉FGH 進(jìn)口旁路閥;③打開(kāi)FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進(jìn)行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng),若發(fā)生振動(dòng),記錄振動(dòng)開(kāi)始及結(jié)束時(shí)刻。

3.2 試驗(yàn)二

機(jī)組狀態(tài):機(jī)組維持真空,凝結(jié)水泵出口壓力1.5 MPa。

試驗(yàn)?zāi)康模簷z驗(yàn)當(dāng)FGH 內(nèi)為常溫水時(shí),破壞凝汽器真空,停運(yùn)凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng)(與典型案例做對(duì)比)。

試驗(yàn)步驟:①啟動(dòng)中壓給水泵,打開(kāi)FGH 進(jìn)口旁路閥,往FGH 內(nèi)注入常溫水;②當(dāng)FGH 注水完成后,關(guān)閉FGH 進(jìn)口旁路閥;③破壞凝汽器真空;③停運(yùn)凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng),若發(fā)生振動(dòng),記錄振動(dòng)開(kāi)始及結(jié)束時(shí)刻。

3.3 試驗(yàn)三

機(jī)組狀態(tài):機(jī)組停機(jī)后,機(jī)組維持真空,凝結(jié)水泵出口壓力1.5 MPa。

試驗(yàn)?zāi)康模簷z驗(yàn)當(dāng)FGH 內(nèi)為熱水時(shí),利用FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進(jìn)行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng)。

試驗(yàn)步驟:①機(jī)組停機(jī)后,維持凝汽器真空;②打開(kāi)FGH 至凝汽器調(diào)節(jié)閥進(jìn)行泄壓,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng),若發(fā)生振動(dòng),記錄振動(dòng)開(kāi)始及結(jié)束時(shí)刻。

3.4 試驗(yàn)四

機(jī)組狀態(tài):完成試驗(yàn)三。

試驗(yàn)?zāi)康模和ㄟ^(guò)試驗(yàn)三的操作,停運(yùn)凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng),檢驗(yàn)試驗(yàn)三操作的正確性。

試驗(yàn)步驟:①試驗(yàn)三結(jié)束后;②破壞凝汽器真空;③停運(yùn)凝結(jié)水泵,觀察FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道是否發(fā)生振動(dòng),若發(fā)生振動(dòng),記錄振動(dòng)開(kāi)始及結(jié)束時(shí)刻。

4 試驗(yàn)結(jié)果及數(shù)據(jù)對(duì)比

根據(jù)試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 對(duì)照試驗(yàn)結(jié)果

根據(jù)試驗(yàn)一與試驗(yàn)三、試驗(yàn)二與典型數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,可以看出當(dāng)FGH 內(nèi)為熱水時(shí),F(xiàn)GH 內(nèi)水壓下降速率明顯變慢,說(shuō)明FGH內(nèi)熱水在該過(guò)程中不斷汽化,減緩了泄壓的過(guò)程。當(dāng)FGH 內(nèi)為熱水時(shí),在泄壓過(guò)程中,F(xiàn)GH 系統(tǒng)與凝結(jié)水系統(tǒng)管道會(huì)發(fā)生振動(dòng)或晃動(dòng)現(xiàn)象,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,振動(dòng)(晃動(dòng))現(xiàn)象發(fā)生在特定的時(shí)間段內(nèi)。

為確定管道晃動(dòng)原因,將試驗(yàn)三過(guò)程中FGH 出口水溫、出口壓力、晃動(dòng)時(shí)間數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。根據(jù)FGH 出口壓力計(jì)算該壓力下飽和溫度,將計(jì)算后的飽和溫度與FGH 出口水溫進(jìn)行對(duì)比。調(diào)閥100%、50%、25%開(kāi)度泄壓試驗(yàn)如圖3、圖4、圖5所示。

圖3 調(diào)閥100%開(kāi)度泄壓試驗(yàn)

圖4 調(diào)閥50%開(kāi)度泄壓試驗(yàn)

圖5 調(diào)閥25%開(kāi)度泄壓試驗(yàn)

在泄壓的過(guò)程中,F(xiàn)GH 內(nèi)熱水逐漸流經(jīng)溫度測(cè)點(diǎn),F(xiàn)GH 出口水溫在逐漸升高,最高溫度略低于為停機(jī)前FGH 進(jìn)口水溫。隨著FGH 內(nèi)的壓力逐漸降低,對(duì)應(yīng)飽和溫度也在降低。在圖3(調(diào)閥100%開(kāi)度)中,有明顯的飽和溫度高于出口水溫的區(qū)域,該區(qū)域也正是管道發(fā)生晃動(dòng)的區(qū)域。在圖5(調(diào)閥25%開(kāi)度)中,沒(méi)有發(fā)生飽和溫度高于出口水溫的區(qū)域,管道未發(fā)生晃動(dòng)。在圖4(調(diào)閥50%開(kāi)度)中,有短時(shí)的飽和溫度高于出口水溫的區(qū)域,在該區(qū)域內(nèi),管道發(fā)生了晃動(dòng),但比調(diào)閥100%開(kāi)度泄壓時(shí)晃動(dòng)幅度小。由此可以看出,在FGH 壓力降低的過(guò)程中,F(xiàn)GH內(nèi)的水發(fā)生汽化,是導(dǎo)致管道晃動(dòng)及水擊的根本原因。FGH 泄壓速度與出口溫度關(guān)系如圖6 所示。

