張洋洋
(新余鋼鐵集團有限公司,江西新余 338001)
新余新鋼氣體有限公司共有5 套空分裝置,制氧機的配置為3套25 000 Nm3/h、24 000 Nm3/h 和16 000 Nm3/h 的各1 套;儲槽的配置分別為2000 Nm3、1000 Nm3、500 Nm3,儲槽共配備12 臺活塞式低溫液體泵,液氧低溫液體泵、液氮低溫液體泵和液氬低溫液體泵各4 臺。為滿足公司正常生產,當管網壓力過低時經常需要開泵汽化,泵的出口壓力為2.0 MPa,通過汽化器汽化后進入管網、送入各個下一道工序。
低溫活塞式液體泵主要由電機、皮帶輪、傳動箱和泵頭組成,泵頭泵驅動端將電機的旋轉運動轉變為往復運動,并將電機的輸出功率傳遞給泵頭壓縮端;電機通過皮帶輪、偏心輪、連桿和十字頭等部件來完成功轉換。泵頭液力端由缸套、缸體、活塞組件、密封器、排液閥組成,其主要部件均為不銹鋼材料制成。
實際生產過程中,在啟動泵時操作人員經常發現泵打不到液體,查看DCS 中泵出口流量的數據,發現沒有流量或流量較少,現場泵也沒有聽到打到液體的聲音,基本上可以判斷泵發生了汽塞故障。泵發生汽塞的原因主要有以下3 個:①泵預冷不到位,泵還處于熱態;②泵進口管設計不合理,或沒有進行保溫,導致液體進口管汽化過大;③泵的回汽管設計不合理,導致回汽不暢,發生汽塞,這也是泵發生汽塞的主要原因。
(1)針對第一個原因,啟動泵之前必須預冷,液體一點一點地進入泵內,緩慢冷卻降低泵內溫度,此時可以打開排氣閥,使泵冷卻加速。這一步操作通常需要0.5 h 左右,泵才可以完全冷透。
(2)對于第二個原因,在安裝泵的初期時,泵的進口管路不應設計過長,以減少管路的冷損。泵最好安裝在儲槽下方,泵進口管道應按照流量大小合理選用管徑,為了防止管道應力作用于泵體和預冷后管道冷脹冷縮,進出口管路一般采用金屬軟管連接。配管時應嚴格按照廠家提供的數據進行,進口管應該與之連接的管道朝泵進口方向(向下)有不小于5°的傾斜,且不能小于泵吸入接口的直徑。同時泵的進口管全部進行保溫處理,以進一步較少液體汽化。
(3)對于第三個原因,由于在安裝泵時的各種原因,造成泵回汽管設計不僅過于復雜、管路過長,還存在“幾”字形設計(圖1),回汽原本從1#處進入回汽管回儲槽,但是到2#處時汽體往上走,對1#處來的汽體產生阻力,導致泵回汽不暢,經常發生汽塞,嚴重時需要專人在回氣管外排閥排液排汽,浪費大量液體和人力資源。在安裝回汽管路時,貯槽回汽管路的管口直徑應與泵的回汽接口直經一樣大,如果接口直徑不同則應采用錐形縮節過渡連接,泵與貯槽回氣管路間應沒有虹吸現象,管路必須保持連續的向上傾斜,以避免產生氣阻現象。后來通過管道改造,回汽管少走彎路,走最短路緩慢向上線爬坡回儲槽,避免“幾”字形設計。經過現場實踐改造成功,泵在預冷后正常開啟,回汽管上外排閥可以完全關閉,同時回汽管回儲槽的閥門微微打開,使得管路冷損導致的液體汽化量回儲槽。另外,考慮到管路汽化引起的冷損,回儲槽的回汽管也要有保溫措施,并在泵的出口管上安裝安全閥,防止管道超壓引發事故。

圖1 回汽管的“幾”字形設計
針對三缸活塞式低溫泵,在相同轉速下發現泵開啟后流量不足,如果通過DCS 顯示的流量總量計算出只有兩個缸的流量,表明其中一個缸沒有打到液體,這種情況一般考慮為出口處排液閥故障,可能是在上次檢修時管道進入了濕空氣,而再次開泵前沒有加溫透徹,導致泵預冷后在排液閥處結冰導致排液閥不能正常開啟關閉。在加溫透徹的基礎上也可能是排液閥本身故障,如排液閥彈簧失效、排液閥密封面損壞等,此時只需拆下止回閥閥座、檢查止回閥,必要時可以進行更換。
如果是活塞式低溫泵的出口壓力正常、無流量問題,考慮為泵出口進汽化器總管上止回閥故障,進行復熱后只需拆開止回閥檢查便可。
