云 霄,張立卓,姬忠峰
(中檢集團公信安全科技有限公司,山東 棗莊 277101)
鑫臻煤礦25102 綜采工作面位于二水平5-1 煤一盤區,一水平3-1 煤13201、13202 采空區下方,25102 主運順槽東側為25103 備采工作面,25102 回風順槽西側為25103 準備工作面,保護煤柱為20 m,25102 工作面切眼距離井田邊界25 m,距離寸二礦3-1 煤22111 工作面28.4 m,距離5-1 煤31201 工作面204.8 m。25102 工作面掘進長度2 285.4 m,回采長度為2 149.8 m,寬度249.2 m,煤層厚度為5.62~6.18 m,平均煤厚5.9 m,本工作面計劃于2021 年11 月中旬開始回采[1-2]。
瓦窯坡煤礦絕對瓦斯涌出量為0.67 m3/min,相對瓦斯涌出量為4.43 m3/t,屬瓦斯礦井。25102 綜采工作面前期主要采用“U”型通風系統,工作面設計配風量為1 826 m3/min,由于受工作面通風系統及瓦斯抽采技術限制,工作面回采前期上隅角頻繁出現瓦斯超限現象,最大瓦斯濃度達1.7%,回采煤層瓦斯抽采率不足22%。
為了解決25102 工作面傳統“U”型通風時風阻大、上隅角瓦斯超限等技術難題,決定對工作面通風系統進行合理優化,提出了“Y”型通風系統。
25102 工作面回風順槽西側為25103 準備工作面,中間預留保安煤柱寬度為25 m,構筑“Y”型通風系統前,在25102 回風順槽與25103 工作面回風順槽之間施工通風橫貫,橫貫布置間距為100 m,橫貫斷面規格為寬×高=3.5 m×3.0 m;在橫貫頂板往下1.5 m 處安裝1 趟直徑為132 mm 的瓦斯抽采鋼管,如圖1 所示。

圖1 25102 工作面“Y”通風平面示意圖
在對工作面進行回采時,25102 運輸順槽為主進風巷,回風順槽為輔助進風巷,位于原工作面上隅角處沿空留巷,留巷段為主回風巷,風流通過沿空巷、通風橫貫進入25103 回風順槽內,最后進入盤區總回風巷,“Y”型通風系統總配風量為1 540 m3/min,其中25102 運輸順槽配風量為1 040 m3/min,回風順槽配風量為500 m3/min。
當通風橫貫進入采空區3.0 m 處時,進行沿空留巷支護,布置一排擋矸支架,擋矸支架由工字鋼頂梁和U29 棚腿組成,頂梁長度為0.5 m,棚腿長度為3.5 m,擋矸支架支設間距為0.5 m。
擋矸支架支設完成后,在同一排支架上掛風筒布以及鋼筋網,鋼筋網與擋矸支架之間采用鉛絲進行捆綁。鋼筋網采用直徑為6 mm 的圓鋼焊接而成,每片鋼筋網長度為1.5 m、寬度為1.0 m。
鋼筋網鋪設完成后,在鋼筋網外側掛設水泥簾,每卷水泥簾長度為5.0 m、寬度為2.0 m,水泥簾一端通過錨桿固定在沿空巷頂板上,水泥簾的質量為45 kg/m,相鄰2 卷水泥簾搭接寬度為0.5 m。
為了對采空區瓦斯進行抽采,在進行沿空留巷時,在位于采空區側巷幫安裝瓦斯抽采軟管,軟管直徑為110 mm,軟管延伸采空區內長度為10 m,軟管端頭安裝直徑為110 mm 的法蘭盤,軟管沿沿空巷走向布置,布置間距為10 m,每段沿空巷布置5 根采空區瓦斯抽采軟管[3]。
在所有瓦斯抽采軟管法蘭盤上安裝1 個混合器,混合器變頭法蘭盤直徑為132 mm,在混合器法蘭盤與通風橫貫上瓦斯抽采管之間安裝1 根抽采軟管,將通風橫貫瓦斯抽采管路與15103 回風順槽內安裝的主瓦斯抽采管路進行連接,主管路直徑為800 mm,主管路與采區臨時瓦斯抽采泵站連接[4]。
瓦斯抽采鉆孔沿工作面回風順槽、運輸順槽側煤壁布置,回風順槽側鉆孔在超前工作面50 m 布置,布置間距為20 m,鉆孔開口位置距頂板1.0 m,鉆孔深度為100 m,鉆孔直徑為75 mm,鉆孔以5°俯角布置。
運輸順槽處瓦斯抽采鉆孔超前工作面60 m 布置,鉆孔布置間距為20 m,鉆孔水平投影與回風順槽鉆孔呈交錯邁步式布置,鉆孔深度為100 m,直徑為75 mm,鉆孔開口位置距底板間距為1.0 m,且以5°仰角布置。
順層鉆孔布置完成后,對鉆孔內安裝瓦斯抽采支管,將支管與橫貫內管路連接進行瓦斯抽采,單孔瓦斯抽采時間不得低于10 d,當工作面推進至距抽采鉆孔3.0 m 時立即停止抽采,并對鉆孔進行封堵。
工作面回采過程中,受采動影響,上覆頂板出現裂隙,形成瓦斯富集區,為了避免頂板垮落過程中富集區瓦斯涌入工作面,對頂板裂隙區布置高位裂隙鉆孔[5]。
為了實現高位裂隙鉆孔施工、瓦斯抽采與工作面回采協同作業,將高位裂隙鉆場布置在通風橫貫內,鉆場布置間距為30 m,每個鉆場內布置4 個高位裂隙鉆孔,如圖2 所示。