圖6 FGH 泄壓速度與出口溫度關(guān)系

水在汽化過(guò)程中需要吸收熱量,在試驗(yàn)過(guò)程中FGH 系統(tǒng)并無(wú)外部熱源,由此判斷,F(xiàn)GH 內(nèi)汽化部分的水吸收了FGH 內(nèi)其他水的熱量,導(dǎo)致在泄壓過(guò)程中水溫下降。通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)三中不同泄壓速度對(duì)FGH 內(nèi)水溫的影響可以看出,當(dāng)FGH 內(nèi)壓力下降越快,F(xiàn)GH 內(nèi)水汽化越劇烈,吸收的熱量越多,水溫下降越快,管道晃動(dòng)越劇烈。

由表1 可以看出,雖然試驗(yàn)三中25%調(diào)閥開(kāi)度的泄壓速率明顯高于典型案例速率,但試驗(yàn)過(guò)程中并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的水擊現(xiàn)象。主要原因是試驗(yàn)三中,管道中的汽化現(xiàn)象主要發(fā)生在FGH 至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥處,調(diào)節(jié)閥后為真空,汽化后的水蒸汽被快速的“抽”凝汽器。因此,管道內(nèi)流質(zhì)的壓力不會(huì)產(chǎn)生突變,造成管道水沖擊。

5 結(jié)論

通過(guò)以上分析,重新對(duì)機(jī)組停運(yùn)凝結(jié)水泵時(shí)FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道發(fā)生水擊現(xiàn)象進(jìn)行解釋。在機(jī)組停運(yùn)后,F(xiàn)GH 內(nèi)在保存大量的熱水。在機(jī)組保持真空、凝結(jié)水泵運(yùn)行時(shí),因FGH 至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥嚴(yán)密性較好,F(xiàn)GH 內(nèi)熱水保持與凝結(jié)水泵出口一致的壓力,且水溫在飽和溫度以下。當(dāng)凝結(jié)水泵停運(yùn)后,F(xiàn)GH 至低壓省煤器流量調(diào)節(jié)閥后的壓力驟降,該調(diào)節(jié)閥嚴(yán)密性較差,F(xiàn)GH 內(nèi)的熱水進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),F(xiàn)GH 內(nèi)壓力逐漸降低。在壓力下降的過(guò)程中,F(xiàn)GH 內(nèi)水的飽和溫度也逐漸下降,當(dāng)水溫超過(guò)飽和溫度時(shí),管道內(nèi)的水開(kāi)始劇烈汽化,并造成FGH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道水沖擊。在汽化的過(guò)程中,汽化部分的水吸收了FGH 內(nèi)其他水的熱量,水溫逐漸下降,當(dāng)水溫低于飽和溫度時(shí),汽化現(xiàn)象消失,水沖擊現(xiàn)象消失。

在試驗(yàn)四中,由于FGH 內(nèi)已無(wú)熱水,在凝結(jié)水泵停運(yùn)時(shí),F(xiàn)GH 及凝結(jié)水系統(tǒng)管道均無(wú)發(fā)現(xiàn)水擊及晃動(dòng)現(xiàn)象。證明利用凝汽器保持真空,通過(guò)FGH 至凝汽器流量調(diào)節(jié)閥對(duì)FGH 進(jìn)行泄壓,可有效避免凝結(jié)水泵停運(yùn)時(shí)FGH 及凝結(jié)水管道的水沖擊現(xiàn)象,但泄壓過(guò)程中應(yīng)控制泄壓速度,防止管道內(nèi)的水發(fā)生汽化現(xiàn)象。

6 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)三菱F4 機(jī)組凝結(jié)水泵停運(yùn)時(shí),F(xiàn)GH 及凝結(jié)水管道系統(tǒng)發(fā)生水擊現(xiàn)象進(jìn)行觀察,尋找、總結(jié)水擊現(xiàn)象的規(guī)律。通過(guò)設(shè)計(jì)對(duì)比試驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析,找到發(fā)生水擊現(xiàn)象的核心原因是FGH內(nèi)的熱水在降壓過(guò)程中汽化。同時(shí),找到了簡(jiǎn)單的運(yùn)行操作方法來(lái)防止水擊現(xiàn)象。在提高機(jī)組設(shè)備安全性的同時(shí),避免了不必要的改造工作和人為就地高風(fēng)險(xiǎn)操作。

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