低溫液體泵長時間運行時,開槽螺母密封處溫度較低,濕空氣在此處容易結冰,結冰后既容易使活塞桿損壞和密封填料失效而導致漏液,也凍結潤滑油使潤滑油失效,泵發生故障。根據現場運行情況,在此處引入一股干燥氮氣吹掃,但是此處上方還會有濕空氣進入,且此處是檢修口,于是在開槽螺母檢修口蓋一塊可拆卸有機玻璃(圖2),這樣使干燥氮氣可以單方向吹掃,開槽螺母檢修口濕空氣減少,氣溫較低時也可長時間開泵。設置干燥氮氣后開槽螺母檢修口不結冰,有效保護了活塞缸和密封組件。經過實踐證明,原來2~3 個月更換一次密封組件,經過改造可以延長至6 個月更換一次。同時,檢修后的低溫液體泵應進行加溫透徹后再預冷,防止預冷時泵內部結冰損壞活塞桿和密封組件。

圖2 干燥氮氣吹掃和有機玻璃密封
泵開啟后,出口壓力表顯示壓力不足2.0 MPa 的問題,主要原因有:泵未充分預冷,泵內有氣體,產生氣蝕;進液管線跑冷輻熱嚴重;儲槽液位過低,達不到泵所需要的靜壓力;泵前管道有異物,使過濾網堵塞,影響液體的吸入;進液閥DU 軸承損壞,閥桿磨損,使閥桿卡死、跑偏、排液閥工作失常,泄漏嚴重;泵的速度過低;管網泄漏,導致無法升壓;氣缸拉毛,活塞環、導向環磨損嚴重;泵活塞余隙容積過大等。需要注意的是,在調泵的余隙容積時,檢修人員應嚴格按照泵檢修說明書進行,一般情況下活塞式低溫液體泵余隙容積為1~2 mm,檢修人員檢修低溫液體泵后必須進行盤車,避免活塞桿頂缸損壞設備。如果是三缸活塞式低溫液體泵,還應將3 個缸的余隙容積調為統一數值,使連接活塞的曲軸箱受力平衡。另外,出口壓力不足還有可能是泵本身機械故障或其他原因引起的。
低溫液體泵能否長期穩定運行,日常的點檢工作極為重要,只有及時發現問題才能盡快解決問題。日常點檢的內容主要有:①曲軸箱油位是否在正常位置;②油封處是否漏油,密封處以及各法蘭連接處是否漏液;③活塞桿連接螺桿上的并緊螺母是否松動,一旦發現松動此時應及時處理,否則極易發生頂缸;④連接皮帶是否有斷裂;⑤檢查電磁調速電機及泵體是否有異響;⑥開槽螺母是否松動等。
此外,還應對低溫泵定期進行更換備件和維護保養,如更換曲軸箱潤滑油、活塞環、皮帶、導向環、密封圈、壓緊圈以及電機軸承添加油脂、利用停泵機會檢查過濾網等,防止過濾網損壞雜質進入泵內,導致泵不能正常運行。
長時間運行后,如果泵發生漏液或壓力不足等情況,活塞式低溫液體泵則需要大修,一般需要更換所有的活塞環、導向環和四氟填料等。
(1)拆泵步驟:拆開泵排液短管,拆下排液閥座,松開活塞桿和連接桿并緊螺母取出活塞桿,使用專用工具拆下開槽螺母,按順序取出內部填料并做標記。
(2)安裝步驟:準備好所有需要更換的備件,按照做好的標記安裝填料,安裝活塞桿使用游標卡尺調節余隙容積,根據余隙容積確定并緊螺母安裝位置,安裝好排液閥座和排液短管,使用專用工具擰緊開槽螺母。安裝時應注意,活塞環應切開,兩個缺口相差180°安裝;密封圈切開安裝好螺旋彈簧,應有一定補充余量;檢修時液氧泵所有零部件不能接觸油污,不能使用易燃溶劑清洗零部件。
另外,檢修結束后為避免泵內進入濕空氣,在泵預冷前應進行使用干燥氮氣進行一定時間的加溫,防止預冷后濕空氣在內部結冰損壞活塞桿和導致密封填料失效。同時當環境溫度較低時,液體經汽化器汽化后進入管網,容易在管網上結霜,在此處應設置溫度測點,防止溫度過低出現管道冷脹熱縮量過大拉裂管道的問題。溫度測點應接入DCS 并與低溫液體泵進行聯鎖,一旦溫度過低則低溫液體泵停機。
在運行過程中活塞式低溫液體泵會出現各種故障,操作人員應經常進行點檢工作,尤其是對液氧泵的漏油、漏液情況要進行及時處理,防止發生燃爆事故,檢修時必須嚴格進行脫脂處理。同時,在開槽螺母密封器處設置干燥氮氣、加裝有機玻璃的措施,可以有效防止因結冰導致的泵十字頭溫度過低而損壞活塞桿,達到延長密封使用壽命的目的。另外,相關員工必須嚴格按照崗位操作規程進行操作,先預冷再啟動、先減速再停車,進而保證低溫液體泵的安全、經濟運行。