盧春光,王春鋒,張俊路,樊寶華
(陜鋼集團產業創新研究院有限公司,陜西 漢中 723000)
優質碳素結構鋼45 鋼具有一定的強度、塑性和韌性,采用正火或調質處理后可獲得優良的綜合力學性能,在機械零件加工等行業應用極為廣泛[1]。結合目前市場和用戶要求,既要滿足下游用戶機加工質量需求,又要有利潤空間。這就需要生產低成本、高品質的45 鋼,對轉爐終點成分、爐后硅錳復合脫氧及合金化技術、精煉爐高效率成渣分批脫氧及非金屬夾雜物控制技術、連鑄可澆性、連鑄坯內在質量進行了研究。通過硅錳復合脫氧工藝實施、鋼渣界面的擴散脫氧,降低了鋼中80%的B 類夾雜數量,大幅度降低了水口處夾雜物的黏結能力,解決了小方坯鋁脫氧水口可澆性差的技術難題,達到了高效率、低成本、長澆次生產,從而滿足用戶需求。
45 鋼冶煉連鑄工藝流程:120 t 頂底復吹轉爐→吹氬站→LF 精煉爐→R10 m 弧形連鑄機→165 mm×165 mm 連鑄坯→精整→堆冷。根據市場調研及用戶需求,結合GB/T 699—2015,化學成分設計如表1 所示。

表1 45 鋼化學成分內控指標
2.1.1 穩定裝入量
轉爐穩定裝入量在148~150 t,鐵水對入量穩定控制在123~125 t,配入廢鋼23~25 t,保證轉爐冶煉周期穩定在25 min 左右,出鋼量穩定在135~138 t,以便轉爐到LF 成分的精準控制,為精煉爐高效、低成本生產創造條件。
2.1.2 脫氧方式選擇
由于陜鋼集團產業創新研究院有限公司的小方坯采用定徑水口澆鑄,含Al 鋼中的Als 含量與水口直徑關系如圖1 所示。鋼中w(Als)=0.02%,水口直徑大于30 mm 不堵水口;鋼中w(Als)=0.01%,水口直徑>20 mm 不堵水口。但是公司采用的水口直徑為15~16 mm,鋼中w(Als)必須小于0.006%才不會堵水口,因此采用非鋁脫氧生產。

圖1 影響水口堵塞的因素圖
2.1.3 轉爐過程控制
轉爐生產過程應合理控制槍位高度、供氧強度,采用低吹高拉碳、復吹工藝,保證終點w(C)在0.08%~0.18%,實現轉爐低w(O)冶煉,出鋼投用滑板擋渣,下渣量控制在10 kg/t 以內。出鋼過程:見鋼流加入碳粉60 kg 預脫氧,在出鋼時間的1/4 時加入合金順序為硅鈣合金→硅錳合金,加完合金后加入精煉預熔渣200 kg/爐、石灰500 kg/爐;出鋼時間≥4 min,出鋼過程全程大氬氣攪拌,快速混勻合金及化渣,形成流動性良好的初渣,利用出鋼過程中大面積接觸和鋼渣強烈攪拌,起到渣洗的效果,從而促進大部分夾雜物充分上浮。
2.1.4 初煉窄控成分精細控制
穩定轉爐裝入量,確保出鋼量的穩定性,對轉爐終點碳合理控制,保證轉爐初煉成分按表2 范圍控制,平均進線率達到95%以上,這給高效精煉創造了條件。

表2 轉爐到位成分控制要求
2.2.1 快速成渣
轉爐鋼水到達LF 精煉爐工位后,精煉前期采用高電壓、短弧操作,控制氬氣流量在300~500 L/min,促進渣料快速熔化,加強精煉效果,提升精煉效率,降低成本及能耗,減少碳排放量。在給電過程中快速補充電石、碳化硅進行擴散脫氧,視渣況補加石灰、預熔渣,促進泡沫渣的形成,利于脫氧及夾雜物充分上浮。硅脫氧工藝石灰加入不要過量,保持堿度在2.0~3.0,吸收MgO,防止連鑄絮流。精煉爐爐渣成分控制情況如表3 所示。