圖2 25102 工作面瓦斯抽采施工平面示意圖(未標單位:mm)
鉆孔編號為1 號、2 號、3 號、4 號,鉆孔直徑為75 mm,深度為80 m,其中1 號鉆孔水平偏角為5°,2號鉆孔水平偏角為10°,3 號鉆孔水平偏角為15°,4 號鉆孔水平偏角為20°,鉆孔布置仰角為15°。
1)解決了上隅角瓦斯超限問題:采用傳統的“U”型通風系統時,工作面回風順槽側存在上隅角,而采用“Y”型通風系統后,改變了工作面風流流動線路,解決了上隅角處窩風現象;同時對工作面采用沿空留巷,后期可通過沿空巷進行采空區分源抽采,能夠進一步提升礦井抽放系統能力,充分防治瓦斯涌出。
2)減少了采空區漏風量:采用傳統“U”型通風時,由于工作面兩端存在風壓差,風流進入工作面后,在風壓差作用下,架間間隙形成漏風通道,導致采空區內漏風量大,工作面風阻大;而采用“Y”通風系統后,工作面兩端頭巷道均為進風巷,在工作面上下隅角處風壓差小,減少了采空區漏風量,降低了風阻,提高了工作面通風效率。
4.2.1 降低了上隅瓦斯濃度
25102 工作面采用“Y”型通風系統后,解決了傳統“U”型通風時上隅角“窩風”現象,同時通過沿空巷埋管進行采空區瓦斯抽采,減少采空區瓦斯向上隅角涌出現象。由圖3-1 可知,工作面回采在40 m 范圍內上隅角處瓦斯積聚升高,主要原因由兩方面:一方面是沿空巷中風流為工作面總回風流,回風中含瓦斯;另一方面是工作面回采前40 m 采空區瓦斯抽采效率低,未達到設計負壓值,造成局部采空區瓦斯向沿空巷內涌出。在40 m 后上隅角處瓦斯趨于穩定,最大瓦斯濃度(體積分數)為0.44%。

圖3 綜采瓦斯抽采后工作面瓦斯抽采量及上隅角瓦斯濃度變化曲線圖
4.2.2 提高了工作面瓦斯抽采率
25102 工作面采用采空區埋管、順槽鉆孔以及高位裂隙孔瓦斯抽采后,工作面瓦斯抽采效率得到了明顯提高。根據圖3-2 可知,抽采前期由于采空區、頂板裂隙以及煤層內富含高濃度瓦斯,在工作面推進前50 m 范圍內,采空區、煤層以及裂隙帶瓦斯抽采量呈直線上升趨勢,隨著抽采負壓的提高,煤層及采空區內瓦斯濃度降低,抽采量逐漸降低,最終采空區瓦斯抽采量穩定在15.4 m3/min,高位鉆孔瓦斯抽采量穩定在10 m3/min,煤層瓦斯抽采量穩定在22.3 m3/min;工作面瓦斯總抽采率達42.8%,總回風流中瓦斯濃度低于0.7%。
鑫臻煤礦對25102 綜采工作面通風系統進行合理優化,提高了工作面通風穩定性,降低了通風阻力以及采空區漏風量,解決了傳統“U”型通風系統存在的技術難題。采用綜合瓦斯抽采技術后,降低了回采煤層、采空區、上覆裂隙帶瓦斯濃度,保證了工作面安全高效回采,取得了顯著應用成效。