表3 精煉爐爐渣控制情況
2.2.2 高效脫氧
在LF 爐還原氣氛和低w(O)條件下,鋼包渣或MgO-C 磚中釋放出Mg 形成MgO·Al2O3,堵塞水口[2]。LF 爐白渣精煉時間越長,MgO·Al2O3形成的越多,堵水口嚴重。硅脫氧的白渣精煉時間不應太長;LF 精煉過程中,根據渣況、還原氣氛保持情況,加入碳化硅0.8 kg/t、碳粉0.2 kg/t 擴散脫氧劑,精煉白渣保持時間在12~15 min,總精煉時間控制在35~45 min,通過氬氣攪拌加速鋼-渣之間物質傳遞,利于鋼液脫氧、脫硫反應。吹氬加速夾雜物上浮速度,將LF 爐3 根電極插入渣層中進行埋弧加熱,輻射熱小,對包襯有保護作用,熱效率高[3],浸入渣中石墨與渣中氧化物反應為:C+FeO=Fe+CO,C+MnO=Mn+CO。
上述反應不僅提高了渣的還原性,而且還提高了合金回收率,生成的CO 使LF 爐內氣氛更具有還原性。
2.2.3 軟吹控制
軟吹以渣液面蠕動、不裸露鋼水為標準;軟吹氬氣流量控制在50~100 L/min。軟吹時間控制在10~15 min,保證溫度、成分均勻性及利于夾雜物充分上浮,保證鋼液純凈度,滿足連鑄澆鑄的要求。
2.2.4 成品成分精確控制
為了保證鋼材批次之間質量均質化,要求精煉爐45 鋼的化學成分按目標成分精準控制,將各爐次之間鋼中的w(C)波動控制在0.02%以內,w(Mn)波動控制在0.03%以內,w(Si)波動控制在0.05%以內,成品內控成分及目標成分控制要求如表4 所示。

表4 成品內控成分及目標成分控制要求
2.3.1 全程保護澆鑄
為防止二次氧化,全程保護澆注,連鑄增w(N)≤5×10-6,中間包使用堿性包襯,中間包密封充Ar,使用堿性覆蓋劑,進行黑渣面澆鑄,減輕澆鑄環節的二次氧化,保證鋼液潔凈度,利于長澆次穩定澆鑄。
2.3.2 防止澆鑄過程下渣
為防止澆注過程下渣,使用鋼包下渣檢測及控制、中間包恒重、恒液位操作,鋼包自開率達到99%以上,鋼包長水口要求使用帶密封環的長水口,使用前應保持長水口干燥,完好無損,通過中間包車上的長水口機械手,將長水口連接到大包水口上,并壓緊,接好氬封系統,大包開澆前,開通氬氣,開澆前調節大包位置,保證長水口垂直對中在穩流器正上方,保證鑄坯內在質量。
2.3.3 提高非穩態澆注的操作水平
應提高非穩態澆注的操作水平,由于換鋼包期間澆注處于非穩態澆注過程,易產生安裝水口前敞開澆注,二次氧化嚴重和拉速不減,中包液面下降,漩渦下渣。根據換包時間,合理控制澆鑄速度,以確保換包時中間包液面高度不低于800 mm。旋轉鋼包回轉臺,吹掃長水口中的殘鋼,待澆鋼包到澆鑄位,快速安裝長水口并開澆,杜絕敞開澆注,下水口與中包套管緊密接觸,并增加中包套管密封墊,減少耐材氣孔的吸氧量。使用中包套管吹氬,降低連接處附近空氣密度,減輕二次污染鋼液,提升連澆爐數。
化學成分均勻性直接影響到鋼材質量,化學成分窄精準控制是確保鋼材均質化的基礎條件。通過對裝入量、出鋼量的穩定控制,并結合合金收得率,做到了成品成分精準控制,控制情況如圖2 所示,化學成分的精準控制使得鋼筋性能穩定,波動較小,性能控制情況如圖3 所示。

圖2 成品成分精準控制情況

圖3 性能控制情況
通過轉爐穩定轉入量、出鋼量、碳氧積、爐后合金化順序控制、快速形成初渣、成分精確控制、連鑄“三恒”及下渣檢測等關鍵工藝技術的優化實踐,全鋼種w(O)由前期平均55×10-6降低至22×10-6,夾雜物尺寸和數量明顯降低,連澆爐數由前期13 爐次穩定到目前30 爐以上,全鋼種氧含量控制情況如圖4 所示,夾雜物尺寸數量密度情況如圖5 所示。

圖4 全氧含量對比圖

圖5 夾雜物尺寸數量密度圖
對轉爐終點成分、爐后硅錳復合脫氧及合金化技術進行研究,同時通過精煉爐高效率成渣分批脫氧、非金屬夾雜物控制技術研究,以及硅錳復合脫氧工藝實施、鋼渣界面的擴散脫氧[4],降低了鋼中80%B 類夾雜數量,大幅度降低了水口處夾雜物的黏結能力,解決了小方坯鋁脫氧水口可澆性差的技術難題,連澆爐數由前期13 爐次穩定到目前30 爐以上。